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減溫水系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)技術(shù)改進(jìn)的應(yīng)用實踐

2013-08-15 09:59孫立新楊敏
機械工程師 2013年5期
關(guān)鍵詞:過熱器溫水調(diào)節(jié)器

孫立新,楊敏

(兗礦集團(tuán)南屯電力分公司,山東鄒城 273515)

1 引言

自動控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)參數(shù)在系統(tǒng)調(diào)試過程中已設(shè)定好,但是在控制系統(tǒng)的運行過程中,由于各種因素的變化會導(dǎo)致這組初始的調(diào)節(jié)參數(shù)不再適合當(dāng)前的控制系統(tǒng),從而導(dǎo)致自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)不是處在最優(yōu)狀態(tài)甚至惡化,所以要對自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,提高調(diào)節(jié)品質(zhì),滿足生產(chǎn)運行對自動調(diào)節(jié)的要求。本文主要介紹在霍尼韋爾TPS3000的DCS 系統(tǒng)中對減溫水自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的應(yīng)用實踐。

2 減溫水自動控制簡介

圖1 減溫水系統(tǒng)的控制流程圖

該電站鍋爐過熱汽溫度調(diào)節(jié)設(shè)計兩級噴水減溫控制,采用串級調(diào)節(jié)。Ⅰ級減溫水的主調(diào)節(jié)器響應(yīng)二級過熱器出口溫度值和設(shè)定值之間的溫差,副調(diào)節(jié)器響應(yīng)主調(diào)節(jié)器和一級過熱器出口蒸汽溫度之間的溫差,使離開二級過熱器的蒸汽溫度控制在(480±5)℃。Ⅱ級減溫水的主調(diào)節(jié)器響應(yīng)三級過熱器出口溫度值和設(shè)定值之間的溫差,副調(diào)節(jié)器響應(yīng)主調(diào)節(jié)器和二級過熱器出口蒸汽溫度之間的溫差,使離開三級過熱器的蒸汽溫度控制在(535±5)℃。

3 減溫水對生產(chǎn)系統(tǒng)的影響

鍋爐出口過熱蒸汽溫度通過鍋爐減溫水進(jìn)行控制和調(diào)節(jié),減溫水系統(tǒng)調(diào)整不當(dāng)會出現(xiàn)過熱蒸汽溫度過高或過低的現(xiàn)象。如果過熱蒸汽溫度過高會導(dǎo)致金屬溫度過高、蠕脹增強,降低管道壽命,當(dāng)金屬溫度超過允許極限溫度,在管內(nèi)壓力作用下產(chǎn)生塑性變形,導(dǎo)致超溫爆管,造成停爐事故。主蒸汽溫度持續(xù)超溫20min,則汽輪機使用壽命降低一年。如果過熱蒸汽溫度過低將會降低全廠熱效率,蒸汽溫度每降低10℃,將使循環(huán)熱效率下降0.5‰,多耗燃料0.2%。

對減溫水的運行情況進(jìn)一步分析,2010 年主汽溫度超溫運行時間為65h,低溫運行時間為946h;而且發(fā)生爆管事故一次,停爐9d;因主汽溫度不穩(wěn)定全年累計多消耗原煤1655t、煤泥4162t;影響的負(fù)荷1056 萬kW·h。因減溫水的自動調(diào)節(jié)效果差,崗位人員更傾向于選擇手動調(diào)節(jié),減溫水自動調(diào)節(jié)投入時間僅占全部運行時間的51%,減溫水手動調(diào)節(jié)時主蒸汽溫度異常的時間占全部異常情況的60%,自動調(diào)節(jié)時主汽溫度異常的時間占全部異常時間的40%,自動調(diào)節(jié)效果明顯高于手動調(diào)節(jié)效果,因此需要通過提高減溫水系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)品質(zhì)來保證自動調(diào)節(jié)投入時間,穩(wěn)定鍋爐出口的主蒸汽溫度。

4 減溫水系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)存在的問題

(1)經(jīng)實際觀察和現(xiàn)場測量發(fā)現(xiàn)減溫水系統(tǒng)的部分輸入輸出信號波動較大,該類信號被系統(tǒng)采集后,經(jīng)邏輯進(jìn)入PID 運算會導(dǎo)致自動調(diào)節(jié)輸出波動頻繁,減溫水系統(tǒng)投入自動調(diào)節(jié)時調(diào)節(jié)閥振蕩頻繁,從而影響自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,造成主蒸汽溫度不易控制,嚴(yán)重時會導(dǎo)致自動調(diào)節(jié)執(zhí)行器的電機過熱燒毀。

(2)霍尼韋爾TPS3000的DCS 系統(tǒng)對模擬量的自動調(diào)節(jié)采用PID 控制:P為比例、I為積分時間、D為微分時間。觀察Ⅰ級減溫水系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)輸出曲線,曲線漂浮而且波動周期長,分析原因應(yīng)該是P 比例設(shè)置偏大和I 積分偏小,調(diào)節(jié)系統(tǒng)靈敏度過高,導(dǎo)致“超調(diào)”形成振蕩;Ⅱ級減溫水自動調(diào)節(jié)輸出曲線出現(xiàn)連續(xù)的偏差波峰,持續(xù)存在靜態(tài)偏差。分析自動調(diào)節(jié)效果,鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定時Ⅰ級減溫水系統(tǒng)投入自動調(diào)節(jié)時振蕩頻繁,造成二級過熱器的蒸汽溫度波動幅度大;鍋爐負(fù)荷變化較大時Ⅰ級和Ⅱ級減溫水自動調(diào)節(jié)都不及時,不能及時響應(yīng)系統(tǒng)參數(shù)的變化,如果持續(xù)使用自動調(diào)節(jié)容易造成主蒸汽溫度超溫,改為手動調(diào)節(jié)又容易造成主蒸汽溫度過低。因此減溫水控制系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)品質(zhì)不太理想。

5 減溫水自動控制的改進(jìn)方法

針對以上存在的問題需要對減溫水系統(tǒng)的控制信號進(jìn)行抗干擾處理,提高信號的穩(wěn)定性,同時對控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)器的PID 參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,以優(yōu)化減溫水自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì),提高減溫水自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的快速性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

5.1 信號增加隔離器

對減溫水調(diào)節(jié)系統(tǒng)的控制信號進(jìn)行統(tǒng)計梳理,進(jìn)入DCS 控制的共有信號13個,經(jīng)過測量確認(rèn)共有4個模擬量的輸入(AI)信號的波動幅度超出規(guī)程要求,根據(jù)DCS系統(tǒng)和PID 邏輯運算對模擬量信號的要求,在DCS的控制柜內(nèi)增加MSC300 型信號隔離器,對隔離器輸出的信號進(jìn)行測量,信號在1s 內(nèi)的的波動≤0.1mA,輸出信號的穩(wěn)定性明顯提高,達(dá)到系統(tǒng)對模擬量信號的要求。在DCS的控制柜內(nèi)安裝信號隔離器后的信號控制流程如圖2。

圖2 增加信號隔離器后的信號傳輸示意圖

5.2 重新設(shè)置自動調(diào)節(jié)PID 參數(shù)

PID 控制參數(shù)整定的方法主要有兩種:第一種是理論計算整定法,此法注重理論,實際工程應(yīng)用非常繁瑣,需要不斷調(diào)整,才能為工程所用;第二種是工程整定方法,此法較易在工程中實現(xiàn),主要有臨界比例度法、衰減曲線法和經(jīng)驗湊試法。根據(jù)生產(chǎn)實際及技術(shù)人員的操作經(jīng)驗,此次對減溫水系統(tǒng)的PID 參數(shù)設(shè)置采用臨界比例度法。

選擇鍋爐負(fù)荷運行穩(wěn)定的情況下進(jìn)行PID 參數(shù)設(shè)置,PID 參數(shù)的設(shè)置順序為先比例,后積分,最后微分,因此保持比例設(shè)置不變,積分時間設(shè)到最大,微分時間設(shè)置為零,關(guān)閉積分和微分作用,使其成為純比例調(diào)節(jié),然后改變PID 調(diào)節(jié)的設(shè)定值SP,使SP 值作一階躍變化,觀察由此而引起的PID 調(diào)節(jié)的輸出曲線,根據(jù)其曲線振蕩情況看測量值振蕩的變化,如果是衰減的就適當(dāng)減小比例度;如果是發(fā)散的就適當(dāng)放大比例度。臨界比例P的取法為:如果測量值按恒定幅度和周期發(fā)生振蕩,持續(xù)4~5 次等幅振蕩,此時的比例度示值就是P 值。

從振蕩示意圖來看,臨界周期Tk就是來回振蕩1 次的時間??梢詮腄CS 控制系統(tǒng)中直接看到Tk值,如圖3 所示。

圖3 臨界振蕩過程

根據(jù)表1中的經(jīng)驗公式可求出控制器的P、I、D 參數(shù)值(此時臨界比例度P 和臨界周期Tk已知)。

表1

6 減溫水系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)優(yōu)化的效果

減溫水系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)優(yōu)化之后,每臺鍋爐的減溫水月平均自動投入時間都在600h 以上。自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的優(yōu)化之前鍋爐主蒸汽每天都會出現(xiàn)超溫運行的情況,優(yōu)化之后連續(xù)一個月沒有出現(xiàn)主蒸汽溫度超溫運行的情況,同時鍋爐運行最長周期達(dá)到126 天沒出現(xiàn)過爆管事故。自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的優(yōu)化之前鍋爐滿負(fù)荷運行的工況下一天的減溫水量為380t,優(yōu)化后鍋爐滿負(fù)荷運行的工況下一天減溫水量在300t 以下。

減溫水系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)參數(shù)的優(yōu)化,較好地實現(xiàn)了對鍋爐主蒸汽溫度的控制要求,減溫水自動調(diào)節(jié)可靠投入率達(dá)到85%以上,保證了機組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行。同時該系統(tǒng)的技術(shù)改造也為同類型系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造提供了參考和借鑒經(jīng)驗。

[1]于臨秸.鍋爐運行[M].北京:中國電力出版社,2006.

[2]孟華.自動控制原理[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.

[3]徐競躍.控制系統(tǒng)PID 調(diào)節(jié)的分析與整定[J].技術(shù)與市場,2008(12):13-14.

[4]王敏.PID 調(diào)節(jié)及參數(shù)整定[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2009(31):57.

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