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濟鋼中厚板廠十一輥板材矯直機輥縫標定系統(tǒng)改造

2013-08-15 00:48:29鄭曉軍
河南科技 2013年1期
關鍵詞:中厚板輥縫聯(lián)軸器

鄭曉軍

(濟南鋼鐵股份有限公司中厚板廠,山東 濟南 250101)

0 前言

鋼板在熱處理及運輸過程中,由于溫度、變形不均等因素的影響,往往會產(chǎn)生不同程度的彎曲、飄曲、浪形、鐮刀彎或歪扭等塑性變形。因此,矯直處理是保證熱處理后鋼板板型平直度的必要工序。為保證鋼板矯直精度,就需要定期對輥系進行標定。濟鋼中厚板廠3500產(chǎn)線熱處理車間矯直機輥系原標定程序工序復雜,耗時較長,且精度難以保證,為此車間分析了原有標定系統(tǒng)存在的缺陷,提出并實施了改造。

1 矯直機設備簡介

1.1 機械部分:

該矯直機由太重設計制造,并于2005年5月份負責安裝和調(diào)試。機械部分主要由機架裝配、壓下機構(擺動機構)、上下支承輥裝置、工作輥裝置、前后導輥裝置以及傳動系統(tǒng)等組成。其中主傳動系統(tǒng)主要由萬向聯(lián)軸器、聯(lián)合齒輪減速機、制動器等設備組成。

1.2 電氣部分:

矯直機電氣部分主要由由位移傳感器、壓力傳感器、壓下電機、主電機、換輥電機以及配套PLC控制系統(tǒng)組成。

1.3 附屬設備:

矯直機附屬設備主要由干油潤滑系統(tǒng)、稀油潤滑系統(tǒng)、油氣潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)等組成。

1.4 工作原理:

鋼板矯正過程中,根據(jù)不同規(guī)格鋼板設定合適的輥縫值,在此基礎上,使得在旋轉(zhuǎn)的矯正輥間運動的鋼板經(jīng)過多次彎曲,以消除其原始曲率。

1.5 主要技術參數(shù):

最大矯直力:3000t

矯直輥輥徑:300mm

輥縫最大開口度:280mm

鋼板矯直厚度范圍:6-60mm

鋼板矯直寬度范圍:1500-3350mm

鋼板矯直溫度:0-900℃

矯平精度:矯直后鋼板不平度≤3mm/m。

2 改造前標定和設備狀況

2.1 標定過程:

矯直機標定時先把標定板(厚度60mm)送入下工作輥上,然后手動調(diào)整輥縫至62mm左右,安排鉗工用塞尺測量四個角的輥縫。根據(jù)測量值打開頂部壓下機構聯(lián)軸器,進行單側(cè)輥縫反復調(diào)整,直至入口和出口的兩側(cè)調(diào)平,要求傳動側(cè)和操作側(cè)偏差不大于0.2mm,入口和出口偏差不大于2mm,且出口比入口大。最后把輥縫輸入控制畫面,進行清零和標定,整個標定過程耗時較長,一般為3-4個小時。

2.2 設備狀況:

在輥縫標定過程中,有兩個問題比較突出,嚴重影響了標定工作的效率和質(zhì)量。一是壓下傳感器數(shù)值顯示不準確。原設計采用電磁感應式位移傳感器,由于電磁場因素的變化,極易造成顯示數(shù)據(jù)不準確,同時數(shù)據(jù)顯示存在嚴重滯后現(xiàn)象,且顯示數(shù)字存在大幅度跳躍式變動,數(shù)據(jù)顯示往往在0.5mm左右波動,無法做出及時判斷。二是壓下機構傳動采用凸緣聯(lián)軸器連接,每次單側(cè)調(diào)整輥縫時,都必須安排人員先打開聯(lián)軸器然后再連接上,費時費力,嚴重影響標定工作的效率。

3 改造目標及措施

3.1 改造目標:

(1)把現(xiàn)有的矯直機輥縫標定方式改為軋制力的標定,通過軋制力的標定消除機械間隙;

(2)利用旋轉(zhuǎn)編碼器[1]代替原有電磁感應式位移傳感器,提高位移反饋精度和靈敏度;

(3)利用牙嵌式離合器[2]代替原有凸緣聯(lián)軸器,便于快速脫開和連接壓下傳動,縮短輥縫標定時間;

(4)通過以上幾個方面改進,力求在保證標定精度的同時,將標定時間控制在1小時以內(nèi)。

3.2 改造措施:

首先完成設備硬件部分位移傳感器和離合器的選型及安裝。

根據(jù)矯直機工作條件特性,選用增量型旋轉(zhuǎn)編碼器,旋轉(zhuǎn)編碼器通過壓下螺絲螺距和編碼器讀數(shù)的運算,將最終位移變化反饋到控制畫面,達到快速、精準反饋的目的。

在離合器選型方面,考慮到此處傳遞扭矩較大,轉(zhuǎn)速較低以及現(xiàn)場條件等因素,選用矩形齒牙嵌式離合器。

在完成硬件部分改造后,我們就能夠更方便地進行輥縫的標定。把標定板放到位后,打開離合器,以壓力傳感器反饋回來的軋制力為參考,進行單側(cè)輥縫反復調(diào)整,直至標定板四個角上壓力基本相同,軋制力均在30噸左右,再從控制畫面上進行標定。這樣就將輥縫標定的方式變?yōu)檐堉屏Φ臉硕ǎ藱C械間隙,達到標定效果。

4 改造完成后效果

(1)改造后輥縫變動反饋更加靈敏、準確,便于操作人員精確控制;

(2)改造后標定時間較短,最長不超過1個半小時,最短用時不到30分鐘,大大縮短了矯直機的標定檢修時間,同時采用離合器連接的方式,避免了反復拆裝聯(lián)軸器的工作,降低了工人的勞動強度;

(3)改造后標定工作更加快捷,因此將原有每月一次的標定改為每周一次,達到了精確矯直的目的,提高了鋼板一次矯直合格率。

5 結束語

濟鋼中厚板廠十一輥板材矯直機在當前已屬于老式設備,輥縫值反饋和標定方面較落后,費時費力且準確度難以保證。通過此次改造,矯直機標定時間大大縮短,且矯直效果得到有效提高,鋼板矯直一次合格率提高了近十個百分點,尤其是在油罐鋼、高強板等高級別鋼種,矯直效果提高更明顯。

[1]傳感器與現(xiàn)代檢測技術(第1版)陶紅艷 清華大學出版社 2009-3-1

[2]機械設計手冊(第5版)成大先 化學工業(yè)出版社(平裝-2008-04出版)

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