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延遲焦化裝置縮短生焦周期提高加工量的可行性分析

2013-08-15 00:51:32王計娜中石油天然氣公司玉門油田分公司735200
化工管理 2013年12期
關(guān)鍵詞:加工量分餾塔爐管

王計娜(中石油天然氣公司玉門油田分公司 735200)

玉門煉化總廠延遲焦化裝置1990 年由洛陽設(shè)計院設(shè)計,為一爐兩塔。 設(shè)計能力為30 萬噸/年,原料為玉門原油二級減壓渣油,操作彈性上限為115%,下限為70%,循環(huán)比為0.4。 該裝置由焦化反應(yīng)塔(焦炭塔)、分餾、吸收穩(wěn)定、吹汽放空、水力除焦、切焦水和冷焦水系統(tǒng)組成。吸收穩(wěn)定系統(tǒng)至今未開廠。目前主要生產(chǎn)焦化富氣、汽油、柴油、蠟油和石油焦。

一、形勢分析

2011 年玉門煉廠實施短流程燃料型戰(zhàn)略, 在關(guān)停了丙烷脫瀝青裝置和氧化瀝青裝置后,面臨著較大的重油平衡壓力,焦化裝置成為重要的重油平衡裝置。

按照加工計劃, 常減壓裝置原油加工量由250 萬噸/年降至210 萬噸/年,除重油催化裝置摻煉部分減壓渣油外,其余全部由延遲焦化裝置平衡。焦化裝置目前處理量平均達到920 噸/天,當日負荷率112%,已經(jīng)接近設(shè)計最高負荷。 重質(zhì)油的低處理量制約了煉廠原油的整體加工能力,影響了企業(yè)經(jīng)濟效益的提高,而提高延遲焦化裝置的處理能力是平衡重油的重要手段。

縮短生焦周期是不需要投資就可以提高裝置處理量的最直接、最有效的措施。 焦炭塔容積已成為裝置加工劣質(zhì)原料及提高裝置處理能力的瓶頸, 而采用縮短焦炭塔生焦周期的方式可提高焦炭塔容積利用率,在確保焦炭塔安全空高的前提下,提高裝置的處理量。

二、縮短生焦周期對裝置的影響及要求

將生焦周期從24 小時縮短到22、20 甚至18 小時, 這并不是簡單縮短生焦時間的問題,需要裝置滿足一定的條件,即使可以運行, 也要考慮并分析由于縮短生焦周期所帶來的各種負面影響。 不論是裝置操作、設(shè)備運行及維護,還是裝置安全生產(chǎn)管理,都將面臨新的挑戰(zhàn),輔助工序時間也將隨之改變。

2.1、縮短生焦周期對裝置加工量的影響

焦炭塔容積已成為裝置加工劣質(zhì)原料及提高裝置處理能力的瓶頸, 而采用縮短焦炭塔生焦周期的方式可提高焦炭塔容積利用率,在確保焦炭塔安全空高的前提下,改變生焦周期,提高裝置的處理量。

2.2、縮短生焦周期對加熱爐的要求

目前焦化加熱爐負荷較重,爐膛溫度710~740℃,爐管表皮溫度較高,大部分爐管表皮溫度已經(jīng)達到了上限指標,爐內(nèi)積灰嚴重,部分爐管出現(xiàn)嚴重的表面結(jié)垢現(xiàn)象,影響傳熱效果,尤其在焦炭塔預(yù)熱期,北路溫度不能保證。 若改變生焦周期,分支量會繼續(xù)提高,加熱爐負荷進一步增大,按目前狀況很難實現(xiàn)。

措施:利用今年裝置大檢修對加熱爐爐管進行更換,并進一步優(yōu)化空氣預(yù)熱系統(tǒng),更換高效瓦斯火嘴,看火窗增加隔熱板,既保證看火安全,又能、保證爐膛熱量充足,為改變生焦周期做好充分準備。

2.3、縮短生焦周期對焦炭塔的要求

在一個生焦周期內(nèi),焦炭塔要經(jīng)過試壓、預(yù)熱、切換生焦、冷卻、 除焦等頻繁的操作步驟, 焦炭塔的溫度要從常溫升高至480℃,然后又降低至常溫,然而生產(chǎn)周期內(nèi)頻繁操作,焦炭塔反復處于驟冷驟熱,承受高壓水沖擊等苛刻條件下,溫度變化幅度很大,可以達到-20℃到490℃。 如果縮短生焦周期,焦炭塔切換頻次增加,冷焦、除焦、預(yù)熱等時間也會相應(yīng)縮短,焦炭塔熱應(yīng)力變化加劇,將加速焦炭塔及相關(guān)設(shè)備附件的疲勞損壞。

措施:要滿足如此苛刻的要求,焦炭塔的選材就至關(guān)重要,需要選擇熱強度高且不易腐蝕的優(yōu)質(zhì)鋼材, 我廠焦炭塔材質(zhì)為20 號鍋爐鋼(20g),且將達到20 年的安全使用期。上海石化焦化塔(ф8400mm)采用15CrMoR+OCr13 復合板,一方面為了防止高溫硫腐蝕,同時對抑止塔體熱蠕變也有很好作用,經(jīng)過長時間運轉(zhuǎn),情況良好。

2.4、縮短生焦周期對分餾塔的要求

縮短生焦周期,裝置處理量將大幅提高,焦炭塔和分餾塔油氣線速偏大的問題將更加突出, 更容易導致油氣夾帶焦粉到分餾塔,塔盤、空冷管束附著焦粉量將會隨之增大,會引起塔內(nèi)換熱受阻,空氣冷卻效果降低。

措施:可定期對分餾塔頂部塔盤及空冷管束進行在線沖洗,除去附著粉焦及鹽垢。2013 年3 月20 日,由于后冷溫度偏高,分餾塔頂壓力與系統(tǒng)壓力差值較大, 我裝置對分餾塔頂部塔盤及空冷管束進行了在線清洗,效果顯著,用時僅2 小時,方便易行。

2.5、縮短生焦周期對裝置能耗的影響

縮短生焦周期提高裝置加工量,首先燃料氣用量將會增加,隨著冷焦、除焦等頻次的增加,裝置用水量、蒸汽量都將增大,然而在加工量增加的前提下,各個單耗反而會降低。 可以說在設(shè)備運行條件允許的情況下,縮短生焦周期,加大裝置處理量,可以達到降本增效的目的。

三、縮短生焦周期裝置各方面都需進一步調(diào)整

1)縮短生焦周期后,裝置原有周期將被打亂,焦炭塔崗位一系列操作將不再按時按點, 而是隨著生焦周期的改變而周期性變化,各個工序必須嚴格按照切換后的時間依次計算完成,嚴格執(zhí)行操作程序,盡量不打亂程序;優(yōu)化焦炭塔各階段操作,盡量為下道工序創(chuàng)造好的條件,杜絕交工作延誤;尤其會出現(xiàn)夜間除焦,焦炭塔照明也需進一步改善。

2)縮短生焦周期后,兩分支量大幅提高,輻射泵的負荷直線增大,所以,日常的維護保養(yǎng)至關(guān)重要。 首先要保證潤滑油系統(tǒng)、封油系統(tǒng)及冷卻水系統(tǒng)的正常;其次,加強監(jiān)護,防止電機溫度超高;對備用泵定期盤車和預(yù)熱循環(huán),確保必要時能及時啟動。

3)縮短生焦周期后,裝置整體負荷將大幅增加,除了做好關(guān)鍵設(shè)備的優(yōu)化操作和維護,一些輔助設(shè)備和工序也至關(guān)重要,比如,及時清理過濾器、及時清理加熱爐火嘴以及做好除焦系統(tǒng)的維護保養(yǎng)。

四、結(jié)束語

雖然縮短生焦周期是不需要投資就可以提高裝置處理量的最直接、最有效的措施,但同時對裝置也是一個嚴峻的考驗。 必須對各個設(shè)備、工序等存在的風險逐一分析,尤其焦炭塔崗位,各個工序操作的規(guī)律性降低,容易發(fā)生操作失誤,所以還應(yīng)做好人員培訓及管理工作。 只有做到全面考慮,才能真正有效地提高裝置的生產(chǎn)能力。

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