李文輝 劉雯 孫麗芬
(唐山鋼鐵股份有限公司)
近兩年來,由于鋼鐵原材料價(jià)格居高不下,造成鋼鐵行業(yè)利潤大幅度下降。而唐鋼煉鐵廠自投產(chǎn)以來,燒結(jié)使用的原料除鋼渣、自循環(huán)粉燒、除塵灰外,全部來自澳大利亞的BHP 公司、力拓公司、巴西的淡水河谷等公司生產(chǎn)的澳礦粉、MAC 粉、PB 粉、巴卡粗粉等質(zhì)量穩(wěn)定,品位高、有害元素少的高價(jià)料,沒有或很少使用品位低、有害元素含量高、使用難度大等不利于生產(chǎn)操作的礦粉,更沒有對這些礦粉的合理使用進(jìn)行過研究。為應(yīng)對市場高價(jià)鐵礦石帶來生鐵成本的上升,降低生產(chǎn)成本,嘗試配加部分低品質(zhì)低價(jià)格的鐵礦石原材料,即非主流礦。
唐鋼煉鐵廠北區(qū)共有1 臺(tái)180 m2、2 臺(tái)210 m2和1 臺(tái)265 m2四臺(tái)燒結(jié)機(jī),為進(jìn)一步優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),自2012年3 月開始進(jìn)行配加非主流礦的燒結(jié)生產(chǎn)實(shí)踐,但非主流礦燒結(jié)性能差,粒度不均,且含有害元素,不利于燒結(jié)生產(chǎn)。為了盡快適應(yīng)非主流礦生產(chǎn),必須采取相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施來保證燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,解決使用非主流礦降成本和高爐穩(wěn)定順行之間的矛盾,實(shí)現(xiàn)“低成本、高效益”的燒結(jié)生產(chǎn)。
唐鋼煉鐵廠使用的非主流礦的品種共有20 余種,非主流礦價(jià)格普遍較低,含鐵品位也較低,首先將非主流礦按QA、QB、QC …… 進(jìn)行編號(hào),為進(jìn)一步了解非主流礦的性質(zhì),對每種礦粉不僅進(jìn)行外在的質(zhì)量檢查,還將各物料取樣進(jìn)行檢測TFe、SiO2、Al2O3、CaO、TiO2等常規(guī)化學(xué)成分,同時(shí)檢測堿金屬、鋅、磷、銅、砷、鉛等微量元素。并且取樣送至河北聯(lián)合大學(xué)檢驗(yàn)其冶金性能。通過非主流礦檢測分析發(fā)現(xiàn):有的SiO2、Al2O3含量較高,有的TiO2含量較高;有的K、Na 等堿金屬含量較高,K、Na 高將影響高爐透氣性和高爐順行;有的P、Cr 等含量高,P、Cr 高會(huì)導(dǎo)致鐵水技術(shù)指標(biāo)超標(biāo);有的同化溫度高、液相流動(dòng)性差;有的粒度組成不均勻且成分波動(dòng)大;有的吸水性強(qiáng),粘度大,易粘倉等。由于非主流礦品種多,粒度不均勻,成分不穩(wěn)定,有害元素和冶金性能差異大等給生產(chǎn)帶來很大的困難。
燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)以來點(diǎn)火溫度控制靠看火工人工現(xiàn)場調(diào)節(jié)空氣、煤氣閥,人工調(diào)節(jié)隨意性大,點(diǎn)火溫度波動(dòng)大,點(diǎn)火效果差。且265 m2燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐老化嚴(yán)重,滿足不了點(diǎn)火需求。
使用非主流礦后,生石灰用量較之前增加,單螺旋消化器消化效果差,生石灰在消化器內(nèi)不能充分消化。
燒結(jié)機(jī)平料器為固定式裝置,當(dāng)料面較低時(shí),對料面不起作用,當(dāng)料面過高時(shí),只有刮平而無壓料效果。尤其是使用非主流礦后,由于多數(shù)非主流礦粒度不均,燒結(jié)機(jī)臺(tái)車料面經(jīng)常出現(xiàn)凹面不平,表層返礦增加。
燒結(jié)機(jī)泥輥兩側(cè)與輥沿夾角處易粘料,燒結(jié)機(jī)臺(tái)車兩側(cè)布料易虧料。尤其使用QD、QG 等粘性大的非主流礦后,泥輥兩側(cè)粘料更嚴(yán)重,看火工需要每小時(shí)清理粘料,增加看火工勞動(dòng)強(qiáng)度。
燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng)老化及損壞嚴(yán)重,不能滿足生產(chǎn)需要。
唐鋼以往使用的礦粉中,主要是質(zhì)量穩(wěn)定,品位高、有害元素少的高價(jià)料,但自2012年3 月開始使用非主流礦后,鑒于非主流礦品種多、質(zhì)量不穩(wěn)定、有害元素高等特點(diǎn),在混勻礦大堆堆積的過程中,采取非主流礦逐步替代部分高價(jià)料的原則,使非主流礦逐步增加到15%左右。在混勻礦堆積過程中需將各品種物料分四步堆積到混勻礦中,為確?;靹虻V質(zhì)量穩(wěn)定,每步之間采用MgO、R2成分相同,TFe成分相近的原則減少成分差異;同時(shí)必須考慮堆積過程的連續(xù)性和減少堆積過程中的停機(jī)次數(shù),且堆與堆之間采用逐步增加新品種礦粉的原則,一般每堆盡量增加一至兩種新礦粉,且考慮新品種礦粉的燒結(jié)性能,與之相近代替原則;盡量避免超過三種新品種礦粉,且考慮每堆之間的精粉率、燒結(jié)性能等,盡量避免大幅度調(diào)整,每堆換堆過程中做好換堆預(yù)測工作,保證了兩堆換堆過程中混勻礦良好的燒結(jié)性能,換堆后全面跟蹤檢查燒結(jié)過程,確保燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量。
生石灰較石灰石具有更大的強(qiáng)化和造球作用。生石灰打水消化后,呈粒狀的消石灰Ca(OH)2膠狀顆粒,Ca(OH)2膠狀顆粒具有很強(qiáng)的親水性,不僅利于造球,而且使球的強(qiáng)度提高。在燒結(jié)過程中,料層內(nèi)少量的冷凝水將Ca(OH)2膠狀顆粒所吸附和持有,既不會(huì)引起料球破壞,也不會(huì)堵塞料球之間的氣孔,使料層保持良好的透氣性。同時(shí)生石灰在消化的過程中放出的熱量,使料溫提高,從而減少燒結(jié)過程水氣冷凝現(xiàn)象,緩解過濕層,也可以提高了料層透氣性[1]。因此,針對非主流礦粒度不均,成球性能差的特點(diǎn),適當(dāng)提高生石灰配比。由于供應(yīng)生石灰廠家不同,生石灰質(zhì)量有所差異,根據(jù)不同廠家的質(zhì)量差異,結(jié)合各燒結(jié)機(jī)自身的特性,采用同一燒結(jié)機(jī)固定供貨廠家,并嚴(yán)格把好進(jìn)廠生石灰質(zhì)量關(guān),對抽樣不合格的廠家根據(jù)情況進(jìn)行限量使用或不使用。在保證生石灰質(zhì)量的前提下增加生石灰的使用量,生石灰單耗較使用非主流礦前增加5 kg/t 左右,燒結(jié)礦各種技術(shù)指標(biāo)較未使用非主流礦前未發(fā)生明顯變化。
合理的水碳控制是保證燒結(jié)過程穩(wěn)定和燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的前提條件。使用非主流礦后,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,實(shí)行“低水、低碳、厚料層”的操作方針,經(jīng)過看火工及技術(shù)人員的不斷摸索,最終將混合料水分由原來7.0±0.2%調(diào)整到6.8±0.2%控制,混合料燃料配比由原來的4.7±0.2%調(diào)整到4.5±0.2%控制,每臺(tái)燒結(jié)機(jī)料層必須保證與臺(tái)車欄板齊平,同時(shí)料面不允許出現(xiàn)拉鉤和欠料現(xiàn)象的發(fā)生。
控制好“兩點(diǎn)”溫度(即點(diǎn)火溫度和終點(diǎn)溫度)。首先,穩(wěn)定點(diǎn)火溫度,將點(diǎn)火溫度控制在1100±50℃,并將點(diǎn)火溫度由以前的人工調(diào)節(jié)改為中控智能控制,確定合理的空燃比,改善了人工調(diào)節(jié)的隨意性及四班之間的差距。同時(shí)265 m2燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐老化嚴(yán)重且不節(jié)能,點(diǎn)火效果差,將265 m2燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐進(jìn)行重新制作并更換。使燒結(jié)點(diǎn)火溫度得到保障,降低了表層返礦率。其次,嚴(yán)格控制燒結(jié)終點(diǎn)溫度,針對每臺(tái)燒結(jié)機(jī)的特性及每堆配礦結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),制定適合自身的工藝參數(shù)及考核指標(biāo),為使看火人員及時(shí)準(zhǔn)確的判斷生產(chǎn)趨勢,將燒結(jié)溫度負(fù)壓趨勢引至看火人員盯崗室。
Al2O3是燒結(jié)礦的化學(xué)成分之一,脈石中一定量的Al2O3含量對改善燒結(jié)礦的性質(zhì)具有良好的作用,它可以降低燒結(jié)料的熔化溫度,從而增加液相生成數(shù)量,且Al2O3能提高液相表面張力,降低其黏度,促進(jìn)氧離子擴(kuò)散,有利于鐵氧化物的氧化,利于鐵酸鈣的生成。但脈石中Al2O3含量過多,在燒結(jié)過程中進(jìn)入熔融體,鋁鐵鹽增多,使燒結(jié)礦結(jié)構(gòu)變得復(fù)雜;SiO2是燒結(jié)過程形成的硅酸鐵體系液相是燒結(jié)礦固結(jié)的主要黏結(jié)性,在燒結(jié)過程中當(dāng)鐵氧化物還原或分解產(chǎn)生Fe3O4和FeO 時(shí),與SiO2彼此接觸的Fe3O4和FeO 在1000℃便可發(fā)生固相反應(yīng)形成低熔點(diǎn)化合物,從而形成硅酸鐵體系液相。燒結(jié)過程中液相的生成直接影響燒結(jié)礦的強(qiáng)度和其它技術(shù)指標(biāo)。一定的鋁硅比(Al2O3/SiO2)是燒結(jié)過程中形成鐵酸鈣的必要條件[2]。多年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下,燒結(jié)礦的SiO2含量控制范圍應(yīng)≤6.0%,為保證燒結(jié)礦的質(zhì)量和高爐爐渣的流動(dòng)性,必須控制燒結(jié)礦的Al2O3/SiO2在0.1~0.4 之間。在使用非主流礦后,合理搭配含Al2O3礦的使用比例。隨著非主流礦的品種的增加,燒結(jié)礦中Al2O3含量相應(yīng)增加,但通過調(diào)節(jié)燒結(jié)礦的SiO2含量控制燒結(jié)礦的鋁硅比使燒結(jié)礦的質(zhì)量得到了保證,滿足了高爐生產(chǎn)的要求。
1)生石灰消化器。將4 臺(tái)燒結(jié)機(jī)原來的單螺旋消化器全部改為雙螺旋消化器,改造后解決了生石灰用量大的情況下消化不充分的問題。生石灰充分消化后改善了混合料粒度組成且提高了混合料料溫。
2)燒結(jié)機(jī)泥輥。將泥輥兩側(cè)擋沿割除,割除后由于265 m2燒結(jié)機(jī)輥皮有耐磨層,還有少許粘料,其余3 臺(tái)燒結(jié)機(jī)幾乎不粘料,大大降低看火工勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)料面兩側(cè)虧料現(xiàn)象得到了改善,降低了返礦率,提高了成品率。
3)燒結(jié)機(jī)平料器。對180 m2燒結(jié)機(jī)平料器進(jìn)行改造,將以前的固定式平料器改造成高度可隨料面高低自動(dòng)調(diào)整的一段式鋼板,鋼板的厚度20 mm,寬350 mm,長345 mm。對其它三臺(tái)燒結(jié)機(jī)增加一排高度可隨料面高低自動(dòng)調(diào)整的平料器,靠臺(tái)車兩側(cè)也可適當(dāng)調(diào)節(jié)配重,以減少邊緣效應(yīng),保證將料面壓實(shí),拉平,減少了表面返礦的產(chǎn)生,提高成品率1 個(gè)百分點(diǎn)。
4)燒結(jié)機(jī)疏料器。使用非主流礦后,由于非主流礦粒度不均,每堆混合料之間透氣性存在差異。為保證最佳燒結(jié)效果,根據(jù)每堆混合料透氣性的變化,將疏料器改成可拆卸的,在透氣性好的時(shí)候,將疏料齒拆除,透氣性差的時(shí)候再裝上。
5)燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng)。燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)是導(dǎo)致燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量下降的重要原因之一。然而造成燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)的原因很多,如:臺(tái)車?yán)匣?、風(fēng)箱和大煙道老化或損壞,游板損壞、滑道磨損等。針對燒結(jié)機(jī)漏風(fēng),使用非主流礦后,通過采取以下措施來降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率。由于兩臺(tái)210 m2燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)以來臺(tái)車未進(jìn)行更換,老化嚴(yán)重進(jìn)行全部更換處理。對其余兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)臺(tái)車實(shí)行老化嚴(yán)重或本體損壞更換處理。對大煙道、風(fēng)箱進(jìn)行部分更換及噴涂。并將機(jī)頭機(jī)尾密封裝置全部改為搖擺渦流式柔性密封。同時(shí)利用定修機(jī)會(huì),對燒結(jié)機(jī)滑道、臺(tái)車游板、隔熱墊、蓖條等有問題的進(jìn)行更換,對風(fēng)箱支管、大煙道、雙層卸灰閥、環(huán)冷動(dòng)靜密封等部位進(jìn)行堵漏風(fēng)處理。改造后,燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率大大降低,提高了臺(tái)車的有效風(fēng)量,保證了使用非主流礦后燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量,并降低生產(chǎn)成本。
唐鋼在使用非主流礦后,燒結(jié)礦和生鐵成本得到了降低。使用非主流礦后,針對非主流礦的特點(diǎn)及時(shí)制定了相應(yīng)的對策并實(shí)施,除燒結(jié)礦品位有所降低外,燒結(jié)礦其它各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)未發(fā)生明顯變化(由于燒結(jié)產(chǎn)能過剩,生產(chǎn)處于限產(chǎn)狀態(tài),因此臺(tái)時(shí)降低),固體燃耗略微升高。以265 m2燒結(jié)機(jī)為例,使用非主流礦前后燒結(jié)過程各種參數(shù)見表1,燒結(jié)礦各種技術(shù)指標(biāo)見表2。
表1 265 m2 使用非主流礦前后燒結(jié)過程各種參數(shù)比較
表2 265 m2 使用非主流礦前后燒結(jié)礦各種技術(shù)指標(biāo)
1)合理搭配性能較好的主流礦和非主流礦的配加比例,通過采取相應(yīng)的生產(chǎn)措施,使非主流礦影響燒結(jié)生產(chǎn)的因素得到了解決,而且燒結(jié)礦的各種技術(shù)指標(biāo)均能滿足高爐生產(chǎn)需求。
2)由于多數(shù)非主流礦Al2O3含量較高,在使用時(shí)必須控制好適宜的Al2O3/SiO2以保證燒結(jié)礦的質(zhì)量,滿足高爐生產(chǎn)的要求。
[1]龍紅明,主編.鐵礦粉燒結(jié)原理與工藝.北京:冶金工業(yè)出版社,2010.51.
[2]賈艷,李文興,主編.鐵礦粉燒結(jié)生產(chǎn).北京:冶金工業(yè)出版社,2009.34-36.