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綜采工作面上隅角瓦斯超限探討及治理

2013-07-23 08:27:04李建文常景保
山西焦煤科技 2013年1期
關鍵詞:上隅角風門風流

李建文,常景保

(西山煤電股份公司 鎮(zhèn)城底礦,山西 古交 030203)

1 概 況

西山煤電股份公司鎮(zhèn)城底礦南六盤區(qū)22620工作面為高瓦斯工作面,瓦斯平均相對涌出量為6.10 m3/t。近幾年來,隨著開采深度的不斷增加,上隅角瓦斯超限問題,嚴重制約了工作面的正常生產(chǎn),上隅角瓦斯治理問題日益突出。該礦在綜采工作面上隅角瓦斯治理方面進行了研究,采取了一些瓦斯治理措施,收到了良好的效果。

22620工作面情況:

1)22620工作面煤層為一單斜構(gòu)造,煤層厚3.3~3.8 m,平均3.57 m,工作面走向長1 200 m,傾斜長170 m,煤塵爆炸指數(shù)24.8%,本工作面采用走向長壁后退式綜合機械化一次采全高采煤法開采,全部垮落法管理頂板。

2)本工作面采用一進一回的U 型通風系統(tǒng)進行通風,即軌道順槽進風,皮帶順槽回風的通風方式。

新鮮風流路線:南進風井→760 東軌道大巷→22620 軌道順槽→22620工作面。

污風風流路線:22620工作面→22620 皮帶順槽→760 東回風大巷→南翼總回風巷→南回風井→地面。工作面通風系統(tǒng)圖見圖1。

圖1 工作面通風系統(tǒng)圖

3)工作面瓦斯來源:采煤過程中落煤占60%,采空區(qū)底煤占40%。采落煤塊瓦斯涌出是工作面采落煤炭解吸的瓦斯,工作面采空區(qū)底煤和煤壁大量瓦斯涌出,通過漏風帶到工作面上隅角,造成上隅角瓦斯經(jīng)常超限,瓦斯?jié)舛仍?.6%~2.5%。如果工作面再用U 型通風,即使配風量加大,上隅角瓦斯也降低不到正常區(qū)間,只能稀釋工作面進風巷和回風巷的瓦斯?jié)舛取?/p>

2 上隅角瓦斯治理措施及效果

針對該面回采期間瓦斯涌出量大,造成采面上隅角和回風巷瓦斯長期超限,嚴重制約安全生產(chǎn)的問題,對上隅角瓦斯超限的情況,22620工作面通常的防治方法有:1)合理計算回采工作面風量;2)設置上隅角臨時擋風簾;3)三相泡沫擠上隅角瓦斯;4)采空區(qū)埋管抽放等;5)深孔松動爆破,現(xiàn)分別進行分析。

3 方案實施

1)合理計算回采工作面風量。

經(jīng)過理論計算及工作面瓦斯含量較大的實際情況,為有效排除、沖淡瓦斯,按以下2 種方案計算:

a)按井下適宜的氣候條件計算。

式中:

Qcf—采煤工作面需風量,m3/min;

vcf—采煤工作面適宜風速,m/s;

Scf—采煤工作面平均有效斷面積,m3;

kch—采煤工作面采高調(diào)整系數(shù);

kcl—采煤工作面長度調(diào)整系數(shù);

70%—有效通風斷面系數(shù)。

b)按瓦斯涌出量計算。

式中:

qcg—采煤工作面回風流中瓦斯絕對涌出量,m3/min;

kcg—采煤工作面瓦斯涌出量不均衡備用風量系數(shù);

125—采煤工作面回風流中瓦斯?jié)舛炔怀^0.8%換算系數(shù)。

所以,工作面生產(chǎn)時實際配風量為931 m3/min。

隨著回采工作面的推進,瓦斯涌出量的增加,及時調(diào)整通風系統(tǒng),使工作面風量由931 m3/min,增加到1 056 m3/min,使工作面上隅角的瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.6%以下,從而保證了工作面的正常生產(chǎn)。

安裝了風門聯(lián)鎖裝置,對采區(qū)的風門安設風門連鎖,從而避免了兩道風門同時打開造成風流短路的情況發(fā)生。同時,加強了風門等通風設施的管理,該礦對使用單位進行了每日考核制度,發(fā)現(xiàn)通風設施損壞,及時進行修復,從而盡量減少漏風,提高了有效風量率。

2)設置上隅角臨時擋風簾。風流經(jīng)過上隅角附近時會出現(xiàn)渦流現(xiàn)象,在使用U 型通風的情況下,該處風速較低,上隅角瓦斯難以進入新鮮風流中,造成上隅角瓦斯積聚。

在采煤工作面上隅角處設置臨時擋風簾改變風流方向,使之將工作面風流一分為二,一部分風流經(jīng)過上隅角的渦流區(qū)域,帶走上隅角的瓦斯。臨時擋風簾可用軟質(zhì)風筒布制作,其長度一般為7~12 m。這種方法受多種條件的制約,使用效果不佳。只有當回采工作面上隅角積聚瓦斯速度不大(2~3 m3/min)和瓦斯?jié)舛炔桓?3% 左右)的情況下應用效果才明顯。

3)三相泡沫擠壓工作面上隅角瓦斯。采用三相泡沫技術(shù)進行充填,用三相泡沫擠占瓦斯占據(jù)的空間,從而降低瓦斯?jié)舛?,三相即用灰、氮氣和水,灰可采用黃泥、煤炭發(fā)電的爐渣等材料制作,水灰比(質(zhì)量比)為1∶4∶1。該法具有處理速度快,效果明顯的特點。

4)采空區(qū)埋管抽放。工作面回采前,提前在回風順槽鋪設1 趟大直徑的管路,然后從切眼起依次每隔25~30 m 設置1 根站管并施工1 個高位鉆孔,并在鉆孔內(nèi)預埋抽放管路,然后采取相應措施對鐵管進行保護,待工作面推過站管后打開站管抽采,即能取到良好的抽采效果。采空區(qū)埋管抽放示意圖見圖2。

5)深孔松動爆破。

a)深孔松動爆破原理。深孔松動爆破可使煤層和頂板發(fā)生較多的裂隙,加大塑性區(qū)范圍,使工作面前方集中應力帶向煤體深部移動,消除煤體結(jié)構(gòu)的不均勻,降低能量梯度,從而達到治理瓦斯的目的。

b)深孔松動爆破工藝。治理瓦斯的另外一種手段為深孔松動爆破,早在20 世紀60年代深孔松動爆破技術(shù)就已應用,深孔松動爆破對參數(shù)要求較高,參數(shù)爆破直接影響著爆破效果。若爆破鉆孔太短,其作用如同放炮落煤,達不到治理瓦斯的目的。因此,根據(jù)2#、3#煤層情況,其爆破鉆孔深度一般在6 m。

圖2 采空區(qū)埋管抽放示意圖

由于深孔松動爆破技術(shù)需要對工作面瓦斯進行詳細的檢查,且需制定相應的措施,因此,運用周期較長,不利于高產(chǎn)高效生產(chǎn),除非在以上方法無法有效降低瓦斯的情況下才使用。

4 結(jié)論

經(jīng)過分析和探索,22620 綜采工作面瓦斯得到有效治理,杜絕了瓦斯超限現(xiàn)象,確保了采面安全回采;同時工作面日推進度提高了50%,經(jīng)濟效益顯著。

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