張賾 姜秀玲
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控制燒結機二氧化硫排放,已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)控制污染的重點。“十二五”時期,鋼鐵行業(yè)全面推行燒結脫硫設備已經(jīng)箭在弦上。目前,我國大型鋼廠已經(jīng)逐步上馬了一系列脫硫設備,有石灰石—石膏法、鎂法、循環(huán)流化床法、氨法、密相干塔法、純堿法、活性炭法、離子液法等10余種燒結煙氣脫硫技術在鋼鐵企業(yè)得到應用[1-6]。主要問題包括:缺乏成熟燒結脫硫技術;副產(chǎn)物存在二次污染隱患;噸燒結礦脫硫運營成本高等。尋找適合不同燒結工藝和條件的脫硫技術,成為各鋼鐵企業(yè)關注的重點。
本文通過設計一種氣固循環(huán)吸收(GSCA)循環(huán)流化床干法脫硫的實現(xiàn)工藝,并應用在攀鋼360m2燒結機的煙氣脫硫中,該工藝的成功運行表明,此工藝適合高含硫煙氣的脫硫、除塵。
攀枝花新鋼釩股份有限公司煉鐵廠新建360m2燒結機配套脫硫裝置,采用GSCA循環(huán)流化床干法煙氣脫硫工藝,根據(jù)業(yè)主方提供的燒結機的煙氣數(shù)據(jù),結合工程實際采取對含SO2濃度較高的一半煙氣進行選擇性脫硫處理。
燒結煙氣從脫硫塔底部進入,在文丘里管處被加速,在該處與三流體噴槍噴入壓縮空氣、水和熟石灰漿液,大量霧化的漿滴與高濃度的循環(huán)固體顆粒碰撞結合,形成激烈的湍動狀態(tài),顆粒反應界面不斷摩擦、碰撞更新,從而極大地強化了氣固間的傳熱、傳質,霧化水濕潤顆粒表面,煙氣冷卻到最佳的化學反應溫度。同時,隨煙氣從脫硫塔頂部排出的固體顆粒中,含有大量未反應的具有活性的脫硫劑,在旋風分離器內(nèi)被分離后經(jīng)回料裝置返回脫硫塔繼續(xù)參加反應,基本上干態(tài)副產(chǎn)物和脫硫劑在系統(tǒng)排出前大約循環(huán)50~100次[7],大大提高了脫硫劑的利用率。煙氣中的SO2和幾乎全部的SO3、HCl、HF等酸性成分幾乎全部被去除。經(jīng)脫硫除塵后的清潔煙氣通過增壓風機引入煙囪排放。
表1 攀鋼360燒結機煙氣脫硫系統(tǒng)設計參數(shù)
1)吸收劑制備及供給系統(tǒng)
吸收劑品質要求為粒狀生石灰,粒徑≤3mm,其中CaO含量≥80%。工藝保證值點的石灰活性符合國家標準在4.5分鐘內(nèi)熟化反應溫度從20℃升高到60℃。原料生石灰由罐車運至脫硫島泵送至料倉內(nèi),由螺旋輸送機輸送到熟化機中,熟化后的石灰漿液自流入除砂機,除砂凈化后的漿液流入漿液罐中儲存。由漿液泵泵送到脫硫塔的三流體噴槍。
2)吸收及固粒循環(huán)系統(tǒng)
脫硫塔為空塔結構,內(nèi)部無任何支撐結構,是整個脫硫系統(tǒng)的核心。熟化的石灰漿液、壓縮空氣和水分別進入三流體噴槍,漿液被壓縮空氣霧化,在文丘里處的高速氣流中進一步粉碎與煙氣良好混合,同時與從回料機返回的大量固粒接觸,增強氣固液三相之間的充分混合。煙氣被冷卻的同時,水和漿液迅速蒸發(fā),在液滴附膜中的吸收劑最大程度地吸附SO2等酸性氣體。煙氣溫度控制在高出露點溫度15℃~20℃以上。
回料機可根據(jù)固粒再循環(huán)要求,精確控制加入脫硫塔的循環(huán)量。
3)布袋除塵器系統(tǒng)
經(jīng)旋風分離器的預除塵后,煙氣中粉塵濃度仍然很高。采用布袋除塵器進一步去除粉塵。
4)工藝水系統(tǒng)
工藝用水包括脫硫塔用水和石灰熟化用水。前者由工藝水泵通過三流體噴槍注入脫硫塔內(nèi)。石灰消耗用水采用變頻泵根據(jù)生石灰的加入量進行控制。
5)壓縮空氣系統(tǒng)
本工程由業(yè)主提供壓縮空氣供脫硫塔三套噴槍的霧化空氣、灰料的氣力輸送用空氣、除塵設備脈沖氣和儀表氣源。
由于攀鋼360m2燒結機煙氣實際含硫量為7000mg/Nm3左右,遠高于設計值(4896mg/Nm3),性能考核按93%的脫硫效率進行考核,同時脫硫后電除塵器出口粉塵排放在20~50mg/Nm3之間,滿足環(huán)保要求。(見表2)
攀鋼360m2燒結機燒結煙氣GSCA循環(huán)流化床干法脫硫系統(tǒng)目前已成功投運,床體穩(wěn)定,脫硫效果理想。通過運行證明,適當提高鈣硫比,GSCA循環(huán)流化床干法脫硫工藝可以滿足含硫濃度高的煙氣脫硫、除塵的需要,不僅脫硫率可達到90%以上,而且脫硫除塵器出口粉塵排放也能滿足50mg/Nm3的環(huán)保要求。GSCA脫硫工藝為循環(huán)流化床干法煙氣脫硫技術在處理燒結煙氣脫硫中應用提供了經(jīng)驗、奠定了的基礎,同時也增加了干法脫硫比選工藝。
表2 運行參數(shù)考核結果
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[2]江榮才,徐海軍,林春源等.三鋼2號燒結機機頭煙氣脫硫方案的選擇及論證[J].燒結球團,2007,32(4):18-21.
[3]張曉剛,宋存義,王亮等.密相干塔技術在燒結煙氣脫硫中的應用[J].鋼鐵,2007,42(7):79-82.
[4]孫輝.雙堿法脫硫技術在燒結機上的應用[J].山東冶金,2009,31(6):20-21.
[5]左海濱,張濤,張建良等.活性炭脫硫技術在燒結煙氣脫硫中的應用[J].冶金能源,2012,31(3):56-59.
[6]王睿,裴家煒.離子液循環(huán)吸收煙氣脫硫技術及其應用前景[J].燒結球團,2009,34(2):5-10.
[7]王金柱.循環(huán)流化床半干法煙氣脫硫技術在鋼鐵廠的應用[J].科技資訊,2009,(1):118-119
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