李宏巖
摘 要:四平熱電公司于1997年設(shè)計(jì)安裝了6臺(tái)氣墊式輸煤皮帶機(jī),在運(yùn)行中暴露出輸煤負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)值、易壓住、設(shè)備維修量大、粉塵飛揚(yáng)、噪音大等諸多問(wèn)題,通過(guò)分析與計(jì)算提出4段皮帶機(jī)改造為T(mén)D75型通用皮帶機(jī)的可行性建議,用理論和數(shù)據(jù)得出改造的必要性、經(jīng)濟(jì)性與合理性。
關(guān)鍵詞:氣墊式;輸煤皮帶機(jī);改造;經(jīng)濟(jì)效益
中圖書(shū)分類(lèi)號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2012)32-0034-02
氣墊式輸煤皮帶機(jī)是20世紀(jì)90年代興起新型運(yùn)輸機(jī),它最大的特點(diǎn)是取消了承載段槽形托輥,皮帶與機(jī)架是非接觸的,理論上皮帶運(yùn)行的摩擦力極小。氣墊式皮帶機(jī)的工作原理是將皮帶鋪放在長(zhǎng)條形、斷面是凹槽形的風(fēng)箱上,在風(fēng)箱的凹面上均勻地布置一些小風(fēng)孔(風(fēng)孔的直徑及位置是經(jīng)專(zhuān)門(mén)計(jì)算的),風(fēng)箱中由高壓風(fēng)機(jī)提供一定壓力的氣流,空氣在風(fēng)箱的小孔中溢出,這樣就在氣室盤(pán)槽與皮帶非工作面之間形成氣膜,用氣膜層替代了托輥,工作時(shí)由氣墊支撐皮帶運(yùn)行。氣墊式皮帶機(jī)的頭部驅(qū)動(dòng)裝置與尾部導(dǎo)料槽的安裝布置與TD75式通用皮帶機(jī)相同,只是在頭尾過(guò)渡處使用了普通槽形托輥,回程段仍使用平形托輥。
目前,國(guó)內(nèi)的火力發(fā)電廠(chǎng)使用氣墊式皮帶機(jī)不多,四平熱電公司輸煤系統(tǒng)于1994年初步設(shè)計(jì)時(shí)基于設(shè)備造價(jià)考慮設(shè)計(jì)了6臺(tái)氣墊式輸送機(jī),分別是2段甲、乙皮帶機(jī),4段甲、乙皮帶機(jī),6段甲、乙皮帶機(jī),均是坡段,長(zhǎng)度在101 m(2段)至182 m(4段),傾斜角度16~17°,每臺(tái)皮帶機(jī)配2臺(tái)9-26M-5A型高壓風(fēng)機(jī),運(yùn)行風(fēng)壓
5 869 Pa。所有氣墊式皮帶于1997年安裝完畢并當(dāng)年投入運(yùn)行。投入運(yùn)行以來(lái),存在的問(wèn)題較多,特別是2010年公司二期擴(kuò)建,氣墊式皮帶機(jī)與新建的皮帶機(jī)在協(xié)調(diào)配合上存在許多問(wèn)題,為了提升設(shè)備出力,提高全廠(chǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及保障安全可靠供煤,對(duì)氣墊式皮帶機(jī)提出改造建議。
1 氣墊式皮帶機(jī)存在的問(wèn)題
①最為突出的問(wèn)題是皮帶機(jī)達(dá)不到額定出力,原設(shè)計(jì)出力為630 t/h時(shí),實(shí)際最大出力僅為450 t/h,日常運(yùn)行時(shí)出力控制在350 t/h左右,當(dāng)運(yùn)送濕煤或煤的比重較大時(shí),如調(diào)整不當(dāng),很容易發(fā)生皮帶被壓住現(xiàn)象。皮帶機(jī)負(fù)荷低,造成運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差,運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
②氣墊式皮帶機(jī)一旦被壓住,就不能帶負(fù)荷啟動(dòng)。因?yàn)樵趩?dòng)前,皮帶與風(fēng)箱之間的沒(méi)有產(chǎn)生氣膜,帶煤的皮帶壓在風(fēng)箱上,在啟動(dòng)中,驅(qū)動(dòng)裝置需要輸出很大的驅(qū)動(dòng)力,超出了設(shè)備能力,所以壓煤的皮帶不能直接啟動(dòng),必須用人力將皮帶上的積煤全部卸下,然后才能啟動(dòng)。這樣增加了人工,影響到正常運(yùn)行及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生的清理工作。
③該型皮帶機(jī)不能運(yùn)送濕煤,尤其在雨季含水量大的濕煤,上坡段時(shí),煤泥打滑而外溢,煤泥進(jìn)入到風(fēng)箱與皮帶夾層,影響了風(fēng)膜的產(chǎn)生,皮帶與積煤、風(fēng)箱之間直接摩擦,皮帶運(yùn)行阻力增大,更容易被壓住,必須停機(jī)清理風(fēng)箱上積煤。
④運(yùn)行中檢查不方便,由于有風(fēng)箱的遮擋,運(yùn)行工人僅能從頭、尾部有托輥的地方檢查皮帶接口,如果接口處有開(kāi)膠現(xiàn)象也不易發(fā)現(xiàn),往往是皮帶在運(yùn)行中突然被拉斷,自從投入運(yùn)行以來(lái),發(fā)生了十余次運(yùn)行中被拉斷,造成皮帶復(fù)位困難、清理積煤工作量大等一系列問(wèn)題。
⑤氣墊式皮帶風(fēng)箱槽角僅為20°,不能大負(fù)荷運(yùn)行,當(dāng)輸煤負(fù)荷較大時(shí),煤從皮帶邊緣外溢并灑到皮帶與風(fēng)箱之間,造成皮帶與風(fēng)箱、積煤之間的直接摩擦,運(yùn)行阻力增大,如處置不及時(shí),很快就會(huì)發(fā)生皮帶被壓住現(xiàn)象。
⑥風(fēng)箱上風(fēng)孔易堵塞,輸煤生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)粉塵較大,清理地面、機(jī)架上的積灰全部用水沖洗,不可避免地沖到風(fēng)箱上,濕潤(rùn)的煤塵在皮帶的拖動(dòng)下更容易將風(fēng)孔堵塞,進(jìn)一步降低了皮帶的出力,所以每年都定期疏通風(fēng)孔并清理風(fēng)箱中積灰積水。
2.3 輸送量的核算
2.5 功率比較
計(jì)算出的電動(dòng)機(jī)功率小于實(shí)際電動(dòng)機(jī)功率,說(shuō)明原有電動(dòng)機(jī)完全滿(mǎn)足使用要求,并有可能超出力運(yùn)行。
3 結(jié) 語(yǔ)
4段皮帶機(jī)原安裝使用的Y315M2-4型電動(dòng)機(jī)功率為160 kW,轉(zhuǎn)速為1 490 r/min,額定電流為189 A,電壓380 V,完全滿(mǎn)足使用要求,并有可能超出力運(yùn)行。
4段甲、乙皮帶機(jī)改造后,4臺(tái)30 kW的風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)可以不用,直接節(jié)約了廠(chǎng)用電,同時(shí)提高了皮帶機(jī)的出力,甚至可以達(dá)到700 t/h,皮帶機(jī)運(yùn)行的可靠性也得到提高。改造后,通過(guò)2段來(lái)的翻車(chē)機(jī)卸煤及通過(guò)3段、8段斗輪機(jī)來(lái)煤,只要稍微限制負(fù)荷,4段皮帶就可以正常,這樣安排運(yùn)行方式時(shí)更加靈活,對(duì)混配煤也更加方便。由于設(shè)備出力的增加,大大縮短運(yùn)行時(shí)間,提高了輸煤效率,降低了噸煤?jiǎn)魏模黾恿诉\(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
參考文獻(xiàn):
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