王 坤
(國投新集能源股份有限公司 地勘公司,安徽 淮南232000)
新集二礦131309工作面回采的13-1煤為黑色,呈鱗片狀~碎塊狀,質(zhì)松軟,內(nèi)生裂隙較發(fā)育。工作面內(nèi)13-1煤層較穩(wěn)定,煤厚5.3~13.4m,平均厚約7.5m,煤層傾角在24°~40°,平均29°,煤層堅固性系數(shù)f=0.6~1.0,煤層局部發(fā)育一層夾矸,一般厚0~3.5m,平均1.5m,夾矸巖性為泥巖、炭質(zhì)泥巖或砂質(zhì)泥巖。
自2012年7月2日機巷恢復掘進以來,工作面共計限制掘進15m,7月7日停頭和進行收尾以及打鉆準備工作。該處恢復掘進以來實測各項參數(shù)為:瓦斯壓力0.5 MPa;瓦斯含量6.498m3/t;煤的堅固性系數(shù),下部煤體f=0.36,上部煤體f=0.62;瓦斯解析指標最大值△h2=80 Pa;鉆屑量最大值3.7kg。
1)131309機巷外段J12+15m停頭位置設計第12輪12個超前預抽鉆孔,超前預抽鉆孔控制巷道輪廓線外15 m,前方60m。
2)鉆孔施工順序:7?!??!??!?0#→11?!?2?!?#→2?!?#→4?!?#→6#。
3)131309外段機巷第12輪鉆孔設計參數(shù)見表1。
表1 第12輪鉆孔設計參數(shù)
自2012年7月9日中班開始施工第12輪鉆孔,采用ZYW-6000型全液壓鉆機施工,于7月22日夜班施工結(jié)束,鉆孔施工時間為5個圓班,一個小班施工1個鉆孔,清理煤粉時間為7個圓班零2個小班。通過施工參數(shù)分析,上排孔煤體較硬,返出煤粉基本在5m3左右,下排孔煤體內(nèi)揭露松軟煤層較多,返出煤粉維持在8m3左右,且下排孔瓦斯含量明顯增大,并伴有頂鉆現(xiàn)象,噴孔次數(shù)較上排孔多,主管路內(nèi)瓦斯抽采濃度平均46%。
(1)加大防噴抽放器的抽放量。在有噴孔、憋孔、頂鉆等瓦斯涌出異?,F(xiàn)象的預兆時,立即將管路的控制閘閥迅速開打,增加抽放量,減少孔內(nèi)瓦斯向巷道內(nèi)的大量涌出。必要時改用雙抽放頭的防噴抽放器。
(2)鉆孔施工期間嚴禁停風、停水、停電。停風、停水、停電20min以上就有可能出現(xiàn)孔內(nèi)事故。
(3)防噴抽放器容積不小于0.45m×0.45m×0.45 m,保證防噴抽放器內(nèi)有足夠的空間給煤粉和瓦斯在瞬間涌出時有緩沖時間,降低鉆孔噴孔的強度。
(1)煤層的軟分層鉆進須選用大扭矩鉆機,鉆機扭矩為6000Nm。鉆機的大扭矩是成功施工松軟煤層鉆孔的主要條件。
(2)鉆孔施工選用三棱鉆桿,孔內(nèi)出現(xiàn)孔內(nèi)事故時,由于鉆桿上無螺紋,可采用強行向外拉出的方法處理孔內(nèi)事故。
(3)鉆桿采用同徑鉆頭,保持鉆孔內(nèi)的鉆桿和鉆頭同徑,煤在鉆桿旋轉(zhuǎn)作用下被打成粉狀,在壓風的吹動下可以及時從孔內(nèi)排除,防止因鉆桿直徑小,鉆頭鉆取的煤呈自然狀而出現(xiàn)大量的塊狀煤堵塞鉆孔的事故。
(4)鉆孔孔徑可進一步縮小至73mm,甚至60mm,減少鉆頭、鉆桿對煤體的擾動,以利于鉆孔的有效施工。
(5)鉆機的前端距開孔位置控制在1.2m左右,防噴抽放器內(nèi)被壓風吹走的煤粉不會落在鉆機上,降低噴孔時煤粉和氣流對鉆機的損害。同時可在鉆機的導向套上安裝面積不小于邊長0.5m×0.3m的防噴擋板,更好地降低煤粉對鉆機尤其是夾持器的損害。
(6)鉆機在施工期間,夾持器的松緊間隙須及時清除煤粉,保證夾持器正常,確保鉆桿在拆卸過程中不會因夾持器夾不緊鉆桿而造成鉆桿反轉(zhuǎn),從而把鉆桿丟在孔內(nèi),造成孔內(nèi)事故。
(1)鉆速采用高鉆速,松軟煤層鉆進一般鉆速不小于180r/min,正常施工時可以調(diào)到最大鉆速250r/min??變?nèi)不揭露松軟煤層時,鉆速可降至80r/min。
(2)鉆孔使用風壓確保在0.8~1MPa之間,采用井下移動式空氣壓縮機供風,保證孔內(nèi)被三棱鉆桿打碎的煤以粉狀形式在高壓風的狀態(tài)下向外吹排出。鉆孔不揭露松軟煤層時,風壓在0.5MPa時可以滿足60m鉆孔的施工。
(3)鉆孔在施工期間一般推進壓力控制在2MPa左右,推進速度控制在鉆進1m用時4min,即60m松軟煤層鉆孔施工時間一般在4h左右,確??變?nèi)有足夠的時間排渣。鉆孔內(nèi)揭露松軟煤層時,可以通過退鉆的方式清除孔內(nèi)淤積的煤粉。
(4)鉆機的正常旋轉(zhuǎn)壓力在4~7MPa時,可不采用退鉆的方法清除孔內(nèi)煤粉,旋轉(zhuǎn)壓力在7~10MPa之間時,可采用退桿一次的方法清除孔內(nèi)煤粉,旋轉(zhuǎn)壓力在10~15MPa之間時,可采用退桿2次的方法清除孔內(nèi)煤粉,總之盡量將旋轉(zhuǎn)壓力控制在10MPa以下方可繼續(xù)進尺。
(5)孔內(nèi)阻力增大造成鉆速下降時,應及時將鉆機的鉆速下調(diào),迅速提高鉆桿扭矩,保證鉆桿在大扭矩狀態(tài)正常旋轉(zhuǎn),防止鉆孔埋鉆或抱鉆。
(6)鉆孔施工過程中,孔內(nèi)排渣量大且呈粉末狀,同時夾帶長度5cm以上的煤塊時,不得進尺,采取來回退鉆的方式清除孔內(nèi)煤粉;孔內(nèi)返風減小時及時退鉆,返風正常后方可進尺;鉆機變速系統(tǒng)出現(xiàn)負荷加大聲音時及時退鉆,變速系統(tǒng)恢復正常后方可進尺。
(7)現(xiàn)場施工時可采用瞬間停機觀察鉆桿自行旋轉(zhuǎn)時受到阻力的方法判斷孔內(nèi)阻力情況,須在孔內(nèi)阻力正常時方可繼續(xù)鉆進。
(1)鉆孔內(nèi)揭露嚴重松軟煤層時,可采用分段預抽和重新透孔的方式鉆進。即鉆孔施工至35m左右,如孔內(nèi)繼續(xù)鉆進會出現(xiàn)孔內(nèi)事故時,可全孔下入Φ25mm篩型管,臨時預抽,然后施工相鄰鉆孔,相鄰鉆孔如能施工到設計孔深即起鉆驗收,如不能施工到設計孔深,只能施工到40~50m時,臨時進行預抽,然后透已經(jīng)臨時合抽的鉆孔,達到交替預抽和鉆進的目的,確保鉆孔施工到設計孔深。
(2)鉆孔施工結(jié)束后及時進行封孔工作,透氣用的Φ25mm篩型管盡量下置到孔底,保證鉆孔起到超前泄壓和預抽瓦斯的作用。
1)131309機巷第11輪鉆孔在J10+52m位置停頭,設計12個超前預抽鉆孔,超前預抽鉆孔控制巷道上幫輪廓線外7m,下幫輪廓線外5m,前方25m,第11輪鉆孔參數(shù)見表2。
表2 第11輪鉆孔技術參數(shù)
2)131309外段機巷第11輪設計的12個鉆孔,除孔深比12輪短35m以外,采用ZLJ4000型鉆機、Φ73mm的螺旋鉆桿和Φ73mm的三棱鉆桿施工,鉆頭規(guī)格為Φ94mm。完成12個鉆孔,最深孔為27m,最淺孔為16m,用時11個圓班,鉆孔進尺時間為8個圓班,清理煤粉用去3個圓班,管路內(nèi)瓦斯抽采濃度平均13%。
1)與第11輪鉆孔效果相比,鉆孔深度由原來的27m提高到63m,鉆孔深度為原來的2.33倍;瓦斯抽采濃度由原來的13%提高到46%,提高了2.5倍,瓦斯抽采純量達到7m3/min。
2)鉆孔深度達到區(qū)域防突措施要求,符合國家、省市相關規(guī)程和規(guī)定的要求。