宋奎忠
2012年9月公司催化裂化裝置高壓配電室內,5500kW主風機電機高壓水阻柜電解液發(fā)生汽化,三臺長1.3m寬1.1m水阻柜內的電解液長時間蒸發(fā),液位降低0.2m。當班電工巡檢發(fā)現(xiàn)險情后及時與工藝人員聯(lián)系,因處理及時,避免了事故進一步擴大。
公司主風機電機為10kV、5500kW高壓電機,采用LDQG系列高壓鼠籠電機液阻啟動器。該設備廣泛用于大、中型高壓鼠籠異、同步電機降壓軟啟動。原理是通過改變串于定子回路中的液體電阻的阻值,使電機的啟動電壓隨電機轉差率的減小而上升。啟動電流維持在額定電流的3.5倍以下,從而實現(xiàn)電機軟啟動。電機液阻啟動器是替代電抗、自耦減壓啟動的理想啟動設備,廣泛用于建材、冶金、化工等行業(yè)的風機、水泵和壓縮機。
電機液阻啟動器采用PLC控制,操作簡單,使用方便可靠,其主回路及控制回路如圖1所示??刂苹芈泛诵脑長OGO!DM8230R智能邏輯控制器,正常時只在主風機現(xiàn)場發(fā)出啟動指令。啟動前,液阻柜開關KM3處于閉合狀態(tài),電解液串于電機定子回路中,操作指令發(fā)出后,主開關吸合,智能控制器接受主開關吸合信號后,電子回路發(fā)出指令,控制水阻柜動極板由上向下運行,使串入電機定子回路電阻逐漸減少,達到低點限流開關后,限流開關動作,邏輯控制器收到信號后,再發(fā)出封星開關動作指令,封星開關QF動作后,水阻柜開關KM3釋放,電機轉換為全壓運行,控制器同時控制動極板向上運動至高點限位開關動作(恢復正常位置)而停止,水阻柜退出系統(tǒng),啟動過程完畢。
故障發(fā)生后,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)水阻柜動極板處于低點限位開關處,封星開關QF未吸合,水阻開關KM3未釋放,停機后檢查,發(fā)現(xiàn)手動本地控制極板無反應,電動遠方控制,主開關吸合,極板仍不動作,懷疑智能控制器故障,進一步模擬控制并檢測,發(fā)現(xiàn)控制器輸入信號正常而無極板動作信號輸出,人為添加輸出信號,極板及封星開關、水阻開關均動作正常,經(jīng)與廠家技術人員溝通,確認為智能控制器故障。
在啟動主風機時,運維中心人員接到啟機通知,只是在主風機現(xiàn)場觀察電機啟動過程,感覺運轉正常,未通知值班電工至催化配電室三樓高壓開關室內檢查確認。主風機在啟動過程接近結束時,智能控制器發(fā)生故障,未及時發(fā)出封星開關動作指令,封星開關與水阻柜開關未切換,在連續(xù)48h內,多次巡檢仍未發(fā)現(xiàn),致使電機串水阻柜長時間運行,水阻柜內電解液長期受熱后,逐漸升溫并最終汽化。
向水阻柜內補加蒸餾水至合適液位,測試三相電阻均衡并在規(guī)定阻值范圍。更換智能控制器并調試正常,達到完好可用狀態(tài)。
要切實加強和落實巡回檢查制度,嚴格按照巡檢路線、巡檢內容進行全面巡檢。切實加強崗位技能培訓,提高崗位人員技術水平,要能夠和善于發(fā)現(xiàn)各類潛在險情。對于異地啟動的大型機組,各單位管理人員要協(xié)同配合,必須有專人在電氣裝置現(xiàn)場查看,確認啟動過程,確保無遺留隱患。