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灌注樁樁頂滲水原因分析及控制措施

2013-04-29 11:58:02蔣小剛
中國高新技術(shù)企業(yè) 2013年6期
關(guān)鍵詞:水灰比灌注樁控制措施

摘要:南方地區(qū)在很多地下水豐富的區(qū)域進(jìn)行灌注樁施工時(shí),開挖破除樁頭后經(jīng)常會出現(xiàn)樁頂泌水現(xiàn)象。文章結(jié)合工程實(shí)際情況,對灌注樁樁頂滲水原因進(jìn)行了分析并提出了控制措施,在后續(xù)施工中取得了一定的效果。

關(guān)鍵詞:灌注樁;樁頂滲水;混凝土;水灰比;控制措施

中圖分類號:TU47 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)09-0073-02

在南方地區(qū),許多重要建筑物都是選用灌注樁作為地基處理的第一方式,但是由于灌注樁是現(xiàn)澆水下混凝土,限于施工工藝的影響,樁身混凝土強(qiáng)度及成樁樁身質(zhì)量受地質(zhì)條件、混凝土生產(chǎn)過程及灌注過程影響較大,灌注完成后部分樁的樁身混凝土不夠密實(shí),當(dāng)開挖到樁頂標(biāo)高較低及地下水豐富的區(qū)域,經(jīng)常會出現(xiàn)樁頂滲水的現(xiàn)象。

1 工程概況

越南海防二期2×300MW燃煤水冷機(jī)組工程煙囪樁基采用沖孔灌注樁,該區(qū)域地面標(biāo)高約為絕對標(biāo)高3.3m左右,設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高為絕對標(biāo)高-0.1m,樁頂位置位于回填的吹砂層位置,地下水位約在地面以下2m左右,受下雨及電廠外圍河流水位變化,地下水位也相應(yīng)的變化,煙囪設(shè)計(jì)樁總數(shù)129根,在開挖后經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)有29根樁出現(xiàn)樁頂滲水現(xiàn)象。

2 樁頂滲水原因分析

經(jīng)過對越南海防二期當(dāng)時(shí)施工過程及施工工藝的情況調(diào)查,結(jié)合多年樁基施工經(jīng)驗(yàn),分析灌注樁樁頂滲水是由于以下多方面原因引起的:

2.1 混凝土攪拌時(shí)間不足

海防二期煙囪樁基施工時(shí)大部分混凝土采用的是現(xiàn)場攪拌站提供的混凝土,由于當(dāng)時(shí)現(xiàn)場只有一臺1m3的強(qiáng)制式攪拌機(jī),攪拌站在混凝土生產(chǎn)過程中為了追求混凝土生產(chǎn)速度,每盤混凝土攪拌時(shí)間設(shè)定為29秒。由于攪拌時(shí)間不足,生產(chǎn)出來的混凝土和易性差、粘聚力低、保水性差,同樣配合比的混凝土攪拌時(shí)間29秒與攪拌時(shí)間90秒的混凝土外觀質(zhì)量相差很大,在各方面性能上都差異明顯,主要表現(xiàn)在兩方面:一是攪拌時(shí)間長的混凝土和易性好、流動性好,攪拌時(shí)間不夠的混凝土和易性及流動性明顯降低,混凝土倒在地上大部分石子在上面;二是兩種不同的混凝土倒在地上后攪拌時(shí)間不夠的混凝土有不少水泡析出,時(shí)間一長表面出現(xiàn)少量水,攪拌時(shí)間長的沒有變化,用腳踩在兩種不同的混凝土上面,攪拌時(shí)間長的混凝土呈現(xiàn)的是水泥漿粘腳,表面是一層水泥漿,攪拌時(shí)間不夠的混凝土用腳踩幾踩,腳下出現(xiàn)的是水,沒有粘腳的感覺,顯示攪拌時(shí)間不夠的混凝土保水性差,放置時(shí)間一長容易產(chǎn)生泌水。經(jīng)過對煙囪區(qū)域現(xiàn)場攪拌站提供的混凝土與從海防購買的商品混凝土對比,現(xiàn)場攪拌站提供的混凝土的樁滲水比率要高得多。

2.2 攪拌時(shí)間不夠

攪拌時(shí)間不夠的混凝土由于保水性差,在灌注過程中導(dǎo)管提動使得在導(dǎo)管周邊的混凝土進(jìn)一步產(chǎn)生析水作用,由于水下灌注的混凝土水灰比較大,實(shí)際上0.42的水灰比就足夠混凝土中的水泥與水發(fā)生完全反應(yīng),所以存在較多的自由水,而由于攪拌時(shí)間不夠,多余的自由水在導(dǎo)管的反插過程中快速析出在導(dǎo)管周邊形成一條水通道,在混凝土自重壓力下自由水順導(dǎo)管周邊往上冒,導(dǎo)致導(dǎo)管周邊的混凝土進(jìn)一步離析,降低混凝土強(qiáng)度,實(shí)際上鉆芯混凝土強(qiáng)度低與攪拌時(shí)間不夠有較大關(guān)系,不過這個(gè)泌水不是開挖后發(fā)現(xiàn)的樁頂滲水,而是與灌注時(shí)混凝土就出現(xiàn)的泌水有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。施工人員在樁灌注完成后起拔導(dǎo)管時(shí)曾多次發(fā)現(xiàn)有水從導(dǎo)管或護(hù)筒旁邊冒出,證明灌注過程中混凝土已經(jīng)有部分析水,同時(shí)出現(xiàn)的一個(gè)現(xiàn)象就是因混凝土離析后混凝土和易性進(jìn)一步降低,流動性太差,導(dǎo)致灌注過程中導(dǎo)管埋管困難,導(dǎo)管跟著混凝土上升,從而導(dǎo)致樁身部分夾泥。

2.3 樁身混凝土震搗不密實(shí)

由于混凝土攪拌時(shí)間不夠,樁基施工隊(duì)在灌注時(shí)又采用的是吊車灌注,在反插導(dǎo)管出現(xiàn)泌水的情況下,樁基施工人員更加不愿意加強(qiáng)導(dǎo)管的反插力度,樁身混凝土在震搗不足的情況下樁身密實(shí)度不夠,加上混凝土水灰比較大,一部分多余的自由水在樁體內(nèi)析出產(chǎn)生氣泡,因此樁身混凝土的總的孔隙率較大,開挖后,一部分樁身混凝土有離析現(xiàn)象或者雖然沒有離析但樁的混凝土總的孔隙率較大,形成毛細(xì)通道的樁在水壓力下會在樁身內(nèi)形成滲水通道,樁頭破除后在樁頂形成滲水現(xiàn)象。開挖時(shí)間一長后滲水會慢慢變小。

2.4 混凝土水灰比較大

水下灌注混凝土水灰比一般來說都比較大,混凝土的水灰比越大,水泥凝結(jié)硬化的時(shí)間越長,自由水越多,水與水泥分離的時(shí)間越長,混凝土越容易泌水;而煙囪灌注樁使用的C30混凝土的水灰比為0.5∶1,水灰比較大?;炷撩谒畷?dǎo)致自由水在混凝土粗骨料、鋼筋周圍形成水囊,隨著水分的逐漸揮發(fā)形成空隙,從而影響混凝土的致密性、骨料的界面強(qiáng)度以及混凝土與鋼筋間的握裹力。同時(shí)混凝土泌水及水泥與水的水化反應(yīng)中會造成一定的塑性收縮,而塑性收縮是一個(gè)不可逆的變形。泌水引起混凝土的沉降導(dǎo)致混凝土產(chǎn)生塑性裂紋。塑性裂紋的產(chǎn)生會降低混凝土的強(qiáng)度。由于泌水混凝土產(chǎn)生整體沉降,澆筑深度大時(shí)靠近頂部的拌和物運(yùn)動距離更長,沉降受到阻礙,如遇到鋼筋等障礙時(shí),則產(chǎn)生塑性沉降裂紋,從表面向下直至鋼筋的上方,從而加大了樁頂滲水的可能性。因此在灌注樁樁頂鋼筋籠主筋位置周邊經(jīng)常容易出現(xiàn)滲水的

現(xiàn)象。

2.5 地下水位高,地下水豐富

在北方地區(qū)的灌注樁施工中基本上看不到有樁頂滲水的現(xiàn)象,這是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐牡叵滤环浅I疃液苌儆猩皩佑倌鄬佣己控S富的地層,但是對于南方地區(qū)來說,在設(shè)計(jì)樁頂較低的區(qū)域,豐富的地下水必然會導(dǎo)致部分樁身孔隙率較大的樁的樁頂出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,從前期海防電廠一期施工來看,樁頂埋深大的樁開挖后樁頂易產(chǎn)生滲水,樁頂埋深少的樁不易出現(xiàn)樁頂滲水。像循環(huán)水泵房周邊進(jìn)行過水泥攪拌樁處理的區(qū)域的灌注樁雖然樁頂標(biāo)高非常低,但是也不會出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,所以說,樁頂滲水與地質(zhì)條件還是密切相關(guān)的。

3 灌注樁樁頂滲水的樁存在的質(zhì)量問題

(1)樁頂滲水嚴(yán)重的樁的樁身混凝土強(qiáng)度普遍偏低,其中業(yè)主咨詢方在煙囪區(qū)域選取6根樁頂滲水最嚴(yán)重的樁進(jìn)行鉆芯檢測發(fā)現(xiàn)混凝土強(qiáng)度普遍偏低。

(2)樁頂滲水嚴(yán)重的樁必然會導(dǎo)致地下水對鋼筋及樁身混凝土形成一定的腐蝕,影響混凝土的的耐久性。

4 減少樁頂滲水的控制措施

(1)延長混凝土攪拌時(shí)間,從攪拌30s延長到90s,確保混凝土攪拌出來的混凝土的強(qiáng)度、和易性及保水性,從而減少混凝土在灌注過程中的泌水性。

(2)提高混凝土強(qiáng)度等級從C30到C35,增加水泥用量,降低混凝土水灰比,使水灰比從原來的0.5∶1降低到0.43∶1。從而減少樁身混凝土中自由水的數(shù)量。

(3)控制砂的粒徑、級配,選擇好的砂子,砂子粒徑過大或級配不合理引起細(xì)顆??障对龃?,混凝土也容易產(chǎn)生泌水現(xiàn)象,粒徑過小則比表面積過大,影響混凝土

強(qiáng)度。

(4)選擇水泥時(shí)盡量選擇生產(chǎn)的水泥顆粒較細(xì)的廠家,顆粒較大的水泥總的比表面積小,水化反應(yīng)時(shí)就慢,無法形成足夠的晶體堵塞毛細(xì)孔,也容易產(chǎn)生泌水。

(5)加入高效減水劑,加入量按水泥用量的1%加入,條件允許的情況下也可以加入適量的粉煤灰和石膏,總之,采取有效措施降低樁身混凝土的孔隙率,從而降低樁滲水的概率。

(6)加強(qiáng)在樁灌注過程中的反插震搗及拆除導(dǎo)管控制,要求導(dǎo)管在灌注過程中控制埋管不大于6m、不小于2m,做到勤拆管、勤反插,每次拆除導(dǎo)管時(shí)要求用吊車提起導(dǎo)管反插10~15次,既要求保證導(dǎo)管反插到位,樁身混凝土密實(shí),也要防止震搗過度。

(7)控制好樁頂混凝土超灌高度不少于設(shè)計(jì)樁頂0.8m。

(8)基坑開挖后,做好基坑降水措施,降低地下水位,及時(shí)做好碎石墊層及混凝土墊層,不讓基坑泡水。

因?yàn)槭┕すに嚨挠绊?,灌注樁施工不管如何處理,樁身混凝土都會存在一定的?xì)小孔隙,我們要做的就是采取措施保證樁混凝土的密實(shí)性,降低混凝土的總孔隙率,降低樁滲水的概率。在采取了控制措施后,通過在后期施工的3#鍋爐及集控樓區(qū)域的開挖,破除樁頭后的檢查情況分析,樁頂滲水的比率大幅下降。

5 樁頭滲水的處理措施

在分析混凝土出現(xiàn)質(zhì)量問題的原因后,現(xiàn)場調(diào)整了混凝土攪拌時(shí)間及改用C35配合比,降低混凝土水灰比后,再沒有發(fā)現(xiàn)在灌注過程中出現(xiàn)導(dǎo)管或者護(hù)筒周邊冒水的現(xiàn)象,也沒有出現(xiàn)導(dǎo)管埋管困難的情況,說明所采用的質(zhì)量控制措施還是非常有針對性的。

但是施工開挖后還有非常少一部分樁存在樁頂滲水現(xiàn)象。對此,為防止樁頂滲水損害基礎(chǔ)底板的耐久性,處理樁頂滲水采用以下兩個(gè)方式結(jié)合,取得了很好的效果:一是在滲水樁的樁頂以下300~500mm處鉆幾個(gè)小眼讓水從樁側(cè)滲出。二是清除樁頂上的粉塵,稍微用水濕潤后在樁頂連續(xù)涂刷滲透結(jié)晶性防水涂料,連續(xù)涂刷兩層,待第二層防水涂料半干后噴水養(yǎng)護(hù)三天。

6 結(jié)語

在南方地區(qū)的建筑樁基施工中,受地下水位較高、地層含水量大的影響,加上灌注樁的施工工藝的難以掌控,要確保樁身混凝土一點(diǎn)都不滲水很困難,但是只要控制得當(dāng),完全可以大幅度減少樁頂滲水比率,開挖后發(fā)現(xiàn)還出現(xiàn)有滲水的非常少一部分樁經(jīng)過對樁頂滲水的處理,也能完全滿足使用要求。

個(gè)人簡介:蔣小剛(1973—),男,廣西全州人,廣西第六地質(zhì)隊(duì)地質(zhì)專業(yè)助理工程師,研究方向:地基處理施工技術(shù)管理。

(責(zé)任編輯:秦遜玉)

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