王俊霞等
摘要:結(jié)合邯鄲選煤廠原浮選精煤脫水系統(tǒng)存在的主要問題,闡述KZG450/2000~U型快開式隔膜壓濾機的結(jié)構(gòu)、工作原理和主要技術(shù)特點,并介紹該機的使用效果。
關(guān)鍵詞:KZG450/2000~U型快開式隔膜壓濾機 結(jié)構(gòu) 工作原理 技術(shù)特點
0 引言
冀中能源峰峰集團邯鄲選煤廠是我國自行設(shè)計并施工安裝的第一座中央型煉焦煤選煤廠。后經(jīng)多次擴能升級改造,技術(shù)裝備水平不斷提高,生產(chǎn)系統(tǒng)逐步完善,現(xiàn)采用脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器主選-粗煤泥css分選-細煤泥分級浮選-尾煤壓濾成型先進聯(lián)合工藝流程,生產(chǎn)能力提高到5.0Mt/a。隨處理能力的加大和原煤質(zhì)量的變化,浮選精煤脫水系統(tǒng)的“瓶頸”制約因素愈發(fā)明顯,生產(chǎn)能力不匹配,設(shè)備能耗大,精煤水分和濾液濃度偏高,嚴重影響到洗煤生產(chǎn)。因此,邯鄲洗煤廠決定引進5臺KZG450/2000-U型快開式隔膜壓濾機,對浮選精煤脫水系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
1 浮選精煤脫水系統(tǒng)存在的主要問題
原浮選精煤脫水系統(tǒng)主要采用5臺圓盤真空過濾機和6臺廂式壓濾機,主要存在以下問題:
1.1 設(shè)備落后,功耗高,單臺處理能力低。圓盤真空過濾機是國家明令逐步淘汰的高耗能設(shè)備。一臺設(shè)備總功率高達269.5kW。尤其是峰峰集團作為河北“雙三十”企業(yè)之一,把節(jié)能減排責(zé)任目標列入工作重點,明令實施結(jié)構(gòu)節(jié)能減排,淘汰落后生產(chǎn)工藝。
1.2 脫水效率低,濾餅水分和濾液濃度高。由于真空過濾機是在濾網(wǎng)兩邊造成負壓,利用其壓力差進行固液分離。但真空泵產(chǎn)生的壓力差最高只能達到0.06MPa,物料實際過濾表面的壓力差更低,一般小于0.02MPa。因此,濾餅水分大,濾液濃度高,用戶反饋意見大,嚴重影響企業(yè)聲譽和經(jīng)濟效益;而且高濃度濾液返回浮選系統(tǒng),造成細粒煤泥在系統(tǒng)中惡性循環(huán),惡化了浮選分選效果。
2 KZG450/2000-U型快開式隔膜壓濾機
2.1 結(jié)構(gòu)。該壓濾機是集機、電、液于一體的固液分離機械設(shè)備。它主要由機架、過濾、液壓、卸料機構(gòu)和電器控制五大部分組成。
2.2 技術(shù)特征。①液壓裝置加蓄能保壓,節(jié)能且可靠。②雙端、大通徑進料,使濾板受力更合理,不易損壞,并實現(xiàn)了快速、均勻入料。③濾板分組拉開與合攏,自動卸料,使卸料時間一般<3min,提高了功效與產(chǎn)能。④解決泡沫礦漿泵壓難題,降低了消耗動力。
3 應(yīng)用效果
KZG450/2000-U型快開式隔膜壓濾機于2010年10月投入運行,使用效果良好,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化了浮選操作,主要經(jīng)濟指標見表1:
表1 應(yīng)用前后主要經(jīng)濟指標對比
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3.1 降低了濾餅水分和濾液濃度。濾餅水分降低約4~7個百分點,不但節(jié)約了運輸成本,而且解決了因精煤水分超標而造成的經(jīng)濟扣款,增加了企業(yè)效益,維護了企業(yè)形象。濾液濃度由30g/L左右降至5g/L左右,減少了系統(tǒng)中細泥積聚循環(huán),改善了浮選和過濾效果。運行中,分別對快開式隔膜壓濾機應(yīng)用前后濾液濃度做小篩分試驗。
由試驗結(jié)果可知,應(yīng)用前,快開式隔膜壓濾機濾液濃度中-0.075mm的百分含量為54.28%,應(yīng)用后,濾液濃度中-0.075mm的百分含量為39.34%,降低了濾液中細泥含量。
3.2 節(jié)能降耗。原浮選精煤脫水系統(tǒng)的總功耗高達1438kW/h,快開壓濾機應(yīng)用后總功率為780kW/h,降耗大約46%。
3.3 對煤質(zhì)適應(yīng)性強。分別對入料、快開式隔膜壓濾機和過濾機濾餅做小篩分試驗,結(jié)果見表2。在當(dāng)量直徑-0.075mm,入料顆粒中百分含量為53.4%時,真空過濾機濾餅中百分含量為48.93%,快開式隔膜壓濾機濾餅中百分含量為53.25%。因此,快開式隔膜壓濾機對入料粒度組成有較好的適應(yīng)性,尤其當(dāng)入料粒度較細時,其產(chǎn)率高,且總灰分較低。
表2 壓濾機入料及濾餅小篩分試驗結(jié)果
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4 效益分析
快開式隔膜壓濾機的應(yīng)用,實現(xiàn)操作的安全自動化,減輕人工勞動強度,提高精煤質(zhì)量,降低電耗和材料消耗,為低碳經(jīng)濟的運行創(chuàng)造了條件。
4.1 節(jié)約電費。改造前5臺真空過濾機和6臺廂式壓濾機及附屬設(shè)備所消耗的總功率為1438kW/h,改造后5臺快開式隔膜壓濾機及附屬設(shè)備所消耗的功率為780kW/h,每天工作按16h,每度電費0.58元計,則一年可節(jié)約電費近200萬元。
4.2 精煤水分降低增加的經(jīng)濟效益。該壓濾機應(yīng)用,可使總精煤水分降低約0.3個百分點,實際全水分由11.8%降為11.5%,精煤計量水分為8%。含實際全水分數(shù)量按220萬t/a計算,則應(yīng)用前精煤折合后數(shù)量為:220×[(100-12.5)/(100-8)]=209.2萬t/a,應(yīng)用后精煤折合后數(shù)量為:220×[(100-12.2)/(100-8)]=209.9萬t/a,一年多折合精煤0.7萬t,每噸精煤按1000元計,一年可增加效益700萬元。
5 結(jié)論
KZG450/2000~U型快開式隔膜壓濾機在邯鄲選煤廠投入使用以來,取得了良好的使用效果,降低了產(chǎn)品水分,減少了設(shè)備能耗,減輕了職工勞動強度,對于高效節(jié)能,綠色環(huán)保型洗煤廠發(fā)展具有重要意義。
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作者簡介:王俊霞(1975-),女,河北邯鄲人,2008年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)礦物加工專業(yè),工學(xué)學(xué)士,現(xiàn)于冀中能源峰峰集團邯鄲選煤廠洗選車間工作,助理工程師。