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淺談如何保證充填投料井貫通測量工程的精度

2013-04-29 23:10:22王抗胡乃鳳
科技創(chuàng)新與應用 2013年7期

王抗 胡乃鳳

摘要:闡述了大型兩井之間貫通工程的施測方案,從整個作業(yè)過程及最終成果看,該項目設計方案可行,完全能夠滿足大型貫通的需要,也為以后的類似貫通工程提供借鑒。

關鍵詞:投料井;聯(lián)系測量;陀螺定向;貫通精度

1 充填投料井貫通工程概述

皖北煤電恒源股份五溝煤礦根據(jù)需要,為了提高煤礦資源儲量的回收,對東翼采區(qū)回采上限的煤炭進行充填開采。設計從地面做一個投料井,為了確保投料井順利貫通,測量人員需要對投料井做貫通設計。投料井為垂直井筒,該工程2010年末開工,2011年7月順利竣工。該工程屬于副井和投料井間的大型兩井貫通工程,貫通精度要求高,為了減少地面測量誤差,以兩個近井點為起始邊,用GPS控制測量。為了確保井上下測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)一,通過副井進行聯(lián)系測量,確保井上下的坐標系統(tǒng)一致,確保貫通精度能達到設計要求。本次貫通工程的高程控制也是在副井聯(lián)系測量時,從副井將地面平面及高程控制系統(tǒng)傳遞至井下,也確保井上下高程控制的統(tǒng)一性。但是投料井的垂直水平面,由于受孔徑的限制,不能直接在投料井中作聯(lián)系測量,所以投料井在施工中有施工誤差,根據(jù)設計投料井的施工誤差不得大于高度的1/1000,最終的測斜誤差也不得超過此標準。

2 具體貫通實際施測方案

2.1 地面D級GPS控制點情況

利用五溝煤礦提供控制點“生產樓”、“1#宿舍樓”為起算點,采用標稱精度為3mm+1ppm南方S82雙頻GPS接收機進行觀測。施測了“生產樓”、“1#宿舍樓”,并聯(lián)測到國家Ⅲ等點。同時考慮到我礦以前的地面和井下數(shù)據(jù)都是以此邊作為起始依據(jù),為了減少誤差,盡量以兩點作為起始依據(jù),測后以獨立基線向量觀測值組成GPS網進行平差處理。在各站平差的基礎上,計算各點在WGS-84坐標系中的空間三維坐標。將各點的WGS-84坐標系轉換為北京54坐標系,經檢測各點相對位置關系良好,檢測結果完全符合規(guī)程要求,可以作為本工程起算數(shù)據(jù),施測方案遵循相關規(guī)范。

2.2 地面三等水準檢測

水準檢測自“副W1”、“主E1”施測符合水準路線至原野外水準控制點“N1”,“E1”。施測方案嚴格遵循測量規(guī)程的規(guī)定。往返實測兩次,結果與原有成果相比較變化很小。因此可以將“副W1”“主E1”作為水準路線的起算點,測量的野外水準控制點“N1”,“E1”最終值作為地面投料井高程標定的水準依據(jù)。

2.3 聯(lián)系測量坐標傳遞

坐標傳遞通過罐籠底部的矩形方口,往井筒內下放鋼絲、鋼尺進行坐標、高程傳遞。井下鋪設厚度50mm的大板,用于放置穩(wěn)定重鉈的大水桶,當重鉈掛好后,檢查了重鉈沒有與桶壁、桶底接觸,并下放了3個信號圈檢查鋼絲沒有抗線,這時才進行了聯(lián)系測量。

地面采用了GTS-332型全站儀,按一級導線要求測角,采取全站儀測距配以小鋼尺量邊。井下采用了GTS-335型全站儀,首先對鋼絲進行擺動觀測,擺動觀測5個逆轉點,計算出中值即為角度觀測點,角度觀測按7″導線要求施測三測回,測回最大互差8″(限差12″),量邊時將棱鏡放置在鋼絲后,采用全站儀測距,再用小鋼尺量取砧板至鋼絲距離。

第一次觀測完后,移動了鋼絲大約30mm,重復以上工作,進行了第二測回。兩次聯(lián)系測量中,兩測回互差4mm(規(guī)程要求不大于±20mm)。

2.4 井下陀螺定向

使用瑞士GAK-1型15″級陀螺經緯儀,采用中天法2(測前地面儀器常數(shù)測回數(shù))- 2(井下定向邊陀螺方位角測回數(shù))- 2(測后地面儀器常數(shù)測回數(shù))的操作程序進行。地面以“生產樓-1#宿舍樓”為起算邊,測取地面儀器常數(shù),再測得副井下“JK4-JK5”定向邊坐標方位角。井上下都由同一觀測者進行觀測。

同一定向邊兩測回陀螺方位角的最大互差12″(限差40″),測前測后儀器常數(shù)最大互差13″(限差40″)。測量成果如表1:

2.5 井下高程傳遞

采用100m比長鋼尺連接成的1100m 長鋼尺,從地面高程基點副近“W1”“主E1”分別傳遞至井下高程基點,鋼尺下掛比長時的拉力重量15Kg重鉈,鋼尺固定好后,井上下均采用S3自動安平水準儀同時觀測,兩次儀器高,觀測兩測回,兩測回最大互差2mm(限差4mm)。移動鋼尺重復以上工作,進行第二測回。高程傳遞兩次得到井下JK4點高程互差為4mm,JK5點高程互差為3mm(遠小于限差L/8000=400/8000=50mm)。內業(yè)計算時加了比長、溫度及自重等改正數(shù)。

2.6 井下導線測量

井下7″導線測量,采用徠卡TC1202型全站儀(測角:2″,測距:2+2ppm)四架法觀測,導線邊長及高差采用正倒鏡、往返觀測。井下導線測角中誤差不大于7″,復測支導線全長相對閉合差達1/9000,施測過程中嚴格遵循相關規(guī)范。

2.7 井下三角高程測量

高程測量采用在測井下7″導線時一并測設的三角高程成果。三角高程測量中只量取了儀器高(本工程采用四架法觀測,所用全站儀儀器高與棱鏡高等高),相鄰兩點往返測高差均小于規(guī)程規(guī)定,施測過程中嚴格遵循相關規(guī)范。

3 貫通測量設計實施和精度評定

3.1 設計實施情況

根據(jù)設計要求,測量人員首先對地面的控制點檢核,然后進行GPS控制點測量,按照設計的投料井的坐標標出地面位置。然后進行副井的聯(lián)系測量,包括坐標、高程傳遞以及井下陀螺邊定向,在進行井下巷道的7"級導線控制,使井上下的位置控制在誤差允許的范圍內,保證施工的順利進行。

3.2 精度的評定

依照設計和允許限差,本次測量方案要求貫通工程在水平重要方向上的誤差不超過0.4m,高程誤差不超過0.3m,投料井設計井中心坐標為(3713942.672,39467465.929),實測貫通后井中心位置坐標為(3713943.149,39467466.019)。根據(jù)貫通設計書設計方案,測量控制在重要方向上的最終誤差不超過±0.276m。

實測最終點位誤差fX=477mm ,fY=90mm

點位總誤差為f=±485mm(包括測量誤差和測斜誤差)

點位誤差在水平重要方向上X′的誤差為+378mm,符合限差規(guī)定。按照設計施工隊伍施工時,井上下平面中心位置不得超過高度的1/1000m,即誤差不超過0.3m。施工完成后,經測斜測量出在貫通重要方向上的誤差為+265mm,實際測量控制誤差即為+123mm,井下路線長度為3410m,最后在重要方向上相對誤差:

f/L=1/12800<1/6000(符合測量規(guī)程限差規(guī)定)

高程最終誤差為85mm,也小于設計要求的0.3m。通過對貫通后的投料井的實測位置精度評定,貫通設計和誤差預計能夠完全滿足生產需要,基本方案和測量方法等能夠滿足設計要求,最終的實際誤差在貫通誤差預計的范圍之內。

參考文獻

[1]原能源部頒布的現(xiàn)行《煤礦測量規(guī)程》1989年版.

[2]《中短程測量規(guī)范》GB16818-97.

作者簡介:王抗(1985-),男,安徽濉溪人,助理工程師,主要從事礦山測量技術工作。

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