左文瑞 童兵 劉火紅 陳學(xué)
摘要:為了節(jié)能降耗,韶鋼第三煉鋼廠連鑄水處理和轉(zhuǎn)爐水處理分別對原部分高壓水泵電機(jī)進(jìn)行了變頻技術(shù)改造。文章論述了高壓變頻器在煉鋼水處理中的應(yīng)用。煉鋼系統(tǒng)供水采用變頻調(diào)速,消除了大電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)對電網(wǎng)電壓的波動(dòng)影響;提供了水流調(diào)節(jié)和恒壓控制,對工藝的穩(wěn)定提供了保障。
關(guān)鍵詞:高壓變頻器;連鑄水處理;轉(zhuǎn)爐水處理;系統(tǒng)改造;電網(wǎng)電壓
中圖分類號:TM744 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)10-0031-03
1 概述
為了節(jié)能降耗,韶鋼第三煉鋼廠連鑄水處理和轉(zhuǎn)爐水處理分別對原部分高壓水泵電機(jī)進(jìn)行了變頻技術(shù)改造,以下分別對連鑄水處理變頻系統(tǒng)改造(變頻器為國產(chǎn)ZINVERT型智能高壓變頻器)和轉(zhuǎn)爐水處理變頻系統(tǒng)改造(變頻器為東芝TMdrive-MV無諧波系列6kV/450kW)做技術(shù)總結(jié)。
連鑄水處理對以下4組水泵電機(jī)新增4組高壓變頻器,連鑄水處理有1#板坯二冷水、2#板坯二冷水、2#板坯結(jié)晶器水、3#板坯結(jié)晶器水等四組水泵,分別為1#板坯、2#板坯、3#板坯供水,每組水泵有2臺6kV高壓電機(jī)(一用一備),電機(jī)功率和額定電流分別為560kW/63.44A、315kW/36.11A、315kW/36.11A、630kW/73.5A;改造前均為全壓工頻直接啟動(dòng),工作時(shí)為額定電流,新增4組變頻器后電流降低,故障率減少,可根據(jù)生產(chǎn)板坯種類不同,通過閉環(huán)控制,對水流量進(jìn)行調(diào)節(jié),且能始終保持恒壓狀態(tài),改善穩(wěn)定了板坯質(zhì)量。
轉(zhuǎn)爐水處理氧槍原高壓供水系統(tǒng)主要由三臺6kV/250kW電機(jī)、泵以及電動(dòng)閥組成,其用途是供給兩座轉(zhuǎn)爐氧槍冷卻作用。系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下,給水泵采用兩用一備方式運(yùn)行,電機(jī)控制方式為直接工頻起動(dòng)。采用這種方式主要存在以下問題:采用定速運(yùn)行,出口壓力高、管損嚴(yán)重、系統(tǒng)效率低,造成能源的浪費(fèi);交流電機(jī)在直接接電網(wǎng)工頻起動(dòng)過程中會(huì)產(chǎn)生極大的沖擊電流,導(dǎo)致對電機(jī)本身及電網(wǎng)的嚴(yán)重?fù)p害;由于要增加一座轉(zhuǎn)爐,且保持原來供水管道不變,以原電機(jī)容量是不能滿足生產(chǎn)要求的,所以本次增大電機(jī)容量以及泵的容量,選用3臺400kW電機(jī),改用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),增加3臺變頻器450kWTMdrive-MV。氧槍高壓供水泵通過本次技改后,完全能滿足3座爐子氧槍供水需求,電機(jī)起動(dòng)過程平緩,對電網(wǎng)的干擾小,電機(jī)損耗小,功率因數(shù)高,節(jié)能效果顯著,使用方便,實(shí)現(xiàn)了恒壓供水。
2 設(shè)備現(xiàn)狀及工藝要求
2.1 連鑄水處理原系統(tǒng)的缺點(diǎn)
(1)電能損耗大,啟動(dòng)時(shí)對電網(wǎng)沖擊大,對電機(jī)沖擊損壞嚴(yán)重。
(2)投產(chǎn)以來,由于生產(chǎn)工作的電機(jī)出現(xiàn)故障,曾導(dǎo)致被迫停澆。
(3)不能滿足生產(chǎn)工藝需求,要手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門調(diào)節(jié)水量,不能實(shí)現(xiàn)恒壓控制。
2.2 轉(zhuǎn)爐水處理原系統(tǒng)的缺點(diǎn)
(1)出口壓力高、管損嚴(yán)重,導(dǎo)致閥門泄漏、不能關(guān)嚴(yán)等。
(2)交流電機(jī)在直接接電網(wǎng)工頻起動(dòng)過程中會(huì)產(chǎn)生極大的沖擊電流,導(dǎo)致對電機(jī)本身及電網(wǎng)的嚴(yán)重?fù)p害。
(3)不能滿足3座爐子氧槍供水需求。
2.3 連鑄水處理系統(tǒng)改造方案
(1)2008年7月利用4#板坯水處理新建高壓電氣室剩余空間新增4套ZINVERT型智能高壓變頻器,原高壓開關(guān)柜保持不動(dòng),作為至現(xiàn)用高壓變頻柜一通斷開關(guān),拆除原高壓開關(guān)柜至現(xiàn)場電機(jī)的動(dòng)力電纜,改為開關(guān)柜——變頻器——電機(jī)。新增現(xiàn)場操作4個(gè),在變頻器旁增加兩套遠(yuǎn)程I/O站,作為原1#板坯水處理PLC、2#、3#機(jī)(共用)水處理PLC子站,與其通訊。
其中F1~F4為6kV高壓真空斷路器,F(xiàn)3、F4為供貨方提供;J1~J4為6kV高壓接觸器,根據(jù)電力規(guī)程要求分別配置K1~K4為刀閘。正常運(yùn)行中各刀閘閉合狀態(tài),在檢修時(shí)根據(jù)需要切開相應(yīng)刀閘。
若M1泵變頻運(yùn)行M2泵工頻備用,則F1、J1、F3閉合,F(xiàn)2、F4、J2、J3、J4斷開;若M2泵變頻運(yùn)行M1泵工頻備用,則F2、J2、F4閉合,F(xiàn)1、F3、J1、J3、J4斷開;該方案中的J1、J2相互閉鎖,J3、F3相互閉鎖,J4、F4相互閉鎖,F(xiàn)3與F4高壓相互閉鎖。確保同一電機(jī)不出現(xiàn)變頻、工頻同時(shí)驅(qū)動(dòng)。同一泵組之間不能出現(xiàn)兩臺電機(jī)同時(shí)工作。另外,ZINVERT智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)旁路刀閘柜符合“五防”閉鎖的要求,旁路柜高壓有電或高壓側(cè)開關(guān)在合閘位置時(shí),閉鎖所有刀閘操作,前后柜門不能開啟;旁路刀閘之間具有閉鎖,防止誤操作。
2.4 轉(zhuǎn)爐水處理系統(tǒng)改造方案
(1)每個(gè)柜子放一根3×185的高壓變頻器到電機(jī)之間的電纜。一根3×185從高壓開關(guān)柜到高壓變頻器的電纜。3根高壓開關(guān)柜到高壓變頻器的控制電纜。做兩根3×185電纜的絕緣和耐壓實(shí)驗(yàn),確保電纜的安全性能。高壓變頻器調(diào)試。調(diào)試人員對高壓變頻器各個(gè)驅(qū)動(dòng)板和通信電纜進(jìn)行檢測,檢測無誤后,設(shè)置變頻參數(shù),在變頻器旁對電機(jī)進(jìn)行空載試車,并對電機(jī)各個(gè)參數(shù)進(jìn)行在線監(jiān)控。PLC程序員編寫程序和修改控制畫面,以通過上級PLC來控制高壓開關(guān)柜的合閘和改變變頻器的頻率來改變供水泵的轉(zhuǎn)速。最后由本廠操作人員在畫面進(jìn)行控制,達(dá)到滿意效果。把電機(jī)帶負(fù)載運(yùn)行,對供水流量、管道壓力、電機(jī)參數(shù)等進(jìn)行監(jiān)控一個(gè)工作日后,各參數(shù)正常,改造圓滿結(jié)束,設(shè)備投入正式運(yùn)行。
(2)轉(zhuǎn)爐水處理氧槍高壓供水系統(tǒng)改造以后的系統(tǒng)主回路圖,如圖2所示:
2.5 每套系統(tǒng)配置
(1)450kW,6kV輸入6kV輸出TMEIC高壓變頻器。
(2)高壓工頻切換柜KA(K12與K13之間有機(jī)械連鎖,不能同時(shí)合上)。
手動(dòng)刀閘旁路切換方案如主回路圖所示,采用手動(dòng)刀閘切換也可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的工頻/變頻切換。當(dāng)工頻旁路柜KA中K12斷開時(shí),K11、K13閉合,此時(shí),電機(jī)由6kV輸出TMEIC無諧波高壓變頻器驅(qū)動(dòng),電機(jī)處于變頻調(diào)速運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)工頻旁路柜KA中K12閉合,K11、K13斷開時(shí),電機(jī)可以由6kV工頻電網(wǎng)直接驅(qū)動(dòng),電機(jī)處于工頻運(yùn)行狀態(tài)。由于此方案采用了手動(dòng)刀閘,在切換過程中,需要切斷用戶高壓開關(guān),操作人員在現(xiàn)場完成切換操作。
(3)該系統(tǒng)如主回路圖所示:在正常工作時(shí)K11、K13閉合,K12開路。此時(shí)水泵由變頻器驅(qū)動(dòng),變頻器根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際的工況變化,調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速從而實(shí)現(xiàn)水泵速度的平滑調(diào)節(jié)。當(dāng)變頻器需要檢修時(shí),可以使K11、K13開路,同時(shí)閉合K12。此時(shí),水泵亦可直接由電網(wǎng)直接驅(qū)動(dòng)。TMEIC高壓變頻器本身具有極高的可靠性,如果再配上工頻旁路刀閘柜,則整套系統(tǒng)將更加可靠。在變頻方式下,原來電機(jī)的保護(hù)通過變頻器來實(shí)現(xiàn)。由于切回工頻方式時(shí)還采用原差動(dòng)保護(hù),差動(dòng)保護(hù)的切換可以通過工頻旁路柜上的相應(yīng)輔助接點(diǎn)來自動(dòng)切換。在變頻方式下,不需要采用無功補(bǔ)償裝置,如在工頻方式運(yùn)行,則根據(jù)系統(tǒng)情況考慮采用無功補(bǔ)償裝置。
3 系統(tǒng)組成及控制功能
3.1 連鑄變頻系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)
(1)完整的工頻/變頻自動(dòng)互切技術(shù),高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)配置工頻旁路切換柜,變頻器發(fā)生故障時(shí)能迅速自動(dòng)使高壓電機(jī)轉(zhuǎn)至工頻運(yùn)行。
(2)PLC給變頻器一個(gè)模擬量(轉(zhuǎn)速),通過閉環(huán)控制和變頻調(diào)速達(dá)到水流恒壓。
(3)ZINVERT系列智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用功率單元串聯(lián)技術(shù),直接輸出3kV、6kV、10kV電壓,屬高-高電壓源型變頻器。由于采用功率單元串聯(lián)而非功率器件的直接串聯(lián),因此解決了器件耐壓的問題。同時(shí)由于同相各級功率單元輸出SPWM信號通過移相后進(jìn)行疊加,提高了輸出電壓諧波性能,降低了輸出電壓的dv/dt;通過電流多重化技術(shù)降低輸入側(cè)諧波,減小了對電網(wǎng)的諧波污染。
(4)據(jù)估算,該套系統(tǒng)投運(yùn)后,按適配高壓電機(jī)年運(yùn)行7000小時(shí)計(jì)算,節(jié)電率一般在20%~40%之間,年節(jié)電可達(dá)500萬kWh,以國內(nèi)工業(yè)用電0.5~0.7元計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)可達(dá)200~300萬元,用戶在一年內(nèi)可回收設(shè)備投資。
(5)變頻器帶有自診斷顯示,運(yùn)行中可選擇觀察輸出電流、電壓、頻率、同步轉(zhuǎn)速等參數(shù)。變頻裝置提供中文操作界面,具有參數(shù)設(shè)定、系統(tǒng)監(jiān)控等功能。
(6)系統(tǒng)能在電子噪聲、射頻干擾及振動(dòng)的環(huán)境中連續(xù)運(yùn)行,且不降低系統(tǒng)的性能。距電子柜1.2m處以外發(fā)出的工作頻率470Hz、功率輸出達(dá)5W的電磁干擾和射頻干擾,不影響系統(tǒng)正常工作。
3.2 轉(zhuǎn)爐水處理變頻系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)
(1)變頻器采用高壓直接輸入、高壓直接輸出的電壓源方式。變頻裝置采用多繞組、多單元串聯(lián)的無諧波方式。6kV輸出采用36脈沖,不加任何濾波器就可以滿足“GB/T14549”電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波中規(guī)定的每次諧波電流值的要求及“IEEE519”國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(0%~100%頻率范圍內(nèi))。
(2)逆變器側(cè)采用高開關(guān)頻率的IGBT器件,IGBT采用經(jīng)過三菱嚴(yán)格篩選的軍品級最新一代1700V的高壓IGBT,具有極高的可靠性,保證良好的輸出波形。變頻器輸出電壓近似正弦波,輸出電流為正弦波。
(3)變頻單元內(nèi)部有非常先進(jìn)的自動(dòng)預(yù)充電電路,可以使10kV高壓上電時(shí)的電流沖擊減到最小,防止高壓斷路器速斷保護(hù)動(dòng)作跳閘。
(4)變頻器系統(tǒng)總效率(滿載)達(dá)到97%,輸入功率因數(shù)0.95以上,無需功率因素補(bǔ)償器。
4 節(jié)能及效益分析
系統(tǒng)改造后可以快速地調(diào)節(jié)流量,運(yùn)行人員對系統(tǒng)的調(diào)整控制更為穩(wěn)定自如。系統(tǒng)的功率因素可以提高到0.95以上,減少無功損失。提高了系統(tǒng)自動(dòng)裝置的穩(wěn)定性,為系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)化運(yùn)行提供了可靠保證,系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)得到改善,提高了效率。電機(jī)直合時(shí):電流39~42A,功率因素0.75~0.85,日用電量9180kWh。電機(jī)帶變頻器運(yùn)行時(shí):電流30~35A,功率因素0.95~0.97,日用電量6720kWh。通過數(shù)據(jù)分析,采用變頻器后,電機(jī)的功率因數(shù)明顯提高,節(jié)電效果顯著。電機(jī)采用高壓變頻器后:功率因數(shù)(平均值)提高到0.96以上;節(jié)電達(dá)到27%。
5 結(jié)語
經(jīng)過這次改造,兩系統(tǒng)運(yùn)行均非常可靠,降耗節(jié)能效果顯著,為穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量打下了良好的基礎(chǔ)。
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作者簡介:左文瑞(1982-),男,寶鋼集團(tuán)韶關(guān)鋼鐵有限公司助理工程師,研究方向:自動(dòng)化。
(責(zé)任編輯:吳 濤)