高福志 王小佳 陳龍 黨芳
【摘要】采氣三廠于2009年開始大范圍推廣數(shù)字化集氣技術(shù),作為核心部分的數(shù)字化集氣站經(jīng)歷數(shù)字化改造和新增數(shù)字化集氣站建設后其數(shù)字化、智能化程度不斷提高,同傳統(tǒng)集氣站工藝相比較運行模式有較大改進,同時數(shù)字化集氣站在實際運行過程中也發(fā)現(xiàn)了一些問題,針對出現(xiàn)的問題提出了一些改進的建議,進一步提高數(shù)字化集氣站現(xiàn)場管理水平,降低安全風險,減少運行成本。
【關(guān)鍵詞】數(shù)字化集氣技術(shù) 疏水閥 管網(wǎng)優(yōu)化 PKS
1 數(shù)字化集氣站工藝比較
氣田數(shù)字化管理不僅僅是實現(xiàn)氣田生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)和信息的自動采集、整理和應用,更重要的是針對上游行業(yè)更高層次的業(yè)務整合與流程再造,將現(xiàn)在信息技術(shù)、自動控制和人機工程等技術(shù)集成,并融入到氣田生產(chǎn)過程管理中,形成支持業(yè)務發(fā)展的數(shù)字化管理總體構(gòu)架,實現(xiàn)對氣田生產(chǎn)過程進行分析、優(yōu)化和調(diào)整。數(shù)字化管理重在假話工藝流程,優(yōu)化勞動組織架構(gòu),創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式,提升安全風險管理水平看,提高生產(chǎn)效率和氣田開發(fā)效益,減低員工勞動強度,改善員工生產(chǎn)生活條件。數(shù)字化就是讓數(shù)字說話,聽數(shù)字指揮,實現(xiàn)網(wǎng)絡化、只能化管理。
采氣三廠于2009年開始推廣進行數(shù)字化集氣站技術(shù),以蘇西區(qū)塊為例:數(shù)字化集氣站技術(shù)經(jīng)歷了傳統(tǒng)集氣站數(shù)字化改造、2010年建集氣站以及2011年建集氣站為代表的2011年建數(shù)字化集氣站等三個階段。
2 傳統(tǒng)集氣站數(shù)字化改造工藝分析
將進站總機關(guān)機械壓力表更換成壓力變送器,并在進站干管增加電動球閥。將分離器原有手動放空閥門上游閘閥改為電動球閥,并在下游增加電動調(diào)節(jié)閥。為了排污的順暢,將分離器單路排污管線采取疏水閥與電動球閥并聯(lián)安裝方式,疏水閥排液能力按50方/天設計;分離器下游增加壓力變送器,實現(xiàn)遠傳監(jiān)控分離器壓差;分離器出口至外輸流程控制閥門改為電動球閥。在原有的污水罐液位計上增加液位變送器,完成對污水罐液位的遠程監(jiān)控。
壓縮機進口增裝電動調(diào)節(jié)閥和電動球閥滿足遠程關(guān)閉進氣電動球閥,實現(xiàn)停機作業(yè),從而滿足故障自動停機以及遠程手動停機的要求。
引入市電為主電源,備用發(fā)電機為備用電源,增加機組“智能檢測及自啟動”系統(tǒng),在市電失電、缺相和電壓不穩(wěn)的情況下,系統(tǒng)自動啟動備用發(fā)電機,并將負載切換至發(fā)電機,并配備1臺B4033(20KVA)UPS取代原有B1011(5 KVA)UPS,采用Modbus通訊協(xié)議將UPS運行狀態(tài)參數(shù)傳輸至PKS系統(tǒng),以確保集氣站的正常運行。
井口數(shù)據(jù)采集遠傳系統(tǒng)、裝置區(qū)和外輸區(qū)監(jiān)測控制系統(tǒng)、壓縮機數(shù)據(jù)監(jiān)測控制系統(tǒng)。井口數(shù)據(jù)采集遠傳系統(tǒng)、裝置區(qū)和外輸區(qū)監(jiān)測控制系統(tǒng)的功能實現(xiàn)分別由兩臺獨立的計算機完成;壓縮機通訊通過增裝CP341通訊卡升級后可直接同PKS系統(tǒng)進行通訊。
通過進行數(shù)字化改造后可以對關(guān)鍵控制部分實現(xiàn)“看得見,摸得到”。
2.1 2010年建數(shù)字化集氣站工藝分析
2010年建數(shù)字化集氣站工藝較主要沿用數(shù)字化改造后集氣站模式,集氣站UPS配備增至2臺,污水罐管線原有閘閥改為電動球閥,利用該液位變送器,實現(xiàn)污水罐液位遠程監(jiān)控管理。
分離器排污仍采用電動球閥和疏水閥并聯(lián)方式進行,正常排污使用疏水閥,緊急情況下使用電動球閥進行排污。
2.2 2011年建數(shù)字化集氣站工藝分析
2011年建數(shù)字化集氣站工藝較2010年建有部分改動:增加進出站截斷區(qū),優(yōu)化遠程放空點,優(yōu)化壓縮機旁通流程,分離器出口增加止回閥;優(yōu)化分離器排液系統(tǒng);優(yōu)化閃蒸分液罐排液系統(tǒng);優(yōu)化放空火炬系統(tǒng)。
2.2.1 增加進出站截斷區(qū)
進出站截斷區(qū)均設置于集氣站圍墻以外;取消原設計采氣干管進站遠程放空功能;采氣干管進站前連通,通過安全閥進行超壓泄放。
進站截斷區(qū)和出站截斷區(qū)位于同一區(qū)域,建設、管理難度小,總體布局美觀。
2.2.2 優(yōu)化遠程放空點
2010年建數(shù)字化集氣站按照“何處故障、何處放空”的原則,集氣站站設置了4個遠程放空點:進站區(qū)放空、分離器區(qū)放空、外輸區(qū)放空和自用氣區(qū)放空。
為確保站場安全放空,2011年建數(shù)字化集氣站經(jīng)優(yōu)化只在分離器處設遠程放空,在進站截斷區(qū)設安全閥。
2.2.3 優(yōu)化壓縮機旁通流程
2011年建數(shù)字化集氣站壓縮機全部停運時,分離器出口旁通流程增加止回閥和必要的壓力檢測,并設置相應的邏輯程序?qū)ε酝鞒踢M行控制。
2.2.4 優(yōu)化分離器排液系統(tǒng)
為了確保分離器排液系統(tǒng)的可靠運行,2011年建數(shù)字化集氣站采用雙疏水閥的自動排液系統(tǒng),兩個疏水閥并聯(lián)設置。正常生產(chǎn)采用一個疏水閥進行自動排液,疏水閥故障時開啟電動球閥,遠程切換至另一疏水閥進行排液。
2.2.5 優(yōu)化閃蒸分液罐排液系統(tǒng)
2011年建數(shù)字化集氣站將閃蒸、分液設在一個罐內(nèi),對放空氣體進行分離,考慮單筒閃蒸分液罐在放空氣量較大的情況下,存在氣相和液相互相干擾的情況,影響分離效率,2011年建數(shù)字化集氣站選用雙筒式閃蒸分液罐,以提高閃蒸、分液效果。
2011年建數(shù)字化集氣站簡化閃蒸分液罐排液系統(tǒng)設置,只設一套疏水閥進行自動排液。
2.2.6 優(yōu)化放空火炬系統(tǒng)
傳統(tǒng)集氣站放空火炬為DN150火炬,火炬分離能力弱,放空時經(jīng)常出液,容易污染環(huán)境,2011年建數(shù)字化集氣站改為DN200火炬,火炬內(nèi)部具有旋風分離結(jié)構(gòu),具有分離較好的分離效果的。
3 結(jié)論
數(shù)字化集氣站---在功能上實現(xiàn)了“生產(chǎn)自動控制、應急安全保障、遠程操作管理和集中監(jiān)視控制”;管理模式上由“定期巡檢普查、晝夜崗位值守、人工操作管理”變?yōu)椤鞍滋斐R?guī)維護、夜間崗位休息、系統(tǒng)自動控制、遠程集中監(jiān)管”,減少了對生產(chǎn)的直接干預和參與,自動化水平和安全可靠性持續(xù)增強。
長慶油田在氣田建設中大力推進標準化設計、模塊化施工、數(shù)字化管理,取得了顯著效果,建立起了科學的運行管理模式,提高了生產(chǎn)安全性,數(shù)字化集氣站模式是進一步提高管理水平,降低安全風險,減少操作人員,降低運行成本的一種有效生產(chǎn)模式。
參考文獻
[1] 趙予剛,趙小朝,高福志.蘇里格氣田數(shù)字化集氣站實施效果評價.中國石油和化工標準與質(zhì)量.2011,(11)