【摘要】為了消除氣田藥劑泡沫,避免因天然氣、水和泡沫的混合輸送介質(zhì),造成分離效果差、三甘醇溶液大量流失等問(wèn)題,開(kāi)展氣田消泡工藝適應(yīng)性研究,通過(guò)對(duì)氣田水泡沫形成機(jī)理、消泡時(shí)機(jī)、消泡劑類型及配伍性的研究和試驗(yàn),消除含表面活性劑產(chǎn)出水對(duì)天然氣處理工藝的影響。
【關(guān)鍵詞】消泡劑 消泡工藝 試驗(yàn)
1 概況
泡沫排水采氣工藝和緩蝕劑防腐已經(jīng)成為常規(guī)的技術(shù)手段,當(dāng)井底含表面活性劑的氣田水進(jìn)入集氣站時(shí),在管道中形成天然氣、水和泡沫的混合輸送介質(zhì),造成分離效果差、三甘醇溶液大量流失等問(wèn)題。此外,當(dāng)大量泡沫聚集在局部管道段時(shí)易造成泡沫堵塞,嚴(yán)重時(shí)造成集輸事故。為了解決上述工藝措施帶來(lái)的生產(chǎn)問(wèn)題,在集氣站增加了消泡工藝,在攜水天然氣到達(dá)分離器前將泡沫消除掉。
2 消泡劑研究及性能評(píng)價(jià)
2.1 消泡時(shí)機(jī)的確定
當(dāng)含有表面活性劑的氣田藥劑注入井底后,在井底積液中產(chǎn)生大量的氣泡,隨著時(shí)間的延長(zhǎng)和隨氣體舉升,泡沫的體積會(huì)不斷下降,井下壓力越高,下降程度就越慢。慶深氣田井深多在3000m以上,在加入藥劑后約2.5h后,泡沫可達(dá)到地面,即開(kāi)始加入消泡劑的時(shí)間。原則上,應(yīng)該在氣體進(jìn)入分離器前完成消泡,才能不影響分離效果和下游的脫水效果。
以產(chǎn)出水為基液,參考SY/T 5761-1995規(guī)范,在0.05MPa的壓力下,以290ml/min的速度從直徑20mm的用60-80目玻璃砂燒結(jié)成的氣體分布頭中,向羅氏-米勒泡沫劑泡排劑水樣中通氮?dú)?,分別在通氣80s、160s和260s的時(shí)間點(diǎn)上噴入固定濃度的消泡劑,以泡沫降至50ml的時(shí)間作為消泡時(shí)間。
通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),發(fā)泡早期和后期加入消泡劑的消泡時(shí)間很接近,在發(fā)泡中期加入所需要的消泡時(shí)間較長(zhǎng),這與泡沫的堆積密度和消泡劑的局部濃度有關(guān)。由于工況下泡沫在氣井中需要保持穩(wěn)定,以防止泡沫破裂造成液柱滑脫,影響泡排效果。因此,選用在發(fā)泡后期加入的模式。
2.2 消泡劑類型優(yōu)選
消泡劑類型有聚醚類化合物、高碳醇、硅化合物、聚醚改性硅化合物等,本文以有機(jī)硅類消泡劑為例進(jìn)行說(shuō)明,參照GB/ T21885-2008標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定不同類型消泡劑消泡效果,作為初選消泡劑。然后針對(duì)氣田在用的甲醇防凍劑、水溶性緩蝕劑、三甘醇脫水劑,用于對(duì)已篩選的消泡劑進(jìn)行二次篩選,最終確定適合氣田生產(chǎn)現(xiàn)狀的消泡劑類型F。
3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況
3.1 消泡劑加注制度的確定
取15℃、25℃、35℃ 作為消泡劑使用溫度,測(cè)定不同濃度消泡劑的消泡時(shí)間。用XS集氣站的采出水加入A型泡排劑配制成0.15%濃度的溶液,參照GB/T21885-2008標(biāo)準(zhǔn),采用震蕩消泡法快速測(cè)定消泡時(shí)間。因?yàn)閺募尤胂輨┑撵F化器到分離器之間的距離為8~20m,在流體到達(dá)分離器之前必須實(shí)現(xiàn)良好的消泡,以避免氣體攜帶大量水進(jìn)入后續(xù)的二級(jí)分離甚至后面的三甘醇吸收塔??紤]管道內(nèi)氣體的流速和下游設(shè)備安全平穩(wěn)運(yùn)行,要求消泡過(guò)程在3s內(nèi)完成,為確保消泡效果,該井消泡劑加入濃度為2.5%,按1:40比例配制。
3.2 消泡效果分析方法
在試驗(yàn)過(guò)程中,需要密切關(guān)注加入泡排劑后站內(nèi)各類設(shè)備的參數(shù)變化,要求分離器排液正常,三甘醇儲(chǔ)罐液位無(wú)異常變化,定時(shí)取各節(jié)點(diǎn)水樣進(jìn)行分析,參照GB/T21885-2008標(biāo)準(zhǔn),采用震蕩消泡法快速測(cè)定F消泡劑的消泡率。
(1)取50ml采出水樣加入到具塞量筒中,上下顛倒震蕩30次,靜置,讀取泡沫高度h0。
(2)取50ml采出水樣加入到具塞量筒中,加濃度C1的消泡劑上下顛倒震蕩30次,靜置,讀取泡沫高度h1。
(3)消泡率 e1= 100%×(h0-h1)/ h0
(4)取50ml采出水樣加入到具塞量筒中,加濃度C2的消泡劑上下顛倒震蕩30次,靜置,讀取泡沫高度h2。
(5)以消泡劑濃度C為橫坐標(biāo),消泡率e 為縱坐標(biāo),畫(huà)出消泡率與消泡劑濃度的關(guān)系曲線。
3.3 數(shù)據(jù)分析
(1)消泡劑加入濃度為2.5%,按1:40比例配制,恒定注入濃度和注入量,觀察加入A固體泡排棒的水樣變化,測(cè)定加藥開(kāi)井后不同時(shí)間消泡率變化情況:加藥前,水樣中無(wú)表面活性劑,無(wú)泡沫產(chǎn)生,消泡率為100%;加入A固體泡排棒開(kāi)井60分鐘后,消泡率略有下降,說(shuō)明帶有泡沫的產(chǎn)出液開(kāi)始被天然氣攜帶到地面管道;加入A固體泡排棒開(kāi)井90分鐘后,消泡率下降幅度相對(duì)較大,說(shuō)明此時(shí)為泡沫涌入地面管道的高峰期;加入A固體泡排棒開(kāi)井120分鐘后,消泡率逐漸回升,泡排劑失效,完成一次泡排。
(2)把泡排劑加入后到第二次加入前的時(shí)間分成兩段,即:加藥后60~120分鐘的泡沫高峰期和加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期,分別取同一時(shí)間產(chǎn)出水樣,恒定消泡劑濃度,測(cè)定不同消泡劑加入量對(duì)消泡效果的影響:由于XS集氣站消泡工藝霧化器到該井計(jì)量分離器入口之間距離較長(zhǎng),約20m,具備足夠的消泡時(shí)間,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中注入泵排量為0.04 m3/h即可達(dá)到消泡效果,小于室內(nèi)試驗(yàn)計(jì)算值;加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期,大部分泡排劑隨井底產(chǎn)出液排出,這段時(shí)間管道內(nèi)殘余泡沫穩(wěn)定性較差,消泡劑注入排量可以適當(dāng)降低。
(3)取加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期水樣,保持注入量一定,改變消泡劑與清水勾兌的比例,測(cè)定不同比例下的消泡效果。加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期還可以通過(guò)降低藥劑濃度來(lái)降低消泡劑使用量,適用于泡排試驗(yàn)結(jié)束時(shí)的消泡劑延長(zhǎng)加注期。
4 結(jié)論
優(yōu)選的A型有機(jī)硅型液體消泡劑適用于深層火山巖氣田井站。消泡工藝的成功投入使用使泡沫排水采氣工藝得以順利實(shí)施,在實(shí)現(xiàn)單井日增產(chǎn)、連續(xù)生產(chǎn)的同時(shí),避免了泡沫排水措施對(duì)地面工藝設(shè)備的影響,保障了泡排過(guò)程中地面設(shè)備的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
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作者簡(jiǎn)介
馬吉龍,男,1983.04,現(xiàn)工作在采氣分公司地質(zhì)工藝研究所地面工程管理室,副主任。