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集氣站自動(dòng)排污系統(tǒng)優(yōu)化

2013-04-29 08:06:52趙尹琛馬國(guó)華牛振群王婷娟
關(guān)鍵詞:分離自動(dòng)

趙尹琛 馬國(guó)華 牛振群 王婷娟

【摘要】目前集氣站排污系統(tǒng)采用了電動(dòng)球閥排污及疏水閥排污,隨著這些設(shè)備的使用,減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。使用幾年來(lái),我區(qū)在這兩方面做了大量的工作,取得了一些成效,但還存在不足之處,本文對(duì)集氣站目前所用的排污系統(tǒng)存在的問(wèn)題,提出了建議和改進(jìn)。

【關(guān)鍵詞】電動(dòng)排污 疏水閥 分離 自動(dòng)

1 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用情況及存在問(wèn)題

1.1 電動(dòng)排污系統(tǒng)

1.1.1 電動(dòng)球閥排污原理及現(xiàn)狀

電動(dòng)球閥排污,由差壓液位變送器、PLC控制、電動(dòng)球閥及排液管三部分組成,是一個(gè)簡(jiǎn)單的單回路控制系統(tǒng),分高低液位控制和排液時(shí)間控制兩種方式。集氣站現(xiàn)場(chǎng)使用的電動(dòng)球閥有美國(guó)Bray 和德國(guó)Auma 兩種,使用綜合比較Bray優(yōu)于Auma。

1.1.2 電動(dòng)排污系統(tǒng)存在問(wèn)題

(1)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡死。

在使用過(guò)程中,易出現(xiàn)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)定位螺栓卡死現(xiàn)象。此問(wèn)題在Auma電動(dòng)球閥上比較常見(jiàn),如表1所示,在冬季生產(chǎn)高峰時(shí)在產(chǎn)液量較大的榆9站出現(xiàn)較為頻繁,大約為40天。

(2)電動(dòng)球閥閥座內(nèi)漏。

在使用過(guò)程中,由于各分離器排污主要依靠電動(dòng)球閥排液,部分產(chǎn)液量大的集氣站電動(dòng)球閥使用較頻繁,在排污過(guò)程中有大量固體雜質(zhì)顆粒頻繁沖刷電動(dòng)球閥閥芯密封圈,造成閥座內(nèi)漏,導(dǎo)致電動(dòng)球閥停用。使用的排污閥座為整體閥座,不能單獨(dú)更換密封圈,需整體更換,增加了員工勞動(dòng)量及運(yùn)行成本。如表2所示:榆9站、榆11站為冬季生產(chǎn)高分期時(shí)產(chǎn)液量較多的站,閥座平均使用周期為30天。

1.2 疏水閥排污系統(tǒng)

1.2.1 現(xiàn)場(chǎng)疏水閥的排污原理及現(xiàn)場(chǎng)使用情況

疏水閥排污為馬桶原理,通過(guò)下圖可以及看出當(dāng)液位足夠高時(shí)浮球組F上升,從而帶動(dòng)連桿G向上移動(dòng),連桿拉動(dòng)閥嘴H開(kāi)啟閥嘴H起到排液的效果。當(dāng)液為下降連桿G帶動(dòng)閥嘴閉合,排液結(jié)束。目前集氣站主要使用TSS43H和KTSS43H兩種型號(hào)的疏水閥。

1.2.2 疏水閥排污系統(tǒng)存在問(wèn)題

在實(shí)際生產(chǎn)中疏水閥在運(yùn)行過(guò)程中易發(fā)生閥嘴被雜質(zhì)堵塞,導(dǎo)致疏水閥排污失效。

2 分析原因及改進(jìn)措施

2.1 電動(dòng)排污系統(tǒng)故障原因及改進(jìn)措施

2.1.1 電動(dòng)排污系統(tǒng)故障原因

(1)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡死:由于部分集氣站為AB控制卡件,監(jiān)控電腦設(shè)置排液時(shí)間過(guò)短,造成突然產(chǎn)液量加大時(shí),不能及時(shí)將液排出,導(dǎo)致電動(dòng)排液與手動(dòng)排液交叉使用,致使執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡死。

(2)閥座內(nèi)漏:在生產(chǎn)高峰期時(shí)對(duì)于產(chǎn)液量較大集氣站,頻繁使用電動(dòng)球閥排污,對(duì)閥座的使用壽命造成一定影響。

2.1.2 電動(dòng)排污系統(tǒng)改進(jìn)措施

(1)延長(zhǎng)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)卡死周期,方法一:AB控制系統(tǒng)的兩座集氣站,對(duì)產(chǎn)液量較大的榆9站與產(chǎn)液量較小的榆10站電動(dòng)球閥進(jìn)行互換調(diào)整,將榆9站全部換成使用效果較好的Bray球閥,榆10站除生產(chǎn)分離器外,全部換為Auma球閥。方法二:根據(jù)計(jì)量分離器平均日產(chǎn)液量,重新設(shè)定各分離器排液參數(shù),減少電動(dòng)、手動(dòng)交叉使用頻次,調(diào)試后球閥開(kāi)關(guān)頻次由調(diào)試前的平均8次/天,降至6次/天。

由于實(shí)際中有一定實(shí)驗(yàn)系數(shù)K,所以流量式如下:

(2)延長(zhǎng)閥座使用周期,方法一:優(yōu)選閥座材質(zhì),將以前聚乙烯材質(zhì)密封圈的閥座,更換為陶瓷材質(zhì)密封圈的閥座。方法二:合理設(shè)定排液時(shí)間及高低液位,減少電動(dòng)球閥閥座開(kāi)關(guān)頻次,減緩閥座密封圈磨損,延長(zhǎng)閥座使用時(shí)間。

2.2 疏水閥排污系統(tǒng)故障原因及改進(jìn)措施

2.2.1 疏水閥排污系統(tǒng)故障原因

閃蒸分液罐疏水閥排污時(shí),由于帶壓氣體通過(guò)閃蒸分液罐已排空泄壓,在閥體內(nèi)的含雜質(zhì)污水需依靠自流壓力進(jìn)行排污,雜質(zhì)密度大于污水密度,在閥體內(nèi)底部形成沉淀,久而久之雜質(zhì)沉淀高度高于排污閥嘴高度,最終導(dǎo)致閥嘴堵塞,排污失效。多出現(xiàn)在日產(chǎn)液量大于7方的集氣站,故障周期大約為30天。

綜上所述,影響閃蒸分液罐疏水閥不能正常排液的主要因素有以下幾方面:

(1)疏水閥閥嘴、閥芯較小,排液量較大時(shí),不能及時(shí)將液排出;

(2)閥嘴、閥芯堵塞,導(dǎo)致排污失效;

(3)閥嘴開(kāi)口不足,導(dǎo)致排液不及時(shí);

(4)集氣站產(chǎn)液量較大(不可變因素);

(5)清理周期不合理,導(dǎo)致疏水閥閥體內(nèi)長(zhǎng)期沉淀污物不能及時(shí)排出。

2.2.2 疏水閥排污系統(tǒng)改進(jìn)措施

(1)對(duì)疏水閥進(jìn)行徹底清洗,方法一:拆卸疏水閥上蓋,對(duì)閥體內(nèi)部進(jìn)行清理。優(yōu)點(diǎn):能將閥體內(nèi)部雜質(zhì)徹底清除,并對(duì)疏水閥浮球和閥芯等重要設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng);缺點(diǎn):操作復(fù)雜需對(duì)閥體保溫和閥蓋進(jìn)行拆卸及恢復(fù),工作量大,班站員工不能自行完成,需運(yùn)行組協(xié)助完成。方法二:通過(guò)疏水閥沖洗口注水,對(duì)閥體內(nèi)部進(jìn)行清理。優(yōu)點(diǎn):操作簡(jiǎn)單,不需拆閥或切換流程,集氣站員工可自行完成操作;缺點(diǎn):不能將閥體內(nèi)部雜質(zhì)徹底清除 。

(2)擴(kuò)大閥嘴孔徑、對(duì)閥芯排液槽開(kāi)大,對(duì)于產(chǎn)液量大于7方的集氣站,造成排液不暢的現(xiàn)象,在保證閥嘴密封的前提下,擴(kuò)大閥嘴孔徑,根據(jù)日產(chǎn)液量對(duì)閥芯排液槽開(kāi)大。

閥嘴大小與流量的關(guān)系:

3 實(shí)施效果評(píng)價(jià)

(1)電動(dòng)排污系統(tǒng)維護(hù)周期大幅延長(zhǎng),由之前的35天,延長(zhǎng)到120天,有效減少員工勞動(dòng)強(qiáng)度。

(2)疏水閥排污系統(tǒng)維護(hù)周期大幅延長(zhǎng),由之前的30天,延長(zhǎng)到90天,有效減少員工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低維修頻次。

(3)優(yōu)化改造后,未出現(xiàn)排污作業(yè)時(shí),氣液同時(shí)從火炬排放到大氣中的現(xiàn)象,有效杜絕環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。

(4)根據(jù)更換疏水閥的成本來(lái)算,共節(jié)約資金 =3×5=15(萬(wàn)元)。

(5)疏水閥的有效排液率從40%提高到95%

4 建議及結(jié)論

(1)根據(jù)氣井產(chǎn)液量合理設(shè)定排液時(shí)間及高低液位,減少電動(dòng)球閥交叉開(kāi)關(guān)頻次,減緩閥座密封圈磨損,延長(zhǎng)電動(dòng)球閥維護(hù)周期。

(2)經(jīng)過(guò)排污系統(tǒng)優(yōu)化,疏水閥更換新閥嘴,已達(dá)到增加閥嘴流量,加大疏水閥排污能力的目的,下步準(zhǔn)備全區(qū)推廣應(yīng)用。

(3)通過(guò)制定集氣站閃蒸分液罐疏水閥維護(hù)制度,已保證疏水閥正常運(yùn)行,下步將繼續(xù)優(yōu)化執(zhí)行。

(4)通過(guò)排污系統(tǒng)優(yōu)化,有效杜絕環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn),下步將繼續(xù)推廣應(yīng)用。

參考文獻(xiàn)

[1] 張建華,牛天軍,羅長(zhǎng)斌,張建忠,天然氣疏水閥在長(zhǎng)慶氣田的運(yùn)用[J].石油化工應(yīng)用,2006,(01)

[2]天然氣疏水閥說(shuō)明書(shū).2004,4

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