王雯雯 張春 嚴建鋒
【摘要】魏荊線輸油管道由于常年在超低輸量下運行,節(jié)流損失較大,泵效較低,造成大量的能量消耗。通過對魏荊線輸油泵機組更新改造并引進高壓變頻調速系統(tǒng),實現(xiàn)不同工況的流量調節(jié),最大限度的降低能量消耗,節(jié)約了電能。
【關鍵詞】魏荊線 輸油泵 變頻技術 節(jié)能
1 引言
魏崗-荊門輸油管道(魏荊線)原設計輸量為350×104t/a,管徑為Φ426×7,管道最高運行溫度為70℃,承擔著從南陽油田向荊門石化輸送原油的任務,但魏荊線實際年輸油量僅100萬噸左右。由于目前魏荊線常年在超低輸量下運行,節(jié)流損失較大,導致泵機組效率低下。
根據(jù)中石化系統(tǒng)原油流向調整的需要,魏荊線以后輸量為93~126×104t/a,輸送過程中仍會存在較大的節(jié)流損失。為了解決上述問題,通過更新魏荊線輸油泵機組(在魏崗首站、襄樊泵站各設置Q=170m3/h H=370m N=355KW 高效輸油泵機組2臺,1用1備),同時采用在魏崗、襄樊站各設置1套北京利德福公司生產的HARSVERT—A06/040型高壓變頻調速系統(tǒng),最大限度的減少節(jié)流損失。
2 輸油泵機組變頻調速系統(tǒng)
根據(jù)離心泵的特性,其工況調節(jié)主要是調節(jié)流量,而離心泵調節(jié)流量最常用的兩種方法:一是通過調節(jié)泵出口閥的開度進行調節(jié),另一種則是通過改變離心泵的轉速進行調節(jié),前者雖然調節(jié)方便,但能源浪費嚴重;通過對輸油泵電機的變頻改變電機的轉速,來實現(xiàn)輸油泵的工況調節(jié),是滿足工藝運行條件下的一條經(jīng)濟可行的技術途徑。
由離心泵的特性可知,在管路特性曲線不變的情況,改變離心泵轉速后,其性能參數(shù)的改變由下式確定。
Q/Q1= n/n1,H/H1=( n/ n1)2,N/ N1=( n/ n1)3
其中:Q、H、N—離心泵轉速為n時的流量、揚程、功率;
Q1、H1、N1—離心泵轉速改變?yōu)閚1時的流量、揚程、功率。
由以上離心泵轉速改變前后的關系式方知,如果離心泵轉速有很小的降低,則離心泵所需的輸入功率會大幅度地降低,從而產生明顯的節(jié)能效果,離心泵轉速降低在額定轉速20%以內時,離心泵的特性曲線的形狀與原來相似,如圖1所當離心泵轉速由n降為n1時,其特性曲線為與原曲線平行的一條曲線,設原管路特性曲線為R,R與H-Q(n)相交于A點,A即為原工況點。在變頻狀態(tài)下,離心泵轉速為n1時,其特性曲線為H1-Q1(n1),由于此時泵出口閥全開,管路特性曲線變?yōu)檩^為平坦的R1(n1),此時R1(n1)與H1-Q1(n1)交于A1點,即為新的工況點,Q1=Q,即保持離心泵排量不變,但泵的揚程由H減少為H1,因此在保證滿足輸油量的情況下,通過削減離心泵楊程節(jié)約的能量為HAA1H1的面積。這就是離心輸油泵變頻節(jié)能的原理。變頻調速系統(tǒng)基本工作原理均是通過“交-直-交”的逆變過程,改變電機定子的電壓頻率從而改變電機的轉速,即轉速(r/min)=頻率(Hz)×120/極數(shù)。
3 高壓變頻調速系統(tǒng)的選擇
目前,6KV高壓變頻調速系統(tǒng)處于技術發(fā)展階段,其基本原理均為通過“交一直一交”的逆變過程,通過改變電機定子的電壓頻率從而改變電機的轉速。高壓電機調速的方式從技術實現(xiàn)途徑上又可分為“高一低一高”、“高一高”、“IGBT直接串聯(lián)”等幾種方式。通過變頻調速系統(tǒng)的技術經(jīng)濟性能論證,最終選用北京利德華福公司生產的HARSVERT-A06/040型高壓變頻調速系統(tǒng)應用于魏荊線更新輸油泵機組上。該變頻調速系統(tǒng)的主要技術參數(shù)為:
技術方案:多級模塊串聯(lián),交直交、高高方式
額定輸入電壓/允許變化范圍:
6kV±10%
系統(tǒng)輸入電壓,6kV
系統(tǒng)輸出電流,40A
逆變側最高輸出電壓,6kV
額定容量,380kVA
額定輸入頻率/允許變化范圍,50Hz±10%
對電網(wǎng)電壓波動的敏感性,-35%~+15%
輸入側功率因數(shù),>0.95(>20%負載)變頻器效率,>96%
控制方式 , 多級正弦 PWM控制
控制電源,220VAC 或 380VAC(三相四線制),3KVA
UPS 型式,后備式 1KVA掉電可維持 30分鐘
電機側逆變器型式及元件,IGBT 逆變橋 串連
電隔離部分是否采用光纖電纜,采用光纖連接
冷卻方式,強迫風冷防護等級,IP30
4 技術方案
高壓變頻調速系統(tǒng)應用輸油泵機組固然可產生較好的節(jié)能效益,但由于輸油系統(tǒng)屬于長輸管線一個重要樞紐環(huán)節(jié),長時間連續(xù)運轉,除對設備本身要求有較高的可靠性之外,在技術方案上必須與現(xiàn)場的工藝特點相結合,充分考慮現(xiàn)場操作,啟動、停機,以及調節(jié)等諸方面的安全性,適用性和方便性。本系統(tǒng)在應用中采用了以下技術措施:
(1)系統(tǒng)具備工頻、變頻自動切換功能。一旦變頻系統(tǒng)出現(xiàn)種故障,可以自動切換到工頻檔,將變頻系統(tǒng)甩開,在變頻系統(tǒng)維修期間可正常保障輸油泵的運行,滿足輸油生產的需要。
(2)系統(tǒng)的運轉頻率的調節(jié)采用閉環(huán)PID調節(jié)方式??紤]到輸油系統(tǒng)要求安全平穩(wěn)運行的特點,本系統(tǒng)不宜采用開環(huán)調節(jié)控制,這樣引起整個輸油系統(tǒng)的擾動,給輸油生產的調度指揮帶來不利的影響。本系統(tǒng)采用閉環(huán)PID調節(jié)方式,可以增大電機調速的范圍為1:10,可以使流量與轉速之間更為精確計算配比,并且可減少人為的工作量。
(3)現(xiàn)場設置、啟動、停止以及緊急停機按鈕,變頻器的狀態(tài)參數(shù)通過變頻控制器的遠傳接口傳到控制室內上位機,并對運行參數(shù)進行實行顯示,極大地方便了現(xiàn)場操作人員的操作和對設備運行狀態(tài)的監(jiān)視。
(4)實現(xiàn)了原站控系統(tǒng)的信息共享,在站控室顯示高壓變頻裝置的所有參數(shù)、運行情況和所有報警信息。
(5)變頻裝置具有旁路功能,這種功能是一種快速地、自動地切除故障單元而保證系統(tǒng)正常運行的方法。當變頻設備出現(xiàn)故障時,故障報警信號經(jīng)由通訊電路傳輸給主控系統(tǒng),主控系統(tǒng)接到故障信號后,經(jīng)過故障種類判斷,用最短的時間將變頻設備進行旁路切除,切換到旁路部分,這樣使輸油泵電機可正常運轉。
5 應用效果分析
魏荊線改造前,日平均輸量為2771t,魏崗首站年平均有0.69MPa節(jié)流損失,泵平均效率為37%,襄樊泵站平均有0.75MPa節(jié)流損失,泵平均效率為42%;魏荊線改造后,日平均輸量未2844t,魏崗首站平均有約0.01MPa節(jié)流損失,泵平均效率為72%,襄樊站泵出口閥前后平均有約0.01MPa節(jié)流損失,泵平均效率為70%。相關的其他參數(shù)如表1所示:
由上述實際運行參數(shù)表2可以得出:改造前魏荊線年輸量97×104t/a(折合2771 t/d)時,單位能耗為3.51kW·h/t,改造后魏荊線年輸量99.5×104t/a(折合2844t/d)時,單位能耗為1.51kW·h/t,計算節(jié)電率為57%,按0.7元/kW·h計算年節(jié)電費用為0.7×57%×340=135萬元人民幣。
6 結論
輸油泵是長輸管道輸油生產運行中主要能耗設備,本文針對魏荊線輸油泵機組在實際生產運行中存在節(jié)流損失大、泵效低、能量消耗大等問題,結合水力學、離心泵基礎知識、變頻節(jié)能原理,在此次改造中通過設置高效離心泵對魏荊線輸油泵機組進行更新,并對新增輸油泵采用變頻調速技術來滿足運行工況要求,最大限度的減少節(jié)流損失,改善了工藝,保證了安全生產。根據(jù)魏荊線輸油泵機組改造前和改造后現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),進行節(jié)流損失、效率分析,節(jié)電率為57%,其節(jié)能效果是相當顯著的,具有明顯的經(jīng)濟效益。
參考文獻
[1] 錢錫俊,陳弘.泵和壓縮機.中國石油大學出版社,2007
作者簡介
王雯雯, 助理工程師, 1986年生, 2008年畢業(yè)于中國石油大學(華東)油氣儲運專業(yè), 獲學士學位, 主要從事長距離油氣管道輸送技術的設計工作。