李樹民
【摘要】本文介紹了微爆射流清洗技術(shù)原理及特點,針對油田注水管道和集輸油管道結(jié)垢,結(jié)蠟的問題,并選擇有代表性的注水管道和集油管道進行清洗試驗,取得了較好的試驗效果,為油田注水管道和集輸油管道的清洗提供了借鑒。
【關(guān)鍵詞】微爆射流 清洗 管道
在油田生產(chǎn)運行中,集輸油管道結(jié)垢、結(jié)蠟是常發(fā)生的問題,導(dǎo)致管道通徑變小,流體流動阻力增加,流量降低,甚至造成管道堵塞,降低了系統(tǒng)運行效率,增加了系統(tǒng)能耗,同時也增加了生產(chǎn)成本,降低管道使用壽命等。因此我們在某油田開展了《微爆射流技術(shù)清洗集輸油管道現(xiàn)場試驗》,取得了較好效果,為今后集輸油管道的清洗提供借鑒。
1 微爆射流清洗技術(shù)簡介
1.1 清洗器結(jié)構(gòu)
由自激振蕩腔、射流噴嘴、旋流通道和疊加的彈性葉片組成。
1.1.1自激振蕩腔
采取風(fēng)琴管式振蕩腔結(jié)構(gòu),用風(fēng)琴管式諧振腔作為振蕩放大器,諧振腔入口與來水管相連,諧振腔的下部與噴嘴出口相連,出口收縮截面既是激勵機構(gòu),又是反饋機構(gòu)。當(dāng)穩(wěn)定水流通過時,其收縮面既能使水產(chǎn)生初始壓力激動,又能將壓力激動反饋回諧振腔,形成反饋壓力振蕩。根據(jù)瞬態(tài)流理論,如果壓力激動的頻率與風(fēng)琴管諧振腔的固有頻率匹配,反饋的壓力振蕩就能得到放大,從而在諧振腔內(nèi)產(chǎn)生流體共振,形成駐波,射流剪切層渦流變成大結(jié)構(gòu)分離環(huán)狀渦流,這種大結(jié)構(gòu)的渦流環(huán)可以增強空化作用,從而提高其沖蝕與清洗能力。
1.1.2 射流噴嘴
清洗器前端均勻安裝排布多個錐形噴嘴,噴嘴與振蕩腔出口連通,當(dāng)水流經(jīng)過振蕩腔激發(fā)以后,能夠在清洗器前方散射出傘狀的爆破性沖擊射流。為了獲得最大的射流沖擊力,射流噴嘴與清洗界面之間需要最佳的靶擊距離,管道口徑越大,安裝的射流噴嘴的數(shù)量越多。
1.1.3 旋流通道
圍繞清洗器中軸安裝了4條內(nèi)部有旋轉(zhuǎn)滑道的短管,水流經(jīng)過旋轉(zhuǎn)滑道后,在清洗器前。
1.2 清洗器技術(shù)特點
1.2.1 防堵技術(shù)
清洗器上安裝的獨立旋流通道,解決了傳統(tǒng)清洗器在清洗推垢過程中易出現(xiàn)垢堵的問題。在水流透過清洗器時,在清洗器前方匯聚成龍卷風(fēng)式的旋流,挾帶清洗下來的污垢不停地旋轉(zhuǎn)前行,垢末不在管內(nèi)沉積,直達排污口。
1.2.2 越卡技術(shù)
多層、交錯疊加的彈性葉片組成的球狀清洗器,可以收縮、解體,雙向行走,解決了傳統(tǒng)清洗器在管道中易出現(xiàn)卡阻的問題。
一是管道局部變形(卡點)長度小于管道內(nèi)徑的20%時,清洗器瞬時停頓,清洗器背壓瞬時升高,依靠自身結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢,清洗器球狀密封沖頭的彈性葉片倒伏收縮,能夠通過卡阻部位。彈性葉片的倒伏背壓要高于清洗壓力,以保證清洗效果。
二是管道局部變形(卡點)長度超過了管道內(nèi)徑的20%,清洗器依靠自身收縮已經(jīng)無法通過,清洗器背壓持續(xù)升高到一定數(shù)值,鋼片將全部掙脫禁錮的鋼圈,整體分解,散落的葉片隨著水流直達管道的末端出口。
2 試驗與效果
2.1 清洗注水管線
2011年選取了2條工況較為復(fù)雜的管道進行微爆射流清洗試驗,分別為5號3配水間切斷閥至16號6配水間、朝一污東干線閥8至8號3配水間切斷閥。
5號3配水間切斷閥至16號6配水間管道長度3.1km,其中規(guī)格DN150管道長度1.1km,規(guī)格DN100管道長度2.0km,變徑部位在5號1配水間附近,管線中間有DN100干線切斷閥門1個、旁通2處。從投入清洗器清洗至清洗完畢,歷時3.5小時。
朝一污東干線閥8至8號3配水間切斷閥,管道規(guī)格DN150、長度4.6km,管道連接不同規(guī)格的旁通7處,管道中間有DN150干線切斷閥門1個。從投入清洗器清洗至清洗完畢,歷時5.5小時。
清洗工藝參數(shù)選用清洗水流速為0.58-0.65m/s,排放污水量在60-135m3/之間,為管道容積的1.8倍。
從清洗前后末端水質(zhì)看,清洗后末端含油量未檢出,懸浮物固體含量降低到10mg/L以下,清洗效果明顯。
從清洗前后垢質(zhì)分析看,清洗前垢樣成分主要有碳酸鹽、氧化鐵、硅酸鹽、硫酸鹽等,清洗后,氧化鐵占大部分,其它組分均明顯減少。而鐵成分的增加,主要是因為垢下腐蝕嚴重;截取清洗前后管道示件看,洗后管壁基本無垢,清垢效果明顯。
借鑒微爆射流清洗技術(shù)在注水管道清洗成功的經(jīng)驗,2012年我們在集輸油管道上進行了清洗試驗。
2.2 清洗集輸油管線
2.2.1 清洗工藝連接
朝XXX-1集油環(huán)從計量間摻水到回油中途有三口報廢井,經(jīng)勘查已用標準彎頭連接上,可以進行連續(xù)清洗。朝XXX-2井屬雙管摻水流程,從計量間到井口距離500m,摻水及回油管道共計長度1.0km。清洗前首先進行計量間摻水閥及回油閥的關(guān)閉及抽油機停抽,然后用熱水(水溫50度以上為佳)將管道中的殘油替出,準備完畢,開始泄壓,切斷管道,安裝投放裝置與回收裝置,朝XXX-1環(huán)分別在計量間端摻水和回油管道連接,朝XXX-2井分別在計量間端和井口端連接,投放所選清洗器,投放裝置與泵車及清水罐車連接好,尾端回收裝置的一端出口與污水罐車連接好,準備清洗。
2.2.2 清洗試驗
在清洗朝XXX-1集油環(huán)試驗中,先后投放了55mm、62mm直徑的清管器,進行了分級遞進式的清洗,確定了合理的清洗參數(shù),即清管器選用直徑與結(jié)硬質(zhì)垢內(nèi)壁間隙1mm左右,流速0.78m/s。隨后按照此清洗參數(shù)對朝XXX-2井摻水回油管道進行了清洗,取得了較好效果,也驗證了試驗確定的清洗參數(shù)。
但在第一次清洗試驗中,清管器遇卡,管道穿孔,從漏點到清洗回收端約800m的距離。管道切割開,發(fā)現(xiàn)清洗器已經(jīng)過該點,管線內(nèi)有清管器走過的痕跡,管到內(nèi)壁所結(jié)的垢基本清洗干凈,局部可見少量薄垢。分析有拐點或變徑存在,于是我們采用管線探測儀查找拐點,發(fā)現(xiàn)有兩處拐點,而距離井口100m處地拐點,從檢測情況看,彎度在70度以內(nèi),切割開管道,清管器卡在該位置,經(jīng)測量彎度60度,管道內(nèi)徑縮小30%以上,致使清管器無法通過。
取出被卡清管器,將原來一個銳角彎頭換成兩個對接的大于和等于90度的彎頭,選用了直徑62的球狀清管器,按照清洗流速0.78m/s的參數(shù),進行了清洗,檢查管道,內(nèi)壁無垢。
2.2.3 清洗效果
從出口端污水樣品看,初期較渾,中期很渾,后期清澈。
從管壁結(jié)垢狀況看,清洗前垢厚度3mm,清洗后,管道內(nèi)壁無垢。
從集輸油壓差變化看,在保證計量間總摻水壓力與單井(環(huán))回油溫度基本不變的情況下,清洗前后集輸油壓差均下降0.2MPa以上。
3 結(jié)論及認識
(1)微爆射流清洗技術(shù)在集輸油管道清洗中,清管器選用直徑與結(jié)硬質(zhì)垢內(nèi)壁間隙1mm左右,清洗水流速0.78m/s時,除垢效果較好,管道集輸油壓差降低0.2MPa以上;在注水管道清洗中,清洗水流速為0.58-0.65m/s。
(2)微爆射流清洗技術(shù)在對變徑、旁通等復(fù)雜管道工況適應(yīng)性強,清洗水量小,時間短、效果好,投資回收期約1.23年,尤其適于長距離管道清洗,具有較強的推廣應(yīng)用價值。建議在管道改造或首次清洗時,應(yīng)增加簡易收發(fā)預(yù)留口,方便利用微爆射流清洗技術(shù)定期清洗結(jié)垢管道。
參考文獻
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