申柏亮
【摘要】抽油機(jī)井結(jié)蠟、沉沒度偏低和調(diào)參都會對泵況產(chǎn)生一定的破壞作用,一定程度上能夠造成泵況變差。采取洗井,延長檢泵周期;合理調(diào)參,減少負(fù)面作用,是維護(hù)油井正常生產(chǎn)一種有效的手段。
【關(guān)鍵詞】抽油機(jī) 短周期 治理 分析
1 抽油機(jī)井短周期影響因素
當(dāng)抽油機(jī)井進(jìn)入平衡狀態(tài)后,一般能夠保持相對較長時間的穩(wěn)定期。這期間抽油機(jī)井泵況良好,生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定,但抽油機(jī)井的地下狀況及工作參數(shù)等的變化決定了這種平衡是暫時的,平衡是動態(tài)的,當(dāng)內(nèi)在或外在人為因素發(fā)生改變時,這種平衡就會破壞,在新的條件下形成新的平衡,原來平衡徹底地破壞而發(fā)生泵況變差。
1.1 結(jié)蠟影響
油井結(jié)蠟既造成管桿負(fù)荷增大,凡爾漏失及偏磨加劇等問題,從而造成泵況平衡狀態(tài)被打破。如果漏失輕微油井會自然在新的非正常生產(chǎn)狀態(tài)下形成新的平衡;如果熱洗或加藥不夠及時,油井會隨著負(fù)荷增大,桿不下或桿管偏磨造成斷脫等問題,最后導(dǎo)致檢泵作業(yè)。
1.2 參數(shù)變化
當(dāng)油井產(chǎn)量和液面都較高時,我們多數(shù)都以調(diào)大參數(shù)為主。這樣雖然會提高油井的產(chǎn)量,但同時也使得管桿的受力程度加劇和載荷交變頻繁。抽油桿柱下行阻力與沖次的平方成正比,當(dāng)沖次較大時,所受的載荷相應(yīng)就大。在沖次較高的情形下,隨著桿柱的軸向伸縮和徑向上擺動的不斷加劇,加大了抽油桿接箍與油管之間的磨擦,在短期內(nèi)使泵況變差。在進(jìn)行抽油井參數(shù)調(diào)整時,還要應(yīng)考慮到采出液粘度的變化。
1.3 彎曲變形
油井沉沒度小,上沖程井液不能充滿泵筒,在游動閥下面留有氣穴,在下沖程游動閥不能打開,只有到氣穴氣體被壓縮達(dá)到油管中液柱的靜壓時才打開。在打開的瞬間,油管中液柱的壓力迅速從抽油桿轉(zhuǎn)移到油管上。此時,柱塞高速運(yùn)動,由于突然二激烈的負(fù)荷降低,桿柱受壓而彎曲,這種彎曲可造成桿管偏磨。油套環(huán)形空間內(nèi)的液體就少,對油管的徑向束縛力就小,油管的徑向擺動就會相對劇烈,易引起桿、管斷脫。
1.4 液體浮力
油管在抽油機(jī)泵抽吸過程中,既受到管內(nèi)液體的重力和摩擦力等交變載荷外,還要受到油套環(huán)形空間液體的穩(wěn)定浮力影響。這個浮力總是減小油管的載荷,有利于改善油管的受力條件。
2 現(xiàn)場抽油機(jī)井短周期實例分析
2.1 基本概況
N1-6-D41抽油機(jī)井是薩動過度帶的一口一次加密井,本井于1987年10月9日投產(chǎn),開采層位是薩ⅠⅡⅢ葡Ⅰ,機(jī)型CYJ5-2.5-26B,泵徑∮56,最大沖程2.5m,最大沖次16次/nim,使用沖程3m,沖次9次/nim,于1991年8月16日換機(jī)型,最大沖程3m,最大沖次12次/nim,使用沖程3m,沖次9次/nim,在2005年1月檢泵時,按設(shè)計要求將∮56的泵換成∮70的泵,2007年3月份檢泵后將沖次9次/nim調(diào)到6次/nim。
2.2 問題出現(xiàn)
2.2.1 短周期檢泵結(jié)果及桿管更換過程
本井2005年1月份之前,是一口長命井,檢泵周期是5794天,將近16年沒有檢泵,在2005年1月檢泵時,按設(shè)計要求將∮56的泵換成∮70的泵,換全井桿管,還是使用沖程3 m,沖次9次/nim進(jìn)行生產(chǎn),結(jié)果在2005年10月10日就檢泵了,這次的檢泵周期是273天,檢泵結(jié)果是對接爪損壞,桿、管沒有更換,倒序使用,生產(chǎn)參數(shù)沒有變,在2006年10月21日又檢泵了,第71-98根扶正桿磨損,第5根油管下公扣斷脫,第4#-5#、73#-96#根油管絲扣磨損。這次換進(jìn)φ22mm扶正桿27根,下井序號為1#-27#長度249.13m。換進(jìn)φ62mm修復(fù)油管27根,下井序號為71#-97#,長度247.09m。換進(jìn)奧維軟錨1套。這樣生產(chǎn)到2007年3月1日,又檢泵了,檢泵周期是131天,檢泵結(jié)果是:第60根桿以下偏磨,全井扶正器偏磨嚴(yán)重,第6根油管下公扣斷。這次換的是山東九環(huán)新φ22mm高強(qiáng)抽油桿101根,長:918.74m,H級換機(jī)廠修復(fù)φ62mm磨擦焊油管100根,長:909.47m。這次檢泵后,我們通過在桿管更換上找原因,在生產(chǎn)參數(shù)上總結(jié)經(jīng)驗,進(jìn)行了調(diào)參,把9次/nim生產(chǎn)到了6次/nim生產(chǎn)。到2008年5月19日檢泵,檢泵周期是445天,檢泵結(jié)果是:第97根φ22mm扶正桿中部偏磨斷,第84-100根φ62mm油管內(nèi)壁偏磨嚴(yán)重,第84-100根φ22mm扶正桿偏磨嚴(yán)重。換進(jìn)管廠修復(fù)φ62mm普通油管17根,長146.63 m.,φ22mm扶正桿18根,長145.8 m; 2011年11月16日檢泵,檢泵周期是1030天,檢泵結(jié)果是:第113根桿中部磨斷。第75-94根管偏磨,本次換φ76mm摩擦焊油管21根,累長:201.85m,φ25mm扶正桿40根,φ22mm扶正桿1根,φ25mm高強(qiáng)扶正桿35根,累長:320.12m,φ22mm高強(qiáng)扶正桿1根,累長:9.15m,
2.2 實施措施效果與評價
本井在2005年未換泵之前是φ56的泵生產(chǎn),沖程3m,沖次9次/nim生產(chǎn),是液面在井口,功圖帶噴,檢泵周期是5794天。
在2005年1月份換φ70的泵生產(chǎn),生產(chǎn)參數(shù)未變,可是泵況卻發(fā)生了很大的變化,檢泵周期最短的只有130天左右,最長的是370天左右。沉沒度最低是100m左右。
2007年3月通過分析短周期的原因,把生產(chǎn)參數(shù)降下來,9次/nim調(diào)到6次/nim生產(chǎn),沉沒度得到了恢復(fù),恢復(fù)到200m左右,檢泵周期得到了延長,延長到445天,最后這次檢泵已經(jīng)延長到了1030天。這就說明找到了癥結(jié)。對癥下藥了。結(jié)合單井實際情況,及時調(diào)整合理的參數(shù),供排關(guān)系得到了改善。同時也減少了桿管的摩擦次數(shù),為延長檢泵周期起到了決定性的作用。
在2010年1月16日,根據(jù)沉沒度變化情況,我們又把參數(shù)上調(diào)了1次,由6次/nim調(diào)到7次/nim生產(chǎn),目前生產(chǎn)狀況良好。
3 幾點認(rèn)識
(1)堅持長沖程、慢沖次原則,抽油機(jī)井沖次同泵徑的平方成正比,在滿足產(chǎn)能的條件下盡可能采用小泵,慢沖次生產(chǎn);沖次同沖程的平方成反比關(guān)系,在地面條件允許的情況下盡可能采用長沖程,慢沖次生產(chǎn),可改變桿管受力狀態(tài)。
(2)對沉沒度低的抽油機(jī)井,降低其生產(chǎn)參數(shù),在確保產(chǎn)液、產(chǎn)油穩(wěn)定的同時,可以提高單井的泵效,降低單井日耗電量,提高系統(tǒng)效率,減少生產(chǎn)成本投入。
(3)調(diào)小生產(chǎn)參數(shù)的抽油機(jī)井,油管的受力狀態(tài)得到改善,載荷比趨于合理,可以減少生產(chǎn)過程中理。
(4)今后對于油井的調(diào)參應(yīng)當(dāng)結(jié)合桿管受力狀態(tài)分析而確定。
(5)對于沉沒度低于100m的抽油機(jī)井,下一步計劃以“長沖程、慢沖次、先調(diào)參、后換泵”的原則,及時進(jìn)行治理。