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鉆具防磨接頭技術(shù)在錦州油田的研究與應(yīng)用

2013-04-29 23:40:52任憲忠
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年8期
關(guān)鍵詞:套管

任憲忠

摘 要:針對(duì)側(cè)鉆井開窗、鉆進(jìn)過(guò)程中鉆具彎曲或老井井眼不規(guī)則,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)鉆井時(shí)損傷原井固有套管的現(xiàn)象,進(jìn)行了側(cè)鉆井鉆具防磨接頭的研制。實(shí)踐表明,側(cè)鉆井防磨接頭能夠避免鉆具對(duì)套管的破壞性磨損,同時(shí)減少鉆具的摩阻,提高了磨銑及裸眼鉆進(jìn)的速度,提高了修井效率,縮短了修井周期,具有廣泛的應(yīng)用前景。

關(guān)鍵詞:側(cè)鉆;接頭;偏磨;套管

前言

隨著開采時(shí)間的延長(zhǎng),錦州油田已經(jīng)進(jìn)入開發(fā)中后期,套變井逐年增多,特別是實(shí)施蒸汽吞吐的稠油井表現(xiàn)得更為明顯,注汽輪次越多的稠油井,其油層套管及固井水泥環(huán)性能越容易發(fā)生改變,套管損壞情況越嚴(yán)重[1],至使許多井不能正常生產(chǎn)。雖然已形成一套較完整的、切實(shí)可行的“套管損壞”修復(fù)工藝技術(shù),使部分因“套管損壞”而停產(chǎn)的井能恢復(fù)生產(chǎn),但是,對(duì)于套管損壞嚴(yán)重的熱采井,由于井下情況特別復(fù)雜,進(jìn)行井下作業(yè)打撈、磨銑、整形、倒扣、套銑等均無(wú)效,且多發(fā)生在油層頂界300~800m,因此只能靠開窗側(cè)鉆恢復(fù)其產(chǎn)能。

開窗側(cè)鉆技術(shù)就是在選定的套管損壞井(損壞點(diǎn)較深的嚴(yán)重套管損壞井)的套管損壞點(diǎn)以上某一合適深度位置固定一個(gè)專用斜向器,利用斜向器的導(dǎo)斜和選斜作用,使專用工具(如銑錐等)在套管側(cè)面開窗,形成通向油層的必由通道,然后由側(cè)鉆鉆具(包括鉆頭)鉆開油層至設(shè)計(jì)深度,下入小套管固井射孔完成[2~4]。據(jù)統(tǒng)計(jì),遼河油田的側(cè)鉆井已經(jīng)超過(guò)1600余口,但在側(cè)鉆開窗、鉆裸眼過(guò)程中由于原井存在著固有的井斜,新井眼新井斜的產(chǎn)生及鉆壓的不均衡,使得鉆具彎曲緊貼套管壁,在鉆具的旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,容易損壞或損傷原井固有套管,發(fā)生套管偏磨損壞現(xiàn)象,給后期投產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重的影響。針對(duì)這種現(xiàn)象,進(jìn)行了側(cè)鉆井鉆具防偏磨接頭的研制,并成功應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)。

1 技術(shù)原理及特點(diǎn)

FMJ-145-Ⅰ型是由2個(gè)接頭組成,中間裝有80 mm 尼龍纖維塑料1M1107轉(zhuǎn)動(dòng)膜,并且能在接頭本體上轉(zhuǎn)動(dòng)(圖1)。由于轉(zhuǎn)動(dòng)尼龍纖維塑料與井壁之間的摩阻系數(shù)較小的原因,使原井套管免受傷害,地面鉆壓順利傳送到鉆頭,確保裸眼鉆進(jìn)機(jī)械鉆速的提高。

FMJ-145-Ⅱ型是由2個(gè)接頭聯(lián)接組成,中間裝有轉(zhuǎn)動(dòng)軸承(圖2),通過(guò)軸承的外徑尺寸及軸承的轉(zhuǎn)動(dòng),減少鉆具與套管之間的摩阻,避免鉆具對(duì)原井套管的傷害,從而達(dá)到提高鉆機(jī)械鉆速的目的。該工具的加工難度較大,軸承需要防砂密封與表面硬度強(qiáng)化。

以上2種類型的防磨接頭,Ⅰ型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)動(dòng)套損壞后比較容易更換,價(jià)格較低;Ⅱ型結(jié)構(gòu)復(fù)雜,價(jià)格較高。

2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及應(yīng)用

通過(guò)對(duì)錦州采油廠近116口二次側(cè)鉆井統(tǒng)計(jì)資料分析認(rèn)為,開窗側(cè)鉆點(diǎn)上部套管發(fā)生變形、錯(cuò)斷。2010~2012年通過(guò)對(duì)54口側(cè)鉆井側(cè)鉆后井口底法蘭的檢查,發(fā)現(xiàn)底法蘭短接偏磨井有4口,偏磨嚴(yán)重的已經(jīng)出現(xiàn)漏洞。統(tǒng)計(jì)調(diào)查表明,側(cè)鉆偏磨對(duì)原井套管損害相當(dāng)嚴(yán)重,不能忽視。

側(cè)鉆井鉆具防磨接頭在錦州采油廠現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用54井次,均取得了較好的效果,使用該工具的側(cè)鉆井,沒(méi)有出現(xiàn)底法蘭試壓不合格事項(xiàng)。其主要作用是減少了造斜井段鉆具摩阻,增加了鉆壓傳遞效率,提高機(jī)械鉆速。其主要試驗(yàn)性能參數(shù)是泵壓、攜砂性能、扭矩傳遞、抗拉及抗扭強(qiáng)度。主要指標(biāo)是防磨性能、減少摩阻情況等。下面以錦45-030-25井為例加以說(shuō)明。

(1)錦45-030-25的側(cè)鉆設(shè)計(jì)情況。①開窗位置853 m;②完鉆井深1 195 m;③裸眼進(jìn)尺350~850 m;④井斜8~12°;⑤350~750 m鉆具連接情況1個(gè)/100m分散在造斜井段。

(2)入井情況。套管開窗時(shí)開始應(yīng)用,按以上設(shè)計(jì)位置連接,使用周期16 h,泵壓為4.5~5.0 MPa,攜屑性能正常;鉆裸眼時(shí)應(yīng)用,仍按上述設(shè)計(jì)進(jìn)行連接,因?yàn)橹饕欠捞坠苣p,中途起鉆換鉆頭一次,連續(xù)使用74.8 h,泵壓6~6.5 MPa,攜砂性能正常。

(3)試驗(yàn)情況。通過(guò)套管開窗過(guò)程中防磨接頭(FMJ-145-Ⅰ)的應(yīng)用,證明了該接頭扭矩傳遞及抗拉扭矩強(qiáng)度均能滿足井下的需要,并且能夠起到套管的防磨作用。同時(shí)減小鉆具的摩阻,使鉆壓能及時(shí)補(bǔ)充到銑錐上,可提高磨銑速度。

通過(guò)側(cè)鉆井裸眼鉆進(jìn)過(guò)程防磨接頭(FMJ-145-Ⅰ)的應(yīng)用,也充分證明了該接頭的機(jī)械性能的可靠性,能滿足側(cè)鉆井裸眼鉆進(jìn)的要求。在大井斜段分布連接防磨接頭,能夠起到保護(hù)套管防磨損的作用,同時(shí)減小鉆具在大井斜井段的摩阻,使鉆壓及時(shí)傳遞補(bǔ)充到鉆頭上,可提高裸眼鉆機(jī)的機(jī)械鉆速。如果將該接頭應(yīng)用在裸眼井段(造斜井段)及套管內(nèi),造斜井段對(duì)保護(hù)套管,減小摩阻,提高修井速度,縮短修井周期將會(huì)有更明顯的效果。

3 結(jié)束語(yǔ)

3.1 隨著稠油注汽輪次的增多,套管損壞現(xiàn)象日益嚴(yán)重,為使油井重新利用,側(cè)鉆井的數(shù)量急劇增長(zhǎng)。但在側(cè)鉆開窗過(guò)程中,由于原井和新井都存在井斜,使得鉆具彎曲緊貼套管壁,當(dāng)鉆具高速旋轉(zhuǎn)時(shí)便極容易損壞或損傷原井固有套管。

3.2 側(cè)鉆井鉆具防磨接頭的研制就是針對(duì)大修側(cè)鉆過(guò)程中,鉆具磨損套管嚴(yán)重的現(xiàn)狀而提出的。

3.3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,側(cè)鉆井鉆具防磨接頭機(jī)械性能可靠。防磨接頭連入磨銑、鉆進(jìn)過(guò)程中,泵壓正常,攜砂性能良好,沒(méi)有給原有鉆具帶來(lái)不良影響。

3.4 套管井內(nèi)應(yīng)用鉆具防磨接頭,避免了套管的鉆具破壞性磨損。減少鉆具的摩阻,提高了磨銑及裸眼鉆進(jìn)的速度,同時(shí)提高了修井效率,縮短了修井周期,具有廣泛的應(yīng)用前景。

參考文獻(xiàn)

[1]馬玉龍,等.遼河油區(qū)油田開發(fā)實(shí)踐[C].北京:石油工業(yè)出版社,1999:63~70.

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[4]劉希圣.鉆井工程理論與技術(shù)[M].北京:石油大學(xué)出版社,2000:76~88.

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