李靖宇 侯世紅 王明浩
【摘 要】 生態(tài)環(huán)保是現(xiàn)代化生活的一種理念,然而燃煤鍋爐房輸煤系統(tǒng)的環(huán)保問題卻是供熱企業(yè)的一塊心病。本文主要對130t/h燃煤鍋爐房輸煤系統(tǒng)粉塵治理的方法進行分析,通過對現(xiàn)有除塵設(shè)備的改進,降低了鍋爐房輸煤系統(tǒng)的粉塵污染,給職工創(chuàng)造一個健康、舒適的工作環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】 粉塵治理;除塵器;除塵系統(tǒng)
130t/h燃煤鍋爐房始建于2005年,擔負著蘇家屯地區(qū)160萬平方米的供暖任務(wù)。該鍋爐房經(jīng)過多年運行改造,已逐步向科技化、節(jié)能化、環(huán)保化鍋爐房邁進。
一、現(xiàn)狀
隨著蘇家屯燃煤鍋爐房設(shè)備的運行改造和標準化水平的提高,輸煤系統(tǒng)落煤點粉塵外逸超標問題已逐漸引起多方面的關(guān)注。幾年來,公司技術(shù)人員及鍋爐房職工對此問題進行過研究,并相繼設(shè)計、安裝了一些落煤點除塵的系統(tǒng)和設(shè)備。經(jīng)實際運行,除塵效果雖有改善但并不十分理想,運行中可靠性也較差。目前,有的除塵系統(tǒng)被閑置不用,也有的設(shè)備已經(jīng)被拆除,這不僅在資金上造成浪費,而且也影響了運行人員身體健康。
二、幾種常用的除塵方法及其在用系統(tǒng)存在的問題
為防止輸煤系統(tǒng)粉塵外逸和飛揚,一般常用的除塵方法有如下幾種:
1、噴水除塵:
它是應(yīng)用較多的一種方法,130t/h燃煤鍋爐房輸煤廊也采用此技術(shù)。噴水管是使用Φ20mm的塑管鉆孔制成的,噴水孔徑為Φ1.5-2.5mm。噴水距煤流表面距離300mm,為了保證噴水孔噴出水滴的良好霧化,噴水管前水的壓力大于2×103Pa。噴水除塵法比較簡單,也有一定的除塵效果。但從安全經(jīng)濟運行的角度考慮是非常不利的,因為煤中含水過多會影響制粉系統(tǒng)的干燥出力和導(dǎo)致原煤倉起拱、蓬煤等現(xiàn)象的出現(xiàn)。噴入煤中的水分最終都要進入爐膛,最后隨煙氣排出鍋爐。若按入爐水的溫度30℃和排煙溫度150℃計算,每噴入1kg水,鍋爐就需損失將近2900kJ(熱水熱+蒸汽熱+過熱熱)左右的熱量。更為不利的是,煙氣濕度增加還會影響煙氣露點,使空氣預(yù)熱器發(fā)生低溫腐蝕和堵灰以致于影響鍋爐的正常生產(chǎn)。
2、密閉罩吸風除塵
密閉罩(現(xiàn)場稱為皮帶罩)吸風除塵是130t/h燃煤鍋爐房輸煤系統(tǒng)防止煤塵飛揚的主要方法。這種方案使用薄鐵皮制成密閉罩把落煤管兩端的皮帶全部密封起來,然后在落煤點產(chǎn)生粉塵處裝設(shè)吸塵罩(吸塵管路入口)。吸出后的含塵氣流經(jīng)除塵器分離粉塵后,通過負壓風機排出系統(tǒng)。這是一種設(shè)計合理的輸煤系統(tǒng)除塵方法,該方法既不會給鍋爐運行帶來任何不利的影響,又可以滿足工作環(huán)境對粉塵濃度的要求???30t/h燃煤鍋爐輸煤廊設(shè)計時,卻忽略了其中一項重要環(huán)節(jié),雖然將落煤管兩端的皮帶全部密封起來,卻沒有除塵裝置。也就是說,粉塵在密閉罩內(nèi)流動,沒有地方排出,最后只能從檢修口、縫隙溢出。
為了使密閉罩吸風除塵系統(tǒng)能長期穩(wěn)定運行。不但要加除塵器。還要注意以下幾點要素:一是除塵要符合要求。盡量避免使用布袋除塵器。因為布袋除塵器在潮濕環(huán)境下難以正常工作,而由于雨、雪天氣和卸煤時為防塵噴入水霧等原因,輸煤經(jīng)常會在比較潮濕環(huán)境下運行,導(dǎo)致整個吸塵系統(tǒng)不能正常工作。二是吸塵管路流量設(shè)計不要過大。在許多落煤點吸塵系統(tǒng)中,負壓風機流量往往選擇在8000-10000m3/h之間,有時甚至更高。有些設(shè)計者誤認為風機流量越大越好,其實則不然。首先吸口流量太大會將小煤粒吸走,關(guān)小閥門,會使負壓按流量的平方關(guān)系下降。其次按大流量設(shè)計的管路直徑較大,調(diào)節(jié)風機流量時會發(fā)生水平管大量積灰。實際有的管路竟有一半的流通面積被積灰堵塞。三是輸煤皮帶和除塵系統(tǒng)單獨啟動和停機。運行時經(jīng)常是先啟動輸煤皮帶而后啟動除塵系統(tǒng),從而造成粉塵飛揚。四是皮帶罩設(shè)計嚴密性差。大部分皮帶密封罩是單層薄鐵皮,在縫隙和動、靜部分連接處會有大量空氣漏入影響罩內(nèi)負壓。
3、噴蒸汽除塵:
它是采用低壓抽汽作為氣源。噴蒸汽笛型管大多使用Φ25mm左右鋼管制作,管表面噴孔距煤流表面約150-200mm。噴氣孔徑為2-3mm,孔的中心距離約30-50mm,由于該方法除塵效果較差,且蒸汽引出管較長,我單位所屬北方地區(qū),冬季氣溫寒冷,管路內(nèi)蒸汽易出現(xiàn)凝華問題,故目前輸煤系統(tǒng)沒有采用噴蒸汽除塵。
三、落煤點處除塵裝置的改造
為減少外逸粉塵對環(huán)境的污染,輸煤廊應(yīng)進行改造,具體改進措施如下:
1、添加除塵器
現(xiàn)在燃煤鍋爐房輸煤系統(tǒng)密閉罩吸風除塵系統(tǒng)通常采用布袋除塵器,因為普通干式旋風除塵器不能滿足該系統(tǒng)對除塵效率的要求??紤]除塵器可能在潮濕環(huán)境工作,并且又必須有較高除塵效果兩方面的因素。
建議引用雙水膜式旋風除塵器。此除塵器的上部為氣、水分離裝置,其結(jié)構(gòu)類似于工業(yè)鍋爐爐筒內(nèi)的鋼絲網(wǎng)分離器,具有很高的氣、水分離效果。下部為除塵部分,主要除塵過程是通過內(nèi)外筒之間的一級水膜和內(nèi)筒中的二級水膜完成的。該除塵器在安裝時需要高位布置(要求含塵水出口高度大于所配套使用的風機壓頭),因此可以由水封代替機械式鎖氣器,簡化了設(shè)備。該設(shè)備的除塵效率高達99.5%以上,接近布袋除塵器的效率,阻力低于1.5kPa,價格也比較便宜,在處理相同氣體量的情況下,高于普通旋風除塵器50%左右,價格相當于布袋式除塵器的三分之一,運行可靠性也非常高,是一種很有前途的新型除塵裝置。
2、除塵系統(tǒng)的改進
對于除塵系統(tǒng)我們可從三點進行改進:
首先對落煤管的壓力變化進行了分析,我們可以把原煤下落過程想象成無數(shù)小型活塞自上而下的運動。正是這種運動導(dǎo)致落煤管的下部壓力高于環(huán)境壓力而上部壓力低于環(huán)境壓力,其最終結(jié)果是上部吸入環(huán)境氣體而下部會有大量含塵氣體逸出。為降低落煤點處產(chǎn)生的剩余壓力,我們在導(dǎo)煤槽上接近落煤管處設(shè)置了再循環(huán)風管,把導(dǎo)煤槽中剩余壓力最大的地方與落煤管中空氣最稀薄的地方連接起來。根據(jù)經(jīng)驗循環(huán)風管的截面積可以根據(jù)輸煤系統(tǒng)的小時輸煤量計算確定,計算時每100t/h輸煤量一般取0.06m3左右。
其次在導(dǎo)煤槽的密封上采用了雙層結(jié)構(gòu),負壓風機吸塵口布置在內(nèi)外層之間,吸塵過程類似于汽輪機軸封抽氣過程,把內(nèi)層逸出的含塵氣流和外層漏入的環(huán)境氣體一起抽出。一般來講內(nèi)層密封要求較高,我們在設(shè)計內(nèi)側(cè)密封時采用兩邊側(cè)板形式,其中內(nèi)側(cè)板由鋼板制成,其下部都裝有工業(yè)橡膠密封條(也可切取適當尺寸的輸煤膠帶)直接與輸送帶接觸,使導(dǎo)煤槽內(nèi)側(cè)板密封可靠。為了不讓含塵空氣通過導(dǎo)煤槽出口自由排出,在導(dǎo)煤槽末端裝雙層擋簾。經(jīng)實際測試表明:采用循環(huán)風管和雙層密封結(jié)構(gòu),可使罩殼少冒粉塵20%~30%,吸塵風量可減小50%。收到了良好效果。
第三,取締原有的水霧噴灑降低煤斗落煤時產(chǎn)生的粉塵。采用氣封的方法控制粉塵,在煤斗上部盤上20mm管子并預(yù)留氣孔,管子終端于風機相連,運行時讓煤斗上部形成一個漩渦氣流將上揚的粉塵強制帶到煤斗。從而達到將粉塵根治的效果。
3、電氣控制系統(tǒng)的改進
為了防止運行時啟動輸煤皮帶在先,而除塵系統(tǒng)運行在后所造成風塵飛揚,我們還對輸煤皮帶和負壓風機電氣控制系統(tǒng)進行了改進。
四、結(jié)論
整個裝置自動化程度高,除塵效率好,結(jié)構(gòu)簡單,安裝容易,維護量小。室內(nèi)粉塵濃度符合國家環(huán)保要求(小于10小于10mg/m3)。
本文只是對130t/h燃煤鍋爐房輸煤系統(tǒng)粉塵處理的一點研究和體會,有不當之處請同行指正。