劉清春
【摘 要】 某橋主墩承臺臺身尺寸為15.6×15.6×6m(長×寬×高),每個承臺C30混凝土總量為1460.16m3。文章介紹了大體積混凝土溫度控制措施,并對主墩承臺的兩種不同冷卻水管布置的冷卻效果進(jìn)行了闡述。
【關(guān)鍵詞】 主墩承臺 大體積混凝土 溫度控制 施工控制技術(shù)
1. 概述
某橋主橋為93+3×170+93m五跨預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu)橋,主墩承臺尺寸為15.6×15.6×6m(長×寬×高),每個承臺C30混凝土總量為1460.16m3。由于混凝土方量較大,承臺中心溫度會急劇上升,而降溫過程將會十分緩慢,長時間的高溫對混凝土的質(zhì)量將會產(chǎn)生非常不利的影響。同時,承臺中心溫度的升高,使承臺斷面形成溫度梯度,產(chǎn)生較大的溫度應(yīng)力,從而導(dǎo)致混凝土開裂,故在承臺施工過程中對水化熱溫度的控制尤為重要。
2. 溫度控制措施
大體積混凝土承臺施工過程采取以下措施進(jìn)行溫度控制:
1) 采用低水化熱品種的水泥
大體積混凝土的溫度主要是由于水泥水化熱引起的,故在水泥品種的選擇時,采用了水化熱較低的普通硅酸鹽水泥,以期從承臺的“發(fā)熱源”對溫度進(jìn)行控制。
2) 摻入適量粉煤灰,以減小水泥用量
在減小混凝土自身的水化熱的同時,減少水泥的用量也是減小水化熱溫度進(jìn)行溫度控制的有效手段,具體措施主要為摻入適量粉煤灰以代替部分水泥用量,同時也改善了混凝土的和易性、可泵性。
3) 降低混凝土入倉溫度
在對承臺“發(fā)熱源”進(jìn)行控制的同時,降低混凝土的初始溫度亦是有效控制承臺溫度的措施,主要措施為:
(1)混凝土拌和用水泥禁止采用剛出廠的高溫水泥;
(2)在混凝土拌和前三天,對骨料進(jìn)行覆蓋,避免陽光直接照射,以降低骨料溫度;
(3)拌和用水采用溫度較低的地下水。
4) 在承臺內(nèi)布置冷卻水管
在承臺內(nèi)設(shè)置冷卻水管,通過冷卻水的循環(huán)改善混凝土內(nèi)部的散熱速度,其中7號墩承臺冷水管布置方式采用傳統(tǒng)的“直流式”—水循環(huán)方向由承臺一端到另一端(詳見圖1),6號墩承臺則采用了“輻射式”循環(huán)方式—水循環(huán)方向由承臺中心向外環(huán)形擴散(詳見圖2)。
3. 溫度測試及數(shù)據(jù)分析
除在施工過程中對主墩承臺進(jìn)行以上降溫措施外,我們還需要更準(zhǔn)確的了解承臺內(nèi)部混凝土澆筑后溫度場的變化情況,這主要取決于對承臺內(nèi)部溫度場監(jiān)控手段是否準(zhǔn)確、可靠。
1) 溫度測試方法
在某橋主墩承臺施工過程中,我們采取在承臺內(nèi)部預(yù)埋溫度傳感器的方法來測試相應(yīng)點的溫度值,在混凝土覆蓋溫度傳感器后,開始進(jìn)行溫度測試,以后延續(xù)間隔2小時測試一次,直至溫度開始下降為止;在溫度下降過程中,間隔4小時測試一次;在溫度下降至55℃后,間隔8小時測試一次,當(dāng)溫度控制在45℃后停止測試。
當(dāng)澆筑混凝土覆蓋冷卻水管后,冷卻水管開始通水,其進(jìn)出水溫度的測試時間與溫度傳感器的測試時間同步進(jìn)行。在測試溫度傳感器和冷卻水管進(jìn)出水溫的同時,記錄外界大氣溫度。
2) 溫度控制原則
混凝土內(nèi)外溫差較大時,承臺斷面會形成較明顯溫度梯度從而產(chǎn)生較大的溫度應(yīng)力,導(dǎo)致混凝土開裂,故混凝土內(nèi)外溫差不應(yīng)大于25℃;同樣,混凝土邊緣與大氣溫差也不應(yīng)大于25℃;由于承臺內(nèi)部的冷卻水管作用,限制混凝土內(nèi)部溫度的快速增長,但冷卻水管的溫度與混凝土溫度相差較大時,也會導(dǎo)致混凝土開裂,冷卻水管附近混凝土與出水口溫差不應(yīng)大于20℃。
3) 溫度測點布置
承臺內(nèi)部溫度測點的布置應(yīng)能夠反映出承臺的溫度場變化情況,測點主要集中于承臺中心點、承臺邊緣、冷卻水管四周等,以便監(jiān)控人員能夠準(zhǔn)確掌握承臺內(nèi)部溫度變化規(guī)律。
4) 溫度測試結(jié)果
對每一溫度測點在混凝土覆蓋后開始觀測,升溫階段每兩小時測量一次,同時對進(jìn)出水溫度及大氣溫度進(jìn)行記錄,據(jù)以作出各測點溫度-時間曲線,限于篇幅我們只列出具有代表性的6、7號墩承臺內(nèi)部最高溫度Tmax,混凝土邊緣溫度Tb,冷卻水管出水口溫度Tc,大氣溫度Tq,及冷卻水管附近混凝土溫度Tl,來反映控制原則中的溫差(Tmax-Tb)、(Tb-Tq)、(Tl-Tc)隨時間的變化。
某橋主墩承臺施工過程中,我們對其進(jìn)行了全面的溫度測試,收集了大量原始數(shù)據(jù),對承臺的內(nèi)部溫度場有了比較清楚的了解,通過對原始數(shù)據(jù)的分析,得出結(jié)論如下:
(1)從上述溫度-時間曲線中可以看出,各測點溫度均在溫度控制原則范圍之內(nèi),說明施工過程中所采取的溫控措施是合理、有效的。
(2)承臺中心位置在混凝土澆筑后,溫度迅速上升,而降溫過程十分緩慢,通過對6號、7號墩承臺的溫度-時間曲線的比較我們可以發(fā)現(xiàn),7號墩承臺各測點溫度雖在控制原則范圍之內(nèi),但7號墩各測點溫度較6號墩偏高,整個降溫時間達(dá)182h,而6號墩承臺則只用了132h,主要是因為6號墩承臺冷卻水管布置形式在7號墩承臺基礎(chǔ)上作了改進(jìn),布置形式改為以中心向四周環(huán)形擴散,使得冷卻水以最低溫度循環(huán)至承臺中心點,降溫時間較7號墩有了明顯的下降,說明冷卻水管在大體積混凝土施工過程中的效果十分明顯,冷卻水管的布置形式對冷卻效果也有較大的影響。
(3)在混凝土澆筑大約7天后,混凝土表面溫度基本趨于穩(wěn)定,故拆模時間基本可以確定為7天。
(4)由于混凝土表面溫度明顯比混凝土中心溫度下降速度快,故拆模后的養(yǎng)生和保溫工作至關(guān)重要,可采用覆蓋麻包或草袋并淋水養(yǎng)護(hù)。
4. 小結(jié)
6、7號墩承臺于2006年10月澆筑完成,由于溫控措施得當(dāng),使得這樣大方量的承臺未出現(xiàn)溫度裂縫,達(dá)到了設(shè)計要求,并成功運用于其它各主墩承臺,證明我們制定的溫控措施是成功的。
通過對某橋兩主墩承臺的施工,使我們對大體積混凝土溫度監(jiān)控有了更進(jìn)一步的認(rèn)識,為今后大體積混凝土施工積累了寶貴經(jīng)驗。