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煤種變化對發(fā)電廠運煤系統(tǒng)的影響

2013-04-24 07:57徐冬梅張中海郝國棟
山東電力技術(shù) 2013年2期
關(guān)鍵詞:運煤煙煤煤場

徐冬梅,張中海,郝國棟

(1.國核電力規(guī)劃設(shè)計研究院,北京 100095;2.山西魯晉王曲發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 潞城 047500)

0 引言

王曲發(fā)電廠位于山西省潞城市,規(guī)劃容量4×600 MW,一期工程建設(shè)2×600 MW超臨界燃煤機組,2006年9月底建成投產(chǎn),鐵路運煤為主,汽車運煤為輔。設(shè)計煤種采用山西晉東南貧煤,由潞安煤業(yè)集團通過鐵路運輸,年供煤180萬t,地方煤礦通過汽車運輸,年供煤80萬t。

1 主要系統(tǒng)簡介

汽車卸煤裝置。一期工程汽車日最大來煤3 310 t,由社會運力自卸車運輸進(jìn)廠,汽車卸煤溝共10個車位,煤溝可存煤1 500 t,設(shè)置輕、重汽車衡,用于汽車入廠煤的計量。

火車卸煤裝置。火車日最大來煤約7 240 t,設(shè)計采用K18GD型底開車,每節(jié)凈載重60 t,日最大來車約120節(jié),每列車41節(jié)計算,日最大來車約3列。 采用單線火車卸煤溝,配有3臺螺旋卸車機。煤槽有效長216 m,可存煤3 750 t,能夠連續(xù)接卸1.5輛列車。一次接卸14節(jié)(1/3列)底開車,在火車卸煤溝前方設(shè)1臺動態(tài)軌道衡,用于火車入廠煤的計量。

煤場設(shè)施。設(shè)2座斗輪機條形煤場,分為南煤場、中煤場、北煤場三塊儲煤區(qū)域,寬度分別為45 m、70 m、45 m,每座煤場長170 m??偞婷耗芰?0萬t,可供2×600 MW機組燃用約10天。 煤場設(shè)備為2臺懸臂30 m的斗輪堆取料機,堆、取料出力均為1 000 t/h,煤場設(shè)2臺推煤機、2臺型裝載機作為輔助設(shè)備。

帶式輸送機系統(tǒng)。 自火車卸煤溝和汽車卸煤溝下至主廠房原煤倉之間,共設(shè)10段帶式輸送機,每段都是雙路布置,帶式輸送機的主要技術(shù)規(guī)范為:帶寬 1 200 mm,帶速 2.5 m/s,出力 1 000 t/h。11號帶運送滾軸篩篩出的大塊,帶寬650 mm,帶速1.0 m/s,出力 100 t/h。

篩碎系統(tǒng)。上煤系統(tǒng)設(shè)篩分樓,布置2臺出力1 000 t/h的滾軸篩,在煤場附近設(shè)碎煤機室,布置1臺出力200 t/h的碎煤機,2臺滾軸篩篩出的大塊由單路布置的11號帶運至碎煤機室,大塊破碎后落地,由推煤機推入煤場。

2 鍋爐耗煤量分析

機組設(shè)計煤質(zhì)為晉東南貧煤,揮發(fā)份12%~15%,設(shè)計煤種低位熱值 23 600 kJ/kg投運后為了降低來煤價格,2008年開始摻燒當(dāng)?shù)氐哪嗝?、洗中煤等劣質(zhì)煤,摻燒陜西、內(nèi)蒙的煙煤。 至2010年底,通過試驗、鍋爐改造,運行方式調(diào)整,煙煤最大摻燒量可達(dá)70%,摻燒煙煤70萬t、摻燒泥煤等劣質(zhì)煤14萬t。摻燒的煙煤熱值低、揮發(fā)分高。

設(shè)計煤種耗煤量如表1所示。

表1 設(shè)計煤種耗煤量

2010年鍋爐實際耗煤量如表2所示。

表2 2010年鍋爐實際耗煤量

表中,日最大利用小時數(shù)按20 h計,年耗煤量按每年 5 500 h計??梢?,2010年摻燒煙煤、泥煤、洗中煤致使耗煤量比設(shè)計煤種增加24萬t/a。

3 煙煤摻燒帶來的問題

3.1 鍋爐原煤倉分倉上煤

由于摻燒的煤種多、煤質(zhì)差,摻燒煙煤約占總上煤量的70%。鍋爐原煤倉需對煙煤、貧煤分倉上煤,3個原煤倉上煙煤,2個原煤倉上貧煤,1個原煤倉備用。并根據(jù)高熱值、低熱值摻配均勻為鍋爐摻燒配煤。

3.2 汽車卸煤溝

摻燒煙煤、泥煤、洗中煤等使煤種變多、煤質(zhì)變差,汽車卸煤溝接卸的來煤量由設(shè)計燃煤量的30%上升到70%,10個卸車位被分成3~4個部分接卸,分別接卸煙煤、泥煤、洗中煤、高熱值、低熱值等不同的來煤,汽車卸煤溝下的1號甲乙?guī)Ъ纫有洞婷河忠獡脚渖厦海\行時間加長。特別是冬儲煤時24 h接卸來煤,質(zhì)檢、采樣、制樣工作量大。汽車卸煤溝下方的2臺葉輪給煤機,存在超負(fù)荷運行,缺陷頻出,檢修周期縮短,檢修工作量劇增。

3.3 火車卸煤溝

火車卸煤溝設(shè)計采用底開車運煤,實際來煤98%是潞安礦務(wù)局的普通敞車。由于煤中大塊、凍塊多,卸車時螺旋卸車機震動大,后將其螺旋體升降軌道改為滑塊導(dǎo)軌解決了部分問題。

由于火車來煤數(shù)量下降,火車卸煤溝利用率降低,2009年將東端3跨靠近汽車煤溝側(cè)的擋墻撤除,對地面打樁硬化,使其能接卸汽車來煤。2011年又改造了3跨接卸汽車來煤。部分火車卸煤溝改造成汽車卸煤溝后,大部分箱式后翻大貨車直接卸到火車卸煤溝內(nèi),少數(shù)側(cè)翻自卸車卸到火車卸煤溝旁邊,再用推煤機、裝載機等推到火車煤溝內(nèi)。

2010年接卸火車來煤約70萬t,占總來煤量的26.5%,接卸汽車來煤約194萬t,占總來煤量的73.5%。

3.4 煤場儲煤

煤場分堆存放,南、北煤場堆放低硫煤,中煤場南側(cè)堆放低熱值的劣質(zhì)煤,北側(cè)堆放煙煤。南、北、中煤場的東、西方向再分高熱值煤、低熱值煤兩部分。 靠推煤機、裝載機增加煤場堆料長度及高度,堆高增加0.5 m、延長煤場長度30 m,存煤量增加到20萬t,加上二期預(yù)留煤場堆煤,最多時存煤達(dá)到 50 萬 t。

當(dāng)汽車來煤較多、煤場斗輪機、汽車卸煤溝配煤繁忙時,汽車來煤直接卸到二期預(yù)留的煤場上,再由裝載機倒運到一期煤場,煤場輔助設(shè)備作業(yè)量增大。

摻燒泥煤的水分達(dá)30%,通過在煤場自然晾曬到13%后,用汽車倒運到一期煤場或汽車煤溝給鍋爐原煤倉摻配上煤。但自然晾干易結(jié)塊,特別是冬天有凍塊,不易晾曬,春秋天刮風(fēng)多,煤場粉塵大、損耗大,遇到雨、雪天氣,因上煤摻配需要沒等晾干就需上煤而發(fā)生原煤倉堵塞,造成鍋爐給煤機斷煤。

3.5 帶式運送機系統(tǒng)

汽車卸煤溝、火車卸煤溝、煤場斗輪機經(jīng)常摻配 3~4種煤來上煤,1號、2號、4號、5號、6號、7號帶式輸送機帶需雙路運行,特別是汽車卸煤溝下的1號甲、乙?guī)В纫有洞婷?,又要摻配上煤。設(shè)備使用率比設(shè)計增加了2~3倍。 帶式輸送機運行時間延長,膠帶、托輥等部件磨損加劇,檢修維護(hù)工作量同步增加。

3.6 篩碎系統(tǒng)

設(shè)計時根據(jù)調(diào)研分析,來煤粒度大于50 mm的量不超過5%,系統(tǒng)中只設(shè)1臺出力200 t/h的破碎機。由于煤種多、煤質(zhì)差,煤中繩子、鐵絲等雜物纏繞、卡澀篩軸,摻配的泥煤及濕煤又粘堵篩軸,篩分率下降,滾軸篩經(jīng)常堵塞,需頻繁清理篩軸的纏繞物及粘煤。而煤中鐵件、矸石、高硫鐵礦等磨損篩軸,使篩軸間隙變大,已更換多組篩軸,同時大塊落到11號帶式輸送機上,膠帶被大塊及雜物砸壞,頻繁修補及接頭開裂膠接。碎煤機超出力運行,錘塊經(jīng)常損壞,外殼變形漏煤,經(jīng)常維修[1]。

4 煙煤摻燒的其他影響

煤場機械增多,煤場車輛用油增多。不算煤場倒運費用,僅煤場車輛用油,2009年14.8萬升,2010年 28.5萬升,2011年1季度12.4萬升。

增加了上煤摻配工作量。 經(jīng)常需汽車煤溝1號甲乙?guī)Ъ由匣疖嚸簻霞由?號、2號斗輪機,運行3~5路煤源進(jìn)行摻配上煤,煙煤倉、貧煤倉分倉上煤,上煤時不同煤倉需中途停運調(diào)整摻配方式和比例。入爐煤熱值降低,上煤量增大,運行設(shè)備增加,增加了運行人員勞動強度。

增加了檢修工作量和檢修費用。運煤系統(tǒng)設(shè)備動用率成倍增加,特別是汽車煤溝下設(shè)備運行時間加長,葉輪給煤機檢修周期縮短了50%。運煤設(shè)備耗電量增加。皮帶機、落煤管、滾軸篩、碎煤機等運煤設(shè)備陸續(xù)大修、更換[2]。

影響輸煤系統(tǒng)安全生產(chǎn)。 由于運煤系統(tǒng)設(shè)備長時間超負(fù)荷運行,設(shè)備檢修工作量增大,運行人員勞動強度增加,推煤機、斗輪、倒運車輛等設(shè)備動用頻率加大,影響輸煤設(shè)備安全、穩(wěn)定運行。

5 結(jié)語

王曲電廠通過煙煤、劣質(zhì)煤摻燒,降低了發(fā)電成本。運行人員科學(xué)、合理調(diào)整入爐煤地上煤摻配,實行標(biāo)準(zhǔn)化巡檢,精心操作設(shè)備。 檢修人員加大設(shè)備檢修力度,縮短檢修周期,并通過一些技術(shù)改造,使運煤系統(tǒng)設(shè)備健康狀況得到改善。但煤種、煤質(zhì)變化對運煤系統(tǒng)設(shè)備的影響仍然很大,需進(jìn)一步加大設(shè)備改造力度,徹底改變運煤系統(tǒng)的運行狀況。

[1] 劉勝金.煤質(zhì)下降對江油電廠運煤系統(tǒng)的影響分析[J].四川電力技術(shù),2005(3):40-42.

[2] 胡延年.煤質(zhì)和煤種的變化對輸煤系統(tǒng)的影響[J].華東電力,2006,34(5):86-88.

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