王永葵
攀枝花鋼鐵集團(tuán)發(fā)電廠 四川攀枝花市
發(fā)電廠生產(chǎn)的特點(diǎn)是產(chǎn)、供、銷同時(shí)完成,發(fā)電設(shè)備的安全、可靠、長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行,才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。攀鋼發(fā)電廠作為公司的主力供電單位,總裝機(jī)容量300MW(3×100MW),發(fā)電廠通過(guò)扎實(shí)有效的開(kāi)展點(diǎn)檢定修工作保障了發(fā)電設(shè)備利用率和和機(jī)組開(kāi)動(dòng)率,發(fā)電機(jī)組設(shè)備的安全、可靠運(yùn)行對(duì)公司生產(chǎn)用電及降本增效起著極其重要的作用。
目前攀鋼發(fā)電廠3臺(tái)發(fā)電機(jī)組運(yùn)行年限已接近20年(退役年限),設(shè)備設(shè)施呈嚴(yán)重的劣化趨勢(shì),加上2013年公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂(lè)觀,因此,發(fā)電廠在“可靠性為中心”的維修理念上,通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)維修模式研究,有效降低維修成本,持續(xù)保持和提升設(shè)備功能水平,保障公司生產(chǎn)用電需求,實(shí)現(xiàn)了發(fā)用電平衡,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)結(jié)合廠新建300 MW機(jī)組,100 MW機(jī)組將分階段關(guān)停的局面,制訂了《備件特殊時(shí)期的管理方案》,主要目的是充分立足現(xiàn)有庫(kù)存?zhèn)浼M織設(shè)備檢修維護(hù),降本增效,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)維修。
(2)改變?cè)?jì)劃申報(bào)方式,由設(shè)備室統(tǒng)一申報(bào)計(jì)劃,匯總后組織各作業(yè)區(qū)進(jìn)行會(huì)審,不斷提高備件計(jì)劃準(zhǔn)確率,降低備件庫(kù)存儲(chǔ)備資金,提高資金周轉(zhuǎn)率。
(3)加強(qiáng)備件入庫(kù)驗(yàn)收工作,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。全年在備件驗(yàn)收中檢查出以“下級(jí)省煤器”為代表的10余起備件質(zhì)量存在缺陷的情況,通過(guò)協(xié)調(diào)聯(lián)系公司相關(guān)管理部門(mén)、供貨商和制造商,均進(jìn)行了退貨、換貨處理。
(4)每月及大修后對(duì)各點(diǎn)檢員所消耗的備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析考評(píng),加強(qiáng)備件費(fèi)用管控。對(duì)申報(bào)計(jì)劃準(zhǔn)確率差、4個(gè)月備件消耗率差的兩名點(diǎn)檢員進(jìn)行了考核。
(5)繼續(xù)推行標(biāo)準(zhǔn)化庫(kù)房管理,今年完成了2#倉(cāng)泵庫(kù)、2#庫(kù)、10#庫(kù)等10個(gè)庫(kù)房的樣板庫(kù)房創(chuàng)建工作,達(dá)到“6S”管理要求,通過(guò)分類清理,規(guī)范擺放,機(jī)旁備件和庫(kù)房的管理得到較大的改善,備件收發(fā)存工作逐步規(guī)范,管理水平顯著提升。
(1)認(rèn)真落實(shí)發(fā)電廠設(shè)備管理工作要點(diǎn)內(nèi)容,并對(duì)照檢查。
(2)推行目標(biāo)值管理,開(kāi)展小指標(biāo)競(jìng)賽,促進(jìn)全員維修的自覺(jué)性。全年開(kāi)展目標(biāo)值管理,極大地提高了檢修工作質(zhì)量,基本做到了設(shè)備返修率為零,為設(shè)備高效運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。
(3)以點(diǎn)檢命中率100%為要求,使設(shè)備時(shí)時(shí)處于受控狀態(tài)。專職點(diǎn)檢員2012年共發(fā)現(xiàn)37項(xiàng)重要設(shè)備缺陷,使重要設(shè)備的隱蔽性缺陷得到了及時(shí)處理和有效監(jiān)控,杜絕了事故的發(fā)生。2012年在平均灰份增加0.23%及灰渣含碳量增大0.59%的情況下,1#、2#爐利用各種停機(jī)機(jī)會(huì)認(rèn)真檢查、處理,下級(jí)省煤器沒(méi)有發(fā)生一次泄漏,僅下級(jí)省煤器泄漏比去年減少6次;充分發(fā)揮“三精”理念在檢修中的保障作用,通過(guò)精心組織、多方協(xié)作、精確檢修確保設(shè)備特殊缺陷搶修的一次成功。2012年2#爐高溫過(guò)熱器因彎管珠光體球化較重,四次爆管搶修。爆管點(diǎn)溫度高、位置高、搶修空間狹窄、粉塵大,使搶修難度、危險(xiǎn)程度成倍增加,設(shè)備系統(tǒng)精心制定搶修方案、精細(xì)管控?fù)屝拮鳂I(yè)各工序環(huán)節(jié),生產(chǎn)系統(tǒng)精細(xì)控制停爐降溫環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)緊扣無(wú)縫銜接,確保了每次爆管搶修的一次成功及高效性;加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理,為設(shè)備管理工作的開(kāi)展提供了保障。結(jié)合公司要求,重點(diǎn)對(duì)點(diǎn)檢定修“四大標(biāo)準(zhǔn)”、《發(fā)電廠備件管理標(biāo)準(zhǔn)》、《發(fā)電廠物資管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了修訂完善,新制訂了《發(fā)電廠公路橋梁管理標(biāo)準(zhǔn)》,為設(shè)備管理工作的開(kāi)展提供了保障。
(4)加強(qiáng)崗位點(diǎn)檢和自主維修的檢查和監(jiān)督。全年崗位點(diǎn)檢共發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)重要設(shè)備缺陷并得到及時(shí)處理。各作業(yè)區(qū)每月完成70~110項(xiàng)自主維修項(xiàng)目,使運(yùn)行崗位人員積極主動(dòng)開(kāi)展設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)和小故障處理工作,提高了職工自主管理能力。
(5)加強(qiáng)三率統(tǒng)計(jì)分析,嚴(yán)格考核,促進(jìn)定修計(jì)劃執(zhí)行率的提高。切實(shí)開(kāi)展“定修計(jì)劃完成率、作業(yè)時(shí)間準(zhǔn)確率、項(xiàng)目開(kāi)工兌現(xiàn)率”為內(nèi)容的三率統(tǒng)計(jì)分析并嚴(yán)格考核,促進(jìn)了檢修計(jì)劃執(zhí)行率的提高。全年共安排設(shè)備定修計(jì)劃867項(xiàng),實(shí)際完成867項(xiàng),定修計(jì)劃完成率達(dá)到了100%。
(6)編寫(xiě)檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū),促進(jìn)設(shè)備維護(hù)管理。針對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備及重要輔助設(shè)備編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)89份,促進(jìn)了發(fā)電廠的設(shè)備維護(hù)管理。特別是今年2#機(jī)組大修中,檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)運(yùn)用于主要生產(chǎn)設(shè)備及重要輔助設(shè)備的檢修,對(duì)檢修質(zhì)量、關(guān)鍵工序控制、工期保障起到了較大的促進(jìn)作用。
電廠成立了設(shè)備攻關(guān)隊(duì)。落實(shí)攻關(guān)責(zé)任人,制定了攻關(guān)方案,切實(shí)有效地解決了10余項(xiàng)生產(chǎn)、檢修中長(zhǎng)期存在的設(shè)備疑難問(wèn)題,提高了設(shè)備可靠性及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。
(1)2#汽輪機(jī)調(diào)門(mén)運(yùn)行中卡澀,拆卸后發(fā)現(xiàn)閥桿與密封套配合工作面在運(yùn)行中沉積大量氧化圬造成卡澀,氧化圬堅(jiān)硬且多層,機(jī)械清垢效果較差,經(jīng)廠長(zhǎng)指導(dǎo)調(diào)整為酸洗除垢,為確保除垢效果且避免傷及母材,對(duì)酸液配比及酸洗時(shí)間均派專人監(jiān)控。從目前2#機(jī)調(diào)門(mén)運(yùn)行狀態(tài)看,沒(méi)有卡澀現(xiàn)象,效果非常明顯。
(2)2#汽輪機(jī)高壓缸結(jié)合法蘭面漏汽、運(yùn)行中采用焊接處理。在2#汽輪機(jī)大修中仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),高壓缸第11~13級(jí)隔板套變形上拱,使上下缸局部結(jié)合面不能密封嚴(yán)密產(chǎn)生漏汽。由此,精確測(cè)繪第11-13級(jí)隔板套的變形量,考慮與汽缸膨脹間隙,計(jì)算出車(chē)削加工量,繪制加工圖,送機(jī)械公司完成加工。徹底消除高壓缸結(jié)合面漏汽隱患,提高了2#機(jī)的安全性、經(jīng)濟(jì)性。
(3)積極針對(duì)3#機(jī)凝汽器端差達(dá)8℃的問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān),攻關(guān)前比1#、2#機(jī)組高 4.5℃,攻關(guān)后凝汽器端差:1#機(jī) 4.1℃、2#機(jī)4.2℃、3#機(jī)4.6℃。凝汽器端差降低3.4℃,取得了較好的效果。
(4)針對(duì)3#機(jī)給水溫度偏低的現(xiàn)象,通過(guò)系統(tǒng)參數(shù)分析,分步排查試驗(yàn),解決了高加入聯(lián)成閥旁路內(nèi)漏問(wèn)題,3#機(jī)給水溫度提高了2.2℃,提高了機(jī)組熱效率。
(5)針對(duì)1-2#給水泵振動(dòng)偏大問(wèn)題多次組織攻關(guān),通過(guò)攻關(guān)1-2#給水泵最大振動(dòng)由0.136mm降至0.062mm(2#軸承水平),其余軸承各方向振在0.01~0.35mm,攻關(guān)成效明顯著。
(6)2#、3#鍋爐大旁路進(jìn)口調(diào)節(jié)閥因高溫高壓水流沖刷,調(diào)節(jié)性能惡化,設(shè)備室、機(jī)械作業(yè)區(qū)及時(shí)組織攻關(guān)進(jìn)行改造性修復(fù),預(yù)計(jì)延長(zhǎng)使用壽命1.5年,節(jié)約備件費(fèi)30萬(wàn)元左右。
(7)2-2#給水泵電流大、出力低,通過(guò)電流、壓力、流量各參數(shù)的趨勢(shì)分析,判斷給水泵各級(jí)間內(nèi)部?jī)?nèi)漏超標(biāo)是主要原因。由此,解體大修并對(duì)沖刷受損的低壓段、高壓段、葉輪及導(dǎo)葉襯套進(jìn)行修復(fù)、更換,處理后滿負(fù)荷運(yùn)行電流從從251A降至229A,效果明顯。
(8)在費(fèi)用緊、工期緊的狀態(tài)下,針對(duì)2#爐高溫過(guò)熱器金相組織蠕變珠光體球化4級(jí)的問(wèn)題,積極攻關(guān),探尋原因,開(kāi)展改善性維修。如維修中發(fā)現(xiàn)高溫過(guò)熱器每次裂紋均發(fā)生在外層彎頭,認(rèn)為主要原因包括:金相組織發(fā)生蠕變珠光體球化、彎頭部位存在加工應(yīng)力集中等原因、外層彎頭承受的煙溫最高。因此將2#爐過(guò)熱器下部外層全部彎頭196個(gè)進(jìn)行更換,做為降低發(fā)生彎頭爆裂故障的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時(shí),將燃燒器中心切圓由直徑600mm改為直徑650mm,增加火焰與水冷壁的輻射換熱,將三次風(fēng)噴口由水平改為下傾5°,以降低火焰高度,從而達(dá)到降低過(guò)熱器煙溫的目的。經(jīng)過(guò)大修后,2#爐高溫過(guò)熱器運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定,管壁最高溫度下降6℃,屏過(guò)后聯(lián)箱入口壁溫490℃/480℃降到465℃/432℃,二級(jí)減溫水流量由原來(lái)的接近5t/h降到不足2t/h,一級(jí)減溫水流量也由11t/h降到2t/h,減溫水量大幅度降低。
(9)2#發(fā)電機(jī)北側(cè)九米平臺(tái),在滿負(fù)荷時(shí)平臺(tái)振動(dòng)0.08mm,主要是此處的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度較薄弱,較大振動(dòng)力易產(chǎn)生波形應(yīng)力集中,長(zhǎng)期應(yīng)力集中易破壞結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。為消除隱患,設(shè)備室研究確定了“加大結(jié)構(gòu)斷面,補(bǔ)強(qiáng)結(jié)構(gòu)剛度,材料采用早強(qiáng)、高強(qiáng)級(jí)環(huán)氧砼”方案,整治后,滿負(fù)荷時(shí)平臺(tái)振動(dòng)由0.08mm降至0.03mm。
(10)重點(diǎn)進(jìn)行鍋爐長(zhǎng)壽化項(xiàng)目的攻關(guān)。今年利用2#機(jī)組大修,完成了2#鍋爐下級(jí)省煤器長(zhǎng)壽化攻關(guān)項(xiàng)目,將原下級(jí)省煤器換型改造為抗磨損性能和換熱性能更好的H型省煤器,極大提高了設(shè)備可靠性,改造后各項(xiàng)參數(shù)均較好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),僅下級(jí)省煤器泄漏比去年減少6次。
(11)攻關(guān)中嚴(yán)格節(jié)約成本。2#機(jī)兩臺(tái)高加換熱效率劣化,增加煤耗成本,廠方方案要求發(fā)電廠整套更換(需180萬(wàn)元),發(fā)電廠從經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可操作性多次論證,決定只更換加熱器的關(guān)鍵部件盤(pán)箱管,同時(shí)制定了拆、裝、焊接方案及探傷方案,確保了更換的一次成功,此項(xiàng)節(jié)約購(gòu)買(mǎi)備件支出費(fèi)用120萬(wàn)元。
同時(shí),開(kāi)展科技攻關(guān)的定期總結(jié)和通報(bào)會(huì)。針對(duì)年初制定的設(shè)備攻關(guān)項(xiàng)目,每月對(duì)設(shè)備攻關(guān)進(jìn)行總結(jié)和通報(bào),及時(shí)掌握攻關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題。
此外,電廠還開(kāi)展多項(xiàng)專項(xiàng)活動(dòng),如“設(shè)備無(wú)故障月”、“無(wú)泄漏工廠”建設(shè)活動(dòng)和“6S”專項(xiàng)管理活動(dòng),助推設(shè)備健康水平。
總之,通過(guò)經(jīng)濟(jì)維修模式在攀鋼發(fā)電廠的開(kāi)展和應(yīng)用,持續(xù)推進(jìn)了備件的長(zhǎng)壽化、國(guó)產(chǎn)化、通用化工作;加強(qiáng)了項(xiàng)目必要性、經(jīng)濟(jì)性分析研究,做好精細(xì)項(xiàng)目的預(yù)算工作;開(kāi)展了點(diǎn)檢診斷、劣化趨勢(shì)分析,進(jìn)一步深化設(shè)備精細(xì)管理,使大修項(xiàng)目更加精細(xì)化,使大修費(fèi)用更加合理,顯著降低了廠設(shè)備維修的成本。2012年產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益441.73萬(wàn)元,產(chǎn)生間接經(jīng)濟(jì)效益150萬(wàn)元。
(1)通過(guò)提高設(shè)備的可靠性,減少電量損失,減少因設(shè)備原因產(chǎn)生的發(fā)電機(jī)組非計(jì)劃停機(jī)次數(shù),達(dá)到減少對(duì)公司生產(chǎn)用電的影響,及減少開(kāi)停機(jī)費(fèi)用,全年損失電量39.7萬(wàn)kW·h,比去年少損失電量100萬(wàn)kW·h。
(2)通過(guò)經(jīng)濟(jì)維修模式的研究,降低全年設(shè)備維修費(fèi)用260萬(wàn)元。
(3)2#鍋爐下級(jí)省煤器長(zhǎng)壽化攻關(guān)項(xiàng)目改造為H形省煤器創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益111.73萬(wàn)元。
(4)2#、3#鍋爐大旁路進(jìn)口調(diào)節(jié)閥進(jìn)行改造性修復(fù),預(yù)計(jì)延長(zhǎng)使用壽命1.5年,節(jié)約備件費(fèi)30萬(wàn)元左右;2#機(jī)兩臺(tái)高加檢修未進(jìn)行整體更換,攻關(guān)后只更換加熱器的關(guān)鍵部件盤(pán)箱管,并確保了更換的成功率,此項(xiàng)節(jié)約購(gòu)買(mǎi)備件支出費(fèi)用120萬(wàn)元。