何宏康
(重慶交通大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,重慶 400074)
某船No.1分油機(jī)運(yùn)行正常,在2011年2月26日定期保養(yǎng)檢查中解體了分離筒、分離片、配水盤,并做了徹底的清潔。3月18日,由于在日用油柜放殘時(shí)觀察到有較多水,分油機(jī)從No.1轉(zhuǎn)換到No.2,但是,轉(zhuǎn)換后狀況沒(méi)有改變。3月20日,在沒(méi)有進(jìn)行內(nèi)部和分離筒檢查清潔的情況下啟動(dòng)No.1分油機(jī)。啟動(dòng)過(guò)程中,值班輪機(jī)員觀察到分油機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,將分油機(jī)轉(zhuǎn)換到自動(dòng)控制,離開(kāi)了分油機(jī)。過(guò)了一會(huì),聽(tīng)見(jiàn)一聲巨響,隨后440 V低絕緣警報(bào)響起。值班輪機(jī)員和輪機(jī)長(zhǎng)迅速趕到現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)分油機(jī)蓋碎成幾片,進(jìn)出油管、齒輪泵聯(lián)軸節(jié)和馬達(dá)都損壞了。
打開(kāi)分離筒蓋,發(fā)現(xiàn)整個(gè)分離筒沾滿厚厚的一層堅(jiān)硬的油泥,同時(shí)發(fā)現(xiàn),連接到配水盤的排渣控制水管脫落,排渣檢測(cè)傳感器丟失。該分油機(jī)排渣的時(shí)間設(shè)定為每2 h排渣一次。從解體檢查后分析得出如下結(jié)論。
1)排渣控制水管脫落,排渣不能正常進(jìn)行。排渣控制水管是工程塑料軟管,管子接頭完好,無(wú)斷裂現(xiàn)象,屬于接頭松脫,鑒于在3月26日對(duì)其進(jìn)行日常檢修保養(yǎng)時(shí),拆洗過(guò)配水盤,因此可能的原因應(yīng)該是沒(méi)有安裝到位,或者沒(méi)有上緊,甚至根本就忘記了安裝。
2)排渣失敗檢測(cè)傳感器丟失,排渣失敗警報(bào)沒(méi)有動(dòng)作。在排渣控制水管沒(méi)有安裝好的情況下,分油機(jī)不能正常排渣。但該分油機(jī)裝有排渣檢測(cè)傳感器,事實(shí)上,在事后拆檢過(guò)程中,根本沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)傳感器。仔細(xì)研究電路后發(fā)現(xiàn),這個(gè)傳感器在以前給拆掉了。可能是由于該傳感器經(jīng)常誤報(bào)警,把這個(gè)傳感器給拆掉了,同時(shí)切除了該警報(bào),最終沒(méi)有排渣也不能報(bào)警。
3)油泥積聚過(guò)多,分離筒失去平衡。由于長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有排渣,又沒(méi)有無(wú)排渣的報(bào)警,分離筒積聚大量的堅(jiān)硬的油泥,在運(yùn)行的時(shí)候沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題,但是一旦停下來(lái),再次啟動(dòng)時(shí)就可能導(dǎo)致內(nèi)部油泥部分脫落,或者分布不均勻,從而導(dǎo)致分離筒不平衡,振動(dòng)加劇,最終導(dǎo)致分離筒損壞。
從本案例中可以看出,如果平時(shí)輪機(jī)員多注意觀察,可以根據(jù)一些癥狀判斷分油機(jī)運(yùn)行狀況,完全可以避免類似故障的發(fā)生。
檢修分油機(jī)時(shí),一定要注意各零部件必須安裝到位,特別是運(yùn)動(dòng)部件。分油機(jī)是高速旋轉(zhuǎn)的設(shè)備,一個(gè)小疏忽可能會(huì)導(dǎo)致大的事故,加強(qiáng)檢修時(shí)的責(zé)任心。從本案例中可以看出,導(dǎo)致分油機(jī)損壞的根本原因就是排渣水管沒(méi)有安裝好,導(dǎo)致沒(méi)有正常排渣。另一方面,如果排渣檢測(cè)傳感器沒(méi)有被拆掉,警報(bào)沒(méi)有切除,不能排渣就會(huì)被發(fā)現(xiàn),從而避免事故的發(fā)生。因此,對(duì)于設(shè)備的報(bào)警裝置,千萬(wàn)不可隨意拆除,有故障,應(yīng)該想辦法解決,一旦拆除,可能導(dǎo)致設(shè)備損壞,這種事故層出不窮,必須引起主管輪機(jī)員的高度重視。
1)手動(dòng)排渣試驗(yàn)。分油機(jī)自動(dòng)運(yùn)行期間,每天至少一次手動(dòng)排渣。如果由于燃油質(zhì)量差,導(dǎo)致油泥比較多,應(yīng)該調(diào)小自動(dòng)排渣間隔時(shí)間。在排渣按鈕按下時(shí),注意觀察各自動(dòng)控制閥指示燈的顯示情況,可以正確的判斷分離程序是否正常運(yùn)行。排渣時(shí)的聲音應(yīng)該清晰的被聽(tīng)見(jiàn),觀察馬達(dá)的電流變化情況,排渣之后,正常的供油率和馬達(dá)的電流應(yīng)該被證實(shí),一旦恢復(fù)正常運(yùn)行,如果在排渣管道上安裝了檢查口,應(yīng)該檢查是否有排渣的痕跡以及跑油的現(xiàn)象。檢查完了,應(yīng)該確保檢查口關(guān)閉。如果不能正常排渣,應(yīng)立即查找原因,排除故障。分油機(jī)不能正常排渣的可能原因[1]:由于水壓低、濾網(wǎng)堵塞和軟管彎折導(dǎo)致操作水量不夠;排渣控制先導(dǎo)閥卡阻;操作水閥沒(méi)有打開(kāi);活動(dòng)底盤卡阻。
2)檢查振動(dòng)和異常聲音。分油機(jī)是高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械設(shè)備,動(dòng)平衡要求很高,如果出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象,若不及時(shí)解決,將導(dǎo)致分油機(jī)的損壞。運(yùn)行中注意檢查分油機(jī)的振動(dòng)和異常聲音情況,如果發(fā)現(xiàn)分油機(jī)有不正常的振動(dòng)或異響,應(yīng)該立即停止分油機(jī),查明原因。分析導(dǎo)致分油機(jī)振動(dòng)和異常聲音的原因有[2]:分離筒不平衡;向心泵高度調(diào)節(jié)不對(duì);分油機(jī)底座避振塊損壞;立軸彎曲;軸承損壞或磨損等。而導(dǎo)致分離筒不平衡的原因有:分離筒沒(méi)有洗干凈;分離筒裝配不正確;分離片少了;分離筒蓋沒(méi)壓緊;分離筒部件互相調(diào)錯(cuò);分離筒渣腔內(nèi)結(jié)渣不均勻。
3)檢查運(yùn)行電流。分油機(jī)運(yùn)行中,電流大小是反映分油機(jī)工況的一個(gè)重要參數(shù),如果發(fā)現(xiàn)電流波動(dòng),證明分油機(jī)負(fù)荷不穩(wěn)定,應(yīng)該查明原因,分析可能的原因有:分離筒不平衡;船舶左右搖擺;齒輪泵有卡阻;電壓、頻率不穩(wěn)定;軸承損壞。
如果電流始終比正常運(yùn)行的電流大,證明分油機(jī)負(fù)荷大,可能的原因有油溫過(guò)低,粘度過(guò)大;分離筒排渣不干凈;分離筒中油泥過(guò)多;電壓、頻率太低。
本案例中可以看出,分離筒積聚了如此厚的油泥,導(dǎo)致負(fù)荷增加,運(yùn)行中電流增大,但是輪機(jī)員并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象,最終導(dǎo)致分油機(jī)的損壞。
導(dǎo)致燃油日用柜水增多,可能的原因有日用油柜蒸汽管破裂,可以通過(guò)觀察熱水井有沒(méi)有油花來(lái)證實(shí);由于分油機(jī)本身問(wèn)題導(dǎo)致日用柜含水較多的原因有分離油溫太低,油比重過(guò)大,水分分離不徹底;分離量太大;分離油內(nèi)含水太大;分離筒內(nèi)積渣太多;出水口堵塞;比重環(huán)選擇不當(dāng)。
本案例中,由于沒(méi)有更換燃油,分油機(jī)比重環(huán)選擇應(yīng)該是對(duì)的,導(dǎo)致燃油日用柜含水較多的原因應(yīng)該是分離筒內(nèi)積渣過(guò)多,出水口堵塞,而使分油機(jī)排渣前注入的水封水無(wú)法排出,直接到了日用油柜。更換No.2分油機(jī)后沒(méi)有效果是因?yàn)楦鼡Q時(shí)間較短,日用油柜內(nèi)部的水沒(méi)有完全沉淀所致。
輪機(jī)管理是細(xì)致的工作,輪機(jī)管理人員在維修保養(yǎng)時(shí)應(yīng)該加強(qiáng)責(zé)任心,避免錯(cuò)裝、漏裝零件導(dǎo)致事故;應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況的監(jiān)控,熟悉設(shè)備工作原理,根據(jù)振動(dòng)、異響、電流變化等異常現(xiàn)象正確的判斷故障;對(duì)各種報(bào)警裝置不可隨意拆卸,出現(xiàn)故障及時(shí)解決。只有加強(qiáng)設(shè)備的正確維護(hù)保養(yǎng)工作,才能避免類似設(shè)備損壞的嚴(yán)重事故發(fā)生。
[1]詹玉龍,張啟陸.船舶分油機(jī)常見(jiàn)故障分析和防范措施 [J].航海技術(shù),2006(2):55-57.
[2]李春野,付克陽(yáng).主推進(jìn)動(dòng)力裝置[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2008.