林 敏,陳 豪
(杭州市電力局,杭州 310009)
近年來,油浸倒置式電流互感器在電力系統(tǒng)廣泛應用。據(jù)統(tǒng)計,杭州電力局運行中的110 kV及以上電壓等級的倒置式電流互感器就達1 700余臺。但是,由于倒置式電流互感器的結構特點,取樣工作的安全凈距嚴重不足,導致一直未能開展帶電取油樣工作,油色譜分析時只能定期停電取油樣。如果要對油色譜數(shù)據(jù)異常的設備進行跟蹤取樣,將導致設備頻繁停電。因此,為掌握倒置式電流互感器的設備狀態(tài),研制倒置式電流互感器帶電取油樣裝置,實現(xiàn)帶電取樣,對實現(xiàn)真正意義上的狀態(tài)檢修、落實“非應修不修”的檢修原則具有深遠意義。
由于狀態(tài)檢修的需要,必須對倒置式電流互感器TA在運行狀態(tài)下作取樣分析。但限于目前倒置式TA的安裝條件,無法進行帶電取樣,所以必須對倒置式TA取樣口進行改造,以滿足帶電取油樣的工作要求。因倒置式TA使用性能優(yōu)越,目前在新變電站使用較多,在變電站設備改造中也有廣泛使用。為此對相關變電站采用的各種典型倒置式TA設備進行調查,相關信息見表1。
江蘇精科廠生產(chǎn)的220 kV倒置式TA如圖1所示。調查發(fā)現(xiàn)該型設備取樣口設在面向閘刀一側,在閘刀與TA的中間進行采樣,其安全距離明顯不夠,因為閘刀的中心面與TA中心面的垂直距離僅為3 m,在它們中間架設雙梯采樣不符合安全要求。
上海MWB互感器有限公司生產(chǎn)的TA如圖2所示,其結構比較特殊,油箱設在頂部,取樣口到瓷套底部距離最大不超過20 cm,又因TA采樣接口形式比較特殊,工作人員在采樣時頭部將超過瓷套底部一定的高度,如帶電取樣則安全無法保證。
圖1 江蘇精科廠生產(chǎn)的220 kV倒置式TA
110 kV江蘇精科廠及上海MWB廠生產(chǎn)的110 kV倒置式TA產(chǎn)品結構與對應的220 kV產(chǎn)品相似,同樣存在結構問題。精科廠產(chǎn)品在設備布置上,閘刀的中心面與TA中心面的垂直距離更小,約為2 m,且取樣平面正好是閘刀的突出部位,安全距離更小,不可能進行帶電取樣。
圖2 上海MWB互感器有限公司生產(chǎn)的220 kV倒置式TA
在倒置式TA采樣過程中,其采集管路的死體積取決于采樣接口的形式。例如:上海MWB公司的產(chǎn)品因其取樣接口比較特殊,死體積較大,并且存在無法沖凈的窩油區(qū)域,故油樣損失大于接口的死體積。其他廠家的倒置式TA也有類似情況,但因接口較小,死體積也略小一些。即使將倒置式TA的取樣口引下,改成針筒取樣閥,但仍存在一定的死體積。
圖3比較了上海MWB公司產(chǎn)品采樣接口采樣和引下采樣這2種采樣方式死體積的大小。
從圖3中可見,如倒置式TA采用引下采樣方式,其取樣裝置油樣通道內徑均為3 mm,則采樣接口引下2 m會產(chǎn)生約14 mL的死油區(qū),比目前廠家提供的取樣裝置產(chǎn)生的死油區(qū)少9 mL,完全滿足取油樣的要求。
表1 部分變電所倒置式TA調查信息匯總
圖3 倒置式TA取樣裝置死體積計算
為達到不停電取油樣的目的,并避免高空取樣作業(yè),確保工作人員的安全,提高試驗的準確性和可靠性,研制了一種倒置式TA帶電取油樣裝置,由倒置式TA取油樣口連接裝置、連接管和取油樣閥門構成。裝置結構原理如圖4所示。
圖4 帶電取樣裝置結構
2010年12月2日,浙江省第一套互感器帶電取樣裝置在220 kV祝橋變電站祝城1251線的TA上安裝投入,填補了倒置式TA帶電取油樣項目的國內空白。
應用該帶電取油裝置后,徹底解決了困擾電力系統(tǒng)多年的倒置式TA必須停電取樣的問題,使互感器取油樣工作的效率和安全性都得到了極大的提高,為進一步深化互感器狀態(tài)檢修打下了堅實的基礎。
為證實倒置式TA取油樣引下裝置所取油樣能真實反映設備狀態(tài),對實驗室模擬平臺及變電站內已安裝取樣引下裝置的TA進行了比對試驗,試驗結果如下。
利用1只倒置式TA底座和取油樣引下裝置搭建高約2.5 m的模擬平臺,油樣取自古蕩變電站2號主變壓器。油樣在互感器底座靜置約15天后,在引下裝置取樣口分別取出2針50 mL油樣,同時在互感器底座處也取出50 mL油樣,色譜分析數(shù)據(jù)如表2所示。
從表2可以看出,引下裝置取樣口第二針油樣和互感器底座處油樣的色譜數(shù)據(jù)基本吻合,而引下裝置取樣口第一針的油樣除氫氣稍大外,其他數(shù)據(jù)也基本吻合。
2010年12月2日,在祝橋變電站祝城1251線的TA上安裝了取油樣引下裝置,并分別于2011年2月18日和2011年4月1日進行對比試驗。取樣時分別取2針50 mL油樣,并與2007年9月28日該組TA的色譜數(shù)據(jù)進行對比,具體色譜數(shù)據(jù)如表3,4,5所示。
從表3,4,5可以看出,2007年9月28日的色譜數(shù)據(jù)與2011年2月18日和2011年4月1日第二針油樣的色譜數(shù)據(jù)較為吻合;第一針油樣的氫氣普遍偏大,其他色譜數(shù)據(jù)則較為吻合。
表2 模擬平臺色譜數(shù)據(jù)μL/L
表3 祝橋變電站祝城1251線TA A相色譜數(shù)據(jù) μL/L
表4 祝橋變電站祝城1251線TA B相色譜數(shù)據(jù) μL/L
表5 祝橋變電站祝城1251線TA C相色譜數(shù)據(jù) μL/L
由以上試驗可知,對安裝取油樣引下裝置的互感器,取油樣時需放掉約50 mL油,之后取出的油樣方能真實反映設備狀態(tài)。
(1)通過對專用取樣接口和下引裝置取樣所需的耗油量計算,表明采取下引的方法并不會增加油量的消耗。
(2)取樣口下引的方法解決了倒置式TA無法帶電取樣的問題,同時經(jīng)過現(xiàn)場安全性和可操作性評估,高度約4 m的倒置式TA可下引2 m,其余高度的TA建議下引1 m,這樣既能保證使用時的安全性,取樣時也更為便利。
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