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電袋復(fù)合除塵器的應(yīng)用及運行管理

2012-09-19 06:56:56蘇金海
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2012年6期
關(guān)鍵詞:電袋清灰濾袋

蘇金海

(北京京能熱電股份有限公司,北京 100041)

電袋復(fù)合除塵器的應(yīng)用及運行管理

蘇金海

(北京京能熱電股份有限公司,北京 100041)

介紹了電袋復(fù)合除塵器在某熱電企業(yè)的應(yīng)用情況及運行管理經(jīng)驗。實踐表明,電袋復(fù)合除塵器內(nèi)的臭氧對布袋影響極低,對PPS濾料強度影響極小,并具有長期保持低排放濃度、節(jié)能明顯的特點,良好的運行管理可確保電袋復(fù)合除塵器的長期安全、可靠運行。

電袋復(fù)合除塵器;排放標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)用;運行管理

北京某熱電企業(yè)1~4#機組原設(shè)計均為電除塵器,設(shè)計煙塵排放濃度不能滿足新的國家和地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。為了保證煙塵達標(biāo)排放,1#、3#機組于2008年上半年改造為電袋復(fù)合除塵器;2#機組于2010年5月改造為電袋復(fù)合除塵器。本文介紹了電袋復(fù)合除塵器的應(yīng)用情況及運行管理經(jīng)驗。

1 電袋復(fù)合除塵器的應(yīng)用

1.1 工程概況

該熱電企業(yè)1#、3#爐原電除塵設(shè)備為:臥式雙室五電場、243m2高效靜電除塵器,型號為:RWD/SJS-243-5*3.5-2,設(shè)計煤種為大同小峪煤,灰分為26.24%~29.61%,飛灰密度為2.03g/cm3。該除塵器在長期運行后先后出現(xiàn)二次電流下降,粉塵排放超標(biāo)問題,排放已經(jīng)不能滿足北京市粉塵排放濃度≤20mg/Nm3的最新環(huán)保要求,故需對1#、3#機組除塵器進行改造。

該項目是2008年北京奧運會環(huán)保項目,該廠之前曾采用過電除塵器三電場改造為五電場,但電除塵器的排放仍不能滿足奧運環(huán)保要求。經(jīng)過充分的調(diào)研論證,該廠決定將原電除塵器改造成新一代高效節(jié)能型除塵設(shè)備—FE型電袋復(fù)合除塵器。

1.2 設(shè)計條件及參數(shù)

除塵器型式為電袋復(fù)合除塵器;處理煙氣量180.4萬m3/h(預(yù)留余量按照10%考慮);除塵器入口煙塵25~30g/Nm3;除塵器出口煙塵<20mg/Nm3;除塵器氣布比≤1.1m/min;濾袋材質(zhì)PPS+P84;電場數(shù)為2個(利舊保留原電場);除塵器本體總阻力:電袋復(fù)合除塵器新安裝后阻力≤500Pa;1年后≤900Pa,3年后≤1200Pa;除塵器本體漏風(fēng)率<1.5%。

1.3 改造方案

在原有電除塵器的基礎(chǔ)上進行改造,不加長柱距,不加寬跨距;保留原支架,灰斗,進口喇叭,第一、第二電場及配電系統(tǒng),拆除第三、四、五本體內(nèi)部構(gòu)件、本體頂部構(gòu)件,作為濾袋區(qū)。

改造后的主要組成為:1)電場區(qū):保留原電除塵器第一、二電場內(nèi)部陰陽極系統(tǒng)以及高低壓配電系統(tǒng),對其電場進行充分檢修,以提高電場運行的可靠性以及收塵效率;2)濾袋區(qū):在原電除塵器第三、四、五電場空間布置低壓脈沖噴吹濾袋除塵器,濾袋區(qū)為12個分室結(jié)構(gòu),凈氣室內(nèi)部空間高度能夠滿足濾袋袋籠的拆裝;3)濾袋保護裝置:在進口煙道增加預(yù)涂灰裝置,滿足燃油點爐時的濾袋保護要求。煙氣經(jīng)過電除塵區(qū)后進入旁路煙道,布置零泄漏的密封閥旁路煙道;4)煙氣氣路系統(tǒng):改造原出口喇叭,將電袋復(fù)合除塵器出口與原出口煙道貫通聯(lián)接;5)壓縮空氣系統(tǒng):由壓縮空氣母管接入,用于濾袋區(qū)的脈沖清灰。

1.4 電袋復(fù)合除塵器性能

(1)建設(shè)與投產(chǎn)情況

1#、3#爐分別于2008年3月1日、2008年4月15日安裝,每臺爐安裝工期45天,2008年6月通過北京市環(huán)保局驗收,2008年6月、8月,華北電科院分別對1#、3#爐電袋復(fù)合除塵器進行性能試驗。

(2)監(jiān)測結(jié)果

前級一、二電場都運行時其出口煙塵排放濃度為10mg/Nm3;停用一個電場時其出口煙塵排放濃度為16mg/Nm3;本體總阻力650Pa。

1#、3#爐除塵器改造后運行近兩個月后性能試驗的測試結(jié)果見下表。

電袋復(fù)合除塵器運行2個月后的性能測試結(jié)果表

表中數(shù)據(jù)顯示,2臺鍋爐除塵器改造成電袋復(fù)合除塵器后,除塵效率、漏風(fēng)率等指標(biāo)均優(yōu)于原來的靜電除塵器,特別是煙塵排放濃度滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)及北京市地方標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)1#、3#機組電袋復(fù)合除塵器均已運行4年,在線監(jiān)測其排放濃度為16mg/Nm3,阻力為700~800Pa,清灰周期達300min,各項參數(shù)指標(biāo)依然滿足設(shè)計值。

此前,利用檢修期對除塵器進行檢查,也均未發(fā)現(xiàn)有布袋破損的“糊袋”現(xiàn)象。

2 電袋復(fù)合除塵器的運行與運行管理

該熱電廠電袋復(fù)合除塵器能夠長期穩(wěn)定運行,首先得益于除塵器的設(shè)計、安裝合理,同時對除塵設(shè)備在運行中的維護、管理工作也需到位。

2.1 梯層管理,責(zé)權(quán)分明

該熱電企業(yè)2008年將除灰車間負責(zé)的除灰運行工作劃歸發(fā)電生產(chǎn)部統(tǒng)一管理。由1名副經(jīng)理主抓除灰系統(tǒng)的生產(chǎn)管理,并設(shè)除灰運行主管與除灰運行工程師各1名,負責(zé)除灰運行人員的管理、技術(shù)指導(dǎo)與技能培訓(xùn)、各項技術(shù)措施的制定以及對規(guī)章制度落實進行監(jiān)督等工作。該廠檢修分公司負責(zé)除灰設(shè)備的日常維護及檢修工作;并設(shè)立了除灰點檢員,對設(shè)備日常維護、運行情況進行點檢監(jiān)察;對設(shè)備檢修過程進行質(zhì)量監(jiān)督及二級驗收。生技部設(shè)除灰專業(yè)工程師,對除灰設(shè)備的運行、維護等工作全面負責(zé);對設(shè)備檢修過程進行質(zhì)量監(jiān)督和三級驗收。各級管理人員職責(zé)分明、分工有序,為設(shè)備長期穩(wěn)定運行提供了有力的保證。

2.2 建立健全各項管理制度

通過制定《生產(chǎn)過程管理》、《安全管理標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》、《工程驗收管理規(guī)定》、《設(shè)備檢修管理制度》、《設(shè)備可靠性管理標(biāo)準(zhǔn)》等一系列管理制度與工作標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了各級管理人員職責(zé)與職能,強化了“精細化管理”理念,充分發(fā)揮了專業(yè)化管理的優(yōu)勢。

企業(yè)發(fā)電部編制完善了《除灰運行規(guī)程》和《除灰系統(tǒng)圖》,編寫了運行操作票,落實了“兩票三制”,使運行人員的操作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,杜絕了因人為因素造成的設(shè)備損壞。

檢修公司通過編制《設(shè)備滾動檢修計劃》、完善《除灰設(shè)備檢修規(guī)程》、執(zhí)行《檢修作業(yè)指導(dǎo)書》等,設(shè)備檢修工作做到了工序標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)量化完整,從而使設(shè)備檢修質(zhì)量、設(shè)備完好水平得到了保證。

2.3 生產(chǎn)過程監(jiān)察及質(zhì)量驗收體系完整

通過管理人員在生產(chǎn)過程進行監(jiān)督、檢修后的設(shè)備執(zhí)行三級質(zhì)量驗收流程等手段,形成了立體管理網(wǎng)絡(luò),為設(shè)備長期穩(wěn)定運行打下了良好基礎(chǔ)。

2.4 技術(shù)改造與運行控制

電袋復(fù)合除塵器能否長期安全穩(wěn)定運行,取決于濾袋的使用壽命以及安裝施工質(zhì)量。該廠通過技術(shù)改造與運行控制,最大限度地降低了濾袋化學(xué)腐蝕與機械磨損,有效保證了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。

(1)化學(xué)腐蝕控制

通過鍋爐改造與燃煤結(jié)構(gòu)調(diào)整,可有效降低酸性物質(zhì)對濾袋的腐蝕。近年來,該熱電廠不斷調(diào)整燃煤結(jié)構(gòu)及配燒比例,燃煤硫分不斷降低。目前,燃煤硫分控制在0.5%~0.7%;鍋爐低氮燃燒器改造和脫硝設(shè)備長期穩(wěn)定的投入,使煙氣中的NOx濃度有效控制在100mg/Nm3以下。燃用低硫煤與脫硝技術(shù)應(yīng)用,從源頭上大幅降低了煙氣中的酸性物質(zhì),最大限度的地減輕了對濾袋的化學(xué)侵蝕。通過鍋爐小油槍改造,使鍋爐燃油量減少,降低了使用燃油對濾袋的影響。

(2)鍋爐燃燒控制

在鍋爐運行參數(shù)控制上,主要進行了以下工作:1)嚴(yán)格控制風(fēng)煤比,使煙氣中的平均氧含量低于5%,有效減輕了氧化作用造成濾袋壽命縮減;2)通過預(yù)熱器壓差控制,保證預(yù)熱器換熱效果,降低了排煙溫度,使進入除塵器的煙溫在130℃~150℃之間,既避免了由于煙溫低產(chǎn)生結(jié)露,造成濾袋酸腐蝕,又避免了煙溫過高造成濾袋燒損;3)加大設(shè)備治理,通過查漏、治漏工作,降低了漏風(fēng)率,有效防止了除塵器超負荷運行,使過濾風(fēng)速始終控制在設(shè)計值內(nèi)。

(3)運行中濾袋清灰壓力與清灰頻次控制

1#、2#、3#電袋復(fù)合除塵器在運行中以定壓噴吹的工作方式為主,即通過維持相對較高的差壓、減少了噴吹清灰頻次;同時通過實驗調(diào)整,在滿足清灰需求的基礎(chǔ)上,適當(dāng)降低了清灰壓力,目前清灰氣源壓力維持在0.2M~0.25MPa之間,通過以上方法,降低噴吹對濾袋的破損。從歷次檢修期檢查情況看,未發(fā)現(xiàn)噴吹造成濾袋破損的現(xiàn)象。

另外,對清灰氣源的品質(zhì)十分關(guān)注,一是注重冷干機的投運與維護,二是通過壓縮空氣系統(tǒng)定期排污,有效控制壓縮空氣含水量。

(4)布袋預(yù)涂灰的使用

遇機組長周期檢修時,在鍋爐滅火后,連續(xù)進行噴吹清灰將濾袋上的積灰清除,防止濾袋因積灰吸潮板結(jié)。在機組啟動前,進行濾袋預(yù)涂灰工作,并且在鍋爐使用燃油期間,禁止噴吹清灰,以防止油煙黏附在濾袋表面,造成“糊袋”。從歷次檢修期對濾袋檢查情況看,也未發(fā)現(xiàn)因鍋爐投油造成的“糊袋”現(xiàn)象??梢?,通過布袋預(yù)涂灰工作,可以有效地避免鍋爐投油對濾袋產(chǎn)生的危害。

(5)運行維護

日常運行中,由運行人員、檢修人員、專業(yè)管理人員構(gòu)成的立體監(jiān)察體系,使設(shè)備巡視無盲區(qū),能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患及缺陷并消除。并且,通過定期召開專業(yè)會的方式,組織運行、檢修、管理人員共同進行討論、分析,從而將各專業(yè)特長有機融合在一起,對設(shè)備長期穩(wěn)定運行起到促進作用。

(6)人員培訓(xùn)

注重人員培訓(xùn)工作,經(jīng)常聘請專家現(xiàn)場授課指導(dǎo),派出專業(yè)人員到外廠進行交流學(xué)習(xí)、汲取經(jīng)驗,使管理及一線人員的技術(shù)水平得到提升,從而為設(shè)備長周期穩(wěn)定運行打下良好的基礎(chǔ)。

2.5 除塵器的運行經(jīng)濟性與節(jié)能

(1)運行費用

除塵器日常運行費用主要由運行費用及維護費用兩部分組成。運行費用則由電費、輔助系統(tǒng)能耗費用組成。維護費用主要是更換濾袋的費用。從實際情況看,1#、3#爐電袋復(fù)合除塵器分別裝有5824條濾袋,單爐一次性更換全部濾袋需291.2萬元(每個布袋500元計)。

(2)除塵器對鍋爐引風(fēng)機運行費用的影響

由于電袋復(fù)合除塵器運行阻力比電除塵器高,由此增加了鍋爐引風(fēng)機的運行能耗。但是,由于原來單用電除塵器后的煙塵濃度較高,造成脫硫系統(tǒng)GGH積灰堵塞、阻力增大,導(dǎo)致增壓風(fēng)機能耗上升。根據(jù)實際運行經(jīng)驗,因電袋復(fù)合除塵器阻力增大造成的引風(fēng)機耗電增加與GGH堵塞造成的增壓風(fēng)機耗電增加,二者產(chǎn)生的費用基本相當(dāng)。

(3)除塵器的節(jié)能

根據(jù)電袋復(fù)合除塵器的特點,在機組低負荷運行期間,停運部分或全部電場運行,即滿足了環(huán)保排放要求,又節(jié)約了除塵器的運行耗電。2011年3—10月,1#、3#爐除塵器利用低谷負荷停運電場,累計節(jié)電49.84萬kW/h。

通過降低濾袋清灰頻次,維持相對較高的差壓,在減少壓縮空氣耗用量的同時,減輕了濾袋的破損,延長了濾袋的使用壽命。

3 除塵器對脫硫系統(tǒng)的影響

該熱電廠脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,煙氣系統(tǒng)設(shè)有GGH。在電除塵器改造前,一直受GGH積灰堵塞問題的困擾,嚴(yán)重時,GGH壓差達到1500Pa,對脫硫系統(tǒng)的安全運行構(gòu)成威脅;脫硫石膏顏色也呈黑灰色,影響了脫硫石膏的綜合利用。

改造為電袋復(fù)合除塵器后,經(jīng)過長周期運行考驗,脫硫GGH壓差始終保持在500Pa以內(nèi)。利用檢修期對GGH進行檢查,積灰堵塞問題基本得到解決,脫硫系統(tǒng)運行的安全性得到大幅提升。

目前,國內(nèi)一些學(xué)者認(rèn)為,由于電袋復(fù)合除塵器的前級電場會產(chǎn)生臭氧,擔(dān)心對PPS濾袋的使用壽命會產(chǎn)生影響,還有人認(rèn)為臭氧會將煙氣中NO氧化成NO2,進而會對PPS濾料產(chǎn)生氧化腐蝕,造成濾袋壽命大幅縮短。

但根據(jù)該廠的實踐表明,由于臭氧是不穩(wěn)定分子,在除塵器內(nèi)很快便分解為普通氧氣,臭氧進入袋區(qū)的含量極低,同時也不會產(chǎn)生NOx,對濾袋的使用壽命不會產(chǎn)生影響。

此外,筆者認(rèn)為,從鍋爐系統(tǒng)源頭上控制好有害煙氣,才是避免濾袋發(fā)生化學(xué)腐蝕的良策。真正影響濾袋壽命的因素在于除塵器的設(shè)計與運行工況上,即與煙氣中氮氧化物、氧含量、煙氣溫度、濕度、電除塵效率等多方面的因素相關(guān)。

該熱電廠由于在燃用低硫煤、低氮燃燒器改造及脫硝投入等方面做了大量工作,從源頭已將酸性物質(zhì)控制在較低水平,因此就目前電袋復(fù)合除塵器的運行情況看,取得了良好的濾袋防護效果。

4 結(jié)語

電袋復(fù)合式除塵器的運行效果,符合國家“十一五”期間和國務(wù)院“節(jié)能減排綜合性工作方案”中要求國內(nèi)單位生產(chǎn)總值能耗下降的要求。在滿足排放要求的情況下,電袋復(fù)合式除塵器比電除塵器的總投資要少,年運行費用更低。

運行實踐證明,電袋復(fù)合除塵器內(nèi)的臭氧含量極低,不會影響PPS濾料的使用壽命。

盧秀艷.FE電袋復(fù)合除塵器在增效改造工程中的典型應(yīng)用[C].第五屆科技大會論文.

Application and Operation Management of Electric Bag Complex Precipitator

SU Jin-hai

X701.2

A

1006-5377(2012)06-0034-04

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