王欽霞
(二灘水力發(fā)電廠,四川 攀枝花 617000)
二灘水電廠位于雅礱江下游四川省攀枝花市境內(nèi),二灘水電廠裝有6臺單機容量550 MW的機組,總裝機容量3 300 MW,多年平均發(fā)電量170億kW·h,是我國20世紀末建成投產(chǎn)的最大水電廠,第一臺機組于1998年8月18日投入運行,至1999年12月4日電廠全面竣工投產(chǎn)。二灘水力發(fā)電站作為中國20世紀全面投產(chǎn)發(fā)電的最大的水力發(fā)電站,是四川省電網(wǎng)的主力調(diào)頻電站。
2012年1月6日09∶40,運行人員在巡檢時,透過#2機水導油槽觀察孔發(fā)現(xiàn)潤滑油顏色異常且已乳化。檢修人員從油槽上部取油樣化驗,油品含水超標,且含水量較多。從油槽底部取樣時,發(fā)現(xiàn)油樣已經(jīng)油、水分層。在當日11∶22時,#2機在開機過程中,CCS發(fā)“二號機水導軸承油槽油混水被檢測到”報警信號。根據(jù)信息判斷,#2機水導油槽內(nèi)已進水。隨后對頂蓋內(nèi)部進行了檢查,主軸密封供水軟管無破損,軸封擋水板擋水良好,大軸補氣孔無水跡,水導內(nèi)油箱底部無噴淋現(xiàn)象。因此,判斷#2機組水導油槽進水原因為冷卻器破損。
為了既不影響機組發(fā)電、又能保障機組安全運行,臨時采取了以下處理方案,即改接排水管、濾油。
(1)接臨時排水軟管。
①如圖1所示,解開#2機水導#1、#2冷卻器進口、出口管路,在入口管路上各串入一個DN40珠寶球閥;出口管路接φ50橡膠軟管,軟管接至995廊道排水溝。
圖1 #2機組水導冷卻及臨時處理示意圖
②關(guān)閉冷卻器出水閥2220閥。
③停機狀態(tài)下,關(guān)閉冷卻器進水閥2217閥,開機前打開2217閥。
④排除水導冷卻器油槽底部積水,水導油槽加油至正常油位。
⑤清除施工現(xiàn)場的工器具和材料,#2機恢復備用。
⑥在線濾油除水。濾油過程中加強水導的油位巡檢和濾油機監(jiān)視,防止發(fā)生水導低油位和溢油事件。
⑦運行人員須加強水導瓦溫和油位監(jiān)視。
(2)檢查確認破損位置
①打開冷卻器進水閥2217閥,啟動機組技術(shù)供水泵,在995廊道水導臨時排水管口取水樣,觀察水樣中是否漂浮透平油,若有透平油漂浮證明該水導冷卻器有破損,破損處位于虹吸負壓區(qū)。取樣時注意取樣瓶不能取滿,防止漂浮在表面的透平油溢走。
②將臨時橡膠軟管接至冷卻器入口,冷卻器出口與水導供水管路對接;啟動技術(shù)供水泵,在995廊道水導臨時排水管口取水樣,觀察水樣中是否漂浮透平油。
③若冷卻器進出口互換前后排水管取樣均無透平油,則表明該冷卻器完好,冷卻器可以恢復正常運行;若其中某次取樣有透平油,則證明該冷卻器有破損,冷卻器需在有透平油排除的接管方式下運行,調(diào)節(jié)該冷卻器入口處的閥門開度,使冷卻器排水管中有極少量透平油排除。
④排除水導油槽底部積水,加油至正常油位,水導油槽濾油除水。
⑤觀察水導瓦溫無異常,水導潤滑油乳化無加劇現(xiàn)象,可以暫停濾油。
⑥運行人員須加強水導瓦溫和油位監(jiān)視。
為了徹底解決水導油槽冷卻器破損缺陷,利用機組C修機會進行徹底消缺處理,方案如下:
(1)水導油槽相關(guān)部分的分解。
①水導油槽排油,油槽余油通過油槽底部放空閥用油桶收集后倒入油庫事故油池。
②拆除油槽上測溫、測擺度、測油位、油混水元件及接線。
③拆除水導油槽蓋板密封壓板及密封毛氈,拔出、拆卸水導油槽蓋板與蓋板支撐以及蓋板組合面的定位銷釘、把合螺栓,將水導油槽蓋板分解成兩半并將其吊出,牢固固定。
(2)水導冷卻器的檢查處理。
①拆除并移走內(nèi)圈花鐵板,測量所有水導瓦頂絲、限位塊與水導瓦法蘭間隙并做好記錄。用敲擊扳手拆松頂絲背帽并將頂絲退出,與水導瓦法蘭保證10 mm間隙。
②拆除水導瓦與頂蓋M42聯(lián)接螺栓及鎖片。
③拆除水導瓦起吊螺孔內(nèi)的絲堵,按起吊位置安裝4個專用吊耳,并在下機架下部起重內(nèi)軌上安裝吊具,將水導瓦同蓋板支撐一起緩慢吊起,吊起過程中注意所有手拉葫蘆應(yīng)以相同速度均勻提升,并用鋼板尺監(jiān)測各個方向水導瓦提升高度一致,以防刮傷軸瓦巴氏合金瓦面。
④緩慢吊起瓦體,待瓦體脫離水導軸領(lǐng)后,在瓦體下架設(shè)專用支撐使水導瓦放置穩(wěn)固。用毛氈或耐油膠皮對水導瓦進行防護。
⑤清除水導油槽集油,拆除冷卻器擋油板。
⑥檢查水導冷卻器破損情況,若損壞嚴重,更換水導冷卻器備品;若損壞不嚴重,對冷卻器進行現(xiàn)場處理。
⑦對該冷卻器進行打壓試驗檢查,試驗壓力0.975 MPa,保壓 30 min,無滲漏。
⑧安裝冷卻器擋油板。
⑩檢查處理水導瓦、水導軸領(lǐng),清掃水導油槽。
(3)水導瓦回裝。
①清掃4塊水導消泡穩(wěn)油網(wǎng),打緊中部支撐螺桿背帽,注意檢查校正穩(wěn)油網(wǎng)的弧度無異常。
②用白布及酒精徹底清掃主軸軸領(lǐng)表面,清潔后避免裸手接觸軸領(lǐng)表面,并在軸領(lǐng)上用油壺淋透平油。
③清掃瓦面,檢查“O”型密封圈于密封槽內(nèi),松手拉葫蘆,緩慢下落軸瓦,下落過程中注意用鋼板尺檢查調(diào)平軸瓦法蘭并調(diào)整軸瓦中心,以免巴氏合金瓦面被軸領(lǐng)刮傷。
④對準軸瓦螺孔和+Y方位后,落下軸瓦到位,拆除吊環(huán),用白布或膠布封堵循環(huán)下油孔、起吊孔、測溫孔及測油位孔,以免雜物落入下油箱內(nèi)。用絲堵封堵軸瓦所有起吊孔。
⑤分+Y、-Y、+X、-X四個方向測量水導瓦法蘭水平。
(4)水導油槽蓋板、頂絲的安裝,水導油槽注油。
①將兩瓣油槽蓋板吊入,環(huán)軸組合,置于蓋板支撐上,在兩分瓣面涂密封膠,合攏后插入銷釘,安裝把合螺栓。
②將組合好的蓋板吊起,清掃蓋板、蓋板支撐連接法蘭面及密封槽,制作“O”型耐油橡膠密封圈,將密封圈裝在蓋板支撐密封槽內(nèi)。
③對準方位落下蓋板到位,打入定位銷,用塞尺檢查蓋板與大軸間隙,蓋板中心與主軸中心同心度應(yīng)在0.2 mm以內(nèi)。
④蓋板密封毛氈的安裝,毛氈的長度應(yīng)剪取適中,毛氈間采用燕尾槽形式搭接,壓緊量適度保證其與主軸輕輕接觸。
⑤松開14個水導瓦頂絲背帽,分別調(diào)整水導瓦頂絲螺桿與水導軸瓦法蘭間隙在0.05~0.08 mm之間,并用敲擊扳手打緊頂絲背帽。
⑥水導油槽注油,油面在正常油位(483±5 mm)范圍內(nèi),油樣化驗合格。
⑦回裝油槽有關(guān)電氣元件及接線。
按照以上方案,先后在2012年1月臨時維護消缺和2012年3月機組檢修期間處理,完全解決了#2機水導油槽進水問題,保證了電站安全生產(chǎn)。