牛文錄,劉金榮,郭慶平,金 博,葛 松
油井管在靜水壓試驗(yàn)過(guò)程中的失穩(wěn)控制
牛文錄1,劉金榮1,郭慶平2,金 博3,葛 松1
(1.甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司,蘭州730070;2.渤海鉆探井下分公司,河北任丘062552;3.長(zhǎng)慶油田分公司第五采油廠,西安710201)①
分析了油井管在靜水壓試驗(yàn)過(guò)程中失穩(wěn)的原因。闡述了失穩(wěn)的危害,提出了控制失穩(wěn)的措施,設(shè)計(jì)了控制失穩(wěn)的關(guān)鍵裝置。從理論及實(shí)踐上驗(yàn)證了油井管在靜水壓試驗(yàn)過(guò)程中失穩(wěn)可以控制。
油井管;靜水壓試驗(yàn);失穩(wěn);控制
甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司自1997年成功研制第1套全自動(dòng)油井管靜水壓試驗(yàn)機(jī)以來(lái),已經(jīng)為全國(guó)各大油田及鋼管生產(chǎn)企業(yè)提供了幾十套設(shè)備,現(xiàn)已形成系列產(chǎn)品[1-4]:管徑?60.3~?1 300mm,管長(zhǎng)6~14m,試驗(yàn)壓力0~110MPa,設(shè)定保壓時(shí)間0~30s;有單機(jī)單管試驗(yàn)和單機(jī)雙管試驗(yàn),操作方式有全自動(dòng)和手動(dòng)。由于井深的增加,高鋼級(jí)、特殊螺紋油井管大量應(yīng)用,對(duì)油井管的性能提出了更高的要求,對(duì)管體強(qiáng)度和螺紋連接密封性能檢驗(yàn)更加嚴(yán)格,試驗(yàn)壓力>50MPa。在試壓過(guò)程中出現(xiàn)油井管彎曲現(xiàn)象,這是由于油井管受壓失穩(wěn)而產(chǎn)生的,將產(chǎn)生各種危害,本文就此提出了控制措施。
油井管的試壓是通過(guò)靜水壓試驗(yàn)裝置來(lái)完成的。試壓時(shí),由進(jìn)出料機(jī)構(gòu)將油井管放入試壓主機(jī)的中心,通過(guò)移動(dòng)密封裝置,將油井管的兩端推入固定密封裝置和移動(dòng)密封裝置之中。通過(guò)水壓作用,高回彈的密封圈強(qiáng)制抱住油井管,從而使密封裝置與油井管形成一個(gè)密閉的容腔。通過(guò)灌注閥將容腔內(nèi)注滿水,再通過(guò)高壓缸給密閉容腔注入高壓水,直到油井管所試的壓力。然后停止注入高壓水,使整個(gè)密閉容腔處于保壓狀態(tài),保壓到規(guī)定的時(shí)間后,由缷壓閥卸去壓力,移動(dòng)密封裝置退回原位,退管裝置將油井管拉出固定密封裝置,由進(jìn)出料機(jī)構(gòu)將其起出試壓主機(jī),試壓結(jié)束。
從整個(gè)試壓過(guò)程看,油井管的軸向受力是從注入高壓水的加壓過(guò)程開(kāi)始,壓力從小到大逐步升高,經(jīng)過(guò)保壓、瞬間卸壓后結(jié)束。在整個(gè)過(guò)程中,不但油井管的兩端面受到了高壓水的正壓力,一端的接箍同時(shí)也受到了高壓水的正壓力,這時(shí)油井管充當(dāng)?shù)氖菈簵U的角色,所受的軸向壓力應(yīng)是管體端面和接箍端面的壓力之和,其受力分析如圖1。
圖1 油井管受力分析
從圖1可以看出,試驗(yàn)壓力越高,軸向壓力就越大。油井管是在加壓過(guò)程某一時(shí)間內(nèi),由于所受的軸向壓力大于其臨界壓力,使其不能保持原有直線平衡狀態(tài)并突然彎曲而失穩(wěn)的。
失穩(wěn)是強(qiáng)度和剛度問(wèn)題之外的另外一種破壞形式。盡管導(dǎo)致油井管失穩(wěn)的壓力遠(yuǎn)小于油井管發(fā)生強(qiáng)度破壞時(shí)的壓力,但由于油井管失穩(wěn)的情況突然發(fā)生,不但導(dǎo)致試壓設(shè)備各部件遭到嚴(yán)重的損壞,生產(chǎn)無(wú)法繼續(xù),同時(shí)也會(huì)給設(shè)備用戶的產(chǎn)品帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)損失。因此,設(shè)計(jì)試壓設(shè)備時(shí),必須考慮采取一定的措施,設(shè)法消除或消弱油井管所受的軸向壓力,防止和控制可能發(fā)生的失穩(wěn)破壞[5-6]。
由材料力學(xué)得知[6],為了提高壓桿的穩(wěn)定性,可以采用4種方法:①減少壓桿長(zhǎng)度或增加中間支座;②改善約束條件;③合理選擇截面;④合理選擇材料。對(duì)于試壓狀態(tài)的油井管,②、③、④三種方法是不能采用的,只有方法①可以采用。然而油井管是不能縮短的,只能采用增加中間支座來(lái)提高油井管的穩(wěn)定性。經(jīng)過(guò)計(jì)算,試驗(yàn)壓力<40MPa,中間支座的間距≤1.8m;試驗(yàn)壓力40~70MPa,中間支座的間距≤1.1m,油井管試壓是安全的。但是由于受到試壓主機(jī)結(jié)構(gòu)和空間位置的限制,中間支座數(shù)量不能布置太多。
在設(shè)計(jì)超高壓試驗(yàn)設(shè)備時(shí),不能僅僅依靠增加中間支座的數(shù)量來(lái)防止和控制油井管失穩(wěn),還必須借助于其他措施來(lái)防止和控制。根據(jù)以上分析,油井管所受軸向壓力是管體端面和接箍端面的壓力之和,如果將接箍端面所受軸向壓力消除,就能控制油井管所受的軸向壓力,使其小于油井管的臨界壓力,就能保證油井管在試壓時(shí)不會(huì)失穩(wěn)而破壞設(shè)備以及油井管本身。為此,設(shè)計(jì)了一種接箍擋卡裝置,其作用是在油井管進(jìn)行試壓時(shí),用它頂住接箍外端面,將接箍所受軸向壓力傳給擋卡裝置,再由擋卡裝置傳給機(jī)架。接箍擋卡裝置的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 接箍擋卡裝置結(jié)構(gòu)
接箍擋卡裝置工作過(guò)程為:試壓時(shí),油井管被推入密封裝置,中間支座夾緊油井管后擋卡被2個(gè)液缸推入固定端密封裝置,緊緊頂住接箍,使其將所受的軸向壓力傳給擋卡,擋卡通過(guò)承載體、液缸、橫梁將軸向壓力傳給機(jī)架,從而減小了油井管兩端所受軸向力,使其小于油井管臨界壓力,保證了油井管的穩(wěn)定;卸壓后,移動(dòng)密封裝置退回原位,擋卡裝置退回原位,同時(shí)將油井管拉出固定密封裝置。
經(jīng)過(guò)改進(jìn)的油井管靜水壓試驗(yàn)設(shè)備分別在鄯善、延長(zhǎng)、江陰等地安裝使用,?60.3mm(2英寸)或?73mm(2英寸)油管分別試壓到69MPa和66.5MPa,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,均沒(méi)有發(fā)生油管彎曲的現(xiàn)象,達(dá)到了設(shè)計(jì)目的?,F(xiàn)場(chǎng)使用證明,試壓設(shè)備增加了接箍擋卡裝置后,油井管的試壓是安全的,不會(huì)發(fā)生失穩(wěn)現(xiàn)象。
1) 通過(guò)受力和理論分析,表明油井管在靜水壓試驗(yàn)過(guò)程中失穩(wěn)是可以控制的。
2) 設(shè)計(jì)油井管靜水壓試驗(yàn)設(shè)備時(shí),試驗(yàn)壓力<40MPa,中間支座的間距≤1.8m;試驗(yàn)壓力在40~70MPa,中間支座的間距≤1.1m,油井管試壓是安全的。
3) 設(shè)計(jì)了接箍擋卡裝置,減小了油井管兩端所受軸向壓力,使其小于油井管的臨界壓力,保證了油井管的穩(wěn)定。
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TE931.2
B
1001-3482(2012)05-0089-02
2011-10-16
牛文錄(1965-),男,甘肅天水人,高級(jí)工程師,主要從事石油裝備的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作。