王登香
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)
大唐淮南洛河發(fā)電廠三期工程2×630 MW機(jī)組于2007年底雙投,轉(zhuǎn)入商業(yè)運(yùn)行。鍋爐由上海鍋爐廠生產(chǎn),型號(hào)為SG-1918/25.4-M968,為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐。鍋爐采用單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)、П型露天布置。鍋爐一次風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)2臺(tái)50 %額定容量的動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出口為母管制。一次風(fēng)機(jī)為PAF19-13.3-2型,由上海鼓風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn),具體參數(shù)如表1所示。一次風(fēng)機(jī)作用為:一次風(fēng)機(jī)出口分為2路,一路經(jīng)空氣預(yù)熱器供熱風(fēng)給磨煤機(jī)作干燥劑,并將磨制好的煤粉輸送至爐膛;另一路提供壓力冷風(fēng)至磨煤機(jī)入口作調(diào)節(jié)風(fēng),以控制磨煤機(jī)出口溫度,同時(shí)還作為磨煤機(jī)和給煤機(jī)的密封風(fēng),防止煤粉外漏。此外,在預(yù)熱器一次風(fēng)入口還要引出少量風(fēng)作預(yù)熱器上軸承的空氣密封。
表1 一次風(fēng)機(jī)及電機(jī)參數(shù)
三期工程2臺(tái)機(jī)組從投產(chǎn)以來(lái),B一次風(fēng)機(jī)始終存在振動(dòng)大的問題。2008年5月,6號(hào)機(jī)因6 B一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)過(guò)大威脅機(jī)組安全運(yùn)行而返廠維修。維修后運(yùn)行一段時(shí)間,又再次出現(xiàn)振動(dòng)大的現(xiàn)象。
5號(hào)機(jī)的5B一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)情況略好于6號(hào)機(jī),但也存在振動(dòng)過(guò)大的問題,振動(dòng)頻率始終在3~5 mm/s附近,最高達(dá)8 mm/s。
機(jī)組負(fù)荷較低時(shí),當(dāng)運(yùn)行磨煤機(jī)臺(tái)數(shù)較少及一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度較小時(shí),B一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)較明顯。
引起一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)的確良主要原因如下:
(1) 地腳螺絲松動(dòng)或基礎(chǔ)損壞;
(2) 軸承損壞,軸彎曲、軸磨損;
(3) 葉輪磨損嚴(yán)重,平衡破壞,聯(lián)軸器松動(dòng)或中心偏差大;
(4) 葉片損壞或葉片與外殼碰磨;
(5) 風(fēng)機(jī)調(diào)整不當(dāng),造成失速喘振,或并列運(yùn)行風(fēng)機(jī)出力嚴(yán)重不平衡發(fā)生搶風(fēng);
(6) 電機(jī)振動(dòng)大。
通過(guò)檢查與分析,確定造成5B,6B一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)的不是上述原因,而是設(shè)備自身與系統(tǒng)的原因。由于鍋爐的2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)并列布置,出口通過(guò)母管連接,在正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出口壓力基本一致;在磨煤機(jī)全部運(yùn)行時(shí),2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)的流量也基本一致。但由于負(fù)荷的原因,鍋爐6臺(tái)磨煤機(jī)不可能同時(shí)全部運(yùn)行,特別是在夜間低負(fù)荷時(shí),E,F(xiàn)磨煤機(jī)停運(yùn)時(shí),B一次風(fēng)機(jī)的振動(dòng)有明顯增大跡象。制粉系統(tǒng)的6臺(tái)磨煤機(jī)從東向西依次按B,A,C,E,F(xiàn),D布置,也就是說(shuō)A一次風(fēng)機(jī)出口離A,B,C 3臺(tái)磨煤機(jī)較近,B一次風(fēng)機(jī)出口離D,E,F(xiàn) 3臺(tái)磨煤機(jī)較近。在機(jī)組負(fù)荷較低停運(yùn)E、F磨煤機(jī)時(shí),由于2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出口壓力相同,但風(fēng)機(jī)出口阻力不同,造成B一次風(fēng)機(jī)出口阻力增加,發(fā)生振動(dòng)。
一次風(fēng)機(jī)由2級(jí)葉輪及進(jìn)口消音器、進(jìn)口膨脹節(jié)、進(jìn)氣箱以及連接管道、機(jī)殼、轉(zhuǎn)子、擴(kuò)壓器、聯(lián)軸器及其保護(hù)罩、液壓調(diào)節(jié)裝置及執(zhí)行機(jī)構(gòu)、液壓及潤(rùn)滑供油裝置和測(cè)量?jī)x表、失速探針、風(fēng)機(jī)出口膨脹節(jié)、進(jìn)出口配對(duì)法蘭等部件組成。動(dòng)葉片通過(guò)伺服器、調(diào)節(jié)器和液壓缸實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)。動(dòng)葉片在運(yùn)行時(shí)通過(guò)液壓調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)可以改變?nèi)~片的安裝角并保持在一定位置上。液壓缸的軸線上鉆有5個(gè)孔,中心孔用于安裝位置反饋桿。此反饋桿一端固定于缸體上,另一端通過(guò)軸承與反饋齒條連接,反饋齒條做軸向往返移動(dòng)。反饋齒條帶動(dòng)輸出軸,輸出軸則與一傳遞桿彈性連接在機(jī)殼上,顯示出葉片角度的大小,同時(shí)又可轉(zhuǎn)換成電信號(hào)引到控制室作為葉片角度的開度指示。另一方面,反饋齒條又帶動(dòng)傳動(dòng)控制滑閥齒條的齒輪,使控制滑閥復(fù)位。
通過(guò)對(duì)一次風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),在其出口阻力增大的情況下,為了滿足系統(tǒng)壓力的需要,B一次風(fēng)機(jī)的2級(jí)葉片所受的力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于A一次風(fēng)機(jī)葉片所受的力。在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的情況下,B一次風(fēng)機(jī)連接2級(jí)葉片的連桿軸套會(huì)發(fā)生磨損損壞,影響2級(jí)動(dòng)葉調(diào)節(jié)的一致性,造成了B一次風(fēng)機(jī)2級(jí)葉片動(dòng)作不一致,使風(fēng)機(jī)的振動(dòng)增大。
在負(fù)荷較高時(shí),運(yùn)行磨煤機(jī)臺(tái)數(shù)較多,并列運(yùn)行的一次風(fēng)機(jī)出口阻力基本一致,所以風(fēng)機(jī)振動(dòng)相對(duì)較小,可不作調(diào)整。在機(jī)組負(fù)荷較低,特別是夜間50 % BMCR負(fù)荷時(shí),由于上層磨煤機(jī)停運(yùn),并列運(yùn)行的一次風(fēng)機(jī)出口阻力發(fā)生變化,此時(shí)根據(jù)運(yùn)行磨煤機(jī)各風(fēng)門擋板的開度,可適當(dāng)通過(guò)一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓偏置對(duì)出口阻力進(jìn)行調(diào)整。在磨煤機(jī)風(fēng)門開度較小時(shí),將偏置向負(fù)方向設(shè)定,降低風(fēng)機(jī)出口壓力,減小風(fēng)機(jī)出力;運(yùn)行磨煤機(jī)則根據(jù)對(duì)風(fēng)量的需求,自動(dòng)開大各風(fēng)門擋板,這樣就減小了風(fēng)機(jī)出口的阻力,同時(shí)也降低了風(fēng)機(jī)電耗。
600 MW等級(jí)鍋爐的爐膛容積熱負(fù)荷大,對(duì)金屬的耐熱性能要求較高。上層磨煤機(jī)停備后,對(duì)應(yīng)層煤粉燃燒器的通風(fēng)量將大幅減少,僅靠部分周界風(fēng)冷卻,會(huì)使燃燒器受冷卻程度不夠,導(dǎo)致燃燒器過(guò)熱變形(見圖1)。所以磨煤機(jī)停備后,可將冷風(fēng)門保持一定開度,使燃燒器內(nèi)通冷一次風(fēng),從理論上說(shuō)其冷卻燃燒器的效果要大大優(yōu)于單純?cè)黾又芙顼L(fēng)量;同時(shí),也會(huì)使B一次風(fēng)機(jī)出口阻力有所減小,但這種方法會(huì)使風(fēng)機(jī)電耗有一定增加。
圖1 燃燒器過(guò)熱變形
在低負(fù)荷、需停備磨煤機(jī)時(shí),為了保證鍋爐燃燒的穩(wěn)定,一般情況下應(yīng)避免斷層燃燒,因而要保持下層4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,使火焰相對(duì)集中。但這種運(yùn)行方式會(huì)導(dǎo)致2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出口阻力發(fā)生偏差,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)使B一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)增大,所以可換用B,C,D,E 4臺(tái)磨煤機(jī)的運(yùn)行方式,以消除一次風(fēng)機(jī)出口阻力不一致的情況。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)近1年的實(shí)踐,根據(jù)不同的運(yùn)行工況進(jìn)行合理的調(diào)整,再也未發(fā)生因B一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)過(guò)大而影響設(shè)備及機(jī)組安全運(yùn)行的事件??傊谠O(shè)備出現(xiàn)異常時(shí),技術(shù)管理人員應(yīng)進(jìn)行技術(shù)分析,查找原因,提出科學(xué)的、行之有效的解決辦法,并通過(guò)實(shí)踐提高分析問題解決問題的能力,提高對(duì)設(shè)備的認(rèn)識(shí)和設(shè)備運(yùn)行的可靠性,確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。