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門式起重機整體搬遷技術(shù)方案與實施

2012-09-03 13:13馬武衛(wèi)
鐵道貨運 2012年8期
關(guān)鍵詞:枕木貨場絞車

馬武衛(wèi)

(濟南鐵路局 貨運處,山東 濟南 250001)

濟南鐵路局按照鐵道部加快轉(zhuǎn)變鐵路發(fā)展方式的要求,利用既有鐵路貨場進行擴能改造,建設(shè)大型物流基地,打造現(xiàn)代物流平臺。為配合物流基地建設(shè),需要搬遷貨場內(nèi)既有固定式裝卸設(shè)備,但由于大型起重設(shè)備搬遷的費用高、工序復(fù)雜,工期較長,對鐵路運輸生產(chǎn)和地方生產(chǎn)企業(yè)的影響較大。因此,需要改進搬遷方法,最大程度地減少施工對鐵路運輸與地方生產(chǎn)企業(yè)的影響。以濟南鐵路局在泰山站貨場擴能改造為例,針對門式起重機搬遷技術(shù)方案(以下簡稱搬遷方案)的比選,采用整體搬遷平移方案,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益最大化。

1 確定搬遷方案

1.1 泰山站貨場現(xiàn)狀

泰山站貨場共有 3 條貨物線,主要辦理包裝成件貨物、散堆裝貨物和笨重大件貨物的發(fā)到作業(yè)及裝卸業(yè)務(wù)。其中,貨 3 股配有 U 型 36 / 16 t 門式起重機(以下簡稱門吊)?1 臺,以裝卸鋼材、集裝箱等貨物為主,年裝卸作業(yè)量 超過 100 萬 t。

按照濟南鐵路局泰山物流基地工程建設(shè)要求,需要把貨場內(nèi)既有貨 3 股的 U 型 36/16 t 門吊搬遷至 64 m之外的貨 2 股新建門吊走行線上,承擔貨 2 股發(fā)到貨物的裝卸作業(yè)。由于泰山站貨場生產(chǎn)繁忙,周邊沒有可以滿足貨物分流的鐵路貨場和鐵路專用線。因此,為減少門吊搬遷工期長對地方生產(chǎn)企業(yè)和鐵路運輸造成的影響,制訂搬遷施工方案十分重要。

1.2 搬遷方案比選

泰山站貨場現(xiàn)使用的 U 型 36/16 t 門吊,其跨度為 22.5 m、軸距 8.2 m、自重約138 t,需要搬遷距離64 m。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,濟南鐵路局制訂了 3 種搬遷施工方案。

(1)方案 1:拆裝搬遷方案。該方案為常用的門吊搬遷方法,即先將門吊拆卸分解成零部件,再把各零部件裝車搬運到位后重新組裝。優(yōu)點:施工組織程序成熟,施工作業(yè)人員有經(jīng)驗,作業(yè)難度小,安全風險小。缺點:①對門吊本身的整體技術(shù)狀況有一定的影響;②施工中停產(chǎn)時間較長 (與施工工期相同),預(yù)計施工工期 14 天,對鐵路運輸生產(chǎn)影響較大;③ 搬遷費用較大。

(2)方案 2:整體吊移方案。該方案采用 4 臺汽車吊將門吊吊起,整體吊移。優(yōu)點:對門吊整機技術(shù)狀態(tài)影響較小。缺點:①對吊掛索點準確度要求高,需設(shè)計制作大型加索裝置,制作難度較大;②對吊移施工時段的天氣狀況要求高,風力不大于 3 級,如突遇陣風,極易造成安全事故;③因需跨越貨場內(nèi)既有貨 3 股、新貨 3 股、貨 2 股線路和新舊門吊基礎(chǔ),汽車吊移動位置受到場地限制,吊移速度緩慢;④在吊移過程中門吊的平衡穩(wěn)定難以掌握,安全系數(shù)小,風險較大,如果吊移過程中 4 臺吊車出現(xiàn)不同步,容易對門吊產(chǎn)生扭力矩,造成門吊鋼結(jié)構(gòu)的損傷;⑤需要租用 4 臺大噸位汽車吊,費用較大。

(3)方案 3:整體平移方案。該方案是在新舊門吊走行線之間(橫向)鋪設(shè)鋼軌滑道,對門吊進行整體平移。優(yōu)點:①對門吊整機技術(shù)狀態(tài)無影響;②需要采用滑道走行小車,制作簡單;③施工中停產(chǎn)時間短,僅在門吊搬遷時停產(chǎn),預(yù)計施工工期為 2 天,對鐵路運輸生產(chǎn)影響較??;④費用較少,工程用料事后可以再利用;⑤安全風險小。缺點:搬遷時對天氣狀況要求較高,風力不大于 3 級。

(4)方案選擇。經(jīng)過綜合比較,按照安全第一、效率效益原則,方案 3 符合貨場搬遷施工要求。

2 搬遷方案的實施及工藝要求

2.1 確定平移鋼軌滑道

采用經(jīng)緯儀測量,通過確定平移鋼軌滑道 (以下簡稱滑道)?的精確位置,保證兩條滑道平行。兩條滑道的軌距為門吊走行輪軸距 8.2 m。按門吊總重均布測算,平移中每個滑道走行小車承重約為 35 t。

(1)方案。鋪設(shè)平移滑道采用碎石道床作為滑道基礎(chǔ),道床寬度為 2.5 m,高度平均為 0.3 m。滑道枕木采用 I 類再用枕木,頂面標高與新建門吊走行軌軌面標高相同,枕木間距為 0.6 m。為減小滑道走行小車的車輪受力,每條滑道采用兩根 P43再用鋼軌并排使用,在每根枕木上采用道釘釘牢,鋼軌接頭使用夾板連接,如圖 1 所示。

(2)技術(shù)要求。①碎石道床滑道下沉量不大于 5 mm;②兩股滑道橫向平行度誤差不大于 3 mm;③滑道走行軌單股縱向水平誤差不大于 3 mm,雙股橫向水平誤差不大于 3 mm。

(3)安全施工要點。①確?;琅c新舊門吊走行軌垂直無誤差;②道床地基在鋪設(shè)碎石、枕木前必須用機械夯實,確保密實不沉陷;③碎石道床必須經(jīng)過震動壓實,把下沉量降至最小;④再用枕木經(jīng)過精心挑選,厚度一致,不得使用彎曲劈裂和平整度不良的木枕;⑤滑道鋼軌必須經(jīng)過探傷儀探測,確認無病害;⑥滑道終端要超出門吊走行軌 1 m,以確保門吊搬遷過程中的安全距離。

2.2 檢測門吊技術(shù)參數(shù)

為確保搬遷門吊技術(shù)狀態(tài)良好,搬遷前,組織施工單位、使用管理單位和濟南鐵路局特種設(shè)備檢測站到現(xiàn)場勘驗設(shè)備技術(shù)狀態(tài),對門吊支腿的垂直度、主梁上拱度及其他各部位幾何尺寸等主要技術(shù)參數(shù)進行檢測,形成紀要備案。

2.3 放置滑道走行小車

在抬起門吊前需封鎖貨物線路,將門吊行駛至平移位置,使大車走行臺車搖枕中心對準滑道,做好防溜措施,切斷電源,拆除門吊滑觸線裝置。

(1)方案。放置滑道走行小車 (以下簡稱走行小車) 時,在門吊一側(cè) 2 個大車走行臺車底板,使用 8 臺 30 t 螺旋頂鎬 (每臺頂鎬承重7~9 t )?將該側(cè)走行裝置頂起 100 mm,拆除原門吊走行軌,穿入滑道鋼軌,連接、釘閉、加固、整平后,放入走行小車,將門吊平穩(wěn)落下放在走行小車上,并對走行小車前后輪用木質(zhì)牙木加固防止滑動;同樣方法將門吊另一側(cè)走行裝置頂起放在走行小車上并進行加固,如圖 2 所示。

(2)技術(shù)要求。①每臺走行小車承受壓力應(yīng)大于80 kN;②走行小車承受壓力必須經(jīng)過專業(yè)檢測部門檢測合格,并附檢測報告;③每臺走行小車使用 4 個直徑不小于150 mm 的圓鋼做輪子,承重軸使用的軸承承受壓力應(yīng)大于 20 kN,如圖 3 所示。

圖 1 鋪設(shè)平移鋼軌滑道

圖 3 走行小車車輪

(3)安全施工要點。①走行小車使用的軸承必須是達到承受壓力的合格產(chǎn)品;②使用的 8 臺頂鎬必須是相同型號、相同噸位的螺旋頂鎬,不得使用油壓頂鎬,頂起落下時,必須保證同步一致;③頂鎬底部支撐面必須水平堅固;④小車與門吊接觸面放入 5 mm 厚橡膠皮以防止牽引過程中滑動;⑤搬動穿入滑軌時,必須服從指揮,動作統(tǒng)一,防止碰傷手腳;⑥施工時選擇風力小于 3 級的天氣施工,風力大于 3 級不得施工;⑦放入走行小車時,保證小車輪緣與滑道鋼軌間隙左右均為 15 mm,以避免搬遷過程中一側(cè)輪緣靠近滑道鋼軌增加阻力。

2.4 整體搬遷方法

門吊遷移時利用 2 臺絞車進行牽引。經(jīng)計算,搬遷滾動摩擦力F為 67.62 kN (車輪-鋼軌滾動摩擦系數(shù)U= 0.05),每臺絞車承受拉力為33.81 kN (≈3 450 kg),選用直徑為12.5 mm 的 6×19型鋼絲繩 (破斷拉力為 78.5 kN≈8 010 kg )?滿足要求。

(1)方法。牽引鋼絲繩與已設(shè)置在門吊大車走行鉸接法蘭處的滑輪連接,平行于滑道,如圖 4 所示。2 臺絞車同步牽引,走行速度保持均勻一致,直到門吊走行輪對準新建門吊走行軌停止,做好走行小車防溜措施,如圖 5 所示。按照上述方法將門吊兩側(cè)分別使用螺旋頂鎬頂起,抽出走行小車及滑道鋼軌,然后平穩(wěn)下降,使門吊走行輪落在新建門吊走行線上,做好門吊防溜措施,搬遷工作完成。

圖 4 使用鋼絲繩牽引門吊整體平移

圖 5 門吊整體遷移至新建門吊走行線

(2)絞車牽引技術(shù)要求。①為防止牽引力對門吊整體結(jié)構(gòu)受力傳遞前后不一致,對門吊走行梁端部 (?同側(cè) )?用 25# 槽鋼進行剛性連接,槽鋼中部下垂度用吊繩找平;②絞車地籠應(yīng)根據(jù)承受拉力按工務(wù)手冊標準制作;③ 2 臺絞車上的鋼絲繩應(yīng)平行于滑道鋼軌,鋼絲繩承受拉力不小于 80 kN;④ 2 臺絞車牽引走行速度保持均勻,走行速度應(yīng)不大于 1 m/min;⑤牽引時,滑道鋼軌上每隔 200 mm 刻畫走行刻度,滑道兩側(cè)設(shè)專人觀察走行速度,并隨時向指揮員通報,確保同步牽引。

(3)安全施工要點。①門吊搬遷啟動后,4 臺走行小車應(yīng)安排專人進行監(jiān)控,遇到不正常情況應(yīng)立即停止移動,找出原因,及時解除;②絞車鋼絲繩應(yīng)檢測后使用,并安排備用鋼絲繩;③施工時選擇風力小于 3 級的天氣施工,風力大于 3 級不得施工;④搬遷門吊距到位 2 m 時應(yīng)減慢速度,距到位 0.3 m 時應(yīng)停止牽引,精確調(diào)整平行度,緩慢到位;⑤牽引時,門吊四角設(shè)置風攬繩;⑥在門吊走行梁中部設(shè)防溜繩;⑦為防止門吊牽引速度過快,設(shè)專人在前進方向隨時向滑道軌面上撒細沙;⑧整個牽引過程由一人統(tǒng)一指揮。

3 效果

門吊搬遷到位后,拆除滑道、清理現(xiàn)場,接通門吊滑觸線。組織施工單位、使用管理單位和鐵路局特種設(shè)備檢測站對門吊主要技術(shù)參數(shù)進行復(fù)檢合格并進行空重載試驗后交付使用。泰山站貨場門吊整體搬遷實現(xiàn)了安全、高效目標,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

(1)安全性好。搬遷過程平穩(wěn),對門吊整體技術(shù)狀態(tài)無影響。

(2)速度快,停時短。搬遷過程僅用 1 h 15 min,從搬遷到驗收交付使用,門吊停產(chǎn)時間僅 2 天,與拆裝方案施工相比,停產(chǎn)時間縮短了 12 天,最大程度地減少了施工對鐵路運輸生產(chǎn)和地方生產(chǎn)企業(yè)的影響。

(3)效益高。按該門吊近年來日均作業(yè)量 2 985 t計算,12 天作業(yè)量可達 35 820 t,收入超過 40 萬元。

(4)成本低。施工所用砟石、鋼軌、枕木、鋼材、鋼絲繩等材料均可再利用,與拆裝方案施工相比,工程費用減少超過 10 萬元。

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