□趙 斌 □王洪現(xiàn) □龔婦蓉(中國水利水電第十一工程局有限公司)
南水北調(diào)中線一期工程總干渠鄭州2段工程第一施工標(biāo)段,位于鄭州市管城區(qū)南曹鄉(xiāng),設(shè)計樁號為SH(3)179+227.8~SH(3)185+220.3,標(biāo)段長度5.993 km。渠道為梯形斷面,渠底寬度為18.5 m,渠底高程114.145~113.672 m,渠道縱比降為1/26000。其中 SH(3)179+835.5~SH(3)184+771.3、SH(3)185+120.3~SH(3)185+220.3段為高地下水位砂質(zhì)渠坡。標(biāo)段地層為粘砂多層結(jié)構(gòu)段,渠坡土體主要為黃土狀中、輕壤土、重砂壤土、細(xì)砂等,渠道底部均位于細(xì)砂層中,對高地下水位砂質(zhì)渠進(jìn)行粘土換填處理,一級馬道及以下?lián)Q填1.5 m厚的粘土,粘土下面做0.2 m厚砂墊層,砂墊層下設(shè)置自排水系統(tǒng)。砂質(zhì)渠坡?lián)Q填見圖1。
圖1 砂質(zhì)渠坡處理圖
根據(jù)設(shè)計要求,填筑土料系利用本標(biāo)段的開挖合格土料,填筑土料技術(shù)指標(biāo)應(yīng)該滿足:粘粒含量>10%,有機(jī)質(zhì)含量<5%,土料含水率應(yīng)為最優(yōu)含水量的-3%~3%之間的粘性土,滲透系數(shù)≤1×10-4cm/S,填筑干密度>1.72 g/cm3,壓實度>98%。本標(biāo)段共需填筑量91萬m3。
根據(jù)對開挖土料的勘查復(fù)核發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場土料粘粒含量極不均勻,多為砂壤土,且不能滿足粘粒含量≥10%的要求。為了解決土料粘粒含量偏低且不均勻的問題,2011年4月15日-6月10日分階段對粘粒含量分別為5%~7%、7%~9%、9%~11%的土料摻入2%、3%、4%、5%的水泥,按照設(shè)計下發(fā)的鄭州2段渠道水泥土碾壓試驗技術(shù)要求,采用路拌法進(jìn)行了現(xiàn)場施工試驗。并委托黃河勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司實驗中心進(jìn)行了取樣檢測和出具檢測報告。
根據(jù)顆粒分析資料,選取平均粘粒含量為9%,其顆粒粒徑不大于15 mm,有機(jī)質(zhì)含量不大于5%,不含雜質(zhì)的土料,進(jìn)行室內(nèi)擊實試驗,含水率根據(jù)擊實試驗控制在最優(yōu)含水率的±3%范圍內(nèi)。
水泥采用檢驗合格的鄭州天瑞P·042.5普通硅酸鹽水泥。經(jīng)檢測水泥初凝時間120 min,終凝時間240 min。
試驗場地選擇在左岸防護(hù)堤填筑作業(yè)面,共分7個區(qū)域進(jìn)行試驗,其中鋪土厚度和水泥摻量組合6個區(qū),素土料1個區(qū),單個區(qū)域面積為30 m×10 m。試驗前對該場地基礎(chǔ)面進(jìn)行壓實檢測,滿足壓實度98%的要求后方進(jìn)行碾壓試驗,碾壓場區(qū)布置見圖2。
對粘粒含量5%~9%土料摻加水泥試驗以鋪土厚度30 cm組合如下:5%~7%土料摻加水泥4%、5%,粘粒含量7%-9%土料摻加水泥3%、4%進(jìn)行碾壓試驗。
圖2 路拌法碾壓試驗施工場地布置圖
試驗時間:2011年5月4日-6月15日按審批的施工方案進(jìn)行了現(xiàn)場碾壓試驗,試驗對3 d、7 d、14 d、28 d試驗成果進(jìn)行了統(tǒng)計。
碾壓試驗過程:碾壓試驗在左岸正在填筑防護(hù)堤上進(jìn)行,在試驗前對下層防護(hù)堤驗收合格并平整后,在進(jìn)行碾壓試驗。
試料裝運:采用1.6m3挖掘機(jī)與20t自卸汽車進(jìn)行試料裝運。
攤鋪攪拌:先在試驗區(qū)按照鋪土厚度采用TY-160推土機(jī)攤鋪30 cm、35 cm、40 cm厚合格土料,根據(jù)該層擬定攤鋪厚度計算水泥摻加量,采用人工攤鋪均勻,然后采用路拌機(jī)進(jìn)行攪拌。
碾壓:采用20 t凸塊振動碾進(jìn)行碾壓,搭接寬度>50 cm。行車速度控制在1.5-2.0 km/h內(nèi)。振動碾在碾壓試驗區(qū)范圍2 m外起振,在專人指揮下進(jìn)行碾壓,已鋪土料表面在壓實前被曬干時,應(yīng)灑水濕潤,控制填筑土料的含水量,以利充分壓實。碾壓后測量試驗區(qū)高程與碾壓前測量高程比較,計算壓實后的厚度。
養(yǎng)生:對碾壓完成水泥土灑水后覆蓋塑料布進(jìn)行養(yǎng)生,養(yǎng)生期間控制水泥土濕度。
取樣和試驗:委托黃河勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司實驗中心進(jìn)行了取樣和試驗,并提出相關(guān)技術(shù)成果報告。
干密度檢測取樣:在各小區(qū)范圍內(nèi)碾壓3遍、5遍、7遍后分別隨機(jī)取樣,每層取樣12個。
根據(jù)檢測報告,實驗結(jié)果采用小值分析法進(jìn)行統(tǒng)計分析如下:物理力學(xué)指標(biāo)統(tǒng)計:對直剪試驗、壓縮試驗成果按照小值平均法進(jìn)行了統(tǒng)計分析,統(tǒng)計成果表明:無論對現(xiàn)場不同粘粒含量的土料摻加2%、3%、4%、5%的水泥土,其凝聚力、摩擦角增加明顯,而壓縮指標(biāo)變化較小。滲透系數(shù)統(tǒng)計:摻加水泥后土料的滲透系數(shù)為1.91×10-5~4.87×10-5cm/s之間,不摻加水泥的土料滲透系數(shù)為4.42×10-5~5.81×10-5cm/s之間。由此看出:摻加水泥土后,土的滲透性有一定的改變,均滿足滲透系數(shù)不大于1×10-4cm/s設(shè)計技術(shù)指標(biāo)。
根據(jù)試驗粘粒含量為5%~7%、7%~9%、9%~11%的土料摻加(2%、3%、4%、5%的配比)水泥填筑碾壓后,對碾壓完成后3 d齡期、7 d齡期、14 d齡期、28 d齡期試驗區(qū)進(jìn)行取樣檢測;根據(jù)試驗檢測結(jié)果和現(xiàn)場開挖探坑情況來看,對換填土料摻加定量水泥是必要和可行的,且效果明顯。具體反映在以下方面:從試驗檢測結(jié)果分析:首先從填筑壓實指標(biāo)來看:對總干渠換填土料摻加水泥后在鋪土厚度30 cm時填筑,采用20 t凸塊振動碾碾壓5遍后,干密度均大于1.74 g/cm3,可滿足壓實度為98%且干密度不低于1.72 g/cm3要求的控制指標(biāo);其次從改性土物理力學(xué)指標(biāo)上來看:根據(jù)碾壓試驗完成3天、7天、14天、28天試驗成果來看,不摻加水泥自然快剪28.77 kPa,飽和固結(jié)快剪凝聚力19.227 kPa,摻入水泥后,齡期為28天時,自然快剪170.12 kPa,飽和固結(jié)快剪凝聚力141.42 kPa,分別比不摻加水泥土體凝聚力增加5.91倍、7.36倍;摩擦角增大至38.20度,從以上試驗結(jié)果對比情況來看,摻入定量水泥后,土體隨著齡期的增長凝聚力明顯提高,固結(jié)整體性明顯增強(qiáng),土體內(nèi)部結(jié)構(gòu)得到改善,對渠道填筑邊坡穩(wěn)定十分有利。
從壓縮試驗可以看出,以鋪土厚度30 cm為例:未摻加水泥時壓縮系數(shù)為0.094,摻入2%水泥后,齡期為28 d時,壓縮系數(shù)為0.062 MPa-1;摻入3%水泥后,齡期為28 d時,壓縮系數(shù)為0.073 MPa-1,土體壓縮系數(shù)減少0.03 MPa-1~0.21 MPa-1;土的壓縮性有少量改變,成為低壓縮性土,摻加水泥后可以改變原設(shè)計中對換填土的沉降期>6個月的要求,對工期相當(dāng)有效。
從滲透試驗可以看出:對粘粒含量偏低和不均勻的土料通過摻加定量水泥后,滲透系數(shù)得到一定的改善,但改善較小。粘粒含量為6%-7%的土料摻加4%水泥進(jìn)行施工,對粘粒含量為7%-9%的土料摻加3%水泥進(jìn)行施工,對粘粒含量為9%-11%的土料摻加2%水泥進(jìn)行施工碾壓后土料滲透系數(shù)<1×10-4cm/s的要求。
干密度結(jié)果:未摻加水泥土料最大干密度1.76 g/cm3,摻加水泥后土料最大干密度1.78 g/cm3。
素土鋪設(shè)25 cm、30 cm厚在碾壓5遍后干密度均>1.72 g/cm3,可滿足壓實度98%的指標(biāo)要求,鋪設(shè)35 cm厚時部分壓實度不能滿足98%的指標(biāo)要求。
水泥土鋪設(shè)30 cm厚在碾壓5遍均可達(dá)到干密度>1.73 g/cm3,可滿足壓實度>98%指標(biāo)要求。
水泥土鋪設(shè)35 cm厚在碾壓5遍部分干密度達(dá)不到1.73 g/cm3,小部分滿足不了壓實度>98%指標(biāo)要求。3.5設(shè)計參數(shù)的確定
根據(jù)試驗結(jié)論,摻加水泥后,土體性能發(fā)生了變化,可滿足砂質(zhì)渠坡?lián)Q填的施工要求。經(jīng)與設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主多方研究討論,并經(jīng)專家咨詢,最終設(shè)計發(fā)文確定:對粘粒含量為6%~7%的土料摻加4%水泥,對粘粒含量為7%~9%的土料摻加3%水泥,對粘粒含量大于9%的土料摻加2%水泥;控制指標(biāo)為:壓實度>98%、滲透系數(shù)<1×10-4cm/s,含水控制在最優(yōu)含水率3%范圍內(nèi),鋪土厚度以30 cm為宜。
按照河南省水利勘測設(shè)計研究有限公司下發(fā)的《南水北調(diào)中線一期工程總干渠鄭州2段鄭2-1標(biāo)段高地下水砂質(zhì)渠道換填段水泥改性土換填設(shè)計變更報告》,于2011年6月20日開始組織施工。
施工工藝流程為渠道底部第一層采用集中拌制工藝:渠道底部第一層水泥改性土的填筑因受20 cm厚粗砂墊層影響,采用路拌法拌和有可能會破壞下部粗砂排水墊層,因此采用集中拌合的方式,即在料場摻加水泥后采用路拌機(jī)進(jìn)行充分拌和后,用PC240反鏟裝車,20 t自卸汽車運到換填施工段,虛鋪厚度為30 cm,推土機(jī)進(jìn)行攤鋪平整后,用20 t振動碾壓5遍,完成后進(jìn)行干密度檢測。
路拌法施工方法為渠道底部第二層以上以及渠坡?lián)Q填采用路拌法進(jìn)行施工。路拌法現(xiàn)場拌制工藝:備土(灑水悶料)、攤鋪土→碎土→灑水悶料→整平→擺放攤鋪水泥→拌合→整形→碾壓→養(yǎng)生→邊坡刨毛、粗修、精修。
測量放線:放線內(nèi)容主要包括控制點的設(shè)置、渠道的軸線及平面位置的放線、高程的控制。主要需要對換填水泥土的位置邊線進(jìn)行準(zhǔn)確定位。
土料裝運:土料的裝運采用挖掘機(jī)與20 t自卸汽車進(jìn)行土料的裝運。
備土、攤鋪:填筑施工前,現(xiàn)場土料含水率根據(jù)擊實試驗得出的最優(yōu)含水率進(jìn)行調(diào)整,填筑土料含水率應(yīng)滿足最優(yōu)含水率±3%要求,以控制在高于最優(yōu)含水率1.5%左右為宜。
渠道填筑分段分層進(jìn)行,分段長度按照200 m控制,每層攤鋪厚度為30 cm。采用自卸汽車運輸卸料,攤鋪采用T220推土機(jī)平整,并人工輔助平整。
卸料采用進(jìn)占法,并且邊卸料邊用推土機(jī)攤鋪平整,避免對已碾壓層面的擾動和剪切破壞。土料攤鋪時斜坡填筑邊線按照外側(cè)超出設(shè)計邊線50 cm控制,填筑總寬度為5.24 m
碎土、雜物清理:土料上至填筑面后對土塊進(jìn)行人工碎土,將填筑斷面內(nèi)大粒徑土料全部剔除。
灑水:攤鋪完成后,層面若出現(xiàn)長時間晾曬,表層含水率不滿足要求時應(yīng)進(jìn)行灑水。灑水應(yīng)均勻,防止出現(xiàn)局部水分過多現(xiàn)象。
水泥攤鋪:水泥攤鋪采用路拌法施工。
路拌法施工工藝:在土料攤鋪平整后,首先計算出單位面積水泥用量,據(jù)此在填筑面上劃分網(wǎng)格,單個網(wǎng)格面積的大小以每格放置1袋(每袋水泥重50 kg)水泥。擺放水泥經(jīng)確認(rèn)無誤后將水泥倒在換填區(qū)然后人工用刮板或鐵鍬均勻攤開,水泥的攤鋪超出設(shè)計邊線10 cm即可,攤鋪均勻后,然后用輪式穩(wěn)定土拌和機(jī)進(jìn)行拌和。
土料拌和:拌和過程中設(shè)專人跟隨拌和機(jī),隨時檢驗混后料含水率和拌和深度,為保證拌和層與下層的粘結(jié),拌和深度宜深入下層至少3~5 cm。嚴(yán)禁在拌和層底部留有素土“夾層”。輪式拌和機(jī)拌和完成的標(biāo)志是混合料應(yīng)達(dá)到色澤一致,沒有灰條、灰團(tuán)和花面,由于本工程土料均為砂性土,基本沒有土塊,拌合一遍即可拌合均勻。通過EDTA滴定試驗檢測,均勻性滿足要求。
整形:土料拌合完畢后采用推土機(jī)整平。
水泥改性土碾壓:拌合整形完成后碾壓采用20 t凸塊振動碾進(jìn)行碾壓,振動碾壓5遍后進(jìn)行取樣檢測。碾壓在本單元拌合平整完成后立即進(jìn)行,保證在從攤鋪到碾壓完成4 h內(nèi)完成。碾壓方式采用搭接法進(jìn)行碾壓,振動碾平行于渠道方向行走。
取樣檢測:碾壓完成后,進(jìn)行干密度檢測,檢測取樣采用環(huán)刀法進(jìn)行干密度檢測,填筑水泥改性土料的壓實度按不小于98%控制。
養(yǎng)生:水泥改性土填料壓實后的強(qiáng)度增長與養(yǎng)生條件關(guān)系密切。分層施工時,在下層施工完成,經(jīng)質(zhì)檢監(jiān)理驗收合格后應(yīng)立即鋪筑上層土料,對于需要停止不能及時施工的,禁止施工車輛通行并經(jīng)常進(jìn)行灑水保濕養(yǎng)生7 d,不得使水泥改性土表面干燥,也不能忽干忽濕,水泥改性土養(yǎng)生方法宜采用灑水車或覆蓋薄膜的方式進(jìn)行養(yǎng)生。
削坡:為保證碾壓密實,鋪料過程中邊坡側(cè)多填筑50 cm分兩次進(jìn)行,第一次每填筑3層高左右使用人工輔助反鏟進(jìn)行邊坡初步修整,第二次在渠道襯砌前使用反鏟對邊坡進(jìn)行精修。由于超填部分受摻加水泥的影響,對超填筑的50 cm土料削坡后只能作為棄料運輸?shù)絁Q1-2渣場。
分段間有高差的連接,以斜面相接,坡度緩于1∶5,并隨填筑面上升進(jìn)行削坡,并削至質(zhì)量合格層。
目前已完成全部水泥改性土換填施工,經(jīng)取樣檢測,干密度檢測值為1.83~1.87 g/cm3之間,壓實度全部達(dá)到0.98要求,質(zhì)量合格,滿足設(shè)計要求。
一是根據(jù)設(shè)計要求,水泥改性土需要在4 h內(nèi)碾壓完成。路拌法施工土料的攤鋪時間不計入,施工中按照每段200 m施工強(qiáng)度,可滿足4 h內(nèi)碾壓完畢的要求,施工進(jìn)度快。二是由于路拌法在公路界已為成熟工藝,改性土拌合后均勻性較好,根據(jù)目測和EDTA-滴定試驗檢測,均勻性滿足要求。三是低摻量水泥對土料的改性效果明顯,且成本較低,用于高地下水位地區(qū)保護(hù)邊坡不被地下水侵蝕破壞,同時可以縮短沉降期,達(dá)到縮短工期、施工方便的目的。