賈 輝,田 藝,鄭華安
廖云虎,陳 嚴(yán),楊 波 (中海石油 (中國)有限公司湛江分公司,廣東 湛江524057)
潿洲11-4油田B井是一口單層系采油井,針對生產(chǎn)過程中微粒運(yùn)移引起的近井地帶堵塞,2009年8月進(jìn)行了抑砂解堵作業(yè),解堵完成后產(chǎn)液量由190m3/d下降到50m3/d,抑砂作業(yè)對儲(chǔ)層造成了較嚴(yán)重的傷害。伴隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,堵塞得到緩慢解除,至2012年2月,該井產(chǎn)液量恢復(fù)至90m3/d,但堵塞并未完全解除。分析研究后于2012年3月采取復(fù)合解堵工藝再次對該井進(jìn)行了解堵,解堵作業(yè)后產(chǎn)液量達(dá)340m3/d,獲得了很好的解堵效果。
抑砂解堵作業(yè)后,產(chǎn)液量急劇下降,試井解釋表皮因數(shù)為20.3,造成了較嚴(yán)重的儲(chǔ)層傷害。抑砂作業(yè)向儲(chǔ)層注入3種流體:活性柴油、抑砂劑和過濾海水?;钚圆裼陀糜谇宄L期生產(chǎn)過程中原油重質(zhì)組分在近井地帶的沉積,不會(huì)造成儲(chǔ)層傷害;根據(jù)該區(qū)塊作業(yè)經(jīng)驗(yàn),過濾海水對Ⅱ油組基本無影響;抑砂劑為聚合物,在儲(chǔ)層孔喉處吸附、沉積會(huì)使?jié)B透率降低,是該次作業(yè)的主要傷害因素。抑砂解堵作業(yè)未能有效地清除長期生產(chǎn)過程中微粒運(yùn)移引起的近井地帶堵塞,因而微粒運(yùn)移造成的近井地帶堵塞仍是該井污染的重要因素之一。
綜上所述,B井的污染因素主要有以下兩個(gè)方面:①抑砂劑注入儲(chǔ)層引起的聚合物堵塞;②生產(chǎn)過程中微粒運(yùn)移導(dǎo)致的近井地帶儲(chǔ)層礦物堵塞。
結(jié)合B井的污染原因,調(diào)研發(fā)現(xiàn)采取單一的解堵液體系無法同時(shí)解除聚合物和儲(chǔ)層礦物微粒造成的堵塞。室內(nèi)試驗(yàn)研究形成了針對性的解堵液體系,并通過優(yōu)化解堵工藝成功地解決了這一問題:①選用強(qiáng)氧化劑,降解清除吸附于儲(chǔ)層孔喉及巖石表面的聚合物;②篩選酸液體系,溶解清除儲(chǔ)層礦物堵塞、改造儲(chǔ)層、擴(kuò)大滲流通道。
二氧化氯是目前油田常用于解除聚合物堵塞的強(qiáng)氧化劑,它可以有效解除壓裂液、聚合物、細(xì)菌、FeS等形成的堵塞,但常規(guī)的二氧化氯制備方法存在穩(wěn)定性差的缺點(diǎn),易導(dǎo)致二氧化氯氣體溢出對施工人員造成健康威脅[1~4]。海上油田作業(yè)二氧化氯氣體溢出與油氣混合還存在一定爆炸風(fēng)險(xiǎn)。HRS復(fù)合解堵劑 (簡稱HRS)可實(shí)現(xiàn)在井下生成強(qiáng)氧化性二氧化氯溶液,克服了ClO2氣體逸出易爆炸、對人體造成傷害等缺陷。
3.1.1 HRS與抑砂劑混合后的降解效果評價(jià)
HRS復(fù)合解堵劑由主劑與添加劑組成,主劑與添加劑按照3∶1的比例混合后才會(huì)反應(yīng)生成水溶性二氧化氯。將HRS與抑砂劑溶液按照1∶1的比例混合均勻后在80℃條件下測定混合液黏度隨時(shí)間的變化情況 (見圖1)。
由圖1可知,30min抑砂劑黏度由102mPa·s下降至12.5mPa·s,降黏率達(dá)87.75%,此時(shí)聚合物大部分已降解;隨反應(yīng)時(shí)間的增加,抑砂劑黏度進(jìn)一步降低,60min黏度下降至5.5mPa·s,降黏率為94.61%,此時(shí)聚合物基本完全降解,繼續(xù)增加反應(yīng)時(shí)間黏度變化不大。由此可知,HRS可快速降解抑砂劑,最佳反應(yīng)時(shí)間為1h。
3.1.2 HRS腐蝕性能評價(jià)
由腐蝕評價(jià)結(jié)果可知,HRS對N80、J55鋼材的腐蝕速率均達(dá)到了石油行業(yè)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[5],滿足現(xiàn)場作業(yè)的要求,結(jié)果見表1。
圖1 混合液黏度與反應(yīng)時(shí)間之間的關(guān)系曲線
表1 HRS腐蝕性能評價(jià)結(jié)果
酸液體系的選擇需根據(jù)傷害類型、儲(chǔ)層巖性、礦物成分、井況、現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室評價(jià)結(jié)果等綜合考慮[6]。針對疏松砂巖儲(chǔ)層,酸液溶蝕試驗(yàn)研究表明:改性硅酸可以滿足溶蝕微粒、擴(kuò)大滲流通道的需求,基本不對疏松砂巖的巖石骨架造成影響[7]。通過大量的室內(nèi)試驗(yàn)優(yōu)選處理劑,確定了適用于潿洲11-4油田B井的改性硅酸體系。體系配方為:
前置酸:100ml淡水+80g工業(yè)鹽酸 (HCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)為31%)+6~8g緩蝕劑 (HSJ)+4g防膨劑(BHFP-02)+4g鐵離子穩(wěn)定劑 (TL-01)+4g破乳助排劑 (HP-8)+6~8g水傷害處理劑 (JP-4)
處理酸:100ml淡水+200g工業(yè)鹽酸 (HCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)為31%)+15~20g緩蝕劑 (HSJ)+10g防膨劑 (BHFP-02)+10g鐵離子穩(wěn)定劑 (TL-01)+10g破乳助排劑 (HP-8)+15~20g水傷害處理劑(JP-4)+140g改性硅酸 (BHJ-G質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%)+30~35g沉淀抑制劑 (FCY-6)
后置酸:100ml淡水+80g工業(yè)鹽酸 (HCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)為31%)+6~8g緩蝕劑 (HSJ)+4g防膨劑(BHFP-02)+4g鐵離子穩(wěn)定劑 (TL-01)+4g破乳助排劑 (HP-8)+6~8g水傷害處理劑 (JP-4)
3.2.1 改性硅酸體系溶蝕試驗(yàn)
采用石英砂和儲(chǔ)層巖屑砂在儲(chǔ)層溫度 (80℃)條件下對改性硅酸體系的溶蝕性能進(jìn)行了測定,反應(yīng)時(shí)間為2h。結(jié)果表明,改性硅酸對巖屑砂溶蝕率高達(dá)33.81%,對石英砂的溶蝕率僅為0.16%,由此可知,改性硅酸對泥質(zhì)有較好的清除效果,幾乎不破壞巖石骨架。儲(chǔ)層溫度條件下 (80℃),試驗(yàn)確定了反應(yīng)時(shí)間與溶蝕率之間的關(guān)系曲線 (見圖2)。
由圖2可知,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,巖屑溶蝕率增加,反應(yīng)時(shí)間達(dá)到2h,溶蝕率達(dá)到最大,繼續(xù)增加反應(yīng)時(shí)間溶蝕率基本無變化,改性硅酸體系與巖屑的最佳反應(yīng)時(shí)間為2h。
3.2.2 改性硅酸體系腐蝕性能評價(jià)
由改性硅酸體系腐蝕性能評價(jià)結(jié)果可知,前置酸/后置酸對N80、J55鋼材的腐蝕速率達(dá)到了石油行業(yè)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),處理酸對N80、J55鋼材的腐蝕速率達(dá)到了石油行業(yè)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[5],滿足現(xiàn)場作業(yè)的需求,結(jié)果見表2。
圖2 巖屑溶蝕率與反應(yīng)時(shí)間之間的關(guān)系曲線
表2 改性硅酸體系腐蝕性能評價(jià)結(jié)果
3.2.3 其他性能測定
室內(nèi)試驗(yàn)表明:蒸餾水中加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的HP-8可以使蒸餾水表面張力降低64.44%,油水界面張力降低98.85%,可以使油水乳化液破乳率達(dá)到98.7%,具有較好的破乳助排效果。質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6%~7%的沉淀抑制劑溶液 (50ml),溶蝕CaF2、K2SiF6、NaSiF6等酸化中常見的二次沉淀物 (5g),溶蝕率分別為41.5%、98.5%、99.6%,具有較好的抑制二次沉淀的效果。
綜上所述,通過大量的室內(nèi)試驗(yàn)研究,最終形成了儲(chǔ)層巖屑溶蝕效果好、不破壞骨架、防腐效果好、表面張力低、破乳率高、沉淀抑制性能好的改性硅酸體系。
根據(jù)潿洲11-4油田B井的污染情況、解堵液性質(zhì)、儲(chǔ)層特征等最終確定了施工參數(shù)、規(guī)模及施工程序 (見表3)?,F(xiàn)場施工采用限壓不限排量的方式使泵注壓力不超過儲(chǔ)層破裂壓力 (10.5MPa),在不超過限壓的條件下盡量提高排量。酸液與儲(chǔ)層的最佳反應(yīng)時(shí)間為2h,反應(yīng)完全后快速返排殘酸避免生成二次沉淀。解堵效果見解堵前后的生產(chǎn)曲線 (見圖3)。
由圖3可知,解堵作業(yè)前該井產(chǎn)液量為90m3/d,含水率為76%;解堵作業(yè)后該井產(chǎn)液量為340m3/d,含水率為96.5%,解堵后近井地帶得到了有效的疏通,獲得了很好的解堵效果;但解堵后含水率大幅上升導(dǎo)致產(chǎn)油量由21.6m3/d下降至11.9m3/d。潿洲11-4油田N1j22已進(jìn)入高含水期,B井鄰井含水率在82%~95%之間,且該油組具有充足的底水能量,該次解堵作業(yè)解除近井堵塞的同時(shí)也溝通了水層,導(dǎo)致含水率大幅上升。因此,針對具有充足的天然能量,并且已進(jìn)入高含水期的區(qū)塊,油井的解堵方式及解堵規(guī)模應(yīng)做進(jìn)一步研究,以保證解堵后達(dá)到增油的效果。
表3 復(fù)合解堵施工工藝程序
圖3 解堵前后B井的生產(chǎn)情況
1)HRS在1h內(nèi)基本可完全降解抑砂劑中的聚合物,具有良好的防腐性能,井下生成的二氧化氯克服了ClO2氣體逸出易造成爆炸、人員傷害等風(fēng)險(xiǎn)。
2)通過大量試驗(yàn)研究,形成了針對B井儲(chǔ)層的巖屑溶蝕效果好、不破壞骨架、防腐效果好、表面張力低、破乳率高、抑制沉淀效果好的改性硅酸體系。
3)采用HRS與改性硅酸復(fù)合解堵工藝,有效地解除了潿洲11-4油田B井的近井地帶堵塞,產(chǎn)液量由90m3/d上升至340m3/d,獲得了很好的解堵效果。
4)針對具有充足天然能量,已進(jìn)入高含水期的區(qū)塊,油井的解堵方式及解堵規(guī)模應(yīng)做進(jìn)一步研究,以保證解堵后達(dá)到增油的效果。
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