張軍昌
(鄭州市鄭東新區(qū)熱電有限公司 河南 鄭州 451464)
鄭州市鄭東新區(qū)熱電有限公司有兩臺200MW 燃煤發(fā)電供熱機組,汽輪發(fā)電機為四川東方電機廠生產(chǎn)的QFSN—200—2 水氫氫汽輪發(fā)電機,額定有功功率為200MW。 #2 機組與2008 年10 月通過72 小時試運行,進入商業(yè)化運營。
自#2 機組投運以來,發(fā)發(fā)電機運行正常氫氣濕度合格,漏氫量折算到正常大氣壓下,約為4m3/d—5m3/d,補氫周期約為4 天一次,滿足發(fā)電機廠家說明書及本廠規(guī)程漏氫量小于10m3/d 的規(guī)定。 2011 年11月運行人員在#2 發(fā)電機定冷水箱測量氫氣含量時發(fā)現(xiàn)氫氣含量超標(biāo),隨及進行跟蹤觀察并進行詳細計算發(fā)動機漏氫量,漏氫量由以前的5m3/d 增加到約為8m3/d,補氫周期也縮短到幾乎兩天補一次,雖然漏氫量未超過規(guī)程規(guī)定值,但已經(jīng)有了明顯的變化,下面就是對此現(xiàn)象的分析、處理過程及部分思考。
發(fā)電機氫氣泄露主要有兩個途徑:一是,通過氫冷器、發(fā)電機端蓋、密封油系統(tǒng)等外部途徑泄露到大氣中;二是,發(fā)電機內(nèi)氫氣漏至定冷水系統(tǒng)。對于第一種現(xiàn)象采用抹肥皂水的方法,對發(fā)電機汽端端蓋、勵端端蓋、氫冷器密封面及密封油系統(tǒng)接頭進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)了兩處漏點。 對此兩點進行密封處理后, 每24 小時漏氫量仍有7m3/d 左右,再加上定冷水箱內(nèi)氫氣含量超標(biāo),隨將檢查重點放在發(fā)電機內(nèi)氫氣漏至定冷水系統(tǒng)上。
經(jīng)過詳細分析研究,主要從三個方面進行了處理:
在一個補氫周期內(nèi),負荷基本相同的情況下,經(jīng)過連續(xù)幾天的觀察與計算,漏氫量約為8m3/d。
定冷水箱在維持水位一定的情況下,所有閥門全部關(guān)閉,水箱壓力表從0MP 升至0.035MP(安全閥動作值)的時間,經(jīng)觀察零起升壓的時間微微8—9 小時,便達到原安全閥的動作值;并用儀器測定排出的氣體確實為氫氣。
經(jīng)過幾天連續(xù)抄表記錄,約一天多的時間煤氣表通過100 立方英尺的可燃氣體,約折合每天通過3.8m3 的泄露氣體。
從上述三個方面著手,經(jīng)過幾個星期的跟蹤分析,定冷水箱內(nèi)通過的實際氣體泄漏量與廠家說明書要求的氫氣正常滲漏至內(nèi)冷水系統(tǒng)的漏(50—150 升/天)相比較,已經(jīng)嚴(yán)重超標(biāo)。因此判定,#2 發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)應(yīng)該存在薄弱環(huán)節(jié), 才導(dǎo)致內(nèi)漏至定冷水系統(tǒng)的氫氣超標(biāo)。主要懷疑有如下幾個原因:(1)發(fā)電機定子線圈冷卻水進(回)水集管與絕緣引水管有關(guān)連接頭松動,引起滲漏;(2)發(fā)電機線棒上被磨磨塤或有砂眼或絕緣引水管與“煙斗”狀焊接處因焊接不好有漏點;(3)發(fā)電機絕緣引水管(含主出線冷卻水進/出水管)有滲漏現(xiàn)象。 但具體位置不好確定,只好停機時才能檢查確認。鑒于上述分析,根據(jù)有關(guān)規(guī)程規(guī)定要求,經(jīng)過電氣專業(yè)共同討論,如果#2 發(fā)電機的氫氣泄露量不大于10m3/d 或運行中不出現(xiàn)其它異常現(xiàn)象(線棒超溫、氫氣濕度異常增大、或發(fā)電機排出大量的水等),應(yīng)該維持#2 發(fā)電機繼續(xù)運行至大小修停機。 但同時也做好了意外情況下緊急停機的準(zhǔn)備,并出臺了具有針對性的特殊運行措施, 同時編寫了大小修停機時#2 發(fā)電機定冷水系統(tǒng)查漏的技術(shù)方案,為后續(xù)處理做好準(zhǔn)備。
由于四月份將計劃對#2 機組檢修大修, 為了保證發(fā)電機能順利運行至檢修,特制定了相應(yīng)的技術(shù)措施:
3.1 加強內(nèi)冷水壓監(jiān)視,嚴(yán)格控制內(nèi)冷水壓低于氫氣壓力,防止內(nèi)冷水壓高于氫氣壓力。暫時取消#2 機定冷水泵定期切換工作,避免兩臺內(nèi)冷水泵切換時水壓波動。
3.2 氫氣壓力嚴(yán)格控制在0.27~0.30MP 之間。
3.3 補氫要求緩慢,時間大于30 分鐘;并加強氫油差壓監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)有波動立即停止補氫或增加補氫時間。
3.4 嚴(yán)格控制定子冷卻水進水溫度和冷氫溫度。 變負荷時加強調(diào)整,防止溫度大幅波動。
3.5 加強對發(fā)電機線圈最大溫差及出水最大溫差監(jiān)視, 發(fā)現(xiàn)異常規(guī)程規(guī)定的發(fā)電機溫度異常處理及時匯報。
3.6 在#2 發(fā)電機定冷水箱附近若有動火工作, 必須先匯報部門,經(jīng)同意后方準(zhǔn)發(fā)出動火工作票,并每小時測氫一次。
查漏按三步進行:
主要檢查手包絕緣和三個回水管所連接絕緣引水管接頭是否滲水。
將回水、反沖洗門打上堵板,開啟內(nèi)冷水泵,待氣體排盡后關(guān)死排氣閥門,逐漸升高壓力,分別在0.3MP、0.4MP、0.5MP、0.6MP、0.7MP 壓力后關(guān)死閥門,進入發(fā)電機內(nèi)部,檢查手包絕緣和三個匯水管所連接絕緣引水管接頭是否滲水查漏,如果漏點明顯則不再往下升壓。 如沒有明顯滲漏點則在0.7MP 壓力下觀察能否保持壓力,如果壓力試驗不合格而有沒有發(fā)現(xiàn)明顯漏點,則進行第三步。
耐壓前先比較A、B、C 三相絕緣電阻值, 作為判斷發(fā)電機是否有輕微滲漏的依據(jù);耐壓試驗結(jié)果合格,可建議發(fā)電機投入運行。若耐壓不通過,應(yīng)堅持查找出原因并直至合格后方可投入運行。
2012 年4 月電廠按照計劃停機大修, 在進行反沖洗時,#2 發(fā)電機汽端檢漏計處檢出水,隨即停掉內(nèi)冷水系統(tǒng)。 氣體置換完畢且合格后,打開發(fā)電機汽端、勵端人空門,啟動定冷水泵進行查漏,結(jié)果發(fā)現(xiàn)發(fā)電機汽端34 槽線棒水電接頭手包絕緣處往外滴水, 其他部位未見異常。將手包絕緣剝開,去除原絕緣層,露出水電接頭,同發(fā)電機廠家工程師共同確定爐漏點部位——定子線圈空心扁銅線與煙斗狀紫銅接頭處,具體在左起第一、第二空心扁銅線縫隙之間。 由于要動火焊,發(fā)電機內(nèi)空間不夠,需要掉出氫冷器,以騰出足夠的焊接空間,將發(fā)電機空冷器吊出后,根據(jù)廠家說明書要求,廠家工程師用料204 銀焊條對第一、第二扁銅線處進行了封焊處理。 由于定子空心銅線壁較薄,因此氣槍火焰不能太近銅線, 在焊接前, 必須用濕的石棉布包扎靠近定子線圈絕緣處,以免燒壞絕緣。 處理完畢后,對內(nèi)冷水系統(tǒng)進行0.7MP 水壓試驗,8小時后再次檢查發(fā)電機內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)漏點,一切正常。 為了防止焊接過程中此定子線棒受堵, 在水壓過程中, 請廠家進行定子線棒流量試驗測定,對相鄰線棒測定比較合格。 隨后重新恢復(fù)34 槽絕緣引水管處手包絕緣,絕緣經(jīng)過大約48 小時干燥后進行發(fā)電機預(yù)防性試驗,測量發(fā)電機絕緣電阻、吸收比、極化指數(shù)、直流電阻、直流耐壓和泄漏電流試驗數(shù)據(jù)全部合格。 氫冷器回裝完畢后,進行風(fēng)壓試驗,合格后發(fā)電機恢備。
2012 年7 月#2 機組啟動正常,發(fā)電機運行數(shù)據(jù)基本正常。 經(jīng)過一個月來的動態(tài)跟蹤與分析,定冷水箱零啟升壓至安全閥動作值時間已較停機前有明顯好轉(zhuǎn), 同時計算#2 發(fā)電機漏氫量大約為4m3/d,基本上來說此次發(fā)電機內(nèi)冷水堵漏應(yīng)該是比較成功。但接下來仍要繼續(xù)對發(fā)電機相關(guān)數(shù)據(jù)進行跟蹤分析,以便檢查這次處理的效果。
6.1 機組日常運行維護中, 要經(jīng)常開展發(fā)電機漏氫分析。出現(xiàn)漏氫量大時不僅要查找漏點,更要重視發(fā)電機內(nèi)漏的分析。
6.2 充分利于停機機會, 及時進行定子線棒及絕緣引水管的查漏工作。
但從處理過程中卻發(fā)現(xiàn)爐不少專業(yè)技術(shù)上和管理上的諸多不足,下步工作中要逐步改進。比如:不少設(shè)備在管理上存在死角,基本上屬于無主管設(shè)備,處于無維護狀態(tài)。
1)氫氣檢漏儀超期未檢測,數(shù)據(jù)顯示不準(zhǔn),失去作為附屬系統(tǒng)的參考價值。
2)專業(yè)臺賬建立不完善,比如主油箱、定冷水箱、封閉母線等處含氫量測試記錄無歷史臺賬等。
大而言之,自機組投運以來,電氣設(shè)備已經(jīng)相當(dāng)穩(wěn)定地運行爐3~4 年時間,由于高低壓電氣設(shè)備絕緣老化、機械磨損嚴(yán)重等客觀因素,將在今后相當(dāng)長一段時間內(nèi)增大故障的發(fā)生率。 就拿近幾年來說吧,#2 主變發(fā)生內(nèi)部相間短路、#1 汽輪機因油系統(tǒng)著火、#2 發(fā)電機漏汽量大等異?,F(xiàn)象的發(fā)生,從中反映出爐我們工作中的諸多不足,同時也給我們敲響了警鐘。對電氣專業(yè)來講,尤其要重視預(yù)防性管理,將事故消滅于萌芽狀態(tài),要達到此目的,就要求我們在平常的維護中塔塔實實、將工作作細,不能心存僥幸。 設(shè)備定檢、周期性試驗、定期切換、定期巡視等一定要切實進行,不能馬虎、走過場。
在今后的電氣專業(yè)工作中,一定要目標(biāo)明確,將預(yù)防性管理作為重點,同時細化專業(yè)管理,比如:
1)細化主設(shè)備(發(fā)電機高壓變壓器、高壓電動機、220KV 電氣設(shè)備、主設(shè)備保護裝置等)的運行臺賬和設(shè)備臺賬,為將來事故分析積累好原始資料;
2)及時進行異常分析,定期進行主設(shè)備的運行分析,,常作檢修、維護總結(jié)。
3)制定全廠電氣設(shè)備、保護裝置檢驗項目周期表,做到該檢必檢,無一漏項,使電氣設(shè)備真正做到預(yù)防性管理,增大安全底數(shù)。
4) 不要忽視主設(shè)備附屬系統(tǒng)所反映的表面現(xiàn)象, 要積極進行分析,深挖背后所隱藏的東西。