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山西大唐國(guó)際臨汾河西熱電廠工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)

2012-08-09 02:12:10林建勇
電力建設(shè) 2012年1期
關(guān)鍵詞:碎煤煤場(chǎng)給水泵

林建勇

(山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,太原市,030001)

0 引言

山西大唐國(guó)際臨汾河西熱電廠工程安裝2臺(tái)300 MW亞臨界直接空冷供熱機(jī)組,同步建設(shè)脫硫、脫硝設(shè)施。該工程按照國(guó)家“上大壓小”節(jié)能減排政策,替代原臨汾河西熱電廠2臺(tái)135 MW機(jī)組及供熱范圍內(nèi)的燃煤小鍋爐,以滿足臨汾市日益增長(zhǎng)的電力和供熱需求。該工程2009年9月開(kāi)工,1號(hào)機(jī)組于2010年12月完成168 h試運(yùn)行,2號(hào)機(jī)組于2011年1月完成168 h試運(yùn)行。山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院承擔(dān)該工程的設(shè)計(jì)工作。

由于該工程建設(shè)場(chǎng)地狹小,周邊限制條件多,所以在設(shè)計(jì)過(guò)程中總平面布置及確定有關(guān)系統(tǒng)方案成了難點(diǎn)。經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲,多次修改,最終形成了相對(duì)合理的總體布置,同時(shí)在工藝系統(tǒng)的選擇上也有較多的亮點(diǎn)。該工程是近年來(lái)國(guó)內(nèi)同類(lèi)電廠設(shè)計(jì)中非常有特點(diǎn)的工程,具有一定的借鑒意義,為此,本文從總體設(shè)計(jì)的角度分析、介紹該工程的一些設(shè)計(jì)特點(diǎn)。

1 總平面布置

該工程位于原臨汾河西熱電廠(2×135 MW機(jī)組)舊廠址內(nèi)。廠址東西向長(zhǎng)約400 m,南北向長(zhǎng)約400 m,呈正四方形。在該區(qū)域中部有辦公樓、宿舍樓及公寓樓各2座,還有合作方的水泥廠和硅鐵廠。由于既有建筑不能拆遷,可利用面積極其有限,總面積約13.723 hm2。因此,在如此多的限制條件下該工程總平面布置困難非常大。經(jīng)設(shè)計(jì)人員與項(xiàng)目建設(shè)單位多次討論、推敲,歷經(jīng)10余次重大修改,最終確定了相對(duì)合理的全廠總平面布置方案。

考慮到廠址處夏季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)镾SW、冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)镾W及全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)镾SW,為了保證機(jī)組空冷系統(tǒng)正常運(yùn)行,將直接空冷裝置的長(zhǎng)邊面向夏季盛行風(fēng)向。根據(jù)場(chǎng)地實(shí)際情況,按照分區(qū)集中布置的原則,主廠房布置在廠區(qū)西側(cè),其固定端朝東,向西擴(kuò)建。由南向北依次為空冷區(qū)(220 kV屋外GIS裝置區(qū)布置在空冷平臺(tái)下)、主廠房區(qū)及貯灰?guī)靺^(qū)(含制氨區(qū)、空壓機(jī)房),呈三列式布置形式。廠區(qū)東側(cè)布置圓形煤場(chǎng)、鍋爐補(bǔ)給水車(chē)間、廢污水處理車(chē)間、燃油泵房、儲(chǔ)氫站等輔助車(chē)間。這種布置形式提高了場(chǎng)地利用率,廠區(qū)占地較小,廠區(qū)面積僅為13.693 hm2,單位容量用地面積為0.228 m2/kW,比2010版《電力工程項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)》[1]中規(guī)定的火力發(fā)電廠建設(shè)用地指標(biāo)19.01 hm2節(jié)省了5.317 hm2,也比同期、同類(lèi)機(jī)組占地少很多,有關(guān)比較見(jiàn)表1。

2 給水泵乏汽直排主機(jī)空冷系統(tǒng)

在可行性研究階段,為提高機(jī)組發(fā)電量,建設(shè)單位提出給水泵按1×100%容量汽動(dòng)給水泵+1×50%容量電動(dòng)啟動(dòng)備用給水泵考慮。但是由于該工程受建設(shè)用地的限制,汽動(dòng)給水泵冷卻塔無(wú)放置位置。山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院根據(jù)多年研究的成果提出了汽動(dòng)給水泵乏汽直接排入主機(jī)空冷系統(tǒng)的方案,經(jīng)充分的技術(shù)論證后得到了建設(shè)單位的認(rèn)可,此方案在后續(xù)的設(shè)計(jì)工作中順利實(shí)施。

該工程每臺(tái)機(jī)組給水系統(tǒng)配置1×100%容量汽動(dòng)給水泵+1×50%容量電動(dòng)啟動(dòng)備用給水泵,3臺(tái)高壓加熱器串聯(lián)運(yùn)行,設(shè)置1個(gè)三通大旁路閥。給水泵汽輪機(jī)型號(hào)為NK63/56,單缸、單軸、反動(dòng)式、純冷凝、冷端汽外切換,最大功率12 000 kW,額定功率8 000 kW,最高轉(zhuǎn)速6 000 r/min。汽動(dòng)給水泵型號(hào)為80CHTA4SP,多級(jí)節(jié)段式,流量 1 352 m3/h,揚(yáng)程(水柱)2 247 m,軸功率9 158 kW,轉(zhuǎn)速5 260 r/min[2]。

該工程是目前國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)300 MW直接空冷供熱機(jī)組中第1個(gè)采用了100%容量汽動(dòng)給水泵的工程,也是國(guó)內(nèi)外直接空冷機(jī)組中第1個(gè)采用給水泵汽輪機(jī)排汽直接進(jìn)入主機(jī)排汽聯(lián)合裝置與主機(jī)排汽混合后進(jìn)入空冷凝汽器冷卻的工程。隨著該工程的順利投產(chǎn),證明了此項(xiàng)技術(shù)經(jīng)受了實(shí)際運(yùn)行的檢驗(yàn),達(dá)到了降低初投資、節(jié)約廠用電、減少耗煤量、節(jié)約運(yùn)行水的目的,也為汽動(dòng)給水泵乏汽冷卻技術(shù)的發(fā)展起了重要的推進(jìn)作用。

3 大容量斗提機(jī)在輸煤系統(tǒng)中的應(yīng)用

由于受建設(shè)用地限制,輸煤系統(tǒng)在設(shè)計(jì)中也存在諸多困難,如貯煤場(chǎng)的面積不足,輸煤皮帶線路的角度超出規(guī)程要求等。經(jīng)與建設(shè)單位協(xié)商,最終確定了圓形儲(chǔ)煤場(chǎng)方案。同時(shí),由于碎煤機(jī)室距圓煤場(chǎng)中心約70 m,普通設(shè)備提升高度很難滿足要求,經(jīng)充分論證,確定了先在碎煤機(jī)室使用大容量斗提機(jī)將物料提升到一定高度,再通過(guò)帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至圓形煤場(chǎng)堆取料機(jī),完成煤場(chǎng)堆料作業(yè)的方案。

該工程儲(chǔ)煤場(chǎng)為一座直徑90 m的全封閉圓形煤場(chǎng),儲(chǔ)煤量約8萬(wàn)t,滿足電廠2×300 MW機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)燃用約12天。煤場(chǎng)的主要設(shè)備為1臺(tái)YDQ600/1000-90型堆取料機(jī),堆料能力為1 200 t/h,取料能力為600 t/h。煤場(chǎng)設(shè)1個(gè)4 m×4 m的地下煤斗,作為備用取煤設(shè)施,煤斗給煤設(shè)備為出力600 t/h的活化給料機(jī)[3]。

碎煤機(jī)室尺寸為20 m×20 m,室內(nèi)布置有碎煤機(jī)、斗式提升機(jī)、緩沖滾筒,同時(shí)交叉布置了碎煤機(jī)入料皮帶機(jī)、輸入主系統(tǒng)的出料皮帶機(jī)、經(jīng)提升機(jī)給料輸入煤場(chǎng)的皮帶機(jī)。碎煤機(jī)室凈高度44 m,碎煤機(jī)布置在6.5 m層。破碎后的物料從-6.60 m層提升到17.30 m層,然后卸料到皮帶機(jī)上轉(zhuǎn)運(yùn)至圓形堆取料機(jī)堆料,斗式提升機(jī)選型出力為600 t/h,該出力與整個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)相匹配。

碎煤機(jī)室斗式提升機(jī)選用的是中央鏈提升機(jī),具體參數(shù)見(jiàn)表2。臨汾河西熱電廠帶載運(yùn)行表明,在保證物料粒度≤30 mm的工況下,設(shè)備運(yùn)行狀況滿足設(shè)計(jì)要求。

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目前,出力為600 t/h的大容量斗式提升機(jī)在國(guó)內(nèi)火電廠工程中還是第1次被采用,較好地解決了因場(chǎng)地不足而影響輸煤、貯煤設(shè)計(jì)的問(wèn)題,因此該方案具有創(chuàng)新性,為其他工程提供了借鑒。

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4 輸煤系統(tǒng)組合除塵

該工程在輸煤除塵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,采用了先進(jìn)的分散物料集流技術(shù)散料抑塵輸送系統(tǒng)、微動(dòng)力除塵系統(tǒng)及干霧除塵系統(tǒng)等,取代了常規(guī)的水膜式除塵器;在輸煤系統(tǒng)的1~4號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站中采用了曲線落煤管系統(tǒng)和微動(dòng)力除塵系統(tǒng)組合方式;在汽車(chē)卸煤溝及煤倉(cāng)間原煤斗區(qū)域采用了干霧除塵系統(tǒng)。

分散物料集流技術(shù)散料抑塵輸送系統(tǒng)是通過(guò)三維模型對(duì)物料的下落軌跡進(jìn)行動(dòng)態(tài)模擬,繼而優(yōu)化煤流下落軌跡,實(shí)現(xiàn)流線型落煤管內(nèi)物料流動(dòng)規(guī)律化,避免物料之間頻繁的相互撞擊,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)煤流的全過(guò)程導(dǎo)流。該系統(tǒng)保證煤流出口速度接近于接料皮帶機(jī)運(yùn)行速度,使煤流能夠平緩地滑落至接料皮帶上,從而在源頭上控制粉塵的產(chǎn)生[4]。

同時(shí),該系統(tǒng)對(duì)滑道中氣流分布進(jìn)行模擬,優(yōu)化滑道的內(nèi)部空間設(shè)計(jì),以保證攜帶風(fēng)量最小并避免出現(xiàn)空氣壓差。此功能大大減小誘導(dǎo)風(fēng),控制粉塵的產(chǎn)生,減少轉(zhuǎn)運(yùn)站沖洗次數(shù),節(jié)水節(jié)能,降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

微動(dòng)力除塵系統(tǒng)采用空氣壓力平衡原理,實(shí)現(xiàn)多次壓力平衡處理,使皮帶輸運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的沖擊粉塵空氣壓力降至最低,從而減少粉塵量。飛濺起的粉塵沿特有的蝸殼(具有仿生學(xué)原理)曲線順利回流到來(lái)料處,并同新的來(lái)料一同下落至二級(jí)皮帶上。該設(shè)備由于合理利用了物料的勢(shì)能與動(dòng)能之間的轉(zhuǎn)化,所以極大地降低了除塵所需外部能耗[4]。

該工程汽車(chē)卸煤溝的除塵采用了干霧抑塵裝置。該裝置能夠產(chǎn)生直徑為1~10 μm的水霧顆粒,有效地吸附懸浮在空氣中的粉塵,特別是直徑在10 μm以下的可吸入顆粒,使粉塵受重力作用而沉降,從而達(dá)到抑塵作用[5]。

經(jīng)過(guò)運(yùn)行檢驗(yàn),以上3個(gè)系統(tǒng)的除塵效果非常明顯,大大減少了清掃工作量,使輸煤系統(tǒng)粉塵控制保持在較高水平。這種組合除塵方式在電廠輸煤系統(tǒng)中尚屬首次應(yīng)用,若能經(jīng)受長(zhǎng)期運(yùn)行的考驗(yàn),應(yīng)極具推廣應(yīng)用價(jià)值。

5 輔機(jī)循環(huán)水泵房組合布置

該工程受建設(shè)用地限制,整個(gè)廠區(qū)布置極其緊張,為了提高土地利用率,山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院在借鑒其他行業(yè)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上首次在電廠設(shè)計(jì)中提出,將輔機(jī)循環(huán)水機(jī)械通風(fēng)蒸發(fā)式冷卻器布置在輔機(jī)循環(huán)水泵房屋頂?shù)姆桨浮?/p>

該方案中,輔機(jī)循環(huán)水泵房水泵間、配電間、加藥間被設(shè)計(jì)為聯(lián)合建筑,單層工業(yè)廠房,平面軸線尺寸為49.5 m,跨度9 m,柱距4.5 m,凈高5 m,總高6.2 m。其中5個(gè)開(kāi)間內(nèi)設(shè)地下泵坑,用于布置輔機(jī)循環(huán)水泵,其余6個(gè)開(kāi)間為電氣配電間及循環(huán)水加藥間。泵坑部分采用地下鋼筋混凝土箱型結(jié)構(gòu),地上部分采用單層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。

該工程共采用10組蒸發(fā)冷卻器,它們被縱向單排布置于輔機(jī)循環(huán)水泵房屋頂。每個(gè)蒸發(fā)冷卻器基礎(chǔ)的平面尺寸為3.4 m×9.3 m,相鄰2個(gè)基礎(chǔ)凈間距為1.1 m,中心間距為4.5 m。為了使結(jié)構(gòu)受力均勻合理,在結(jié)構(gòu)布置時(shí),房屋縱向開(kāi)間確定為4.5 m,即橫向框架的中心間距為4.5 m。輔機(jī)循環(huán)水泵房共11個(gè)開(kāi)間,12榀框架。每個(gè)蒸發(fā)冷卻器長(zhǎng)9.437 m,寬 3.058 m,高4.95 m,為減小屋頂荷載,蒸發(fā)冷卻器直接置于屋面梁板上,不另設(shè)基礎(chǔ)[6]。

該方案與蒸發(fā)冷卻器布置于地面方案的經(jīng)濟(jì)比較見(jiàn)表3。2種方案中工藝設(shè)備材料費(fèi)和工藝運(yùn)行費(fèi)相同。

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通過(guò)比較可以看出,蒸發(fā)冷卻器置于輔機(jī)循環(huán)水泵房頂,可節(jié)約占地828 m2,盡管建筑工程費(fèi)增加27.46萬(wàn)元,計(jì)入征地費(fèi)后,總費(fèi)用仍然節(jié)省約7.11萬(wàn)元[6]。尤其重要的是該工程存在用地緊張的具體情況,所以節(jié)約用地更具有重大意義。

6 結(jié)語(yǔ)

山西大唐國(guó)際臨汾河西熱電廠雖然是一個(gè)常規(guī)的燃煤直接空冷供熱機(jī)組,其設(shè)計(jì)技術(shù)應(yīng)該是成熟的,但是該工程受到建設(shè)用地的限制,產(chǎn)生了諸多設(shè)計(jì)難題。在項(xiàng)目建設(shè)方的全力支持下,山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院采用了許多具有創(chuàng)新性的解決方案,同時(shí)在工藝系統(tǒng)的選擇上也有較多的優(yōu)化和改進(jìn),出色地完成了該工程的設(shè)計(jì)任務(wù)。目前,該工程2臺(tái)機(jī)組早已投入運(yùn)行,生產(chǎn)情況良好,證明本文所述的這些設(shè)計(jì)技術(shù)是成功的。該工程的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)可供同類(lèi)電廠的規(guī)劃建設(shè)參考。

[1]國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì).電力工程項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)(火電廠、核電廠、變電站和換流站)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2010.

[2]白金德,劉俊然,等.施工圖總說(shuō)明及卷冊(cè)目錄[R].太原:山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,2010.

[3]黃琪.大出力斗提機(jī)在輸煤系統(tǒng)中的應(yīng)用[R].太原:山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,2010.

[4]黃琪.輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站落料管及除塵方式的優(yōu)化設(shè)計(jì)[R].太原:山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,2010.

[5]梁世俊.干霧抑塵系統(tǒng)在地下卸煤溝的方案設(shè)計(jì)[R].太原:山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,2010.

[6]張俊雙.蒸發(fā)冷卻器置于輔機(jī)循環(huán)水泵房屋頂優(yōu)化設(shè)計(jì)[R].太原:山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,2010.

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