官大純
(湖南華電常德發(fā)電有限公司,湖南 常德 415001)
某廠#3,#4脫硫系統(tǒng)共用1個石灰石漿液箱,設計有3臺石灰石漿液泵,其中:1臺備用,另外2臺分別作為2臺吸收塔的工作泵,在備用泵與工作泵之間有分斷門連接。在吸收塔進漿電動門前設有回流管,如圖1所示。
2011年5 月,#3機組大修,#3吸收塔的供漿系統(tǒng)已隔離。2011-05-27 T 12:10,值班人員發(fā)現(xiàn)#4吸收塔的石灰石漿液流量下滑,在不到30min的時間內由20m3/h突降至4m3/h,停泵沖洗系統(tǒng),重啟后不久該現(xiàn)象再次發(fā)生。
若流量計出現(xiàn)故障會造成指示不準,但在停泵沖洗過程中,發(fā)現(xiàn)流量計指示值能迅速升至28 m3/h,流量值與經驗值相符。流量計故障的可能性不存在。
若出現(xiàn)石灰石漿液泵缺相運行或出口門開度不夠等情況,均會使流量下降,但分布式控制系統(tǒng)(DCS)畫面未顯示故障信號,就地檢查也無異常。重啟系統(tǒng),剛開始的流量能達到20m3/h左右。由此可排除石灰石供漿系統(tǒng)故障的可能性。
若因信號誤發(fā),會造成石灰石漿液泵B的進漿電動門和石灰石漿液泵A,B間的分斷門同時開啟或上述2個門同時大量內漏,這些因素都會造成大量石灰石漿液由此返回石灰石漿液箱,使石灰石漿液泵A至吸收塔的漿液流量大幅減少。在石灰石漿液流速大幅降低的情況下,會造成漿液沉積和堵塞管路,進而減少吸收塔的進漿量。為了驗證這一判斷是否正確,在運行條件不變的前提下,打開石灰石漿液泵B沖洗水放水門,發(fā)現(xiàn)無漿液流出。這一可能性也被排除。
圖1 某廠吸收劑漿液供給系統(tǒng)圖
為方便檢修,該廠2個吸收塔進漿的電動門前均設有手動門。如果手動門部分開啟,會造成大量漿液從回流管回流到石灰石漿液箱,使手動門后至吸收塔的管段因石灰石漿液流速降低而沉積漿液,逐步減少漿液的流通面積,從而影響流量。就地檢查發(fā)現(xiàn)該手動門處于全開狀態(tài),這一可能性也被排除。
石灰石漿液質量濃度過大,黏稠度就會增加,流速會降低,相同時間內沉積量加大,會在短時間內堵塞管路。調出DCS畫面進行分析,發(fā)現(xiàn)輸送到吸收塔的石灰石漿液質量濃度恒定在1 240 kg/m3,超出了控制范圍(1 180~1 230 kg/m3)。隨即要求運行人員增加沖洗進漿管路的時間,通過回流到石灰石漿液箱的水來稀釋石灰石漿液。當石灰石漿液質量濃度回到控制范圍后,重啟系統(tǒng),運行恢復正常。
通過分析可知,石灰石漿液質量濃度超標是引起補漿量頻降的根本原因,應從控制石灰石漿液質量濃度入手,防止類似故障再次發(fā)生。
(1)及時調整濕式球磨機進料量和漿液制備系統(tǒng)的補水量,調整好石灰石漿液旋流站分配器,在確保制漿量的同時,應控制好進入石灰石漿液箱的漿液質量濃度。
(2)按照操作規(guī)程的要求,定期校驗在線質量濃度計,以確保其準確可靠。
(3)定期對石灰石漿液進行手工取樣分析,驗證在線質量濃度計的準確程度。
(4)在吸收塔進石灰石漿液的過程中,要密切關注石灰石漿液的質量濃度,在儀表的問題排除后,若質量濃度超標,應及時用工藝水進行稀釋。
維持較高的石灰石漿液質量濃度,雖然可減少吸收塔的進漿量,對控制吸收塔液位和確保二氧化硫的脫除率有利(尤其是在吸收塔各設備沖洗水閥門內漏,吸收塔液位下降緩慢的情況下),但過高的石灰石漿液質量濃度會導致進漿管路的堵塞,影響吸收塔正常進漿。在運行中,應隨時跟蹤石灰石漿液質量濃度的變化情況,將石灰石漿液質量濃度控制在合適的范圍內。