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液壓拉伸對輪螺栓在汽輪發(fā)電機組中的應(yīng)用

2012-07-06 09:31:46汪永久劉學增
東北電力技術(shù) 2012年3期
關(guān)鍵詞:螺孔錐形聯(lián)軸器

汪永久,林 森,劉學增

(1.華能大連電廠,遼寧 大連 116100;2.東北電力科學研究院有限公司,遼寧 沈陽 110006)

汽輪發(fā)電機組容量越來越大,聯(lián)軸器螺栓的裝配和拆卸也越來越困難。國外采用液壓拉伸對輪螺栓替代傳統(tǒng)聯(lián)軸器螺栓,有效解決了這一難題。這種先進的液壓拉伸螺栓在歐洲電站及大型艦船已經(jīng)廣泛使用,GE公司在大型發(fā)電機組上也開始推廣應(yīng)用。國內(nèi)進口大部分法國ALSTOM生產(chǎn)的350 MW機組和核電900 MW機組均使用液壓拉伸螺栓,而國產(chǎn)及早期進口發(fā)電機組在這項技術(shù)上還是空白。

1 傳統(tǒng)聯(lián)軸器螺栓與液壓拉伸對輪螺栓比較

1.1 傳統(tǒng)聯(lián)軸器螺栓存在缺陷[1]

a. 根據(jù)定位精度及傳遞扭矩要求,螺栓與孔直徑間隙保證在0.03 mm(只限定位部)以內(nèi),且具有良好直線度及光潔度。

安裝中要求穿聯(lián)軸器螺栓時兩對輪及中間墊片(盤車齒輪或測量脹差用)必須同心,但由于加工及測量誤差等,螺栓穿孔非常困難。若強行將螺栓打入螺孔內(nèi),會使螺栓及螺孔受損,再加上機組啟動帶負荷后,汽機軸功率通過聯(lián)軸器螺栓傳遞到發(fā)電機端,聯(lián)軸器螺栓受扭轉(zhuǎn)剪切應(yīng)力作用而使定位部變形,那么機組下次檢修時拆卸聯(lián)軸器螺栓將更困難,即使將聯(lián)軸器螺栓拆卸下來,螺栓也會損壞嚴重。

b. 螺孔拉毛,給聯(lián)軸器造成不可逆轉(zhuǎn)的損傷,需要重新鉸孔。

現(xiàn)場鉸孔時放大了間隙,勢必會影響聯(lián)軸器定位精度。當電網(wǎng)振蕩對軸系產(chǎn)生巨大沖擊時,螺孔間隙不均勻會使螺栓受到不均勻剪切力,導致聯(lián)軸器兩側(cè)端面出現(xiàn)錯位,此為軸系發(fā)生工頻倍頻振動的原因之一,直接影響機組穩(wěn)定運行。

c. 由于聯(lián)軸器螺栓拆卸困難,軸系若出現(xiàn)振動、軸瓦溫度高、軸瓦磨損、推力瓦磨損等問題,只能在計劃檢修中實施,搶修時很難實現(xiàn)。

1.2 液壓拉伸螺栓簡介

圖1 液壓拉伸螺栓結(jié)構(gòu)

a. 液壓拉伸螺栓是20世紀80年代歐洲發(fā)展起來的一種新興技術(shù),與傳統(tǒng)聯(lián)軸器螺栓相比,具有許多優(yōu)點,其結(jié)構(gòu)見圖1。

b. 液壓螺栓使用方法

先將螺栓2和錐形套4放入聯(lián)軸器螺孔內(nèi) (注意錐形套4方向)。錐形套與聯(lián)軸器螺孔具有較大間隙 (0.08 mm),便于螺栓與聯(lián)軸器螺孔裝配。

c. 利用一個定位套將錐形套4限制在聯(lián)軸器中間位置。

d. 用拉伸桿將拉伸用錐形螺母6旋入,在液壓拉伸器軸向拉力作用下,螺栓被拉伸,強制錐形套4膨脹、外徑變大,在聯(lián)軸器螺孔內(nèi)產(chǎn)生過盈配合 (間隙為0),完全消除了螺栓與聯(lián)軸器螺孔之間的裝配間隙,從而達到精確定位的目的。

1.3 液壓螺栓優(yōu)點

a. 螺栓與聯(lián)軸器螺孔在裝配時留有較大間隙,螺栓與錐形套采用錐面結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)快速安裝和拆卸,消除螺栓卡住及表面損傷等故障,降低勞動強度,提高工作效率。

b. 聯(lián)軸器螺孔與錐形套4之間徑向過盈配合,容易達到同心度要求,從而避免聯(lián)軸器法蘭盤間滑移錯位。

c. 由于液壓力能夠準確控制螺栓伸長量和緊力,能在聯(lián)軸器法蘭盤間建立巨大正壓力及摩擦力,使螺栓剪切力降低,延長其使用壽命,避免傳統(tǒng)螺栓靠人工打大錘緊固而造成的螺栓受力不均勻。

d. 液壓螺栓可反復使用,無需替換備件,不會對聯(lián)軸器螺孔造成損傷。

2 液壓螺栓強度復核計算

2.1 液壓螺栓強度相關(guān)計算

使用材料性能[1]如下。

螺栓及螺母: σ0.2=816 MPa,[τ]=417 MPa,HB=285,彈性模量E=203 GN/m2

許用應(yīng)用: [σ1]=281 MPa,[τ1]=162 MPa,

錐套: σ0.2=686 MPa,[σA]=343 MPa,

數(shù)據(jù)測試:測量螺栓總長度L0為453.5 mm。

將螺栓及錐套裝入模擬聯(lián)軸節(jié)試驗裝置的螺栓孔,用定位套將錐套在螺孔中軸向定位,聯(lián)接好液壓系統(tǒng),安裝測量裝置——磁力表架百分表,開始加壓。這時,螺栓開始軸向位移。壓力表讀數(shù)及螺栓軸向位移試驗數(shù)據(jù)見表1。

此過程為錐套膨脹 (定位)過程,即消除錐套與螺孔間隙,達到過盈配合狀態(tài)。然后,安裝兩端螺母并用手擰緊。在螺栓小端聯(lián)接液壓系統(tǒng),安裝百分表,進行螺栓拉伸過程。當壓力達到15 000油壓 (PSI)時,用手擰緊小端螺母,釋放油壓。這時螺栓保留0.44 mm的拉伸量,具體過程見表1。

表1 試驗數(shù)據(jù)記錄表

2.2 剪應(yīng)力計算

運行過程中,假定極端狀態(tài)下扭矩完全由錐套及螺栓承受的剪切力傳遞。螺栓數(shù)量為18根,按額定功率的1.1倍校核,則:

式中,額定功率N=350 MW;對輪螺栓中心圓半徑R1=0.812 8/2=0.406 4 m;液壓對輪螺栓半徑R2=0.069/2=0.034 5 m。

短路狀態(tài)下,按6倍額定功率計算如下:

實際上,因聯(lián)軸節(jié)圓盤之間存在很大摩擦力,僅傳遞30%以上額定功率,故錐套及螺栓實際承受剪切力要比以上數(shù)值更小,滿足使用性能。

2.3 液壓拉伸螺栓的拉應(yīng)力強度計算

校核實物試驗過程中高壓油泵壓力表顯示最大壓力值,即螺栓所受最大拉力時強度情況:當液壓拉伸壓力達到15 000 PSI時,Pmax=15 000 PSI=103.4 MPa。

求得最大拉力Fmax=414 205 N,螺栓最小截面尺寸D=0.043 5 m Am=πd2/4=0.001 485 m2,因此,σmax=Fmax/Am=279 MPa

螺栓伸長量為Δl,其計算公式如下:

式中,E=203 GN/m2;為對應(yīng)液壓拉伸螺栓伸長量及其螺栓最小截面積。

實物實驗時,螺栓最后保持伸長量值ΔL0=0.44 mm。對應(yīng)螺栓保持拉力F0=357 353 N,應(yīng)力 σ0=F0/Am=240 MPa< [σ1] =281 MPa,減小伸長量可相應(yīng)降低螺栓所受拉應(yīng)力,實際安裝時液壓拉伸螺栓伸長量僅為0.33 mm,所受拉應(yīng)力比σ0=F0/Am=240 MPa更小,滿足使用性能。

2.4 螺母的強度計算

M52×3,L=50 mm可承受最大拉力為842 800 N,而目前最大拉力僅為357 308 N,安全裕量很大。C422螺母抗拉許用應(yīng)力〔σb1〕 =281 MPa。

擠壓強度應(yīng)力:σJ=F0/A0=357 353/0.002 341=152 MPa < 〔σb1〕 =281 MPa[2]。

式中:F0=357 353 N=36.46 T;A0=1/4π (φ12-φ22) =1/4π (882-692) ×10-6=0.002 341 mm2;φ為螺母的有效截面直徑,mm。

強度校核計算表明:液壓對輪螺栓強度能滿足機組運行要求。

3 改造實施工藝過程及應(yīng)用

3.1 改造實施工藝過程

a. 軸系找完中心后,用4條臨時螺栓將聯(lián)軸器擰緊。

b. 測量聯(lián)軸器孔徑原始尺寸后,開始鏜孔。當鏜孔尺寸、橢圓度、光潔度、錐度達到汽輪機出廠標準后,測量聯(lián)軸器孔徑最終尺寸。

c. 按鏜孔后聯(lián)軸器孔徑尺寸配磨錐形套,使其尺寸小于聯(lián)軸器孔徑尺寸 (0.06~0.08 mm)。

d. 裝配前測量螺栓原始長度。

e. 連接好液壓系統(tǒng),在螺栓兩端裝上百分表用以測量伸長量。

f. 液壓系統(tǒng)加壓,在不同壓力下記錄伸長數(shù)據(jù)。當達到預定壓力時,用手擰緊螺母,釋放壓力。測量的螺栓長度與原始長度之差即為螺栓伸長量,使其達到設(shè)計伸長量 (0.33 mm)。

經(jīng)過安裝測量表明,采用新型液壓拉伸對輪螺栓完全能夠滿足原有傳統(tǒng)聯(lián)軸器螺栓安裝的技術(shù)工藝要求。

3.2 新型液壓拉伸對輪螺栓的應(yīng)用

華能大連電廠1期2臺三菱350 MW機組和2期英巴350 MW機組高壓缸—低壓缸、低壓缸—發(fā)電機對輪螺栓,均為傳統(tǒng)聯(lián)軸器螺栓。從2006年開始,4臺機組陸續(xù)將對輪螺栓改造為液壓拉伸螺栓。

2006年4號機組大修期間,拆卸高壓—低壓、低壓—發(fā)電機傳統(tǒng)聯(lián)軸器對輪螺栓,用時48 h,18根對輪螺栓中有7根拉毛損壞嚴重已無法使用,見圖2。2011年5月,4號機組大修期間,拆卸使用了運行5年的高壓—低壓、低壓—發(fā)電機新型液壓拉伸對輪螺栓,僅用時2 h,液壓拉伸螺栓無一拉毛及損壞,見圖3。僅拆卸對輪螺栓一項,就節(jié)省工時46 h,經(jīng)濟效益顯著。

采用新型液壓拉伸螺栓后,所配螺母也由六方形改為圓形,且對輪護板直接禁錮在螺栓上,降低了對輪鼓風的影響,提高了設(shè)備安全。

采用液壓螺栓連接后,螺栓緊力增強,受力更加均勻,提高了設(shè)備運行的可靠性。

采用液壓拉伸方法后,聯(lián)軸器螺栓不會受到徑向沖擊載荷,螺栓使用壽命大大提高,機組運行更可靠。

4臺350 MW機組將高壓缸—低壓缸、低壓缸—發(fā)電機的對輪螺栓改造為液壓拉伸螺栓后,運行至今已有5年時間,期間經(jīng)歷了多次超速試驗和長時間滿負荷運行,實踐證明,液壓拉伸螺栓性能穩(wěn)定,軸系振動合格,技術(shù)改造非常成功。

4 結(jié)論

a. 華能大連電廠4臺350 MW機組采用新型液壓對輪螺栓后,拆裝單臺機組高壓—低壓、低壓—發(fā)電機對輪所用時間由48 h減少到2 h,所用工時大幅減少,僅此一項就節(jié)省2天大修時間,經(jīng)濟效益顯著。

b. 采用新型液壓拉伸對輪螺栓,聯(lián)軸器螺栓不會受到徑向沖擊載荷,螺栓使用壽命大大提高。

c. 采用新型液壓拉伸對輪螺栓,強度、材料使用、外形尺寸、螺栓伸長量等因素都滿足傳統(tǒng)聯(lián)軸器螺栓技術(shù)工藝要求。

[1] 徐 為.汽輪發(fā)電機組聯(lián)軸節(jié)液壓螺栓系統(tǒng)介紹[R].聯(lián)軸節(jié)液壓螺栓的安裝手冊 (用戶版).

[2] 劉鳴放.金屬材料力學性能手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

[3] 黃冰陽.艦船軸系用高強度液壓螺栓的性能研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2008.

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