王 錦
(遼寧省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 沈陽(yáng) 110006)
盤(pán)錦市盤(pán)山縣新開(kāi)河口灌排站樞紐工程建于1997年秋冬季,1998年5月開(kāi)車(chē)通水,泵站裝機(jī)容量4800kW。
由于該站當(dāng)初建設(shè)時(shí)間緊迫,而且位于新開(kāi)河老河道內(nèi)的淤泥質(zhì)河灘地上,地質(zhì)條件復(fù)雜,加之長(zhǎng)年滿(mǎn)負(fù)荷長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),泵站存在以下問(wèn)題:
主體廠房分3節(jié)共兩道伸縮縫,第一道伸縮縫開(kāi)裂寬度14cm,不均勻沉陷8~12cm;第二道伸縮縫開(kāi)裂寬度約為5cm,不均勻沉陷5~8cm,且呈東南向西北扭曲下沉,2008年加速開(kāi)裂和下沉,由此產(chǎn)生廠房由東南向西北接縫處開(kāi)裂及傾斜。
由于安裝間和主副廠房坐落在不均勻的軟基和一個(gè)由冬季施工填筑的三角形回填土基礎(chǔ)之上,當(dāng)時(shí)采用的基礎(chǔ)換砂處理,其處理深度在8~9m,在冬季施工,場(chǎng)地狹小,砂土碾壓很難保證質(zhì)量。不可必免地產(chǎn)生了較大的沉陷。
結(jié)合《新開(kāi)河口灌排站樞紐工程現(xiàn)狀安全檢測(cè)報(bào)告》和《新開(kāi)河口灌排站現(xiàn)狀調(diào)查分析報(bào)告》的沉降原因分析結(jié)果以及工程竣工驗(yàn)收資料,對(duì)產(chǎn)生不均勻沉降的原因作了進(jìn)一步分析。
安裝場(chǎng)實(shí)際沉降約為140mm,主泵間也有約50mm沉降,其主要原因?yàn)?
a.安裝間下部原有地層壓縮模量較小,壓縮性較高;原有地層在上部荷載作用下產(chǎn)生沉降。
b.由于泵房開(kāi)挖時(shí)安裝場(chǎng)基礎(chǔ)下有楔形回填土層存在,其斜坡下部土層并沒(méi)有進(jìn)行換填處理。并且因工期較緊,回填工作在冬季完成,回填質(zhì)量不高,在回填土中也可能存在不同程度的凍塊。綜合分析后認(rèn)為:泵站安裝場(chǎng)及主泵間程呈東南向西北方向扭曲下沉,在泵站主廠房⑦~⑧軸線段(即安裝場(chǎng)段)傾角約有8°,使⑦~⑧軸線變形縫處出現(xiàn)約10~12cm寬的裂縫,上下錯(cuò)移約有15cm,表明回填土的地基承載力要好于斜坡段原狀土的地基承載力,但均不能滿(mǎn)足地基承載力的要求,從沉降的狀況可以看出,這是產(chǎn)生沉降的主要原因。
c.主泵間基底低于安裝場(chǎng)基底近7m,而安裝間基礎(chǔ)下面以粉土為主,密實(shí)度較差,在水泵房設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的動(dòng)荷載使安裝間下土層產(chǎn)生蠕變,進(jìn)而產(chǎn)生較大沉降。
d.主泵間的沉降主要是由于回填工作在冬季完成,在回填土中也可能存在不同程度的凍塊。并且回填面凸凹不平,最薄處不到1.0m,平均回填厚度2.0m,這樣使回填質(zhì)量不高,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。水泵設(shè)備動(dòng)荷載也是其中的原因之一。
2.2.1 安裝場(chǎng)沉降計(jì)算分析
2.2.1.1 土層分析
根據(jù)現(xiàn)有地勘資料,并考慮到形成時(shí)間、人工擾動(dòng)因素及后期由局部滲流引起的不利影響,各層土的參數(shù)取值如下:
第二層:粉黏交互層,壓縮模量 Es=4.2~4.4MPa,此層承載力特征值取90kPa;
第三層:粉土層,壓縮模量Es=3.7MPa,此層承載力特征值取130kPa;
第四層:細(xì)砂層,壓縮模量Es=6.3MPa,此層承載力特征值取160kPa;
2.2.1.2 沉降計(jì)算
壓縮模量 Es=3.7MPa,基底承載力特征值取130kN/m2,安裝間的基礎(chǔ)尺寸為10.5m×6.37m。沉降計(jì)算公式如下:
式中 S——地基最終變形量,mm;
S'——按分層總和法計(jì)算出的地基變形量;
ψs——沉降計(jì)算經(jīng)驗(yàn)系數(shù),ψs=0.2~0.4;
n——地基變形計(jì)算深度范圍內(nèi)劃分的土層數(shù),n=5;
p0——對(duì)應(yīng)于荷載效應(yīng)準(zhǔn)永久組合時(shí)的基礎(chǔ)底面處的附加應(yīng)力,p0=289.8kPa,233.6kPa;
Esi——基礎(chǔ)底面第i層土的壓縮模量,取每層土復(fù)合壓縮模量Esp,Esi=3.5MPa。
2.2.1.3 計(jì)算結(jié)果及分析
通過(guò)上述公式計(jì)算出的最終沉降量S=87.36mm。
2.2.2 主泵間沉降計(jì)算分析
計(jì)算公式同上,壓縮模量Es=6.3MPa,基底承載力特征值取160kN/m2,主廠房的基礎(chǔ)尺寸為10.5m×17.98m,計(jì)算出的最終沉降量S=9.18mm。
從計(jì)算結(jié)果可以看出,安裝間基礎(chǔ)沉降量較大,這是由于安裝場(chǎng)處在楔形回填土及開(kāi)挖邊坡上,開(kāi)挖邊坡的原狀土相對(duì)較軟弱,因而產(chǎn)生較大沉降,這是安裝場(chǎng)與主泵間出現(xiàn)較大沉降差的主要原因。而主泵間是由于安裝場(chǎng)的較大沉降變形,加之當(dāng)初是在冬季施工,換砂回填碾壓質(zhì)量難免受到一定影響,從而產(chǎn)生一定不均勻沉降。但安裝場(chǎng)實(shí)際沉降約140mm,主泵間實(shí)際沉降約50mm,比計(jì)算量均大,表明地基已處在失穩(wěn)狀態(tài),必須進(jìn)行加固處理。
通過(guò)以上的分析論證和深入研究比較,最終確定采用C.G.S(Compaction Grouting System)工法對(duì)整個(gè)泵站進(jìn)行基礎(chǔ)加固處理。通過(guò)兩年的運(yùn)行考驗(yàn),證明該方法可以成功地用于水利工程水工建筑物基底加固。
1 江正榮.地基與基礎(chǔ)施工手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2005.
2 唐業(yè)清.簡(jiǎn)明地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)施工手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2003.