王文學(xué),曹龍濱,牛有江
(中國水利水電第五工程局有限公司第一分局,四川雙流,610225)
兩河口水電站位于四川省甘孜州雅江縣境內(nèi)的雅礱江干流上,為雅礱江中下游梯級電站的“龍頭水庫”。壩址位于慶大河河口以下約1.8km河段上,控制流域面積6.57萬km2,壩址處多年平均流量663m3/s,水庫正常蓄水位為2865m,相應(yīng)庫容101.54億m3,調(diào)節(jié)庫容65.6億m3,具有多年調(diào)節(jié)能力。電站總裝機(jī)容量276萬kW,多年平均發(fā)電量110.59億kW·h。
兩河口水電站人工骨料加工系統(tǒng),建于兩河口水電站壩址下游約3km的左下溝緩坡地。系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為210t/h,滿足混凝土總量約50萬m3,澆筑高峰期月平均強(qiáng)度約3.2萬m3的要求。系統(tǒng)的生產(chǎn)廢水主要是凈化骨料所需沖洗用水、除塵所需的霧化用水以及其它輔助生產(chǎn)用水,廢水總量約150~190t/h。
根據(jù)兩河口水電站人工骨料系統(tǒng)成品骨料的生產(chǎn)能力進(jìn)行分析,每生產(chǎn)1t成品骨料大約消耗0.5~0.8m3水,計(jì)入生產(chǎn)過程中水的損耗,系統(tǒng)廢水處理量約為190 m3/h。
通過對生產(chǎn)廢水現(xiàn)場取樣分析,生產(chǎn)廢水中懸浮物的濃度約為180000 mg/L,故系統(tǒng)廢水處理的主要目標(biāo)就是降低廢水中的懸浮物濃度。根據(jù)兩河口水電站工程相關(guān)技術(shù)要求,廢水經(jīng)處理后的出水水質(zhì)懸浮物濃度應(yīng)≤200mg/L,回收后的廢水全部回用至骨料系統(tǒng)。
因骨料加工系統(tǒng)生產(chǎn)廢水的泥砂含量較高,結(jié)合類似工程實(shí)例并綜合考慮場地限制及出水水質(zhì)要求等實(shí)際情況,廢水處理主要采取物理化學(xué)處理法——混凝法,然后經(jīng)平流沉淀池、斜管沉淀池二級沉淀后,流至清水池內(nèi),最后由清水泵將處理后的廢水引至高位水池系統(tǒng)循環(huán)利用。具體工藝流程見圖1。
圖1 人工骨料加工系統(tǒng)廢水處理工藝流程
兩河口水電站人工骨料加工系統(tǒng)采用半濕法生產(chǎn),廢水中含砂量較高,造成砂料流失嚴(yán)重。而流失砂料的主要成分為細(xì)粒料和石粉,故回收砂料可最大限度地回收廢水中的細(xì)粒料和石粉,以用于回?fù)郊?xì)骨料,提高成品砂的質(zhì)量,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),可降低下一階段的廢水處理工作量,減少相應(yīng)的投資。
本著經(jīng)濟(jì)、合理、高效的原則,系統(tǒng)選用1臺(tái)XLCS2000砂水分離器,該設(shè)備單臺(tái)處理水量200L/s;搬運(yùn)能力6m3/h,功率1.5kW,轉(zhuǎn)速5.5r/min。其工作原理為:砂水混合液從分離器一端頂部輸入水箱,混合液中較大砂粒將沉積于底部,在螺旋的推動(dòng)下,砂粒沿斜的U型槽底提升,離開液面后繼續(xù)推移一段距離,在砂粒充分脫水后經(jīng)螺旋輸送機(jī)將砂輸送至原系統(tǒng)膠帶輸送機(jī),并與原系統(tǒng)成品砂混合后進(jìn)入成品料倉。與砂分離后的水則從溢流口流入渠道,進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)。
該設(shè)備投入使用后,砂分離率較高,可分離出粒徑較大的顆粒,且采用螺旋輸送方式,設(shè)備便于維護(hù),取得了理想效果。
廢水經(jīng)砂水分離器進(jìn)入污水池進(jìn)行二次沉淀之前,采用加藥絮凝法對廢水中的污泥進(jìn)行預(yù)處理。即向廢水中投入絮凝劑聚合氯化鋁(PAC),將廢水中各膠體顆粒的穩(wěn)定性破壞,在水力條件下,通過膠粒間相互碰撞和聚焦,形成易于從水中分離的絮狀物質(zhì)。PAC由設(shè)立在污水處理廠的加藥間拌制。加藥間最大投加量30mg/L,投加濃度為8%,內(nèi)設(shè)溶液池2個(gè),每個(gè)溶液池各安置攪拌機(jī)1臺(tái),采用計(jì)量泵對藥劑量進(jìn)行計(jì)量。
受骨料系統(tǒng)料源影響,廢水中含泥量較大,廢水經(jīng)砂水分離器處理后,污泥含量仍然較高,采取何種方法處理廢水污泥,成為廢水處理的一大難題。通過參考近年來國內(nèi)污水處理的成功經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際情況,最終確定采用二級沉淀法。即設(shè)置4座平流沉淀池(分2組,每組2座)、1座斜管沉淀池對廢水進(jìn)行二次沉淀。沉淀池布置見圖2。
圖2 人工骨料加工系統(tǒng)廢水處理廠房結(jié)構(gòu)布置
平流沉淀池是本系統(tǒng)污水處理工藝流程中關(guān)鍵的一個(gè)工藝單元。污水處理系統(tǒng)設(shè)置1#、2#、3#、4#共4座平流沉淀池(分2組,每組2座),單池尺寸13m×7m×4.5m,有效池深4m。池底部設(shè)置儲(chǔ)砂梯形槽,槽內(nèi)設(shè)置穿孔排泥管2根(管徑為DN200,兩管外壁間距為0.3m,末端用盲板封堵)。經(jīng)砂水分離器預(yù)處理的廢水進(jìn)入平流沉淀池,廢水內(nèi)的污泥已凝聚為絮狀懸浮顆粒,因其與水存在密度差,在重力作用下進(jìn)行絮凝沉降,其沉降速度隨水深的增加而加快,且大顆粒逐漸追上小顆粒發(fā)生碰撞,最后凝聚于池底完成沉淀。沉淀后的處理水進(jìn)入斜管沉淀池進(jìn)行二級沉淀,池底污泥通過渣漿泵經(jīng)DN200穿孔排泥管進(jìn)入脫水車間進(jìn)行脫水處理。廢水經(jīng)過平流沉淀池后,近95%的污泥已去除,此時(shí)廢水含干泥量約為0.27t/h,容積約為0.15m3/h。
廢水經(jīng)平流沉淀池處理后,剩余污泥進(jìn)入斜管沉淀池進(jìn)行二次沉淀。斜管沉淀池尺寸13×7×4.5m,斜管內(nèi)徑φ30mm,斜長1m,傾角60°,共75m2,單池處理能力190m3/h。池底布置穿孔集水槽,孔口直徑20mm,單側(cè)開孔21個(gè),均勻布置。出水槽寬度1m,槽高為1.0m。
斜管沉淀池利用淺池理論原理,通過降低池深,增加池內(nèi)水平流速的原理去除水中懸浮顆粒。本系統(tǒng)斜管沉淀池采用設(shè)置在池兩端的XHX-13行走式泵吸吸泥機(jī),對底泥進(jìn)行抽取。其主要結(jié)構(gòu)由行走工作橋、刮臂、刮泥板、傳動(dòng)裝置組成。當(dāng)廢水由進(jìn)水口進(jìn)入斜管沉淀池后,廢水內(nèi)的懸浮顆粒仍靠重力作用在池內(nèi)淺層中相互運(yùn)動(dòng)并分離,完成沉淀。此時(shí)啟動(dòng)吸泥泵,使吸泥機(jī)沿設(shè)置在沉淀池寬度方向上的軌道向前行走,池底污泥經(jīng)吸泥喇叭口收集排入污泥溝,吸泥機(jī)動(dòng)行至沉淀池的另一端,當(dāng)機(jī)上的行程開關(guān)碰撞到軌道上的限位板后,吸泥機(jī)反向行駛,繼續(xù)工作,完成池底底泥抽取并將底泥回流至平流沉淀池,如此反復(fù)進(jìn)行。沉淀后的處理水由出水槽進(jìn)入清水池,最后由清水泵抽至回位水池回收利用。
另外,為了運(yùn)行管理方便和節(jié)約運(yùn)行成本,在平流沉淀池與清水池之間架設(shè)一條管線,廢水經(jīng)平流沉淀池初級沉淀后,出水若滿足回用水標(biāo)準(zhǔn),可以直接將其輸送至清水池儲(chǔ)備;出水水質(zhì)較差時(shí),關(guān)閉該管道,使處理水進(jìn)入斜管沉淀池進(jìn)行二次沉淀處理,再進(jìn)入清水池儲(chǔ)備。同時(shí),斜管填料容易堵塞,須定期根據(jù)出水水質(zhì)情況徹底清理池內(nèi)淤泥。斜管沉淀池在徹底清理池內(nèi)淤泥時(shí),利用平流池與清水池相連管線,確保廢水處理廠的連續(xù)運(yùn)行。
此工藝主要對由渣漿泵吸收的平流沉淀池底泥進(jìn)行脫水處理,其產(chǎn)生的泥餅經(jīng)水平螺旋輸送機(jī)輸送至污泥池,最后裝自卸車運(yùn)至3#渣場。本系統(tǒng)采用ZNDY型帶式壓濾機(jī)對污泥進(jìn)行脫水處理,共分為泥漿濃縮、脫水兩步施工工藝。具體如下:
泥漿濃縮仍然采用混凝法。即向泥漿內(nèi)投放稀釋的絮凝劑聚丙烯酰胺(PAM),使之與污泥發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并根據(jù)污泥性能調(diào)節(jié)絮凝劑和污泥的混合比,使污泥達(dá)到最佳的凝聚狀態(tài)。絮凝劑PAM加藥裝置根據(jù)所需藥劑濃度在配藥箱內(nèi)配制,經(jīng)過攪拌箱攪拌均勻后投入加藥箱,最后由加藥泵將藥劑投入至凝聚攪拌筒內(nèi),與泥漿進(jìn)行濃縮。本廢水處理系統(tǒng)聚丙烯胺投加量,每噸干泥0.3kg,調(diào)制濃度為0.2~0.3%。
泥漿濃縮后進(jìn)入ZNDY帶式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。其工作原理為:在快速排水機(jī)構(gòu)的作用下,泥漿內(nèi)大量的水快速通過網(wǎng)帶濾除,然后經(jīng)卸污裝置至脫水機(jī)重力脫水段。在重力作用下,泥漿內(nèi)大部分游離水通過網(wǎng)帶濾除,隨著網(wǎng)帶的動(dòng)行,污泥被夾在兩條濾帶之間的“楔”形擠壓段,污泥在“楔”型擠壓段中一方面得到平整,另一方面受到輕度擠壓開始進(jìn)行預(yù)壓脫水。接著進(jìn)入“S”形壓力脫水段被上、下兩層濾帶中間若干個(gè)由大到小的輥筒反復(fù)擠壓、剪切,逐步脫水而形成濾餅,而后濾餅通過卸料裝置從濾帶上剝離,最后用0.6MPa的清水對各濾帶進(jìn)行清洗,以達(dá)到濾帶再生的目的,泥漿脫水工作結(jié)束。ZNDY型帶式壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)見圖3。
圖3 ZNDY型帶式壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)
污泥脫水處理系統(tǒng)每天可處理由平流沉淀池產(chǎn)生的污泥漿530m3,處理能力可達(dá)到40m3/h。其出水濃度SS≤200mg/L,完全滿足兩河口水電站人工骨料系統(tǒng)廢水處理水質(zhì)要求。
兩河口水電站在人工骨料廢水處理系統(tǒng)建成投產(chǎn)后,每天運(yùn)轉(zhuǎn)12h,可處理2280m3生產(chǎn)廢水,處理后的廢水回送至砂石骨料系統(tǒng)重新利用,達(dá)到了施工廢水零排放的目的,得到了業(yè)主、監(jiān)理工程師及環(huán)保局的一致好評。
兩河口水電站在人工骨料廢水處理方面雖取得成功,但系統(tǒng)仍采用較為傳統(tǒng)的污水處理設(shè)計(jì)理念。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們對環(huán)境保護(hù)的要求已逐步增高,這就要求我們不斷地對污水處理新工藝、新方法進(jìn)行大膽嘗試和探究,總結(jié)出一套投資少、廢水處理效果好的科學(xué)、先進(jìn)的設(shè)計(jì)方案,以達(dá)到廢水“零”排放、環(huán)境“零污染”的目的。
〔1〕王良均,吳孟周.污水處理技術(shù)與工程實(shí)例.北京:中國石化出版社.2006.