肖雨亭 陸金豐 國電集團(tuán)脫硝催化劑分析測(cè)試中心 汪德志 彭光軍 江蘇龍?jiān)创呋瘎┯邢薰?/p>
脫硝催化劑的影響因素與選型
肖雨亭 陸金豐 國電集團(tuán)脫硝催化劑分析測(cè)試中心 汪德志 彭光軍 江蘇龍?jiān)创呋瘎┯邢薰?/p>
電站鍋爐系統(tǒng)排放的氮氧化物是促使酸雨形成的主要大氣污染物之一。隨著最新的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)的正式頒行,我國對(duì)火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組氮氧化物排放將實(shí)行最為嚴(yán)格的規(guī)定,其中新建機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)于2012年1月開始實(shí)施,現(xiàn)有機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)于2014年7月開始強(qiáng)制實(shí)施,火電廠煙氣脫硝已勢(shì)在必行。
SCR煙氣脫硝催化劑的性能將直接關(guān)系到整個(gè)SCR系統(tǒng)脫硝效果,其采購、更換與維護(hù)成本構(gòu)成了SCR系統(tǒng)總費(fèi)用的主要部分。目前,國內(nèi)的脫硝催化劑一般采取方案競(jìng)標(biāo)的形式采購,因此,如何在眾多競(jìng)標(biāo)方案中,科學(xué)合理的選擇催化劑的型式和催化劑的用量及型號(hào),就成為了SCR脫硝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)關(guān)鍵。以下分析不同工況條件對(duì)催化劑設(shè)計(jì)的影響及選型對(duì)策。
當(dāng)飛灰中CaO含量較高或煙氣中SO3的濃度較高時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的CaSO4覆蓋在催化劑顆粒表面,彼此粘連,進(jìn)而在催化劑顆粒之間形成架橋,引起催化劑表面的屏蔽。電站鍋爐排放出的煙氣溫度一般都超過300℃,已經(jīng)發(fā)生架橋粘連的催化劑顆粒在此高溫環(huán)境中運(yùn)行不長的時(shí)間,就會(huì)發(fā)生大面積燒結(jié),導(dǎo)致催化劑比表面積急劇減小,脫硝活性下降。催化劑燒結(jié)是較嚴(yán)重的催化劑失活現(xiàn)象,因燒結(jié)而失效的催化劑目前也沒有有效的再生手段恢復(fù)其初始活性。而且,嚴(yán)重?zé)Y(jié)的催化劑會(huì)出現(xiàn)開裂和脆化現(xiàn)象,對(duì)催化劑的機(jī)械強(qiáng)度幾乎是致命的。此類工程事故在國內(nèi)已不鮮見。
當(dāng)煤質(zhì)或飛灰中的CaO含量小于5%時(shí),其對(duì)催化劑的設(shè)計(jì)影響不大。當(dāng)CaO含量超過5%以后,其對(duì)催化劑的設(shè)計(jì)影響開始變得顯著,在同樣的工況條件下,催化劑用量受CaO含量影響很大。隨著CaO含量的增加,催化劑用量呈線性遞增,特別是當(dāng)CaO含量在30%左右時(shí),催化劑用量比低鈣工況下的用量增加25%左右。在這種工況下進(jìn)行催化劑設(shè)計(jì)時(shí),不能過高估計(jì)催化劑的活性與老化速度,同時(shí)為了保證24000小時(shí)的化學(xué)壽命,又必須留有充足的設(shè)計(jì)裕量,最終導(dǎo)致催化劑設(shè)計(jì)體積數(shù)較大。
因此,在高鈣工況下進(jìn)行催化劑選型時(shí),必須綜合考慮工況條件,不能盲目追求用量最少的設(shè)計(jì)方案。如果無視高鈣對(duì)催化劑運(yùn)行的影響,無原則的降低設(shè)計(jì)裕量,高估催化劑活性,雖然可以降低催化劑設(shè)計(jì)用量,但是由此也會(huì)帶來較高的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),還應(yīng)選取含有WO3的催化劑,因?yàn)閃O3能夠有效抑制催化劑顆粒的燒結(jié),延緩燒結(jié)速度。
目前市場(chǎng)主流的催化劑有三種型式:蜂窩式、板式和波紋式。波紋式催化劑市場(chǎng)占有率相對(duì)較低,還不到5%。一般而言,當(dāng)煙氣中飛灰濃度在50~60g/Nm3,甚至更高時(shí),此時(shí)板式催化劑由于其煙氣通道截面較蜂窩式大,高飛灰工況下煙氣和飛灰的通過性好等優(yōu)點(diǎn),選用板式催化劑不易積灰堵塞,運(yùn)行安全性較高。但是,當(dāng)飛灰濃度小于50g/Nm3時(shí),由于板式催化劑幾何比表面積比蜂窩式小,同樣的工程條件下,板式催化劑用量要比蜂窩式多20%~40%以上,使催化劑初期采購成本增加,同時(shí)由于板式催化劑體積大,對(duì)反應(yīng)器等鋼結(jié)構(gòu)的要求較高,使得這部分的采購成本也會(huì)增加較多。此時(shí)選用蜂窩式催化劑就具有較多的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。特別是近年來,隨著我國脫硝催化劑產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,有些廠家在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上改進(jìn)創(chuàng)新,蜂窩式催化劑已在多個(gè)飛灰濃度大于50g/Nm3工程中安全運(yùn)行多年,逐漸打破了高飛灰工況中板式催化劑的壟斷地位。
蜂窩式催化劑的設(shè)計(jì)特點(diǎn)決定,孔數(shù)較多的催化劑,其截距較小、壁厚較薄,具有較大的幾何比表面積,因此,所需的催化劑工程用量也較少。通常,當(dāng)蜂窩式催化劑的孔數(shù)每增加一級(jí),如:從18×18孔向上增加為19×19孔時(shí),對(duì)于同一工程項(xiàng)目,催化劑的設(shè)計(jì)用量可以減少在5%以上,由此可以節(jié)約催化劑采購成本5%以上。因此,在催化劑方案競(jìng)標(biāo)時(shí),某些催化劑制造商在高飛灰工況下選用孔數(shù)較多的催化劑型號(hào),減少工程用量,以此來確保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但是,多孔型催化劑,孔徑較小,煙氣通過性差,在高飛灰條件下,極易發(fā)生飛灰的架橋堵灰,催化劑一旦發(fā)生飛灰架橋,就會(huì)發(fā)生“累積”效應(yīng),即當(dāng)催化劑部分孔道發(fā)生堵塞時(shí),其他未堵塞的孔道通過的飛灰量急劇增大,整個(gè)催化劑都會(huì)發(fā)生嚴(yán)重堵塞。
當(dāng)催化劑的脫硝效率等化學(xué)性能達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí),可以通過調(diào)節(jié)運(yùn)行條件,如:適當(dāng)增加噴氨量,調(diào)節(jié)煙氣流場(chǎng)分布等手段,可以保證催化劑一段時(shí)間的正常運(yùn)行。但是,催化劑堵塞是一種不可逆的嚴(yán)重運(yùn)行事故,嚴(yán)重時(shí)要將催化劑退出反應(yīng)器進(jìn)行清理。由于我國的脫硝系統(tǒng)一般都不設(shè)煙氣旁路,退出催化劑就必須停爐,這樣會(huì)給電廠帶來較大的安全隱患和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。另外,堵塞催化劑的清理和再生目前只有國外少數(shù)公司掌握相關(guān)技術(shù),而且再生清洗時(shí)會(huì)不可避免的帶來一定的物理損壞,一般約為30%左右,而且再生費(fèi)用較高。因此,在高飛灰工況下,無視設(shè)計(jì)原則,盲目選用多孔型催化劑的做法是不足取的。
薄壁型催化劑由于壁厚要比標(biāo)準(zhǔn)型催化劑平均小25%以上,相同孔數(shù)時(shí),其孔徑要比標(biāo)準(zhǔn)型大5%左右,煙氣及飛灰的通過性較好,幾何比表面積大,所需工程用量較少。國際上某些知名的催化劑制造商比較推崇薄壁型催化劑,國內(nèi)一些公司也傾向于選擇薄壁型催化劑。但是否選用薄壁型催化劑,最重要的依據(jù)是飛灰硬度及組成。當(dāng)飛灰中SiO2與Al2O3的含量比在2:1左右時(shí),飛灰硬度較大,對(duì)催化劑的沖擊磨損較嚴(yán)重。如果選用薄壁型催化劑,可能會(huì)因磨損嚴(yán)重,發(fā)生局部斷裂,甚至堵塞。催化劑內(nèi)壁的磨失減薄是造成催化劑磨損強(qiáng)度下降的主要原因,內(nèi)壁磨失量占催化劑總磨失量的60%左右。
我國大多數(shù)火電機(jī)組燃燒工況惡劣,催化劑的再生需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國外。選型時(shí),不僅要考慮化學(xué)壽命期內(nèi)充足的機(jī)械強(qiáng)度,還應(yīng)考慮催化劑再生所必須的機(jī)械強(qiáng)度。在高飛灰條件下,催化劑采用端部硬化,薄壁型催化劑內(nèi)部通道還存在磨損造成的斷裂風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)硬化部位后的內(nèi)壁斷裂后,就會(huì)發(fā)生催化劑頂端的塌陷并造成嚴(yán)重堵塞。一般而言,內(nèi)壁厚越小,機(jī)械破損的風(fēng)險(xiǎn)越高,此類風(fēng)險(xiǎn)并不因端部硬化而緩解。根據(jù)我公司的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)飛灰濃度超過30g/Nm3時(shí),應(yīng)選用標(biāo)準(zhǔn)型,壁厚大于1.0mm的催化劑,才能完全滿足設(shè)計(jì)要求的化學(xué)壽命和機(jī)械壽命,且不會(huì)發(fā)生積灰堵塞及磨損斷裂的危險(xiǎn)。
高飛灰工況下,催化劑的端部和內(nèi)壁磨損都會(huì)較嚴(yán)重,對(duì)于采用浸漬或表面涂覆工藝生產(chǎn)的催化劑,活性組分僅分布在表面,發(fā)生磨損后,活性組分喪失較多,活性下降會(huì)很快。因此,應(yīng)盡可能選用活性組分內(nèi)外完全均一的催化劑。
在超過40g/Nm3的高飛灰工程中,建議催化劑孔內(nèi)流速可以設(shè)計(jì)得高一些,約7~8m/s較適宜,利用較高的孔內(nèi)流速達(dá)到一部分吹灰效果。高鈣煤燃燒后飛灰粒徑更小,粘度更高,也更易產(chǎn)生催化劑積灰,在孔內(nèi)流速的選取上更應(yīng)慎重。
但是較高的孔內(nèi)流速也會(huì)帶來不利影響。在同樣的催化劑用量下,孔內(nèi)流速較高,意味著煙氣和催化劑接觸反應(yīng)的時(shí)間較短,脫硝效率較低。或者說,達(dá)到同樣的脫硝效率,當(dāng)孔內(nèi)流速較高時(shí),需要的催化劑用量會(huì)相對(duì)增加。另外,較高的孔內(nèi)流速也會(huì)造成催化劑磨損加劇,不利于機(jī)械強(qiáng)度的保持。
SCR催化劑適用的溫度一般為320~420℃,但是即便在此溫度范圍內(nèi)的高溫段,仍然需要較多的催化劑用量才能達(dá)到基本的脫硝性能。
圖1 高溫對(duì)催化劑設(shè)計(jì)影響
如圖1曲線a所示,煙氣溫度在350℃以下時(shí),催化劑的設(shè)計(jì)用量幾乎不因溫度發(fā)生變化,催化劑用量主要取決于SCR系統(tǒng)入口NOX濃度、煙氣流量、要求的脫硝效率等參數(shù)。當(dāng)煙氣溫度超過350℃時(shí),隨著溫度的增加,催化劑設(shè)計(jì)用量隨溫度的變化呈線性遞增,特別是溫度超過400℃時(shí),體積比350℃時(shí)增加了近15%。高溫是導(dǎo)致催化劑燒結(jié)的最大因素,而燒結(jié)會(huì)使催化劑的比表面積減少,從而使脫硝活性下降。
如圖1曲線b所示,隨著溫度的增加,催化劑的失活速度明顯加快。催化劑主要成分中,V2O5的活性最高,但其抗高溫?zé)Y(jié)的能力最低。WO3或MoO3活性相對(duì)較低,但是具有優(yōu)異的抗中毒和抗燒結(jié)能力,所以優(yōu)化配方時(shí)要減少V2O5的含量,增加WO3或MoO3的含量,能在一定程度上有效提高催化劑對(duì)高溫的耐受性。但配方的改變,降低了催化劑的活性,要滿足相同的性能要求,就要采用較多的體積。另一方面,在高溫中催化劑失活加快,還必須留有較充足的催化劑儲(chǔ)備體積。這兩個(gè)因素共同作用,導(dǎo)致高溫項(xiàng)目的催化劑用量一般都較多。需要強(qiáng)調(diào)的是,雖然通過配方優(yōu)化,可以在一定程度上提高SCR催化劑在高溫段的抗燒結(jié)能力,但是由于SCR催化劑本身的化學(xué)物理性能局限,其在高溫?zé)煔庵械氖Щ钊圆豢杀苊狻?/p>
對(duì)于高溫工況,首先應(yīng)考慮通過設(shè)備改造來調(diào)節(jié)煙氣溫度,設(shè)法使溫度降低。如果無法進(jìn)行設(shè)備改造,應(yīng)考慮適當(dāng)降低對(duì)催化劑的化學(xué)壽命要求。因?yàn)樵诟邷仨?xiàng)目中,預(yù)留了一定量的催化劑儲(chǔ)備體積,這部分催化劑在初始的16000小時(shí)并沒有發(fā)揮出所有的活性,但是過早置于煙氣中卻已經(jīng)遭受高溫?zé)煔鈱?duì)其的損害,造成一定程度的失活和化學(xué)壽命的損耗。這時(shí),可以考慮初期化學(xué)壽命為16000小時(shí),待16000小時(shí)終結(jié)時(shí),只需添加不多的附加層用量,即可滿足剩余8000小時(shí)的運(yùn)行。另一方面,應(yīng)選擇活性組分均勻分布的均質(zhì)催化劑,因?yàn)檫@類催化劑在生產(chǎn)時(shí),其活性組分溶液都經(jīng)過老化處理,老化處理可在一定程度上拓寬催化劑反應(yīng)溫度窗口。
燃用高硫份煤種時(shí),會(huì)導(dǎo)致煙氣中SO2含量增加,即使能保持1%的SO2氧化率,氧化生成的SO3總量仍會(huì)較高。SO3會(huì)和還原劑氨(NH3)反應(yīng)生成(NH4)HSO4(ABS)和(NH4)2SO4(AS)。硫酸氫銨是一種極其粘稠的物質(zhì),粘附在設(shè)備表面極難清除。如果粘附在催化劑表面,又會(huì)繼續(xù)粘附飛灰顆粒,導(dǎo)致SCR催化劑積灰堵塞。硫酸銨是一種干態(tài)的粉狀物質(zhì),當(dāng)生成量較多時(shí),會(huì)增加煙氣中的飛灰濃度,加劇催化劑的磨損,并使催化劑積灰堵塞的風(fēng)險(xiǎn)增大。為了消除或減少(NH4)HSO4對(duì)設(shè)備的粘附和腐蝕,只能在(NH4)HSO4的露點(diǎn)溫度ADP以上噴入NH3,以使生成的(NH4)HSO4呈氣態(tài),隨煙氣流出SCR系統(tǒng)。根據(jù)拉烏爾定律,煙氣中(NH4)HSO4的露點(diǎn)溫度和氣相中SO3、NH3的平衡分壓有關(guān),煙氣中SO3濃度越高,平衡分壓越大,則(NH4)HSO4的露點(diǎn)溫度越高。而SCR系統(tǒng)的最低噴氨溫度一般要高于(NH4)HSO4的露點(diǎn)溫度,最終導(dǎo)致了SCR系統(tǒng)運(yùn)行溫度提高。如果實(shí)際煙氣溫度不高或稍高于要求的最低噴氨溫度,則會(huì)導(dǎo)致操作彈性降低。
此種工況進(jìn)行催化劑設(shè)計(jì)時(shí),一般不會(huì)造成催化劑用量增加,但由于最低噴氨溫度較高,致使SCR反應(yīng)器的布置難度增加,或者需要加裝省煤器旁路,以提高SCR進(jìn)口溫度。在進(jìn)行催化劑選型時(shí),應(yīng)選取具有低SO2氧化率配方設(shè)計(jì)的催化劑或板式催化劑。
垃圾焚燒發(fā)電和摻燒市政污泥是解決環(huán)境污染和能源危機(jī)的較好方案,但是由此也給SCR催化劑的設(shè)計(jì)、運(yùn)行提出了更高的要求。因?yàn)?,垃圾和污泥中的P、Na、K、CaO等使催化劑中毒的元素含量是普通煤質(zhì)中的數(shù)十倍,代用燃料的強(qiáng)毒性使得即使燃用時(shí)間很短,也會(huì)給催化劑帶來較大危害。我國普遍存在城市生活垃圾和工業(yè)垃圾、市政污泥和工業(yè)污泥不嚴(yán)格分類的情況,造成使用這一類代用燃料時(shí),煙氣及飛灰成分復(fù)雜不明確,包含了許多未知的催化劑毒物,極大地限制了對(duì)催化劑的化學(xué)壽命評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)性分析。依據(jù)國外經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行此類工況的催化劑設(shè)計(jì)選型時(shí),對(duì)催化劑的失活要著重考慮,應(yīng)留有較多的設(shè)計(jì)裕量和儲(chǔ)備體積。