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淺層氣浮在造紙廢水處理中的應(yīng)用

2012-04-29 21:43:36王合昌韓凱
科技資訊 2012年30期

王合昌 韓凱

摘 要:以山東惠民海泰造紙廠的污水處理系統(tǒng)為例,簡單介紹了該廠污水系統(tǒng)的現(xiàn)狀及存在問題,針對存在的問題提出了建議和對策,討論了淺層氣浮在處理造紙廢水的應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:造紙廢水 污水處理工藝 淺層氣浮

中圖分類號:X793 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)10(c)-0072-02

山東惠民海泰造紙廠位于惠民縣城,前身為惠民縣孫武造紙廠,原有投資700萬元的污水處理廠,海泰紙業(yè)有限公司接手后對原有設(shè)備進行改造,第一期工程改產(chǎn)新聞紙,主要對1575、1760兩臺紙機的生產(chǎn)流水線進行改造,兩臺紙機改造后產(chǎn)量為20 t/d,排水量700 m3/d,通過對原污水處理廠檢修、調(diào)整處理工藝,廢水能夠達標排放。

1 海泰造紙廠現(xiàn)有生產(chǎn)工藝

該廠一期工程改產(chǎn)產(chǎn)品由廢紙脫墨加工而成,在生產(chǎn)過程中,改變了以前的置換洗滌法,采用較先進工藝設(shè)備,本著節(jié)約水源的原則,采用全封閉浮選脫墨法降低了用水量。該廠采用目前國內(nèi)先進的盤式熱分散系統(tǒng)和全封閉脫墨楓葉組,制漿過程中不添加任何化工原料,利用強大熱量使油墨與纖維分離,產(chǎn)生大量氣泡,通過全封閉脫墨機組使油墨氣泡去除,整個脫墨過程中清水消耗降到最低,降低了廢水給企業(yè)帶來的負擔(dān)[1]。

2 海泰造紙廠目前污水處理工藝

該廠目前采用物化的廢水處理方式。

中段廢水集水井調(diào)節(jié)池一沉池緩沖池二沉池達標排放

集水井:168 m3,有效保留時間2.7 h;廢水在此匯集,經(jīng)提升泵提升到調(diào)節(jié)池。

調(diào)解池:2040 m3,有效保留時間32 h;調(diào)節(jié)池對生產(chǎn)廢水水質(zhì)、水量進行調(diào)節(jié)。

一沉池:1500 m3,有效保留時間24 h;通過絮凝沉淀作用,去除了廢水中大量的纖維以及各種填料、助劑等,降低了懸浮物和COD濃度。

緩沖池:6600 m3,有效保留時間105 h;絮凝沉淀池出水進入緩沖池。緩沖池可以看做是一級沉淀的延續(xù),污水在此進行充分沉淀,最大限度的去除懸浮物及COD,為后續(xù)二級處理減輕負擔(dān)。

二沉池:1500 m3,有效保留時間24 h;通過二級絮凝沉淀進一步去除廢水中的污染物,以確保污水穩(wěn)定達標排放,經(jīng)二級處理后的廢水也可直接回用,減少廢水排放,節(jié)約大量的水資源。

污泥干化場:一沉池、二沉池產(chǎn)生的污泥,排至干化場,干化后定期外運。

3 海泰造紙廠目前的廢水處理狀況以及存在問題

3.1 目前的廢水處理狀況

目前,該廠利用廢報紙脫墨制漿過程產(chǎn)生的廢水中含有大量的油墨、短纖維、膠料、顏料、表面活性劑等。廢水排放量700 m3/d,其中COD:1000~1500 mg/L;BOD:700~1500 mg/L;懸浮物:1000~1500 mg/L;pH:6~9。

由于污染物比較單一,主要是除去雜質(zhì)及脫墨(廢紙在脫墨的過程中污染比較嚴重)。廢水排放指標為:COD≤150 mg/L;BOD≤60 mg/L;懸浮物≤70 mg/L;pH:6~9。

3.2 海泰造紙廠目前的廢水處理工藝存在問題

3.2.1 缺少撈漿工藝

目前的處理工藝因無撈漿工藝,既損失了一部分微漿,又增加了水中懸浮物和COD的含量。尤其是懸浮物含量的增加,不僅加大了廢水處理難度(因加大了凈水藥劑投入量,提高了處理成本),而且影響廢水最終處理效果。

3.2.2 處理工藝與廢水特點結(jié)合不緊密

該廠用廢舊報紙做原料,廢水含有大量的油墨。油墨一部分以游離狀態(tài)存在,一部分以水包油乳化顆粒狀態(tài)存在。加入凈水劑后,形成的膨松膠體吸附了大量油墨,達到了凈水效果,但使其比重非常接近水的比重,甚至比水輕。原工藝采用了下沉方法,因比重的問題,膠體在水中不易下沉,呈懸浮狀態(tài),即使下沉的一部分,在水中也很膨松,極易被水流帶走,導(dǎo)致沉淀池出水口懸浮物和COD超標。

3.2.3 對油墨的處理不到位

該廠廢水含有一部分乳化狀態(tài)的油墨,對COD貢獻值非常高。普通的凈水藥劑無法去除,原工藝沒有對該問題單獨處理,導(dǎo)致水中COD含量較高。

3.2.4 容易造成二次污染

因處理工藝對污泥沒有單獨處理,極易造成二次污染。

4 建議與對策

4.1 建議將海泰造紙廠污水處理工藝進行如下改造

在水的利用和處理方面,采用網(wǎng)下白水與制漿廢水分離的辦法,紙機網(wǎng)下白水直接利用到制漿過程中,制漿廢水則泵送污水處理廠,進行處理,回用或達標排放,根據(jù)原有工藝存在問題,進行調(diào)整工藝流程。具體工藝流程如圖1。

中段廢水先經(jīng)格柵去除易堵塞泵及管路較大雜質(zhì)后流入集水井,泵至100~120目尼龍斜網(wǎng)回收微漿(用于生產(chǎn)低檔紙),后進入沉淀池(去除廢水中重質(zhì)微顆粒如:滑石粉),沉淀后經(jīng)管路進入汽浮池,在管路中加入反相破乳劑、混凝劑和絮凝劑,經(jīng)高壓進汽系統(tǒng)在進入汽浮池的廢水中產(chǎn)生微汽泡,通過微汽泡把絮凝后的大顆粒懸浮至水面表層,汽浮池清浮裝置將懸浮物除去,廢水經(jīng)煤渣澄清系統(tǒng)澄清后可回用或達標排放。

汽浮浮渣、沉淀池污泥流入污泥濃縮池,泵至帶壓式濾機,壓成泥餅(含水60%~70%),進鍋爐焚燒,濃縮池上清液和壓濾水回集水井。

4.2 汽浮池類型的選擇

目前,國內(nèi)汽浮池工藝基本為兩大類型。一種為全壓汽浮型;另一種為部分回流式汽浮池[2]。根據(jù)海泰廢水懸浮物含量高及有一定乳化狀態(tài)存在,選用在處理高懸浮物水效率高的全壓汽浮型,該工藝在高懸浮物水的處理上,有絮體上浮快、上浮徹底的優(yōu)點。部分回流汽浮在處理該種水時,汽浮出水帶渣較多,會大大增加煤渣澄清的負擔(dān)。

4.3 藥劑的選擇

4.3.1 反相破乳劑的選擇

由于在生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生大量的油墨,與水形成水包油乳化顆粒,性狀比較穩(wěn)定,普通的混凝劑和絮凝劑無法將之去除,需加入0.5~2 mg/L反相破乳劑,將油墨破出方便混凝。

4.3.2 混凝劑的選擇

廢水pH一般為6~9,普通聚合氯化鋁為混凝劑就是一種不錯選擇。

4.3.3 絮凝劑的選擇

結(jié)合廢水特點,絮凝劑必須采用陽離子型,最好是離子化度20%~30%的陽離子聚丙烯酰胺。因陰離子和非離子絮凝劑絮團形成后在被打碎的情況下,重聚性能太差,大大影響汽浮池效率而不使用。離子化度高,則成本增高。綜上因素,選擇離子化度為20%~30%陽離子聚丙烯酰胺。

4.3.4 加藥濃度

經(jīng)過小試,確定了藥劑適合濃度。投加情況見表1。

4.3.5 優(yōu)勢與特點

經(jīng)過調(diào)整后的方案無外排廢渣,不產(chǎn)生二次污染,處理后的水既可循環(huán)利用,也可達標排放,兼顧了社會效益及環(huán)境效益。

5 結(jié)論

海泰造紙廠廢水處理工藝調(diào)整后,中段廢水經(jīng)格柵—斜網(wǎng)過濾—淺層氣浮工藝處理后回用率達90%,每天還能回收紙漿,每天少排放大量SS、COD,經(jīng)濟效益與環(huán)境效益明顯,并且具有投資省、占地少、運行費用低、操作方便、性能穩(wěn)定等特點,可在同類型企業(yè)中推廣應(yīng)用。

參考文獻

[1] 高玉杰.廢紙再生實用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003:56-68.

[2] 陳冀孔.氣浮凈水技術(shù)[M].北京:環(huán)境科學(xué)出版社,1992:12-16.

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