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關(guān)于鍋爐褐煤摻燒的論述

2012-04-23 06:08:34楊志斌林兆寧薄輝李煥君劉吉
城市建設(shè)理論研究 2012年35期
關(guān)鍵詞:熱值

楊志斌 林兆寧 薄輝 李煥君 劉吉

摘要:加強鍋爐褐煤摻燒的研究是十分必要的。本文作者根據(jù)多年的工作經(jīng)驗,對鍋爐褐煤摻燒進行了研究,具有重要的參考意義。

關(guān)鍵詞:褐煤摻燒;熱值;燃燒調(diào)整

中圖分類號:TK223 文獻標識碼:A 文章編號:

1.引言

近年來,我國的電力工業(yè)得到了迅猛的發(fā)展。截止到 2007 年和 2008 年,中國電力總裝機容量已分別達到 7.13 億千瓦、7.92 億千瓦。據(jù)統(tǒng)計顯示,2010 年 1 月我國電力總裝機容量已經(jīng)達到 8.74 億千瓦,其中,火電裝機達 6.52 億千瓦,約占 74.6%。按照我國電力工業(yè)發(fā)展的總目標:2020 年發(fā)電裝機容量將達到 16 億千瓦,其中火力發(fā)電機組仍將占總裝機容量的 60%以上。因此,火力發(fā)電機組仍是我國電力行業(yè)的主力機組。中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費國,也是當今世界上幾乎唯一以煤為主的能源消費大國。其中原煤占能源消費總量的 68%,電煤的煤消耗總量約占原煤的50%。然而由于我國煤炭資源的分配不均,以及電站的燃用煤種與設(shè)計煤種存在較大差異,鍋爐的燃燒效率會大幅度下降,致使我國燃煤電站的平均供電煤耗比日美等發(fā)達國家要高出 20%~30%。

我國現(xiàn)有火電機組設(shè)備總體技術(shù)水平落后,性能與世界先進水平相比有較大差距,發(fā)電煤耗高,能源利用率低。近幾年來,隨著我國電力工業(yè)的快速發(fā)展,火力電站的裝機容量越來越大,由于我國煤炭洗選率比較低,供應(yīng)能力和運輸能力不足,電煤供應(yīng)日趨緊張,各發(fā)電廠用煤的穩(wěn)定供應(yīng)都受到不同程度的影響。動力配煤是將不同性質(zhì)的煤經(jīng)過篩選、破碎后按照一定比例摻配出混合煤,以改變原有煤的化學組成、物理特性和燃燒特性,使之煤質(zhì)穩(wěn)定,提高燃燒效率,滿足各類用戶的要求。動力配煤能使混煤的綜合性能比單一原煤的性能更佳,達到煤質(zhì)互補,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),適應(yīng)燃煤設(shè)備對煤質(zhì)的要求、達到提高燃燒效率和減少污染物排放的目的。

2存在的問題

某公司自2009年-09月開始摻燒褐煤,由于褐煤氣水分大、發(fā)熱量低,摻燒后實際燃用煤種偏離設(shè)計煤種較大。因此,出現(xiàn)很多技術(shù)難題。

2.1摻混比例不易掌控

由于沒有專門的摻混設(shè)備,主要采用爐前預混、爐內(nèi)摻燒方法。該公司現(xiàn)有2個煤場。舊煤場使用推煤車和裝載車配合小皮帶上煤,新煤場配2臺翻車機、2臺斗輪機,另接1條應(yīng)急小皮帶。由于缺乏混煤設(shè)施和充足的配煤場地,混煤只能通過皮帶上混合、煤場堆混分層取煤。 兩種混煤方式比較簡單,配煤比例較難掌控,摻配相對粗糙,無法提供準確的摻燒比例。

2.2摻燒比例低,經(jīng)濟性不高。褐煤摻燒初期,采用分磨制粉、爐內(nèi)摻燒的方式。由于褐煤水分大,大量摻燒導致磨煤機干燥出力不足,磨煤機出口溫度低于50 ℃,煤粉管經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,鍋爐不能正常運行。后采用爐前預混、爐內(nèi)摻燒的方式,由于受制于磨煤機出口溫度低,褐煤摻燒比例也相對較低。

2.3儲存、上煤、制粉等系統(tǒng)運行不穩(wěn)定由于褐煤水分大、熱值低,褐煤的大量摻燒會給儲存、上煤、制粉、燃燒系統(tǒng)等設(shè)備帶來很多問題。

3處理措施

3.1調(diào)整上煤次數(shù)及褐煤摻燒量

根據(jù)蒙西電網(wǎng)網(wǎng)架的特殊性,及時了解風電負荷的變化和其他電廠帶負荷情況,適當增加上煤次數(shù),及時增、減褐煤摻燒量。機組升負荷時,先提高高熱值的磨煤機出力,后提高摻燒褐煤的磨煤機出力;在機組負荷穩(wěn)定時,在滿足干燥出力的前提下將褐煤摻燒量加至最大,其他磨煤機在燃燒穩(wěn)定的情況下盡量降低出力,以確保在滿足調(diào)峰的要求下最大限度地提高褐煤摻燒比例。高熱值煤與褐煤摻燒應(yīng)控制入爐煤熱值為16.3~17.6 kJ/kg。

3.2根據(jù)電網(wǎng)負荷預測努力控制摻燒比例。為提高摻燒比例的準確性,該公司采取多項措施準確掌握入爐煤摻燒比例,努力控制入爐煤熱值差。

(1)通過入廠煤化驗報告及時了解來煤情況;按煤質(zhì)、煤種分區(qū)堆放來煤,及時繪制出煤場儲煤分布圖。

(2)掌握各煤種的熱值,以便調(diào)整摻燒比例。

(3)按照褐煤摻燒方案最大限度摻燒褐煤。

(4)積極協(xié)調(diào)煤源,增加煤場儲煤量,調(diào)整來煤結(jié)構(gòu)及來煤煤質(zhì),以保證機組耗煤量及摻燒需求。

3.3進行褐煤與不同煤種的摻燒試驗

(1)褐煤采用爐前預混,其他煤種采用分磨制粉爐內(nèi)摻燒方式。主要原則是保證下層主力磨煤機以穩(wěn)燃為主且高熱值煤配燒占較大比例,其余磨煤機摻燒劣質(zhì)煤。根據(jù)來煤熱值和預測負荷按2~5臺磨煤機進行摻燒,控制入爐煤熱值在16.3~17.6 kJ/kg。

(2)機組升負荷時,應(yīng)先增加燃用高熱值的磨煤機出力,摻燒褐煤的磨煤機后增加出力;在機組負荷穩(wěn)定時,摻燒褐煤的磨煤機在滿足干燥出力的情況下褐煤摻燒量應(yīng)加至最大,其他基本煤的磨煤機在燃燒穩(wěn)定的情況下出力盡量降低,以確保最大限度地摻燒褐煤。

3.4加強燃燒調(diào)整

3.4.1燃燒調(diào)整措施

摻燒褐煤時首先應(yīng)保證鍋爐燃燒穩(wěn)定、不結(jié)焦。A磨煤機一般不摻燒褐煤,以保證主力磨有穩(wěn)定的出力,在爐膛的底部形成穩(wěn)定的高溫區(qū),有利于上層磨煤機的穩(wěn)定燃燒。二周界風開度不低于40%,一次風速不低于29 m/s,防止風管堵塞和噴燃器燒壞。要加強吹灰,爐膛上午吹1次,晚上吹1次;空預器保證每班吹1次、1 天共4次,長吹和半長吹1天各1次。利用小修檢查鍋爐基本沒有結(jié)焦情況,噴燃器口也沒有結(jié)焦堵塞現(xiàn)象。

3.4.2需注意的問題

(1)褐煤摻燒的磨煤機不得長時間停運,若因故計劃檢修,煤倉褐煤必須置換為煙煤。在停運褐煤摻燒的磨煤機時,應(yīng)先關(guān)閉給煤機上閘板,給煤機走空后停運給煤機,將磨輥抬起后待磨煤機內(nèi)存煤清空、排渣箱排空后停運磨煤機,防止給煤機皮帶和磨煤機內(nèi)存煤自燃。制粉系統(tǒng)啟、停及正常運行過程中,嚴格控制磨煤機出口溫度在正常范圍內(nèi)。

(2)由于褐煤揮發(fā)分在40%以上,極易著火,故適當提高一次風率,防止燃燒器噴口結(jié)焦或被燒毀。為防止鍋爐受熱面結(jié)渣,運行中要保證氧的體積分數(shù)不低于3%。嚴密監(jiān)視摻燒褐煤的磨煤機出口溫度,不得持續(xù)低于50 ℃,一般控制在53 ℃以上,分離器出口溫度超過75 ℃應(yīng)立即停運磨煤機。

(3)褐煤摻燒的煤粉細度R90控制在30%左右。增加摻燒褐煤磨煤機的石子煤檢查次數(shù),避免石子煤積存,經(jīng)常就地檢查磨煤機有無焦味、火星等異?,F(xiàn)象。在雨雪天煤濕時,因磨煤機干燥出力不足,應(yīng)降低褐煤摻燒比例或停止褐煤摻燒。

(4)啟動磨煤機時,利用測溫儀對磨筒、節(jié)流孔等易積粉部位進行測溫,緩慢暖磨,防止管內(nèi)積粉引起爆燃。當發(fā)現(xiàn)制粉著火后,立即進行磨煤機隔離,關(guān)閉冷熱風隔離門和磨煤機出口煤粉閘閥,并立即充入消防蒸汽進行滅火。保持磨煤機消防蒸汽系統(tǒng)備用,在緊急情況下能夠投入。

(5)在摻燒褐煤時,應(yīng)加強噴燃器溫度、一次風管彎頭、噴燃器風管結(jié)合面漏粉的檢查。定期標定磨煤機出口CO氣體含量監(jiān)測裝置。合理調(diào)整磨煤機運行方式,盡可能運行上層磨煤機,提高爐膛溫度。

(6)嚴格執(zhí)行吹灰器優(yōu)化調(diào)整措施,防止爐膛結(jié)焦。保持合適的大風箱與爐膛差壓,保證燃料和空氣的良好混合,避免局部高溫和局部還原性氣氛。運行中摻燒褐煤的磨煤機一旦發(fā)生斷煤、棚煤,應(yīng)立即停運制粉系統(tǒng)。

4經(jīng)濟性分析

目前燃用煤種中煙煤有神華烏海、神華包頭半精煤、神華包頭煨煤和蒙源褐煤5種。入廠煤熱值在18 kJ/kg左右時,褐煤摻燒比例達30%~40%;入廠煤熱值在20 kJ/kg左右時,褐煤摻燒比例可達50%。通過加大褐煤配煤摻燒力度,降低了燃煤成本。2010年全年該公司摻燒褐煤840kt,折合標煤357.7 kt,為公司帶來了較好的經(jīng)濟效益。

[參考文獻]

[1]吳景興,呂文良,李宏毅,等.1 025 t/h劣質(zhì)煙煤鍋爐摻燒褐煤改造方案[J].鍋爐技術(shù),2009,40(3):57-59.

[2]吳景興,李宏毅,李瑞芬.410 t/h鍋爐摻燒褐煤試驗研究[J].東北電力技術(shù),2008,18(1):18-22.

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