馬法群
摘 要:針對塔中113H井不同井段的實際情況,分段采取了不同的鉆井液體系及相應(yīng)的維護措施。實鉆結(jié)果表明:該套鉆井液體系具有強的抑制護膠、懸浮攜帶、護壁防塌、潤滑防卡和高溫穩(wěn)定能力,解決了該區(qū)塊易出現(xiàn)的泥包鉆頭、井塌、井漏等復(fù)雜情況,克服了水平井?dāng)y砂難問題,很好地保護了油氣層,滿足了該井施工的要求。
關(guān)鍵詞:塔中113H井;鉆井液;施工技術(shù)
中圖分類號:TB文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1672-3198(2012)01-0282-01
塔中113H井位于新疆且末縣境內(nèi),是塔中11區(qū)塊的一口滾動開發(fā)水平井,設(shè)計井深4835m,完鉆井深4671.42米。其地理構(gòu)造屬于塔里木盆地中央隆起塔中低突起塔中10號構(gòu)造帶西端構(gòu)造,其鉆探目的是開發(fā)志留系下砂巖段油藏。該地區(qū)在鉆井施工過程中,因地層復(fù)雜,易發(fā)生阻卡、泥包、掉快、井塌、井漏等復(fù)雜情況,引起長井段劃眼、卡鉆等復(fù)雜事故。
下面簡單介紹地質(zhì)工程簡況。
1 地質(zhì)概況
塔中113H井上部地層以泥巖為主加中粗砂巖和紅泥巖,成巖性差,遇水極易水化分散,造漿嚴重;中部地層是紅、灰、褐色泥巖夾砂質(zhì)泥巖和泥質(zhì)砂巖及互層,遇水易膨脹、坍塌掉快;下部地層是砂巖夾紅泥巖及互層,易塌易漏,地層結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。其巖性特征見表1。
2 工程簡況
塔中113H井使用311.15mm鉆頭鉆至井深501.5m,下入244.5mm*500.4m表層套管。二開使用215.9mm的鉆頭鉆完導(dǎo)眼段4500m后回填至4210m,再造斜鉆進、定向鉆進和水平鉆進,當(dāng)鉆進到水平段井深至4671.42m時,經(jīng)測井測試、商定提前完鉆。下入套管177.8mm*2601.5m+139.7mm*(2602.5~4504.8)m+139.7mm*(4504.8~4665.74)m。
3 鉆井液施工的難點
裸眼段長四千多米;裸眼段中上部是大套軟泥巖,分散、造漿嚴重且易泥包鉆頭,紅泥巖井段易縮徑;中下部地層易崩塌掉塊;造斜及水平段的潤滑性能和攜砂能力欠缺。
4 鉆井液體系優(yōu)選
經(jīng)多次小型實驗及設(shè)計確定鉆井液體系及其配方如下:上部井段(0-2900m)采用聚合物抑制體系,配方為:(5~7)%般土+(0.5~0.7)%PAM+(0.3~0.5)%SJ-1+(0.2~0.3)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3;中部井段(2900-3700m)采用聚合物防塌體系,配方為:原漿+(0.3~0.5)%PAM+(1~2)%SYP-1+(0.5~1)%SJ-1+(3~5)%PA-1+(2~3)%K-OSAM+(2~3)%NPAN+(2~3)%RT-1+(0.3~0.5)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3;下部井段(3700-4500m)聚磺防塌潤滑體系,原漿+(0.2~0.3)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3+(0.2~0.3)%PAM+(2~3)%SMP-1+(2~3)%RT-1+(2~3)%PA-1+(1~2)%K-OSAM+(3~5)%DH-1;斜井及水平段(4210-4671m)低固相高潤滑聚磺體系,配方原漿+(0.2~0.3)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3+(0.2~0.3)%PAM+(2~3)%SMP-1+(2~3)%RT-1+(5~10)%DH-1。
5 現(xiàn)場應(yīng)用
5.1 一開(0~501m)
其巖性主要是泥巖夾中粗砂巖,膠結(jié)性差,易坍塌。且此井段井眼大、鉆速快。配漿100方,采用雙泵大排量混漿鉆進,四級固控全開,膠液大量補充,鉆至501.5m充分循環(huán)鉆井液,用已配好的稠漿一次性潛入井內(nèi),下套管及固井順利。
5.2 二開導(dǎo)眼段(500~4500m)
(1)此段上部(500~2900m)采用聚合物抑制體系,按配方將基漿預(yù)處理,并充分循環(huán),使鉆井液性能達到設(shè)計要求后開鉆。一邊鉆進一邊跟入已配好的PAM混合膠液,保證聚合物的有效含量,抑制地層造漿。本井鉆井液維護做到“三低、一足、二適當(dāng)”,即低密度、低固相、抵粘切、足量的聚合物、適當(dāng)?shù)臑V失量和般土含量。
(2)此井段中部(2900~3700m)采用聚合物防塌體系,按配方在原漿基礎(chǔ)上逐漸補充降失水劑、防塌劑,使鉆井夜失水量逐漸變小,泥餅質(zhì)量逐漸變好,護壁防塌能力逐漸變強,并將鉆井液密度逐漸由1.10g/cm3提到1.17~1.18g/cm3,PH值保持到8.5~9.5,用SYP-1和PA-1實現(xiàn)潤滑防卡、護壁防塌的作用,保證了鉆井施工的順利進行。
(3)此段下部(3700~4500m)采用聚磺防塌潤滑體系。在原漿基礎(chǔ)上逐漸加入RT-1、SMP-1、PA-1和DH-1,使鉆井液有強的抗鹽抗溫防塌能力,進一步改善泥餅質(zhì)量,使中壓失水量小于4mL,高溫高壓失水量小于15mL,粘度在55秒左右,動塑比在0.5~0.8之間。由于該井段巖性主要是泥巖、泥質(zhì)砂巖、砂質(zhì)泥巖及互層,遇水易水化膨脹,造成井壁剝落掉塊,引起井壁失穩(wěn),出現(xiàn)復(fù)雜情況。在施工過的幾口井多數(shù)井在此段出現(xiàn)了大量掉塊,引起長井段長時間的劃眼、卡鉆或填井等事故。針對這種情況,本井采用了上述措施并提前預(yù)防,結(jié)果掉塊現(xiàn)象大大減少,井壁失穩(wěn)得到有效控制,因而順利的鉆過井壁不穩(wěn)井段,導(dǎo)眼段順利完鉆,電測一次成功。特別提出的是,塔中區(qū)塊施工過的塔中11井、塔中111井、塔中112井、塔中117井等多口井導(dǎo)眼段的密度都在1.24g/cm3以上,而本井由于鉆井液性能優(yōu)越,井壁穩(wěn)定,導(dǎo)眼段密度<1.19g/cm3,很好地保護了油氣層。
5.3 二開斜井段(4210~4504m)
采用低固相高潤滑聚磺體系,這是比以往其它井施工難度大。以前造斜段和水平段的施工,為了降低磨阻,可混原油或固體潤滑劑,而本井(包括塔里木以后的井)要求不準混原油;而且,加固體潤滑劑又影響定向儀器的信號,這給鉆井液的施工帶來極大不便。因此,在原漿基礎(chǔ)上進一步降低固相含量,使其含量在(8~9)%之間;進一步提高潤滑劑的有效含量,使其含量達到(10~15)%,并且處理得當(dāng)、維護及時,施工結(jié)果是井眼暢通、起下鉆、電測非常順利,安全鉆達A點。
5.4 二開水平段(4504~4671米)
在原漿基礎(chǔ)上再加大潤滑劑含量到15%以上,同時控制固相,增強鉆井液的懸浮攜帶能力,降低濾失量,中壓失水3~4mL、高壓失水8~10mL,使泥餅更優(yōu)質(zhì);Kf在0.03以下,動塑比在0.6~1.1,保證了鉆井液的懸浮攜帶、潤滑防卡能力,解決了水平井?dāng)y巖問題。本井完鉆后,電測一次成功、下套管、固井順利。
6 幾點認識
(1)塔中113H井鉆井液體系是根據(jù)巖性特征進行分段選擇的。該套鉆井液體系具有很好的抑制性,有很強的懸浮攜帶、護壁防塌、潤滑防卡能力,成功地解決了該井各井段的技術(shù)難點,全井施工安全無事故。
(2)長裸眼定向水平井施工的關(guān)鍵是井壁穩(wěn)定,井壁穩(wěn)定的關(guān)鍵是泥餅質(zhì)量,而優(yōu)質(zhì)泥餅的形成在于處理劑的優(yōu)選與配伍上。
(3)長裸眼井的鉆井液性能維護不同于其它多開井,助劑配伍性要好,而且加量要及時均勻而充足,保證其有效含量,形成優(yōu)質(zhì)泥餅,從而降低失水和摩阻,確保井壁穩(wěn)定、防止復(fù)雜事故的發(fā)生。長裸眼井段施工中,起下鉆暢通無阻,電測一次成功,下套管固井順利。
(4)利用好固控設(shè)備,及時清除無用固相,為優(yōu)質(zhì)鉆井液奠定了基礎(chǔ)。
參考文獻
[1]鄢捷年.鉆井液工藝學(xué)[M].東營:石油大學(xué)出版社,2001.