丁兆波,孫紀(jì)國(guó)
(北京航天動(dòng)力研究所,北京100076)
液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)不穩(wěn)定燃燒的發(fā)生具有很大的隨機(jī)性,一般的發(fā)動(dòng)機(jī)試車,即使多次不出現(xiàn)燃燒不穩(wěn)定,也不能確定其動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性滿足要求。某型氫氧發(fā)動(dòng)機(jī)在前19次試車中均未發(fā)生不穩(wěn)定燃燒,之后卻連續(xù)4次在起動(dòng)或關(guān)機(jī)段的動(dòng)態(tài)過(guò)程中發(fā)生了一階切向不穩(wěn)定燃燒,再度引起了業(yè)內(nèi)人士對(duì)動(dòng)態(tài)燃燒穩(wěn)定性的高度關(guān)注。長(zhǎng)期以來(lái),各國(guó)學(xué)者及工程技術(shù)人員,在動(dòng)態(tài)燃燒穩(wěn)定性評(píng)定的研究和實(shí)踐方面進(jìn)行了大量的工作,取得了顯著的成績(jī),本文詳細(xì)闡述了其中的研究方法和結(jié)論。
CPIA655(1997)[1]即《液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒穩(wěn)定性規(guī)范和驗(yàn)證程序指南》中關(guān)于穩(wěn)定性的評(píng)定方法有動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定和自發(fā)穩(wěn)定性評(píng)定兩種,并優(yōu)先推薦動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定方法。
動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定是人為地給燃燒室一種擾動(dòng),激起壓力振蕩,以脈沖能量和壓力振蕩的衰減時(shí)間,評(píng)定推力室的穩(wěn)定性。CPIA655(1997)關(guān)于動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定的準(zhǔn)則優(yōu)先推薦:當(dāng)出現(xiàn)的室壓擾動(dòng)超過(guò)正常工作規(guī)定的幅值范圍(峰-峰值10%),室壓振蕩在10~10 000 Hz之間的主要頻率分量f在由決定的時(shí)間內(nèi)衰減到允許幅值內(nèi),則可以認(rèn)為發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定。
動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定常用的人為擾動(dòng)方法有:非定向爆炸彈干擾、定向脈沖槍干擾和定向氣流干擾。各種擾動(dòng)方法的優(yōu)缺點(diǎn)比較見(jiàn)表1。
表1 各種擾動(dòng)方法的優(yōu)缺點(diǎn)Tab.1 Advantages and disadvantages of each disturbance method
國(guó)外的 SSME、RS-68、VULCAIN、LE-7、RD-0120和RD-120等液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)以及國(guó)內(nèi)的一系列常規(guī)推進(jìn)劑發(fā)動(dòng)機(jī)都進(jìn)行過(guò)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定試驗(yàn)。
國(guó)外在SSME、RS-68、VULCAIN和 LE-7等大推力液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)以及一些縮比發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定性試驗(yàn)中普遍采用了爆炸彈擾動(dòng)方法。爆炸彈可以在頭部噴注器面上安裝(如SSME、RS-68和STME縮比試驗(yàn)),或安裝在燒蝕內(nèi)壁上(如ALS發(fā)動(dòng)機(jī)縮比噴注器試驗(yàn)),或安裝在頭身之間的燒蝕安裝環(huán)上(如LeRC的20 000 lbf發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定性試驗(yàn)和LOX/Methane穩(wěn)定性試驗(yàn))。
2.1.1 SSME
原始型 (有聲腔和隔板)。在噴注器面上靠近室壁的位置安裝爆炸彈[2](圖1),改變裝藥量及安裝位置,共進(jìn)行了14次推力室組件級(jí)試車,試車時(shí)間5~10 s,室壓范圍9.8~21.7 MPa。爆炸彈產(chǎn)生的壓力擾動(dòng)全部在4 ms內(nèi)衰減,原始型SSME噴注器和燃燒室的燃燒過(guò)程構(gòu)成了一個(gè)強(qiáng)有力的阻尼機(jī)制。
改進(jìn)型 (無(wú)聲腔和隔板)。共進(jìn)行了16次全尺寸發(fā)動(dòng)機(jī)試車。室壓范圍3.5~19.32 MPa。裝藥量0.65~0.975 g。壓力擾動(dòng)衰減時(shí)間約6 ms。改進(jìn)型SSME燃燒室不帶隔板和聲腔,不會(huì)明顯影響其穩(wěn)定裕度。
圖1 用于SSME穩(wěn)定性評(píng)定的爆炸彈結(jié)構(gòu)及布局Fig.1 Structure and layout of bomb applied to SSME stability rating
2.1.2 RS-68推力室擠壓試車
采用全尺寸噴注器方案[3](帶有聲腔和隔板噴嘴),燒蝕燃燒室,在噴注器面上裝有2個(gè)爆炸彈,3個(gè)室壓高頻壓力測(cè)點(diǎn),1個(gè)氧噴前高頻壓力測(cè)點(diǎn)和1個(gè)氫噴前高頻壓力測(cè)點(diǎn)。共進(jìn)行了5次爆炸彈(0.975 g RDX裝藥) 動(dòng)態(tài)評(píng)定試驗(yàn),其中3次額定工況試驗(yàn)(室壓10.3 MPa左右,氫噴前溫度為83 K和33 K),兩次60%工況試驗(yàn)(氫噴前溫度分別為 72 K和33 K)。在83 K氫噴前溫度試驗(yàn)中測(cè)得峰-峰過(guò)壓值6.8%~13.6%,衰減時(shí)間<2 ms。而在33 K氫噴前溫度試驗(yàn)中爆炸彈沒(méi)有激起過(guò)壓。
2.1.3 STME縮比試驗(yàn)
如圖2所示[4],在噴注器面上安裝爆炸彈,在氫集合器和氧頭腔上分別齊平安裝氫、氧噴前高頻壓力傳感器,選用Kulite CT-375-5 000。在推力室身部安裝室壓高頻壓力傳感器,選用PCB 122A,由于結(jié)構(gòu)和工作環(huán)境限制,不能齊平安裝,故采用圖示結(jié)構(gòu)安裝,據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)一階切向頻率的響應(yīng)誤差小于6%。在其中一些試驗(yàn)中,氫噴前溫度為50 K,使用了0.85 g的爆炸彈,均未出現(xiàn)不穩(wěn)定。
圖2 STME縮比噴注器穩(wěn)定性鑒定試驗(yàn)方案Fig.2 Testing scheme of STME subscale injectors stability rating
2.1.4 ALS發(fā)動(dòng)機(jī)縮比噴注器試驗(yàn)
如圖3所示[5],采用燒蝕燃燒室,在噴注器下游68.6 mm的室壁上安裝2個(gè)爆炸彈,裝有6個(gè)高頻壓力傳感器。共進(jìn)行了7次動(dòng)態(tài)評(píng)定試驗(yàn),室壓范圍 4.9~17.5 MPa。裝藥量 0.42~0.85 g RDX,激起單峰過(guò)壓值2%~15%,衰減時(shí)間<3 ms。
圖3 ALS發(fā)動(dòng)機(jī)縮比噴注器穩(wěn)定性鑒定試驗(yàn)方案Fig.3 Testing scheme of ALS subscale injectors stability rating
2.1.5 LeRC 20 000 lbf發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定性試驗(yàn)
對(duì)氫氧推進(jìn)劑,采用氫噴前溫度遞降法;對(duì)常規(guī)推進(jìn)劑,采用爆炸彈法,如圖4所示,在頭身之間加一安裝環(huán),爆炸彈裝在安裝環(huán)上,RDX裝藥量變化,引爆時(shí)間間隔200 ms。該結(jié)構(gòu)可以承受3 s熱試車。
圖4 LeRC 20 000 lbf氫氧發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定性鑒定試驗(yàn)方案Fig.4 Testing scheme of LeRC 20 000 lbf engine stability rating
2.1.6 LeRC LOX/Methane穩(wěn)定性試驗(yàn)
額定室壓14 MPa,在噴注器和再生冷卻圓柱段身部之間的安裝環(huán)由不銹鋼加強(qiáng)外套和有氧化鋯涂層的無(wú)氧銅內(nèi)襯焊接組成,用于安裝爆炸彈和3個(gè)高頻壓力傳感器[7]。
2.1.7 俄羅斯動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定情況
俄羅斯設(shè)計(jì)局早期使用的是爆炸彈擾動(dòng)裝置,這些裝置主要的缺點(diǎn)是脈沖特征的散布比較大。為減小散布,在燃燒室入口處安裝破裂壓力經(jīng)校準(zhǔn)的分離膜片,后續(xù)研制了雙脈沖、3脈沖及5脈沖等一系列脈沖槍擾動(dòng)裝置。
RD-0120發(fā)動(dòng)機(jī)室壓20.6 MPa左右,采用固體火藥脈沖法進(jìn)行了穩(wěn)定性鑒定,火藥量為1.8 g和3.6 g。在主級(jí)段沒(méi)有激發(fā)出超過(guò)噪聲脈動(dòng)的不穩(wěn)定。
RD-120發(fā)動(dòng)機(jī)室壓16.3 MPa左右,采用RDX火藥脈沖法進(jìn)行了不同工況下的穩(wěn)定性鑒定,火藥量為1 g。產(chǎn)生的脈沖峰值為5.9 MPa,單峰過(guò)壓值36%。
2.1.8 Vulcain發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定性試驗(yàn)
在縮比和全尺推力室上均采用爆炸彈進(jìn)行了穩(wěn)定性評(píng)定[8]。此外在縮比推力室上還進(jìn)行了氫降溫試驗(yàn),從額定遞降到45 K,在有/無(wú)聲腔的情況下均未發(fā)生不穩(wěn)定。
國(guó)內(nèi)學(xué)者和研究機(jī)構(gòu)對(duì)動(dòng)態(tài)燃燒穩(wěn)定性的擾動(dòng)方法和穩(wěn)定性評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行了廣泛的研究[9-10],如表2所示。其中在一系列常規(guī)推進(jìn)劑火箭發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定性評(píng)定試驗(yàn)中普遍采用了定向脈沖槍擾動(dòng)方法,脈沖槍一般在身部?jī)?nèi)壁上安裝。
表2 國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定試驗(yàn)情況Tab.2 Testing scheme of engine dynamic stability rating in China
2.2.1 YF-X1發(fā)動(dòng)機(jī)
用兩臺(tái)推力室進(jìn)行了2次脈沖評(píng)定試驗(yàn)。其中1次試車在主級(jí)段間隔0.2 s連續(xù)引入3個(gè)脈沖,另1次試車在起動(dòng)、轉(zhuǎn)級(jí)和關(guān)機(jī)段分別引入3個(gè)脈沖。隔板腔內(nèi)有1個(gè)切向脈沖槍和1個(gè)徑向脈沖槍,隔板腔外有1個(gè)切向脈沖槍。噴前各1個(gè)高頻速壓傳感器,室壓有6個(gè)高頻速壓傳感器。脈沖未激起橫向不穩(wěn)定燃燒。
2.2.2 YF-X2發(fā)動(dòng)機(jī)
對(duì)不同隔板方案進(jìn)行了3次脈沖評(píng)定試驗(yàn)。在主級(jí)段間隔4~5 s連續(xù)引入2個(gè)脈沖。隔板腔內(nèi)有1個(gè)徑向脈沖槍,隔板腔外有1個(gè)切向脈沖槍。噴前和室壓各有1個(gè)高頻速壓傳感器。脈沖未激起橫向不穩(wěn)定燃燒。其中1次試車由于隔板高度縮短,脈沖引發(fā)后0.02 s產(chǎn)生了大幅的縱向高頻不穩(wěn)定燃燒,導(dǎo)致噴嘴和隔板嚴(yán)重?zé)g。因載人航天工程的需要,后續(xù)再次進(jìn)行了動(dòng)態(tài)燃燒穩(wěn)定性鑒定試車,試車時(shí)間30 s,間隔4~5 s引發(fā)多個(gè)脈沖。5個(gè)脈沖槍裝藥量分別為0.6~1.4 g黑索金,發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定。
2.2.3 YF-X3發(fā)動(dòng)機(jī)
用兩臺(tái)推力室進(jìn)行了2次脈沖評(píng)定試驗(yàn),在主級(jí)段間隔0.3 s連續(xù)引入2個(gè)脈沖。有1個(gè)徑向脈沖槍和1個(gè)切向脈沖槍,室壓有2個(gè)高頻速壓傳感器。
2.2.4 YF-X4發(fā)動(dòng)機(jī)
為驗(yàn)證聲腔的作用,進(jìn)行了數(shù)10發(fā)脈沖評(píng)定試驗(yàn),在主級(jí)段引入切向脈沖。
2.2.5 YF-X5發(fā)動(dòng)機(jī)
首先通過(guò)擠壓試車進(jìn)行了帶隔板/不帶隔板2種噴注器方案的脈沖評(píng)定試驗(yàn),優(yōu)選噴注器。后又進(jìn)行了全尺寸發(fā)動(dòng)機(jī)的脈沖評(píng)定試驗(yàn)。在主級(jí)段間隔5 s連續(xù)引入2個(gè)脈沖。每臺(tái)推力室有1個(gè)徑向脈沖槍和1個(gè)切向脈沖槍,有2個(gè)室壓高頻速壓傳感器。
2.2.6 X軌控發(fā)動(dòng)機(jī)
采用脈沖槍擾動(dòng)方案,共進(jìn)行了30多次評(píng)定試驗(yàn),包括不同RDX裝藥量和極限室壓/混合比工況試驗(yàn)。采用銅熱沉身部,切向和徑向脈沖槍置于身部同一橫截面上。身部裝有高頻壓力傳感器,與燃燒室內(nèi)壁齊平安裝。
CPIA655推薦擾動(dòng)裝置應(yīng)盡可能靠近噴注器面和室壁安裝,兩處分別是縱向振型和橫向振型的壓力波腹處,擾動(dòng)效果最好。采用隔板或聲腔以改進(jìn)燃燒室穩(wěn)定性后,可能會(huì)影響擾動(dòng)裝置的選擇,因?yàn)椴捎眠@些穩(wěn)定裝置后改變了最易發(fā)生的不穩(wěn)定振型,改變了最大敏感性的方向。在這種情況下,爆炸彈的非定向性也是有吸引力的,可用于測(cè)定最易發(fā)生的不穩(wěn)定振型。
CPIA655推薦通過(guò)齊平安裝高頻壓力傳感器直接測(cè)量室壓來(lái)檢測(cè)燃?xì)鈮毫Φ拿}動(dòng)。在該種方法不可行的情況下,比如用在再生冷卻推力室上,可以通過(guò)采用氦冷傳感器、測(cè)量噴前集合器腔壓力和加速度傳感器等方法來(lái)測(cè)量燃燒引起的壓力脈動(dòng)。高頻壓力傳感器推薦安裝位置如圖5位置①和位置②所示。
對(duì)于氫氧發(fā)動(dòng)機(jī),需要結(jié)合擾動(dòng)裝置和傳感器的結(jié)構(gòu)尺寸及布局限制,對(duì)噴注器面、身部及安裝環(huán)等幾種安裝方式進(jìn)行傳熱、結(jié)構(gòu)可靠性及可行性對(duì)比分析,確定能滿足再生冷卻通道壁結(jié)構(gòu)的推力室結(jié)構(gòu)方案。
圖5 CPIA655推薦用傳感器安裝位置Fig.5 High frequency pressure sensors locations recommended by CPIA655
評(píng)定試驗(yàn)用擾動(dòng)裝置要求結(jié)構(gòu)尺寸緊湊,裝藥量適中,以便激發(fā)合適的壓力峰值(圖6)[1]。
圖6 CPIA655推薦爆炸彈RDX裝藥量Fig.6 Bomb explosive load recommended by CPIA655
脈沖槍擾動(dòng)裝置需要進(jìn)行下列研究性試驗(yàn):裝藥量選擇試驗(yàn)、引發(fā)可靠性試驗(yàn)、振動(dòng)試驗(yàn)及對(duì)接部位密封性試驗(yàn)等;爆炸彈擾動(dòng)裝置還需要補(bǔ)充進(jìn)行下列研究性試驗(yàn):殼體厚度選擇試驗(yàn)、殼體燒蝕試驗(yàn)、低溫適應(yīng)性試驗(yàn)及碎片破壞性試驗(yàn)等。
評(píng)定試驗(yàn)用高頻速壓傳感器要求結(jié)構(gòu)尺寸小,響應(yīng)快速靈敏,適合高溫環(huán)境。為此需要優(yōu)化傳感器的設(shè)計(jì),滿足特殊情況下的使用要求。目前比較知名的高頻速壓傳感器公司有Kulite、PCB和Kistler公司。其中Kulite公司的WCT-312M系列-水/氣冷凝傳感器(工作溫度范圍24℃~1 093℃)、PCB公司的112A、112B系列和Kistler公司的6001,適合在噴注器面板齊平安裝。在身部齊平內(nèi)壁安裝可選用PCB公司的122A(氦冷型)或123A系列(水冷+氦冷型)。氫、氧噴前壓力測(cè)量用高頻速變壓力傳感器可選用kulite公司的CT-375M,工作溫度范圍-195.5℃~+120℃。
通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定方法進(jìn)行研究分析,可以看出國(guó)外普遍采用爆炸彈擾動(dòng)方式,國(guó)內(nèi)沒(méi)有這方面的使用經(jīng)驗(yàn),主要沿用脈沖槍擾動(dòng)方式,但氫氧再生冷卻推力室的溝槽內(nèi)壁結(jié)構(gòu)限制了使用通過(guò)室壁的脈沖槍插入式裝置,結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)難度較大。建議盡快開(kāi)展爆炸彈擾動(dòng)裝置的研究。為了滿足新一代運(yùn)載火箭的高可靠性要求,可以通過(guò)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性評(píng)定試驗(yàn),鑒定發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性,確定穩(wěn)定性邊界,減少試車次數(shù)。
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