田汝峰,謝艷娥
(中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司,廣東湛江 524057)
從天然氣中脫除水汽以降低露點(diǎn)的工藝,稱之為天然氣脫水。三甘醇以它較大的露點(diǎn)降、技術(shù)上的可靠性和經(jīng)濟(jì)上的合理性而在天然氣脫水中普遍使用。三甘醇的脫水深度一般用露點(diǎn)降來(lái)表示,露點(diǎn)降是指天然氣脫水接觸塔操作溫度與脫水后干氣露點(diǎn)溫度之差。三甘醇接觸塔的脫水效果取決于進(jìn)料氣的流量、溫度、壓力及貧甘醇的純度、溫度和循環(huán)量,以及天然氣在接觸塔內(nèi)與甘醇接觸時(shí)間。
東方1-1氣田是由三個(gè)井口平臺(tái)及一個(gè)集生產(chǎn)、處理、生活于一體的中心平臺(tái)組成,一期投產(chǎn)中心平臺(tái)和井口E平臺(tái),外輸天然氣400×104~500×104m3/d,二期投產(chǎn)井口A/B平臺(tái),整個(gè)氣田外輸天然氣達(dá)到800×104~830×104m3/d。中心平臺(tái)除D2h/D8h兩口井天然氣CHn含量較高外,其余氣井因CHn含量較低、CO2含量較高無(wú)法用作燃料氣。東方1-1氣田采用三甘醇脫水技術(shù)脫水,其脫水系統(tǒng)由馬來(lái)西亞KAVANER公司設(shè)計(jì)和建造,主要由天然氣過濾分離器、三甘醇接觸塔、天然氣/三甘醇換熱器以及三甘醇再生裝置組成。2003年8月投入使用。
氣田脫水系統(tǒng)投入運(yùn)行以來(lái),頻繁出現(xiàn)再沸爐爐溫低、露點(diǎn)降不達(dá)標(biāo),三甘醇再生系統(tǒng)經(jīng)常熄爐,原設(shè)計(jì)大部分信號(hào)處于旁通狀態(tài),給三甘醇爐的運(yùn)行帶來(lái)了巨大的安全隱患,影響氣田正常生產(chǎn),通過摸索,氣田對(duì)三甘醇系統(tǒng)先后進(jìn)行了五次改造:
①為增大燃?xì)獾乃矔r(shí)流量,提供更多的熱量來(lái)提高爐溫,從而保證貧三甘醇的純度,2003年10月分別對(duì)A、B兩串三甘醇再生裝置中再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng)進(jìn)行了改造,具體內(nèi)容如下:將燃料氣壓力控制閥的閥芯從1/4″換為3/8″;將主燃燒頭噴嘴的內(nèi)徑從6.35 mm 擴(kuò)至7.0 mm。
該方案改造實(shí)施后,經(jīng)過近一周的試運(yùn)行,系統(tǒng)參數(shù)已基本穩(wěn)定,在三甘醇脫水系統(tǒng)單串、天然氣處理流量為5萬(wàn)~8萬(wàn)m3/h、CO2含量26%左右、天然氣冷卻器氣出口溫度為34℃的情況下,再沸爐的爐溫徘徊在190~200℃之間,外輸氣體品質(zhì)經(jīng)測(cè)試證明合格,在工作壓力為4MPa時(shí),水露點(diǎn)-15~-27℃左右。
②根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,從生產(chǎn)管匯引一條1/2″的臨時(shí)管線從低碳井D8h井經(jīng)測(cè)試管匯到測(cè)試分離器,利用測(cè)試分離器除去液相后,通過減壓閥把壓力調(diào)節(jié)到1.85 MPa,匯入三甘醇再生裝置中再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng),從而降低燃?xì)庵蠧O2含量,來(lái)達(dá)到提高燃?xì)鉄嶂?,提高再沸爐的溫度,最終實(shí)現(xiàn)提高三甘醇的純度的目的。
從臨時(shí)管線投用后的實(shí)踐看來(lái),保持燃?xì)饨M分在16%左右,再沸爐爐溫可以加熱到200℃左右,三甘醇的純度得以提高,露點(diǎn)降加大,提高了三甘醇脫水系統(tǒng)的有效處理量。
改造后單串試驗(yàn)記錄見表1、表2。
表1 再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng)A改造單串聯(lián)試驗(yàn)記錄
表2 再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng)B改造單串聯(lián)試驗(yàn)記錄
從上表可看出,從接觸塔出口流量計(jì)的讀數(shù)來(lái)看,單串的最大處理量已達(dá)到14×104m3/d。
③三甘醇再生系統(tǒng)經(jīng)常熄爐,為此進(jìn)行了一系列的改造,比如加擋風(fēng)板、防風(fēng)罩等,另外還添加了中控遙控點(diǎn)火單元,能夠?qū)崿F(xiàn)遙控點(diǎn)火,保證再沸爐的正常燃燒。
④井口E平臺(tái)輸送至中心平臺(tái)的天然氣組分中CO2為6% ~9%,氣田從段塞流捕集器E氣出口引一條1/2″的儀表管線,通過減壓閥把壓力調(diào)節(jié)到合適值后匯入再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng),即可解脫中心平臺(tái)的測(cè)試分離器,給再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng)提供新的燃燒氣源。
⑤東方1-1氣田原設(shè)計(jì)三甘醇系統(tǒng)相關(guān)信號(hào)所引發(fā)的關(guān)斷等級(jí)均為3D/3F級(jí)別,自投產(chǎn)以來(lái),為了確保能夠給下游用戶連續(xù)供氣,三甘醇系統(tǒng)的大部分關(guān)斷信號(hào)(44個(gè))一直處于旁通狀態(tài),這樣雖然確保了生產(chǎn)的連續(xù)性,但給三甘醇再沸爐的運(yùn)行也帶來(lái)了一定的安全隱患。信號(hào)旁通后三甘醇再沸爐缺乏必要的自動(dòng)停爐保護(hù)措施,即使三甘醇再沸爐出現(xiàn)溫度高高也不能自動(dòng)停爐。通過改造,將三甘醇相關(guān)邏輯由原來(lái)的3D/3F生產(chǎn)關(guān)停優(yōu)化為4級(jí),三甘醇系統(tǒng)級(jí)單元關(guān)停,經(jīng)過優(yōu)化和改進(jìn)后,避免了三甘醇液位波動(dòng)時(shí)導(dǎo)致天然氣攜帶量過大,或不必要的3D/3F關(guān)停后恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)造成大量三甘醇的損耗,使三甘醇得到更有效的利用。從下游用戶露點(diǎn)的角度看,邏輯修改并恢復(fù)正常之后,三甘醇系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),避免了液位和溫度的波動(dòng),使三甘醇接觸塔脫水效果得到保證,下游用戶露點(diǎn)有明顯改善。
經(jīng)過以上改造,從根本上解決了再沸爐爐溫低的問題,但是臨時(shí)管線存在一定的安全隱患,另外,臨時(shí)改造的燃?xì)夤芫€上安裝了減壓閥,在減壓節(jié)流后下游有少量的液體分離出來(lái),液體聚積會(huì)在燃燒過程中對(duì)噴嘴產(chǎn)生影響。三甘醇再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng)進(jìn)一步改造建議如圖1所示。
圖1 三甘醇再生裝置再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng)示意圖
分別從段塞流捕集器E氣出口和低碳井D8h井生產(chǎn)管匯處引一條1″的管線到一個(gè)緩沖滌氣罐,然后經(jīng)過減壓閥減壓到再沸爐需要的壓力,為了保證燃?xì)赓|(zhì)量,加裝兩套可更換的氣體過濾器除去氣體中攜帶液體,最后匯入三甘醇再生裝置中再沸爐燃?xì)庀到y(tǒng)。該方案已獲得作業(yè)區(qū)批準(zhǔn),交由設(shè)計(jì)公司進(jìn)行詳細(xì)施工設(shè)計(jì)。