魏勝孌
(華電四川發(fā)電有限公司攀枝花分公司,四川 攀枝花 617065)
華電四川發(fā)電有限公司攀枝花分公司2×150 MW汽輪機組是由北京全三維動力工程有限公司設(shè)計、上海汽輪機有限公司制造的超高壓、中間再熱、單缸、單轉(zhuǎn)子、單排汽、沖動凝汽式150 MW汽輪機組。配套鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司在消化引進技術(shù)的基礎(chǔ)上,自主開發(fā)、設(shè)計、制造的150 MW等級的循環(huán)流化床鍋爐。每臺機組抽真空設(shè)備是由納西姆工業(yè)(中國)有限公司提供的水環(huán)式機械真空泵。運行方式,2臺泵并聯(lián)設(shè)置母管,啟動時2臺泵同時運行,正常運行時1臺運行,1臺備用??刂品绞?,自動、遙控、就地。真空泵組型號,NASH AT1006E;真空泵組類型,錐體兩級水環(huán)式真空泵,臥式;壓縮比,1∶5,1∶6;電動機型號,Y2 -315S-8;額定功率,55 kW;轉(zhuǎn)速,740 r/min;電壓,380 V;電動機防護等級,IP54;電動機絕緣等級,F(xiàn)級;制造廠,北京畢捷電機廠。
2011-08-26 T 08:00,#11機組運行中鍋爐給煤機頻繁斷煤,床溫降至750℃以下,#11鍋爐值班員分別投運#1,#2油槍助燃并積極組織人員疏通給煤機,同時#11機組值班員根據(jù)主、再熱參數(shù)下降情況減負荷。09:56,6 kVⅠA,6 kVⅠB段由工作電源改備用電源供電。10:22,#11鍋爐開始間斷投煤。11:40,#11機組負荷50 MW,各參數(shù)正常,準備進行廠用電切換。11:42,在進行6 kVⅠA段由備用電源倒工作電源運行的過程中,#3啟動備用變壓器602A開關(guān)跳閘,#11高壓廠用變壓器601A開關(guān)未合上,6 kVⅠA段、#1工作變壓器瞬時失電,經(jīng)查,無保護動作,立即手動搶合#3啟動備用變壓器602A開關(guān),搶合成功;400 VⅠA段備自投動作正常,400 VⅠB段因備用電源開關(guān)402B未合上導(dǎo)致失電,立即分別搶合402B,401B開關(guān),均無反應(yīng);#11機組運行真空泵B失電,備用真空泵A未聯(lián)動,值班人員立即搶合真空泵A,運行正常,此時#11機組真空度仍急劇下降。11:45,真空度低于55.4 kPa,保護動作,#11機組跳閘。
引起汽輪機真空度急劇下降的原因有:循環(huán)水中斷或減少;凝汽器汽側(cè)滿水;凝汽器空氣抽出設(shè)備故障及其真空系統(tǒng)漏空氣。
3.1.1 循環(huán)水中斷或水量減少引起真空度急劇下降
真空度急劇下降的同時,循環(huán)水進水壓力急劇下降,出水真空度(或壓力)降至零,表示循環(huán)水中斷。真空度下降,循環(huán)水進水壓力下降,凝結(jié)水流量不變,但循環(huán)水溫升增大,表示循環(huán)水量減少。由表1可知,循環(huán)水進、出水壓力及循環(huán)水溫升在跳閘前、后并未變化,所以,循環(huán)水中斷或循環(huán)水量減少引起真空度急劇下降的因素可以排除。
3.1.2 凝汽器水位升高引起真空度急劇下降
凝汽器水位升高引起的真空度急劇下降,其最大的特點是在真空度下降、排汽溫度升高的同時,凝結(jié)水溫度下降,過冷度增加。由表2可知,雖然過冷度增加,但熱井水位及凝結(jié)水溫度變化甚微,因此,凝汽器水位升高引起真空度急劇下降的可能性也可以排除。
表1 #11機組跳閘前、后循環(huán)水相關(guān)參數(shù)比較
表2 #11機組跳閘前、后凝汽器相關(guān)參數(shù)比較
3.1.3 凝汽器空氣抽出設(shè)備故障及真空系統(tǒng)漏空氣引起真空度急劇下降
不凝結(jié)氣體從外部漏入處于真空狀態(tài)的部位后,最后都匯集到凝汽器中,過多的不凝結(jié)氣體滯留在凝汽器中將影響傳熱,使真空度急劇下降。
(1)在尋找真空系統(tǒng)漏氣點時,一般先檢查軸封汽。調(diào)閱軸封壓力歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),跳閘前、后軸封壓力均在41.12~44.18 kPa的允許范圍內(nèi),因此,可排除軸封漏空氣導(dǎo)致機組真空度急劇下降的嫌疑。
(2)真空度急劇下降還容易發(fā)生在凝汽器空氣抽出設(shè)備動作過程中或過程后。由于#11機組運行中真空泵B失電,備用泵真空泵A未聯(lián)動,值班人員立即搶合真空泵A運行正常后,機組真空度仍急劇下降,立即就地檢查故障真空泵B,發(fā)現(xiàn)除進口氣動蝶閥未聯(lián)關(guān)外,其他均未見異常。隨即將失電真空泵B進氣手動門關(guān)閉后,機組真空度逐漸恢復(fù)正常。
通過以上的排查,確定了導(dǎo)致此次#11機組因真空度低而跳閘的主要原因為:在倒廠用電的過程中,#1工作變壓器失電,400 VⅠB段因備用電源開關(guān)402B未合上而失電,且分別搶合402B,401B開關(guān)不成功,致使#11機組運行真空泵B失電,其進口氣動蝶閥未聯(lián)動關(guān)閉且備用真空泵A未聯(lián)啟,大量空氣倒回凝汽器引起真空度急劇下降,導(dǎo)致機組低真空保護動作跳閘。
鑒于真空泵B失電后,其進口氣動蝶閥未聯(lián)關(guān)及備用真空泵A未聯(lián)啟,生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)專業(yè)人員對其控制回路進行逐一排查,結(jié)果發(fā)現(xiàn):
(1)真空泵A,B和真空循環(huán)泵A,B以及真空泵A,B進口氣動蝶閥的電磁閥控制電源由400V IA,IB段抽屜開關(guān)獨立供電。
(2)真空泵A,B進口氣動蝶閥的電磁閥控制電源與真空泵A,B及真空循環(huán)泵A,B控制電源均為同一控制電源。
(3)真空泵送至分散控制系統(tǒng)(DCS)“停止狀態(tài)”信號,使用的是中間繼電器K8的1對“常開”接點,作為熱控DSC真空泵電動機“停止狀態(tài)”信號及“事故聯(lián)鎖”啟動備用真空泵邏輯條件。
(4)DCS遙控“啟動”、“事故聯(lián)鎖”及“低真空度聯(lián)鎖”為同一DCS出口。
控制回路存在的問題:
(1)由于真空泵A,B和真空循環(huán)泵A,B以及真空泵A,B進口氣動蝶閥的電磁閥控制電源由400 V IA,IB段抽屜開關(guān)獨立供電,因此,當(dāng)真空循環(huán)泵電源開關(guān)DL2開關(guān)故障跳閘后電動機停運,由于其控制電源采用獨立供電,造成真空循環(huán)泵電動機電源接觸器KM2仍然處于合閘狀態(tài),使中間繼電器KA仍然處于動作狀態(tài)。由于真空泵“停止狀態(tài)”信號中間繼電器K8由中間繼電器KA的“常閉”接點啟動,造成電源開關(guān)DL2故障跳閘后電動機已停運,但DCS仍然顯示真空泵為“運行狀態(tài)”,無法聯(lián)跳故障真空泵,同時造成DCS“事故聯(lián)鎖”啟動備用真空泵邏輯無法正確判斷及動作。
(2)在真空泵運行中,當(dāng)本段400 V母線失電事故發(fā)生時,工作泵控制電源消失,造成工作泵跳閘,由于原設(shè)計使用的是中間繼電器K8的1對“常開”接點,作為熱控DSC真空泵電動機“停止狀態(tài)”信號及“事故聯(lián)鎖”啟動備用真空泵邏輯條件,必將造成DCS無運行泵跳閘的狀態(tài)顯示及“事故聯(lián)鎖”判斷條件,存在“事故聯(lián)鎖”不能正常啟動備用真空泵的安全隱患。
(3)由于真空泵A,B進口氣動蝶閥的電磁閥控制電源與真空泵A,B及真空循環(huán)泵A,B控制電源均為同一控制電源,因此,在真空泵運行中,當(dāng)本段400 V母線失電事故發(fā)生時,會造成電磁閥不能聯(lián)動而關(guān)閉。
2011年9,10月,華電四川發(fā)電有限公司攀枝花分公司利用停機機會分別對#12機組及#11機組真空泵控制回路進行了如下改造。
(1)將真空循環(huán)泵電源開關(guān)DL2的1對“常開”輔接點串聯(lián)接入各自的電動機接觸器KM2合閘回路,以確保在電源開關(guān)DL2故障跳閘電動機停運后,整個控制回路正確動作。
(2)將真空泵A,B進口氣動蝶閥的電磁閥控制電源與真空泵A,B和真空循環(huán)泵A,B控制電源采用不間斷電源(UPS)供電,以確保運行真空泵在本段400 V母線失電時,能正確、及時、可靠地將電磁閥關(guān)閉。
(3)在真空泵一次回路中新增“失壓保護”繼電器KO,改用KO“常開”接點作為DCS遙控啟動回路的“自保持”接點。當(dāng)真空泵電源消失時,常開接點打開,真空泵跳閘,聯(lián)跳真空循環(huán)泵。
通過以上改造,華電四川發(fā)電有限公司攀枝花分公司2×150 MW汽輪機組真空泵控制回路的可靠性及安全性達到了設(shè)計要求。
[1]劉愛忠.汽輪機設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2003.