許亮明
(河北陽煤正元化工集團有限公司,河北石家莊 050061)
正元公司自主研發(fā)設計的DN2400氨合成裝置于2011年10月份一次開車成功,第二臺DN2400合成塔內(nèi)件用于陽煤集團和順化工有限公司18·30項目,目前正在調(diào)試試車。
2008年我公司就在正元化肥150kt/a醇氨綜合節(jié)能技改項目中開始了22.0MPa、DN2400大型氨合成塔的開發(fā)與設計,并開發(fā)成功了JR型DN2400氨合成內(nèi)件及配套節(jié)能工藝,于2010年4月份與陽煤集團和順化工有限公司簽訂了18·30尿素項目氨合成工藝軟件包合同,由山東省化工設計院提供施工圖設計。2009年底正元化肥DN2400氨合成裝置正式由河北正元化工工程設計有限公司開始各專業(yè)施工圖設計,于2010年6月份完成了設備、工藝、土建、電氣自控等各專業(yè)施工圖設計;2010年7月份土建工程開工,由山西宏廈三建承接土建工程。六臺多層包扎高壓設備、四臺高壓換熱器、四臺高壓蒸發(fā)式冷卻器、一臺氨合成塔內(nèi)件等設備均由正元塔器公司制作;安裝工程由十三化建承接。2011年11月份開始試生產(chǎn)至今,運行非常好,各項指標完全達到了要求。現(xiàn)就設計、施工及開車運行等各過程作一總結(jié)。
我公司在成功設計制造幾百臺JR合成塔內(nèi)件的基礎上,開始了低壓大氨合成塔內(nèi)件的開發(fā)與設計工作,方案技術(shù)研發(fā)準備充分,通過了陽煤化工局組織的專家論證,得到與會代表的一致好評。該項目在國家重點項目正元化肥150kt/a醇氨節(jié)能項目上正式實施。實踐證明,一進一出合成塔內(nèi)件并配套節(jié)能工藝流程是非常成功的,該技術(shù)得到了陽煤集團領導的高度贊揚并準備進一步推廣。本裝置中采用的主要工藝技術(shù)有以下。
(1)采用了提溫型一進一出工藝,水冷器進口溫度低于60℃,氨合成反應熱利用率高達85%以上,冷卻水負荷大大減小。
(2)采用雙廢鍋流程逐級回收余熱。1#廢熱回收器噸氨副產(chǎn)500~600kg的2.5MPa中壓蒸汽;2#廢熱回收器噸氨副產(chǎn)500~600kg 0.4MPa的低壓蒸汽,低壓蒸汽部分供溴化鋰制冷機組制低溫水,多余的蒸汽可間接換熱加熱變換循環(huán)水。
(3)選擇合適的入合成塔氣體溫度。這樣降低合成塔材料要求和制作難度,降低設備制造費用,增加裝置運行的可靠性和安全性。
(4)應用溴化鋰制冷技術(shù)。將二廢鍋回收的低壓蒸汽轉(zhuǎn)化為低溫水,用于循環(huán)反應氣體中氨的冷凝,降低冰機電耗。
(5)設置雙冷交,逐級回收冷量。
(6)氨合成塔采用四段絕熱反應,段間以間接換熱為主,氨凈值高;催化劑框為一段軸向三段徑向,有效降低了合成塔阻力;氨合成塔外筒采用縮口結(jié)構(gòu),降低外筒造價,確保大蓋的密封性能。氨合成塔與廢鍋采用直連結(jié)構(gòu),取消了氨合成塔出口高溫管道,降低了投資,運行安全可靠。
(7)由傳統(tǒng)水冷排改為自己開發(fā)的高效蒸發(fā)式冷凝器。
(8)管道設計采用浙工大大管徑管件企業(yè)標準,合成塔出口至一廢鍋直連口為PN220、DN450口徑,廢鍋出口等主管徑為DN350。
(9)工藝流程中4根調(diào)溫副線均設計了調(diào)節(jié)閥及流量計,系統(tǒng)近路設計了自調(diào)閥,便于實現(xiàn)遠距離程控及定量調(diào)節(jié)。
(10)循環(huán)機進出口閥門PN220、DN250,選用了電動渦輪傳動閥門。
(11)DCS系統(tǒng)接至中央控制室。
(12)去掉了塔內(nèi)電爐,設計了開工加熱爐,燃料氣采用脫碳出口氣。
(13)廢鍋一采用彈簧鞍座。
(14)循環(huán)機進出總管采用PN220、DN350系列,加大緩沖,從設計上減小振動。
圖1 工藝流程示意
采用正元塔器開發(fā)的JR型內(nèi)件,裝填A301、A110催化劑,裝填量42m3,補氣量為86 240m3/h,循環(huán)氣量按340 323m3/h設計,進塔氣量為420 336m3/h,空速取9 000h-1。選DN2400塔,凈空為22 000mm。催化劑使用壽命按5a設計。循環(huán)機進氣量為420 336m3/h,考慮到升溫還原并留有余量,故選用2臺24m3/min循環(huán)機,1臺18m3/min循環(huán)機,正常生產(chǎn)開二備一。
(1)采用高壓管道工廠化預制,節(jié)省了材料及安裝施工成本,減少了焊道。
(2)高壓大口徑管道的固定采用防振型木鞍支架,緩解循環(huán)機出口管道振動問題。
表1 設備一覽表
(3)對于放氨管線的彎頭,采用大曲率半徑彎頭。
(4)合成塔設計采用低框架,節(jié)省了土建投資,合成塔安裝采用兩臺350t吊車吊裝。
(5)設備檢修及操作平臺進行人性化設計安裝。對于端部有兩個進口的高壓設備配管,增加可拆法蘭,以利于檢修。
(6)安裝試壓過程中,將合成塔大蓋鋁墊改成石墨墊,解決不好密封的問題。
(7)設備、管道安裝施工中,高壓螺栓采用電動扳手緊固,受力均勻,保證了順利開車。
(8)2011年9月26日合成塔內(nèi)件吊裝完成;10月4日至10月24日進行了系統(tǒng)吹除;10月24日至27日催化劑裝填;10月27日至11月24日循環(huán)機等運轉(zhuǎn)設備試車;11月4日至11月11日開工加熱爐升溫烘爐;11月14日系統(tǒng)氮氫氣置換;11月24日15:00系統(tǒng)充壓,升溫還原;12月5日輕負荷生產(chǎn)。12月13日全部負荷加滿,停三套DN1000老系統(tǒng)合成裝置。
(9)開車生產(chǎn)人員及早介入項目安裝,有問題及時處理,保證項目開車時間。
(10)充分發(fā)揮監(jiān)理公司的職責,嚴把質(zhì)量關。
(11)嚴把催化劑升溫還原關,催化劑吹除要合格。該裝置升溫還原共用203h,還原結(jié)束時水汽濃度分析要連續(xù)低于0.02g/m3。還原壓力在各個階段要逐步升高。循環(huán)氫控制>70%。
合成催化劑升溫還原于2011年11月24日21:59開始,12月3日8:00結(jié)束,升溫還原共計203h。從還原溫度、壓力、水氣濃度以及初運行催化床層溫度分布情況(表2)可以看出,升溫還原徹底,軸向溫差小、氣體分布均勻,氨凈值高,效果良好。
表2 初始運行床層溫度 ℃
升溫還原結(jié)束后,并入生產(chǎn)系統(tǒng),系統(tǒng)壓力11~12MPa,新鮮氣流量31 460m3/h,開一臺24m3/h循環(huán)機。一段熱點480±3℃;二段熱點475±3℃;三段熱點470±3℃,四段熱點455 ±3℃。運行數(shù)據(jù)如表3。
表3 運行數(shù)據(jù)(12月6日) ℃
在系統(tǒng)壓力17.2MPa,開一臺24m3/h和一臺18m3/h循環(huán)機的情況下。12月14日催化劑溫度分布如表4。
表4 12月14日催化劑溫度分布 ℃
15日調(diào)整后的數(shù)據(jù)如表5。
表5 調(diào)整后催化床層溫度 ℃
2011年12月13日原三套DN1000合成系統(tǒng)停運,負荷全部加至DN2400合成系統(tǒng)。同投運前相比,在開機數(shù)(30機)不變的情況下,總氨(氨醇)產(chǎn)量平均達到662t/d,合成氨產(chǎn)量平均達到512t/d,同時噸氨煤耗降低13kg,電耗下降130kW·h。總氨較投運前增加29t/d,較上年同期增加35t/d;合成氨產(chǎn)量較投運前增加39t/d,較上年同期增加82t/d。系統(tǒng)壓力由27MPa降至16MPa;系統(tǒng)壓差由2.5MPa降至0.75MPa,合成塔進出口壓差由1.0MPa降至0.2MPa。