單德山,李全文
(山東海化股份有限公司純堿廠,山東濰坊 262737)
經(jīng)驗(yàn)交流
碳化塔水箱的化學(xué)清洗
單德山,李全文
(山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東濰坊 262737)
我公司采用一次海水作為冷卻介質(zhì),碳化塔冷卻水箱內(nèi)部易形成水垢。介紹水箱化學(xué)清洗方案的確定,清洗劑的緩蝕效率,具體清洗方法,及清洗后的換熱效果。
碳化塔;化學(xué)清洗;冷卻水箱;緩蝕率;效果
我公司采用一次海水作為冷卻介質(zhì),將碳化反應(yīng)所放出的熱量移出,達(dá)到降低出堿液溫度而提高轉(zhuǎn)化率的目的。一次海水盡管經(jīng)過澄清處理,但是海水的水生物及鈣、鎂離子含量較高,隨時(shí)間的延長,鈦管壁上形成結(jié)疤影響換熱效率;而且當(dāng)?shù)睾K疁囟认奶煲话阍?5~30℃,而出堿溫度要求控制在28~32℃左右,換熱的溫差很小。為了達(dá)到提高換熱效率,降低出堿溫度,結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際,我們對碳化水箱進(jìn)行化學(xué)清洗。
?;儔A碳化塔塔體及水箱為鑄鐵材質(zhì),換熱管為鈦合金,水箱花板與換熱管用丁基橡膠連接,兩端水箱與塔體連接用螺絲緊固,所加密封墊為氯丁橡膠。
在化學(xué)清洗之前,從水箱中采集水垢樣進(jìn)行分析,分析結(jié)果如表1。
根據(jù)碳化塔的材質(zhì)和HG/2387-2007《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及DL/T794-2001《火力鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》,根據(jù)水垢的成分分析,采用鹽酸、氫氟酸和雙氧水為主要清洗介質(zhì)進(jìn)行清洗,在清洗的過程中加入強(qiáng)還原劑,以抑制Fe3+對塔體材質(zhì)的電位差腐蝕。
表1 水垢成分表
為掌控清洗液對碳化塔腐蝕程度,根據(jù)碳化塔的材質(zhì)按照標(biāo)準(zhǔn)制作了試片,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室的緩蝕率測定。
1.2.1 測定步驟
將試片用320#水砂紙?jiān)谒讲A锨昂蠓较蜓心?,用丙酮浸泡去油后,用紗布擦干,放入無水乙醇中浸泡2h后擦干,放入干燥器中1h,將試片稱重備用。
取鹽酸(分析純)用蒸餾水配成7%(用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)液滴定,濃度差不應(yīng)超過±0.1%),取其400 ml,注入500ml的燒杯中,加入一定量的緩蝕劑攪勻,在恒溫水浴上恒溫至55±2℃時(shí),將3個(gè)已知重量的試片用塑料線穿過中間的小孔,懸掛于燒杯中,試片全部被鹽酸浸泡,并在恒溫下保持2h,取出立即用清水沖洗擦干,放入無水乙醇中,浸泡3min,取出用紗布擦干,放入干燥器中1h后稱重。
于同樣濃度的鹽酸中,在不加緩蝕劑的相同條件下,以另一組同樣的試片作同樣的處理,進(jìn)行空白試驗(yàn)。
1.2.2 試驗(yàn)公式
腐蝕速度V=(W-W1)/2×S
緩蝕率(%)=(V0-V1)/V0×100%
式中:W——鹽酸浸泡前試片重量,g;
W1——鹽酸浸泡后試片重量,g;
S——試片與鹽酸接觸的總面,m2;
V0——未加緩蝕劑的腐蝕速度,g/m2·h;
V1——加緩蝕劑的腐蝕速度,g/m2·h;
2——試片在鹽酸中侵泡的時(shí)間,h。
注:分別計(jì)算出3片的腐蝕速度,取其中的兩片數(shù)據(jù)相近的平均值,計(jì)算出腐蝕速率。
1.2.3 測量結(jié)果
表3 試片稱重結(jié)果
1.2.4 試驗(yàn)結(jié)果
由以上數(shù)據(jù)可計(jì)算出:
V鈦0=(8.5327-8.53067)/2×0.0013=0.7808g/m2·h(未加緩蝕劑)
V鈦1=(8.7051-8.7048)/2×0.0013=0.1154g/m2·h(加緩蝕劑)
緩蝕率(鈦)=(0.7808-0.1154)/0.7808×100%=85.22%
V鋼0=(32.9392-32.7158)/2×0.0017=65.7059g/m2·h(未加緩蝕劑)
V鋼1=(32.2132-32.1836)/2×0.0017=8.7059g/m2·h(加緩蝕劑)
緩蝕率(鋼)=(65.7059-8.7059)/65.7059×100%=86.75%
由試驗(yàn)結(jié)果看,緩蝕率鈦管為85.22%,碳鋼為86.75%,緩蝕效果良好。
由碳化水箱海水進(jìn)水口安裝進(jìn)液閥門,出口安裝回液閥,并將清洗液槽、循環(huán)泵連接起來,組成清洗回路。清洗流程即:加清水循環(huán)→人工預(yù)熱→加緩蝕劑→加清洗劑→及時(shí)化驗(yàn)→鈍化預(yù)膜。
向碳化塔水箱加入清水進(jìn)行沖洗,沖洗設(shè)備內(nèi)的淤泥雜物,確認(rèn)設(shè)備及管線無漏點(diǎn)后,即開泵循環(huán)1h,檢查水箱無異常情況發(fā)生。向酸洗槽內(nèi)加入蒸汽加熱,加熱水溫至40~50℃,把緩蝕劑從配酸槽中加入,循環(huán)2h。把各種清洗劑加入配酸槽。清洗時(shí),每隔30min化驗(yàn)一次清洗液中H+的濃度,每隔60min化驗(yàn)一次Fe2+、Fe3+的濃度,當(dāng)Fe2+、Fe3+和Cr2+掩蔽劑的濃度超過或達(dá)到0.1mol/L,要補(bǔ)充0.1%的還原劑和0.1%掩蔽劑;當(dāng)H+濃度低于0.5mol/L時(shí),要補(bǔ)充清洗劑,使得H+濃度維持在0.5~1.0mol/L之間,清洗至終點(diǎn)時(shí),H+濃度維持在0.2~0.4mol/L之間,并以連續(xù)兩次以上H+濃度變化不超過0.2%為清洗終點(diǎn)。清洗時(shí),每隔90min檢查一次實(shí)驗(yàn)試片,以確保緩蝕率。
酸洗結(jié)束以后,必須中和,以防止在酸洗后裸露的金屬產(chǎn)生二次腐蝕,這就要在設(shè)備內(nèi)部表面形成一層致密的保護(hù)膜,具體方法是將配制好的鈍化中和劑加入配酸槽,并向配酸槽內(nèi)加熱80℃的溫度,維持這個(gè)溫度,開泵循環(huán)8h后排放。排放后用清水沖洗。
表3 化學(xué)清洗數(shù)據(jù)
從表4中的數(shù)據(jù)可以看出,化學(xué)清洗以后,海水的出水溫度平均提高3~4℃,說明鈦管的換熱效率比化學(xué)清洗前已提高;從化學(xué)清洗后出堿液溫度來看,比清洗以前降低3~5℃,基本達(dá)到生產(chǎn)的要求,清洗效果良好。實(shí)施化學(xué)清洗,降低了出堿液的溫度,提高了碳化轉(zhuǎn)化率,降低了鹽的消耗,降低了系統(tǒng)的循環(huán)量,達(dá)到了化學(xué)清洗的目的。
表4 清洗前后比較
TQ 114.15
B
1005-8370(2011)06-27-03
2011-08-05
單德山(1969—),工程師,1990年畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)機(jī)械系。現(xiàn)從事車間生產(chǎn)和設(shè)備管理。