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KBC減壓深拔技術(shù)在1 000×104t/a常減壓裝置上的工業(yè)應用

2011-11-16 06:40:36高鵬天津分公司煉油部
石油石化節(jié)能 2011年10期
關(guān)鍵詞:蠟油爐管渣油

高鵬(天津分公司煉油部)

KBC減壓深拔技術(shù)在1 000×104t/a常減壓裝置上的工業(yè)應用

高鵬(天津分公司煉油部)

天津分公司煉油部3#常減壓蒸餾裝置由SEI負責設(shè)計,裝置主要由原油電脫鹽脫水部分、常壓蒸餾部分、減壓蒸餾部分、輕烴回收部分等組成。裝置加工沙特阿拉伯輕質(zhì)、重質(zhì)各50%的混合原油,處理能力為1 000×104t/a;生產(chǎn)乙烯裂解料、重整料、航煤精制料、柴油精制料、加氫裂化料、蠟油加氫料和焦化料等;采用原油進裝置→電脫鹽→閃蒸塔→常壓塔→減壓塔的工藝流程,同時為回收輕烴和石腦油的穩(wěn)定與分離,設(shè)置穩(wěn)定塔和石腦油分離塔。本裝置減壓系統(tǒng)應用的是英國KBC公司的減壓深拔技術(shù)工藝包。該技術(shù)可以使減壓重蠟油TBP切割溫度達到565℃,但是在減壓深拔的同時,減壓爐爐管會隨著長時間高溫的運行而結(jié)焦,繼而影響裝置的正常生產(chǎn)和能耗的升高,尤其是減壓爐出口的操作溫度最高達423℃時;因此,在實現(xiàn)減壓蠟油高收率的同時還要確保裝置長周期的運行。本文針對KBC減壓深拔技術(shù)在該裝置上的應用效果和對裝置長周期運行的影響做出研究,以便于給其他煉廠提供一些可借鑒的經(jīng)驗。

減壓深拔 全塔壓降 真空度 生焦曲線 爐管表面溫度 換熱終溫 洗滌油

裝置自2010年4月開始正式應用KBC減壓深拔技術(shù)以后,減壓塔頂氣、柴油、輕蠟油、重蠟油的收率全部有了明顯的提高,并于2011年3月進行了減壓深拔技術(shù)的性能考核,結(jié)果表明裝置在深拔工況下基本上達到了設(shè)計值。為了達到深拔的效果,混合柴油控制指標在深拔期間均修改為95%點≤365℃控制,同時對工藝、儀表、設(shè)備、環(huán)保等各個系統(tǒng)的運行狀況進行考核,以確定裝置在減壓深拔技術(shù)下的運行能力與水平,為裝置進一步長周期運轉(zhuǎn)提供有力的技術(shù)依據(jù)。

1 深拔前后的主要工藝操作參數(shù)變化

從表1可以看出,減壓深拔技術(shù)是圍繞著提升減爐出口溫度開展的。隨著減爐出口溫度的提高,換熱系統(tǒng)會有一定的溫升,其主要原因是由于減壓側(cè)線的產(chǎn)品收率提高以后,在換熱網(wǎng)絡(luò)中貢獻的熱量增加;同時為保證塔內(nèi)汽液相平衡,中段回流的取熱量也會有相應增加;爐管注汽量是為防止結(jié)焦而設(shè)置的[1],自開工初期就調(diào)整到了1.5 t/h的設(shè)計值;塔底的吹汽量、抽真空的用汽量是根據(jù)操作的變化做出了相應的調(diào)整。

表1 減壓系統(tǒng)工藝操作參數(shù)

2 深拔前后的物料平衡收率對比

從表2可以看出,裝置在達到100%的負荷條件下,深拔操作后的物料平衡數(shù)據(jù)與深拔前的數(shù)據(jù)有了很大的變化,尤其是減壓產(chǎn)品的收率提高了不少。減三線重蠟油的收率甚至超出了設(shè)計值將近1%,減二線輕蠟油、減一線柴油收率也相應增加。從收率的變化可以簡單地判斷出蠟油切割點已經(jīng)有了很大的提高,后續(xù)將利用減壓各個側(cè)線產(chǎn)品的分析結(jié)果來對該技術(shù)進行工業(yè)應用的評價。

表2 物料平衡對照

3 深拔后減壓側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量分析

從表3可以看出,實際操作中各個產(chǎn)品的分析結(jié)果均達到甚至優(yōu)于設(shè)計指標,表明塔的設(shè)計、施工和操作都非常好。減三線蠟油的重金屬(鎳+釩)含量只有1.6×10-6,說明洗滌段的設(shè)計效果較好。減壓深拔技術(shù)應用以來,每周在減壓塔測量洗滌段床層的壓降平均只有4.0 kPa,說明洗滌段實際運行良好。

表3 產(chǎn)品質(zhì)量分析數(shù)據(jù)

3.1 減一線

從表3減一線產(chǎn)品分析結(jié)果可以看出,減一線95%點一般都在355℃左右,均小于365℃,符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。

3.2 減二線

根據(jù)摻煉原油的實沸點數(shù)據(jù),做出原油收率曲線。將小于減二線產(chǎn)品的質(zhì)量收率70.02%標于圖1上,得到減二線切割點為511℃,超過510℃,符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。

根據(jù)采樣分析的結(jié)果,減二線Ni+V的結(jié)果均小于0.2×10-6,F(xiàn)e含量最大值為0.4×10-6,C7不溶物最大值為70×10-6,殘?zhí)孔畲笾禐?.09%,均符合減壓深拔技術(shù)的要求,產(chǎn)品質(zhì)量合格。

3.3 減三線

根據(jù)摻煉原油評價數(shù)據(jù),采用Petro-SIM流程模擬軟件將其合成為原油,并將兩種原油50%輕質(zhì)油和50%重質(zhì)油的比例混合后和設(shè)計原油的實沸點蒸餾曲線進行了對比,見圖2。從圖2可以看出,兩條曲線除實沸點在260℃以下的輕組分外其余部分吻和的相對好,這說明實際標定的原油和設(shè)計原油基本一致。

渣油質(zhì)量收率為23.87%,減三重蠟油前餾分質(zhì)量收率為76.13%,在圖3中,標出收率為76.13%的點,其對應的TBP切割點即為減三重蠟油與渣油的切割點。如圖3所示,基于渣油質(zhì)量收率23.87%對應到原油上的切割點溫度是566℃,即減三重蠟油與渣油的切割點溫度為566℃,高于565℃的保證值,符合減壓深拔技術(shù)要求。

根據(jù)分析的結(jié)果,減三線Ni+V的結(jié)果均小于1.6×10-6,F(xiàn)e含量最大值為0.4×10-6,C7不溶物最大值為130×10-6,殘?zhí)孔畲笾禐?.48%,均符合減壓深拔技術(shù)的要求,產(chǎn)品質(zhì)量合格。

3.4 減渣油

500℃餾出量(體積)的分析結(jié)果為2%,由于減壓渣油泵需要注入減二線封油才能正常運行,所以需要從渣油中將減二線封油的餾分去掉。按照每小時需注入4 t封油計算,封油在渣油中的含量為:(4/0.919)/(282.7/0.9998)=1.54%。

校正后,500℃餾出量(體積)的結(jié)果應為2%-1.54%=0.46%,小于性能保證值不大于0.5%的指標。

4 深拔后減壓爐運行狀態(tài)分析

在深拔工況下的一個重要內(nèi)容是確保減壓爐的長周期運行。減壓加熱爐的平均進料溫度為349℃,比設(shè)計溫度358℃值低9℃,主要原因是常壓爐出口溫度偏低,造成常壓塔底的溫度低。減壓爐平均進料量663.8 t/h為設(shè)計值的101%左右,這兩項原因均增加了加熱爐的熱負荷(表4)。正常工況下的減壓爐負荷為51 MW。

深拔期間減壓加熱爐氧體積含量一直控制在2.5%~3.2%,兩個爐膛的溫度分別為728℃和717℃,排煙溫度控制在145℃。

表4 減壓爐出口溫度為423℃時的減壓爐各項參數(shù)匯總

加熱爐爐管金屬表面溫度除有一個點的溫度為507℃外(經(jīng)檢查屬儀表故障),其余的爐管金屬表面溫度在440℃到475℃之間,較低的爐管金屬表面溫度為更進一步的減壓深拔提供了有力的依據(jù),同時也為裝置長周期運行奠定了基礎(chǔ)。

5 結(jié)束語

2010年4月—2011年4月,在天津分公司3#常減壓裝置上完成了減壓深拔技術(shù)的工業(yè)應用。在應用該技術(shù)的過程中,制訂了詳細的方案,明確了操作條件、分析項目及方法、物平能耗計算方法等,整個過程有序、合理,分析數(shù)據(jù)及時準確。結(jié)果表明:各個產(chǎn)品質(zhì)量合格,符合減壓深拔的技術(shù)要求,設(shè)備、儀表運行平穩(wěn),全塔的壓降和設(shè)計值基本一致,減壓塔各床層填料的壓降分布比較均勻,具備使用該技術(shù)長周期操作的條件。下一步將繼續(xù)做好優(yōu)化減壓深拔操作、挖掘潛力及提高裝置運行效益的工作。

[1]李志強.原油蒸餾工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2010.

10.3969/j.issn.2095-1493.2011.10.007

高鵬,2000年畢業(yè)于天津理工大學,工程師,主要從事常減壓蒸餾工藝方面的工作,E-mail:gaopeng.tjsh@sinopec.com,地址:天津市大港區(qū)北圍堤路(西)68-1號,300271。

2011-10-25)

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