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煙氣脫硫GGH換熱元件更換與壓差保持

2011-11-15 08:24:46
浙江電力 2011年11期
關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)積灰吸收塔

李 俊

(杭州華電半山發(fā)電有限公司,杭州 310015)

杭州華電半山發(fā)電有限公司4,5號(hào)機(jī)組配備1套煙氣脫硫裝置,運(yùn)行中存在煙氣中粉塵含量較高、設(shè)備容易結(jié)垢、堵塞以及系統(tǒng)運(yùn)行能耗較大,運(yùn)行費(fèi)用高等問(wèn)題,特別是煙氣換熱器(GGH)換熱元件表面積灰結(jié)垢的現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,靠日常的空氣吹掃與高壓水沖洗已無(wú)法維持GGH的正常運(yùn)行時(shí)間,停用沖洗的次數(shù)大大增加,停用沖洗的間隔日益縮短,已嚴(yán)重影響到系統(tǒng)運(yùn)行電耗和主機(jī)負(fù)荷電量。從安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面考慮,決定更換GGH全部換熱元件。

1 改造后設(shè)備情況

GGH換熱元件改型工程是針對(duì)脫硫GGH的運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行的改型設(shè)計(jì),采用新型大流量直通高效、無(wú)堵塞、易清潔、搪瓷蓄熱波紋板;對(duì)GGH換熱面積、換熱效率、蓄熱波紋截面板高度、蓄熱波紋板高度等進(jìn)行重新計(jì)算和設(shè)計(jì);更換換熱元件。

改造后換熱元件的技術(shù)性能如下:換熱元件高度從原來(lái)的650 mm降低至400 mm;煙氣壓降(額定工況)設(shè)計(jì)為340 Pa;凈煙氣壓降(額定工況)設(shè)計(jì)為310 Pa;額定工況下凈煙氣出口溫度保證大于80℃;凈煙氣最低出口溫度保證大于72℃;換熱元件選用大流量直通L型,不易積灰,積灰后也容易沖洗,防堵能力較強(qiáng);耐沖蝕力較強(qiáng);搪瓷涂層厚度均勻、表面光潔度好、有極好的邊緣包裹、搪瓷附著力高、元件柔韌性好、單位面積氣孔率低、強(qiáng)耐腐蝕。

2 對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響

2.1 減少增壓風(fēng)機(jī)功耗損失

脫硫裝置中增壓風(fēng)機(jī)與漿液循環(huán)泵采用6 kV電機(jī),降低這兩個(gè)設(shè)備的運(yùn)行電耗對(duì)整套系統(tǒng)的節(jié)能降耗有重大作用。

GGH換熱元件更換改造前后脫硫系統(tǒng)各參數(shù)的對(duì)比情況如表1所示。可以看出,換熱元件更換后,在同樣煙氣量的工況下,GGH壓差下降了0.573 kPa,增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度下降了13.9%,電流下降了34 A,每小時(shí)可節(jié)約電量293 kWh,按0.3元/kWh計(jì)算,每天可節(jié)約電費(fèi)2 111元。

2.2 減少人工沖洗次數(shù)

原來(lái)每年因GGH堵塞需要停用系統(tǒng)進(jìn)行離線(xiàn)高壓水沖洗4~5次,每次沖洗必須停用系統(tǒng)3~5天,影響脫硫系統(tǒng)投用率,進(jìn)而影響脫硫電價(jià)補(bǔ)貼。改造后沖洗可減少2~3次,每年可節(jié)約成本16~24萬(wàn)元。

2.3 減少GGH堵塞對(duì)負(fù)荷的影響

GGH的堵塞大大增加了增壓風(fēng)機(jī)電流,能耗明顯上升。經(jīng)統(tǒng)計(jì),原來(lái)因GGH堵塞引起的直接負(fù)荷損失為42~50萬(wàn)元/年,脫硫電價(jià)補(bǔ)貼損失與直接負(fù)荷損失成正比關(guān)系,因此脫硫電價(jià)補(bǔ)貼損失與發(fā)電量的間接經(jīng)濟(jì)效益損失巨大。改造后GGH保持暢通,對(duì)機(jī)組帶負(fù)荷基本無(wú)影響,經(jīng)濟(jì)損失降至最低,換熱元件更換前后情況如圖1,2所示。

圖1 GGH換熱元件更換前

3 對(duì)安全運(yùn)行的影響

圖2 GGH換熱元件更換后

改造前由于煙氣通道嚴(yán)重堵塞,GGH壓差高位運(yùn)行,已發(fā)生過(guò)數(shù)次在加負(fù)荷時(shí)發(fā)生增壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,引起旁路擋板“保護(hù)開(kāi)”動(dòng)作,甚至還發(fā)生過(guò)一次失速報(bào)警引起系統(tǒng)跳閘事故。

改造后,GGH的換熱元件高度降低,壓差大大減少,煙氣通過(guò)能力增強(qiáng),系統(tǒng)阻力大幅度減小。煙氣溫度達(dá)到設(shè)計(jì)要求:吸收塔進(jìn)口溫度上升了17℃,未超過(guò)吸收塔運(yùn)行的安全溫度,同時(shí)出口凈煙氣溫度達(dá)到83℃,不會(huì)發(fā)生煙囪冷凝。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)凈煙氣溫度也能高于75℃,滿(mǎn)足設(shè)備安全運(yùn)行要求。

4 改造后GGH壓差的保持

GGH換熱元件更換后,采取了一系列有效措施減緩GGH的堵塞速率,維持GGH壓差在較低水平,從而降低脫硫運(yùn)行電耗。

4.1 提高除塵器效率

日常運(yùn)行中加強(qiáng)電除塵器的運(yùn)行監(jiān)控與方式調(diào)整,調(diào)整電除塵器運(yùn)行參數(shù),將數(shù)值控制在有效范圍內(nèi),從而降低出口濁度,對(duì)減緩GGH積灰堵塞有積極作用。運(yùn)行人員可根據(jù)具體負(fù)荷與實(shí)際燃用煤種進(jìn)行合理及時(shí)的運(yùn)行參數(shù)調(diào)整;制定合理的振打程序,克服二次揚(yáng)灰;提高電除塵器輔助設(shè)備的運(yùn)行可靠性,勤檢查、勤維護(hù)、及時(shí)報(bào)修,努力提高倉(cāng)泵、輸灰空壓機(jī)等輔助設(shè)備的運(yùn)行可靠性,防止電場(chǎng)跳閘。采取以上措施后,電場(chǎng)出口的濁度百分比下降了2%~5%。

4.2 減少凈煙氣中的漿液攜帶量

適當(dāng)降低吸收塔液位,減少漿液攜帶量。根據(jù)運(yùn)行指導(dǎo)手冊(cè),低負(fù)荷時(shí)減少1臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,在節(jié)電的同時(shí),可以減少飽和煙氣的漿液攜帶量。因此平時(shí)盡量減少最上層漿液循環(huán)泵的使用時(shí)間,通過(guò)其他方式來(lái)抵消其對(duì)脫硫效率的影響,使GGH換熱元件表面基本無(wú)漿液沉積。

表1 改造前后脫硫系統(tǒng)各參數(shù)對(duì)比

表2 GGH部份參數(shù)對(duì)比

增強(qiáng)除霧器的除霧效果。加強(qiáng)對(duì)鍋爐負(fù)荷及煙氣流量變化、除霧器壓差的監(jiān)視;吸收塔系統(tǒng)水平衡破壞,除霧器自動(dòng)程序無(wú)法執(zhí)行時(shí),應(yīng)出石膏、排漿至事故漿罐,以保證除霧器沖洗不因外界因素而短暫停運(yùn),將壓差控制在正常范圍內(nèi);手動(dòng)控制除霧器的沖洗頻率以減少通道堵塞,提高除霧效果。

4.3 改善吸收塔漿液品質(zhì)

做好日常化學(xué)分析,每日做好跟蹤檢測(cè)與運(yùn)行分析,并根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)調(diào)整運(yùn)行方式。發(fā)現(xiàn)漿液中的碳酸鈣含量偏高時(shí),通過(guò)減少石灰石漿液的加入量,調(diào)整優(yōu)化pH設(shè)定值等手段來(lái)控制;發(fā)現(xiàn)漿液中的亞硫酸鈣含量偏高,通過(guò)調(diào)整氧化風(fēng)機(jī)的使用臺(tái)數(shù)來(lái)控制;漿液中的氯離子含量偏高時(shí),通過(guò)定期排放吸收塔漿液來(lái)控制。

按照運(yùn)行手冊(cè)規(guī)定將吸收塔漿液密度嚴(yán)格控制在1 080~1 090 kg/m3,防止凈煙氣攜帶的漿液過(guò)多。嚴(yán)格執(zhí)行定期加入吸收塔消泡劑的規(guī)定,防止?jié){液起泡。

4.4 優(yōu)化壓縮空氣吹掃

(1)在采取24 h連續(xù)吹掃的基礎(chǔ)上,將上、下層分次吹掃改為上層2次、下層1次的吹掃方式,增強(qiáng)吹掃力度,以減緩積灰速率。同時(shí)增加1套GGH壓縮空氣吹掃機(jī)作為備用,并將吹掃壓力提高至0.8~0.9 MPa,大大增強(qiáng)了吹掃效果。

(2)加強(qiáng)蒸汽吹掃,采取每天1次的吹掃方式,在壓縮空氣連續(xù)吹掃的基礎(chǔ)上通過(guò)高壓高溫蒸汽吹掃來(lái)進(jìn)一步鞏固最小壓差,減緩積灰速率。

(3)在GGH壓差未達(dá)到基礎(chǔ)壓差的1.5倍時(shí)提前進(jìn)行高壓水沖洗,并盡量在鍋爐負(fù)荷較低情況下操作。要求按時(shí)吹掃,嚴(yán)格考核,同時(shí)密切注意入口粉塵變化與GGH壓差的上升速率,及時(shí)調(diào)整高壓水沖洗頻次。

采取壓縮空氣連續(xù)吹掃與每天1次的蒸汽吹掃相結(jié)合的方式后,GGH高壓水沖洗的頻率大為減少。GGH換熱元件更換運(yùn)行半年多后,GGH部分參數(shù)對(duì)比情況如表2所示,可見(jiàn)在機(jī)組負(fù)荷基本相同的情況下,GGH壓差只增加了0.085 kPa,說(shuō)明改造成功,運(yùn)行采取措施有效可行,壓差未有明顯上升,保持良好。

由于在多次高壓水沖洗過(guò)程中發(fā)現(xiàn)多個(gè)下層噴嘴出現(xiàn)堵塞的情況,可采取高壓水沖洗后及時(shí)進(jìn)行空氣吹掃,并進(jìn)行吹掃程序的手動(dòng)控制優(yōu)化,跳過(guò)上層,先進(jìn)行下層吹掃。排除管路內(nèi)積水,防止噴嘴處因潮濕而粘灰堵塞。

煙氣系統(tǒng)停用且短時(shí)不恢復(fù)時(shí)應(yīng)停用所有漿液循環(huán)泵,以免漿液進(jìn)入GGH。

5 結(jié)語(yǔ)

在GGH更換前,曾多次因GGH壓差高導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)停運(yùn)進(jìn)行離線(xiàn)沖洗,更換GGH換熱元件并采取相關(guān)措施后,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,GGH壓差上升緩慢,沖洗間隔明顯拉長(zhǎng),未發(fā)生因GGH壓差升高而導(dǎo)致的系統(tǒng)停運(yùn),大幅度減少了停用檢修時(shí)間,節(jié)能降耗作用顯著。

[1]滕斌.1 000 MW機(jī)組煙氣脫硫工藝及主要設(shè)備選型分析[J].華電技術(shù),2009,30(5):70-78.

[2]陶愛(ài)平,張立民,楊中彪,等.脫硫GGH換熱元件板型與堵塞關(guān)系分析[J].華電技術(shù),2009,31(9):75-78.

[3]梁昌龍.濕法煙氣脫硫GGH換熱元件結(jié)垢問(wèn)題探討[J].電力建設(shè),2009,30(8):113-116.

[4]梁國(guó)柱,蘭建輝.大唐合山發(fā)電有限公司脫硫系統(tǒng)GGH常見(jiàn)問(wèn)題和解決方法[J].熱力發(fā)電,2009,38(8):68-69.

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